胜利油田成功应用连续空心杆无油管举升技术
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海上连续杆螺杆泵开发工艺的推广应用摘要:介绍了连续杆螺杆泵采油工艺技术在胜利海上油田的推广应用情况。
针对胜利油田海上斜井作业和生产需要,对连续杆螺杆泵施工设备进行改造和施工管柱组合优化,提高了管柱强度,减少了偏磨,延长了杆柱寿命。
目前有20口井采用连续杆螺杆泵工艺,除3口停井外,其余17口井正常生产,效果良好,具有广阔的推广应用前景。
关键词:连续杆螺杆泵采油工艺推广应用1 海上螺杆泵采油工艺发展现状胜利油田海上油田开发初期地层供液能力较强,螺杆泵完井成本相对较低,因而被大量采用,应用高峰期时达到50多口油井,最多时占到了机械采油的50%以上,适用于直井或造斜点≥600 m 的井和油稠、轻度出砂井,并形成了一系列的螺杆泵采油工艺优化技术。
1.1 泵型优化双头螺杆泵由双线螺杆转子和三线内螺旋面定子组成,它克服了单头螺杆泵的缺点,在举升井液的过程中具有:①转子运动偏心小,使抽油杆柱在井下运动相对平稳,受力状况得到改善;②定子橡胶在横截面上分布较均匀,遇油膨胀后不均匀变形较小,可以进一步改善抽油杆受力;③在相同尺寸下,举升扬程和排量较大。
由于双头螺杆泵具有优越的工作性能,大大提高了螺杆泵的检泵周期。
目前,胜利海上油田除2口油井应用法国pcm泵外,其余全部使用双头螺杆泵。
1.2杆柱优化目前广泛使用的外径∮36 mm、内径∮25mm的空心抽油杆(kg36型)采用35crmo钢调质处理,机械性能达到d级抽油杆水平。
将kg36型空心抽油杆与∮25.4 mm(1英寸)d级实心杆进行对比发现,在相同载荷下,∮36 mm空心抽油杆所受正应力要比∮25 mm实心杆小;由于∮36 mm空心抽油杆的抗扭截面模量远大于∮25 mm实心杆,因此,在相同扭转载荷下,∮36 mm空心抽油杆所受最大扭转剪应力远小于∮25 mm实心杆。
自1997年8月埕岛油田推广应用空心抽油杆以来,截止到目前,空心杆运转最长的cb1a一5井已经连续生产3 130 d。
抽油机井口漏油的原因及对策分析发布时间:2021-06-10T11:22:32.963Z 来源:《中国科技信息》2021年7月作者:张帆孙静[导读] 众所周知,井口原油是通过光杆和盘根密封的井口而进入油管线的,在抽油井的生产过程中,光杆持续的上下运动使之与油管之间产生的磨擦使得光杆划伤,进而导致腐蚀甚至加快盘根磨损,最终导致井口盘根和光杆密封不严而漏油,不仅造成环境污染,增加工人劳动强度,且加速抽油机光杆磨损,影响油田开发效益。
山东东营中石化胜利油田分公司石油开发中心有限公司胜海采油管理区张帆孙静 257000摘要:众所周知,井口原油是通过光杆和盘根密封的井口而进入油管线的,在抽油井的生产过程中,光杆持续的上下运动使之与油管之间产生的磨擦使得光杆划伤,进而导致腐蚀甚至加快盘根磨损,最终导致井口盘根和光杆密封不严而漏油,不仅造成环境污染,增加工人劳动强度,且加速抽油机光杆磨损,影响油田开发效益。
本文对抽油机井口漏失问题进行了分析,针对各种原因,提出了具体的整改措施。
关键词:抽油机;漏油;原因与对策引言油田井场地面管理是采油工的一项重要日常管理工作,由于井口原油通过光杆与盘根密封的井口进入油管线,在抽油井生产过程中,光杆上下运动,与油管之间的产生磨擦,光杆受到划伤,进而腐蚀、加快盘根的磨损,致使井口盘根与光杆密封不严而造成漏油,给生产带来很大的麻烦。
随着清洁生产方式的推行,整治井口漏油,减轻工作量,节能减排,成为原油生产的一个重要环节。
如何避免抽油机井口漏油,应该作为一个采油工程的课题加以研究改进。
1抽油机井口漏失的主要因素 1.1正常的盘根损耗造成的漏油现象由于光杆的上下往复运动,对以胶皮为主制作的盘根不断地进行磨损,而采油工人日常巡检时对盘根盒的紧固就是保证盘根与光杆之间的紧密程度,如果在巡检过程中不及时对盘根进行紧固,会使盘根与光杆二者之间的缝隙增加造成漏油的情况。
1.2盘根自身的质量问题造成的漏油现象现在为油田生产服务的企业众多,加工盘根的企业也是数不胜数,生产加工出来的盘根也是良莠不齐。