深部调驱4)
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提高注水井深部调驱有效率编写:迟淑梅茨采工艺研究所2019年11月一、小组概况二、选题理由三、 目标确定1、确定目标现状目标值2、目标实现的可行性论证:四、原因分析小组成员针对**井生产特点和**水井对应关系对资料录取、方案设计、现场施工三个环节进行全过程分析。
从人员、施工、材料、环境几个方面对影响水井深部调驱有效率的因素进行分析,并绘制了因果图。
原因分析树图五、要因确认确认一:**井资料收集不全面在措施施工前,QC小组成员收集大量**、水动静态资料,包括**井目前生产能力、生产层位、采出程度,动液面情况,水井注水井段、吸水剖面、累计注水量,累计注采比、**水井注采对应关系等数据进行对比、分析,资料取全取准率达到了100%。
所以**井资料收集不全面不是主要原因。
确认二:施工设计出现误差工艺措施井设计坚持“方案三级论证、设计三级把关”制度,方案设计严格按照**厂出台的《加强作业施工设计管理审批、审核细则》执行,施工设计由所主管领导、作业科、厂总工程师三级把关,避免了施工设计出现误差的问题。
抽查2019年至2019年调驱设计8份,施工步骤详实,如药剂用量、顶替液用量、施工排量等数据准确无误,原井管柱、施工管柱、完井管柱绘制规范。
因此施工设计出现误差不是主要原因。
确认三:技术人员技能培训不够QC小组成员均具有一定专业技术知识,并且工艺所每年都外请专家对技术人员进行技术培训,提高技术人员的技术素质,同时技术人员通过网络、书刊、杂志等渠道进行自学。
统计2019-2019年对调驱项目组人员培训时间和成绩,结果见表。
调驱技术培训情况统计表因此技术人员技能培训不够不是主要原因。
确认四:应用的弱凝胶主剂聚丙烯酰胺、交联剂质量不合格水井深部调驱技术使用的弱凝胶主剂和交联剂质量的采购过程,均严格按照**公司化学品采购及资产购置相关规定执行,必须具有《产品质量认可证》、《市场准入证》及该产品企业或行业标准,严格按照产品标准进行验收,杜绝不合格品送达施工现场。
毽i黧、整_瓢赵108断块深部调驱试验与评价D ee p dr i vi ng t e s t and eval uat i on of t he Z hao57f aul tbl ock洪巍(中国石油大学(华东),山东青岛,266555)(C hi na uni ve r si t y of pet r ol eum O i ndao266555,C hi na)淌葵]针对赵108断块油藏地质条件,采用可动凝胶和网状树脂相结合的复合深部调驱技术,对6口注水井进行调剖。
通过对深度调剖:井哇目进行注采分析,进行调驱效呆评价。
结果表明,该复舍调驱体系取得了一定的开发效果和增油效果。
A bst r act t h eoi l r e ser voi r of geo l ogi ca l condi t i ons,t het ec hni que of m ova bl egel andm es hr esi n deepdr i vi ngwasi m pl em ent e dont he6i nj ec t i onw e l l xT hr ou ght heana l ysi sand t heeval u at i onof i nj ect i on w el l s,T h er esul t s how st hat t hedeepd r i vi ngsy st em of m o vabl egel andm eshr esi nachi evesacer t ai n ef f ect andincr eas es oi l product ior L[关键词]赵108断决;可动凝胶:网状树脂;深部调驱K e”#or d s Zh a o108f au l t bl o ck;m ovabl egel;m eshr esi n;deep dr i vi ng华北油田砂岩油藏怄块)类型多,地质构造复杂,开发状况也各不相同,大部分油藏已进人高含水开采阶段。
