浅谈造气工段改造经验共57页文档
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造气工段小改小革经验总结
张志强
【期刊名称】《化肥工业》
【年(卷),期】2004(031)001
【摘要】天脊集团晋城化工股份有限公司在2002年技改一期工程中新增5台φ2610造气炉,于当年11月投入运行。
经运行,现将有关改造情况介绍如下。
【总页数】2页(P35-36)
【作者】张志强
【作者单位】天脊集团晋城化工股份有限公司化工厂造气车间,048002
【正文语种】中文
【中图分类】TQ054
【相关文献】
1.造气小改小革经验总结 [J], 陈运锋;张庆喜
2.造气小改小革经验总结 [J], 陈运锋;张庆喜
3.造气工段小改小革二则 [J], 邓祥义
4.华强化工集团造气车间小改小革成果丰硕 [J], 史文平
5.造气工段的十项小改小革 [J], 史垣生;李章
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浅谈如何优化造气工段条件以达到节能降耗之目的
王兆华
【期刊名称】《全国煤气化技术通讯》
【年(卷),期】2012(000)005
【摘要】我国原有1500多家氮肥企业,到目前为止只剩下四百多家,且产能过剩。
经过十多年的技改,挖潜革新,目前煤化工企业的技术、设备已经达到比较理想状态,但企业的利润并不是很理想,已有部分企业已倒闭,还有一部分企业面临崩溃的边缘,当然这里面有很多因素。
所以我们的企业领导、技术人员和员工要振作精神,想方设法走出困境。
前途是光明的,道路是曲折的,只要我们用心去做事,就能取得更好的效果。
造气工段是氮肥企业的龙头,消耗占全厂的60%以上,所
以造气工段要在各个方面再进行创新、挖潜,完善优化各种条件,以达到节能降耗之目的,争取获得更大的效益。
在此,本人想谈谈一些观点,以供同行参考。
【总页数】6页(P16-21)
【作者】王兆华
【作者单位】邳州市骏豪铸造厂,江苏省
【正文语种】中文
【中图分类】F426.7
【相关文献】
1.造气工段节能降耗的相关因素 [J], 王兆华
2.造气工段节能降耗措施浅析 [J], 李平
3.造气工段节能降耗总结 [J], 陈延栋
4.造气工段节能降耗的相关因素 [J], 孙盛杰
5.浅议造气工段节能降耗及应掌握的重点 [J], 冯向忠;陈延栋
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我公司造气节能技改总结作者/来源:陆萍,孟庆顺(江苏恒盛化肥有限公司,新沂 221400) 日期:2007-12-251 造气系统的改造江苏恒盛化肥有限公司造气系统共有固定床造气炉21台,2005年已改造8台,2007年6月淘汰了其余13台造气炉。
1.1 主要设备(1)造气炉:选用φ2800 mm造气炉,炉体为夹套式,炉条机械传动排渣。
(2)洗涤塔:φ5800 mm,总高23610 mm,内装瓷环填料,分两段装填,每段高4500 mm。
(3)空气鼓风机:选用C600-1.30型高压高效率鼓风机,风量36000 m3/h,风压30 kPa,电机功率440 kW,电压6 kV。
(4)采用热管废热式锅炉(φ2600 mm,H= 15100 mm)回收水煤气显热,副产0.3 MPa的低压蒸汽。
(5)水帘除尘器:φ1200 mm/φ2400 mm,H=35552 mm。
(6)旋风除尘器:φ1800 mm,H=9250 mm。
1.2 节能方面改造(1)扩大炉膛直径:均改为φ2800 mm。
在改造中,各炉上行出口管放大至DN700 mm,并延伸至三楼楼板顶面,增加了有效空间,有利于高炭层操作和降低制气阻力,单炉发气量大大提高。
(2)炉底的选型:造气炉炉膛扩径后,炉内加煤量增加,使炉底运行阻力变大。
为保证运行正常,炉底运行机构改为滚动底盘,传动的摩擦系数较小,减轻炉条机的运行负荷,炉底连续运行周期延长近1倍,为造气的稳产、高产创造有利条件。
(3)采用新型炉箅:把所有炉箅改为六边形炉箅。
该炉箅具有布风均匀、通风面积大,排、破渣能力更强(排出的灰渣均在150 mm以下)、燃烧完全(残碳量下降了5%)等优点。
(4)吹风系统的改造:造气炉的最佳工况是在短时间内使炉温提高,蓄存足够的热量,供制气用。
这就要求单位时间内风机必须具备高风速、大风量的性能,故把所有风机改为C600-1.30型风机,同时也实现了1台风机供4台造气炉生产。
造气工段技改张治中河南·南阳德润化工有限公司我公司原有6.25万t/a总氨联产4.25万t/a甲醇的生产能力,为了进一步节能挖潜,2004年年底借大修之际对造气工段进行了较为全面的技改,在醇氨比3:7的情况下,实现了单台φ2610造气炉平均日产50tNH3的好成绩。
1 造气炉改造1.1 使用七层六边炉箅我公司共有7台φ2610造气炉,其中4台使用了七层六边炉箅,通过运行比较,认为该炉箅具有如下特点:布风均匀,六层布风比五层布风均匀性提高20%,炉况稳定,操作弹性大,返焦率降低;破渣能力强,炉箅向上翘起的破渣角老型号为18个,新型号为24个,通过下渣情况看,无大块死疤现象;下吹带出物少,各层风道间隙减少了,在通风面积相等时,六层风道比五层风道间隙减少15%~20%,下吹带出物减少,减轻了对下行煤气管道的冲刷;煤种适应性强。
我公司使用煤种较杂,山西煤、贵州煤、宁夏煤都有,且好坏不匀,但使用新型炉箅的炉子炉况变化不大,较易控制。
1.2 加设灰仓防流板,提高破渣筋高度水夹套扩径后,炉箅底座回转半径随之增大,出现灰层堆积角变小、灰渣过渡区容积缩小现象,造成排灰量与储灰量比例失调,造气炉在运行中发生塌炉、流炭、乱层。
通过在灰仓上加设防流板,较好地解决了这个问题。
另外,为了稳定炭层过渡区,还必须把破渣筋高度增加到炉箅灰层位置,因此将破渣筋加高了100mm。
2 吹风系统改造在造气炉操作中,吹风阶段促使燃料燃烧,蓄积热量,为制气阶段炭与蒸汽的反应创造条件。
吹风阶段除要求在尽可能短的时间内将炉温提高到气化过程所需要的温度外,还应尽量减少热损失,降低燃料消耗。
从吹风阶段所发生的化学反应来分析,炭与氧的反应速度常数相当大,反应属扩散控制,因此提高吹风速度是强化以扩散控制为主的炭燃烧反应的有效措施。
而在还原层里发生的炭与二氧化碳的吸热还原反应则属于动力学控制,气流速度高又正好缩短了二氧化碳在还原层的停留时间,降低了吹风气中一氧化碳的含量,故减少了热损失。