油藏深部调驱技术研究(论文)
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高含水区域油藏开发及水驱方式研究随着全球能源需求的不断增长,地下油藏的开发利用成为人类的关注焦点。
然而,随着时间推移,大部分油田开始进入高含水期,这对开采工程提出了更高的要求。
本文将讨论高含水区域油藏开发及水驱方式的研究,以有效提高油井的采收率和提高开采效益。
首先,我们需要了解高含水区域油藏的特点。
高含水油藏是指油井的产液中水含量高于50%的情况。
这种油藏通常具有较高的含水层位,油井的产液中含有大量的水。
高含水油藏的开发难度较大,因为水的存在会影响油藏中油的流动性,降低油井的采集率。
此外,油水井之间的界面张力也会影响水的排出速度,从而增加了开采难度。
针对高含水油藏的开发,有几种常见的水驱方式。
水驱是指在油藏中注入水以增加采收率的一种方法。
目前,最常用的水驱方式包括前驱水驱、顺序水驱和后驱水驱。
首先是前驱水驱。
前驱水驱是指在高含水油藏中,先注入大量的水以驱出油井中的原油。
这样可以降低油井中的原油黏附力,提高采收率。
前驱水驱的优点是操作简单,但需耗费大量的水资源。
此外,前驱水驱还有可能造成水侵,从而降低开采效率。
其次是顺序水驱。
顺序水驱是在前驱水驱的基础上进行的一种改进方法。
在顺序水驱中,我们根据油井的渗透能力和密度等条件进行分区,分别注入不同浓度的水来驱出油井中的原油。
这种方式可以更好地控制水的注入量和压力,提高采收率同时减少水的浪费。
最后是后驱水驱。
后驱水驱是指在油井开采过程中,注入低含水量的水来驱出油井中的原油。
后驱水驱的优点是节约水资源,同时以较低的成本提高采收率。
然而,后驱水驱需要较高的工程技术支持,才能保证水的注入速度和压力的控制。
除了水驱方式,还有其他的开发方法可以应用于高含水油藏的开发。
例如,采用人工举升方法可以通过抽吸泵将油井中的原油抽出,可以快速提高采收率。
此外,也可以尝试使用化学驱等新的技术手段来提高采集效率。
总结起来,高含水区域油藏的开发是一个技术难题,并且需要根据油井的具体条件选择合适的水驱方式。
吐哈油田鲁2块油藏深部调剖技术刘富;尚绍福;何帆【摘要】鲁2块油藏原油黏度高、油藏厚度大、渗透率高,采用注水开发,注入水与原油流度比大,水窜严重,严重影响注水开发效果,为此,开展了深部调剖技术研究.针对鲁2块油藏特征及注水开发现状,研制出了LPM泡沫凝胶调剖剂,并对其基本性能进行了测试,利用该调剖剂进行了室内深部调剖模拟实验和提高采收率模拟实验.实验结果表明,该调剖剂可在地层发泡(体积可增大3~4倍),并被推向地层深部形成稳定的、高强度的泡沫凝胶,可起到深部调剖的作用.该调剖剂适合在类似于鲁2块油藏这样的油层厚度大、渗透率高的油藏进行深部调剖作业.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2008(030)005【总页数】3页(P108-110)【关键词】鲁2块油藏;注水开发;深部调剖;泡沫凝胶【作者】刘富;尚绍福;何帆【作者单位】长江大学石油工程学院,湖北荆州,434023;吐哈油田公司吐鲁番采油厂,新疆鄯善,838000;新疆油田公司,新疆克拉玛依,834000【正文语种】中文【中图分类】TE357.462003年6月开始对吐哈油田鲁2块油藏进行注水开发试验,由于鲁2块油藏原油黏度高,在地层条件下为611 mPa·s,地层厚度大(50.4 m),渗透率高(88.4×10-3μm2),注入水与原油流度比大,水线推进速度快,导致油井半年后见水,并且含水上升很快,严重影响了注水开发效果。
针对这一问题,开展了深部调剖技术研究,以封堵水窜通道,提高注入水波及体积,增加油层深部动用程度,提高注水开发效果。
通过大量的配方筛选及模拟试验,研究出了LPM泡沫凝胶调剖剂,该调剖剂可在地层发泡,发泡后体积增加3~4倍,并能被后续流体推到地层深部形成稳定的、高强度的泡沫凝胶,从而起到在地层深部封堵高渗流通道的作用。
截至2006年底鲁2块油藏有油井10口,水井3口。
2003年6月开始注水,3口注水井吸水剖面测试结果反映出注水井在纵向上吸水不均匀,主力吸水层主要集中在上层和下层。
文南油田注水井调驱工艺研究摘要深部调驱剂应具有良好的注入性能和封堵性能,同时还要求其具有出色的运移性能;能在地层孔道里产生封堵,形变和运移。
深部调驱剂的这些特征使其能在地层中有较长期的作用时间,产生较好的调剖效果。
深部调驱剂主要分为弱凝胶深部调剖剂、预交联类深部调剖剂、含油污泥深部调剖剂等几大类。
弱凝胶深部调驱剂可以有效的阻止水流前行进入优势渗流通道,迫使其向周围扩散,实现水流改向,从而提高了注水波及效率。
预交联凝胶深部调驱剂具有良好的耐温耐盐性能及良好的孔隙选择性能,能够持续的提高水驱波及效率。
含油污泥深部调剖剂适用于纵向上渗透率差异大、有高吸水层段、启动压力低的注水井。
通过本项目的研究,完善调驱施工工艺,对调驱段塞和调驱剂性能以及驱油剂进行调整,提高驱油效果。
关键字文南油田;深部调驱;工艺研究;施工工艺;提高驱油效果1 项目概况:1.1 研究背景:文南油田位于东濮凹陷中央隆起带文留构造南部次级地堑内,属于典型的高压、低渗油藏。
由于油藏埋藏深,储层物性差,储层非均质,注水井水驱效率较低,采用调驱工艺挖掘剩余油潜力没有形成规模效应。
分析其主要原因大致有以下几个方面:1.1.1 对于主河道内及封堵压裂裂缝的调驱井,调驱剂驻留困难,注入压力上升缓慢,凝胶颗粒调驱剂在河道、高渗层封堵性能差,增油效果差。
调驱剂体系单一,不能满足要求。
1.1.2 调驱剂性能有待进一步提高,表现为调驱过程中对应油井见效,施工结束后产量下降明显。
转入正常注水短期内失效,产量恢复到调驱前。
1.1.3 基础理论研究薄弱,缺乏有效的技术支撑。
存在剩余油分布情况、高温高压高盐地层条件下,调驱剂运移规律,注入粒径与地层渗透性匹配关系,段塞设计是否合理性,注入工艺、注入速度是否合理等问题。
因此针对文南油田的开发现状和目前存在的主要问题,有必要深入研究调驱剂提高采收率的机理和适用条件,并通过不同体系的复合进一步提高调驱效果,从而优化目前的深部调驱技术,该研究对于低渗透油藏的高效开发具有重要的意义。