深部调驱技术研究作者:刘晓丽来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第19期【摘要】众所周知,油田在长期注水开发之后注采井网会遭受严重损害,水驱效果逐渐降低,纵向与油藏平面波及系数均出现大幅下降,从而使油田储量得不到有效的开发。
而油田深部调驱技术在本质上就是通过“驱”和“调”的相互结合,使油田的驱油效率和波及系数均得到不同程度的提升。
本文在介绍深度调驱作用机理的基础上,详细阐述了调驱处理半径和PI选层决策技术等深部调驱施工参数的确定。
【关键词】油田深部调驱 PI 决策处理半径当前,我国油田的长期注水及其在平面和纵向上固有的非均质性,使其平面和纵向波及系数逐渐降低。
而平面和纵向波及系数下降导致注入水流动剖面波及效率不断下降。
尤其是当纵向不均质层或者其他结构的异常层与井筒连通时,注水波及系数将会下降更多,极大的降低了油田的注水开发经济效益[1]。
因此,深挖老油田的潜力是实现油田增产并提升油田的注水开发经济效益的重要途径。
结合国内外油田的成功经验可知,深入研究并应用深部调驱工艺技术,通过运用调剖措施可不同程度的改善产出剖面与吸水剖面,从而一定程度上缓解油藏层内与层间矛盾。
1 深部调驱作用机理概述众所周知,常规调剖作用机理是使油井注入水调转方向,增大注入水的波及体积,从而调整并改善油井的吸水剖面。
而深部调驱较常规调剖其调驱处理剂量和处理半径均得到不同程度的提高,从而能从深部调剖并使液流方向发生改变,从而提高油田驱油效果。
其作用机理如下[2]:(1)调驱剂起到提高流度比的作用,进而使处于较低渗透带的剩余石油得到驱动。
在调驱剂成胶前后,普通的地下交联聚合物的黏度没有太大的改变,因而使地层流体的流度比在注入以及成胶后的移动过程中得到了不同程度的提升,使原先压差不小于凝胶转变压力但水驱不到的范围内的剩余油发生驱替。
(2)使残余油的附着力发生不同程度的改变并促使其保持移动状态。
(3)调驱剂进行动态调剖从而导致深部液流转变方向。
深部调驱在海1块油田中的应用效果分析【摘要】为了辽河油田的生产需要,实现二次开发,改善油田的整体的开发效果,实施的调驱技术取得了阶段性的进展,为该类型的油藏转变开发方式提供了依据,各项监测技术对国内外同类油藏具有较好的借鉴意义。
【关键词】采收率深部调驱海1块1 基本概况海1块构造上位于辽河断陷盆地中央隆起带南部倾没带的南端,在大洼断层上升盘,北邻海26断块区,东北与海31块相连。
含油面积5.9km2,原油地质储量1227×104t,含油层位为下第三系东营组d2段和d3段。
油藏埋深-1650~-2100m,为构造控制的边水油藏及构造岩性油藏。
原始地层压力18.5mpa,饱和压力16.4mpa,原始气油比44m3/t。
1989年采用正三角井网滚动勘探开发,单井产量高达达到72.2t,由于是天然能量开发,但产量递减快,平均日递减8%。
以“满足油田生产需要,实现二次开发,改善油田开发效果,提高经济效益”为目标,对海一块进行深度调区,海一块调区的成功对本块井组的外扩和同类区块海31块具有很好的借鉴意义。
2 开发中存在的主要问题长期水驱开发,储层非均质性加剧,注入水波及体积难以提高;措施挖潜难度逐年增大;出砂与提液之间的矛盾有待解决;目前注水状况难以大幅度提高采收率。
3 深部调驱可行性分析3.1 油藏条件适应性分析3.1.1 油藏剩余可采储量分析截止到2009年12月,区块累积产油436.8×104t,采出程度35.6%,采出可采储量85.4%。
目前海1块标定采收率41.7%,与高效的马20、兴42块相比(标定采收率48.5%),具有提高采收率的空间。
3.1.2 储层发育情况分析海一块油层主要发育在d2ⅲ、d2ⅳ、d3ⅰ、d3ⅱ油层组,含油层数多,油层叠加连片。
东三段储层透镜体较为发育,油层连通性较差,油层分布较为分散,主要发育在高部位,低部位大部分为水层。
东二段油层比东三段油层相对发育得多,且含油层数也较多,虽然油层厚度较薄,但多个含油层迭加连片,油层分布较为稳定,油的富集受构造控制明显,油层连通性也较好。