管道施工事故案例分享终
- 格式:ppt
- 大小:5.00 MB
- 文档页数:42
塑料管道工程事故案例分析中山环宇实业有限公司广东工业大学二0—0年十二月1.2002 年5 月14 日,东莞某公司反映其客户安装锚牌日标给水管件25mmx 16mn异径三叉时破裂。
事故原因:由于运输装卸不规范,导致管件受到外力的损伤,产生个别细微裂痕线。
在施工前,操作人员没有认真检查管件是否完好而继续使用。
进行粘接过程中,操作人员施加了较大的外力进行套接,原已有裂痕的管件受到因此突然增加的外力而迅速破裂。
2 . 2002年4月13日,东莞某公司使用英标80mnffl底存水弯(A650B开箱时爆裂,英标80mn直角三通(A715)和80mm90弯头(A705涂好胶水连接时爆裂。
事故原因:由于运输或装卸不规范,较大的外力施加在A650B、A715、A705 产品上,致使A650B承口部位缺裂,A715 A705表面有明显的击打痕迹,且承口出现断裂现象。
3.某花园住宅小区供水压力泵出口处,安装的2条①200mm勺PVC-U管道,其中1 支管道安装了两个弯头,在系统开泵试压时两个弯头同时出现破裂。
(照片37)事故原因:涂溶接剂时,由于没有正确选择合适毛刷,致使管件的承口与管连接处接触面无溶化的现象,使连接效果不佳。
同时,管道没有安装支承固定,而且管道接近水泵压力出水口,受到振动和水锤冲击等作用导致弯头破裂。
4.2002年3月12日,三角镇某电镀厂在电镀车间使用YS50-10 PVC-U给水管材以接自来水供水,使用1~3个月后管材外壁逐渐出现爆裂漏水。
2001年12月25日曾出现一次,至2002年3月止已有三、四次同类情况发生。
(照片31)事故原因:电镀厂的电镀液有较高浓度的三氯化铁及其它化学物质,事故管段全部发生于电镀池旁边的管道渠内,沟内有一定量的电镀污水,管材长期浸泡在含有腐蚀性液体的环境中,造成管材逐步被氧化腐蚀,在管道运行压力的作用下而发生爆裂漏水现象。
5.2002 年3 月25 日,茂名某公司在加压泵旁的连接管上安装给水配件110mm90三通和110mm90弯头,在使用2~4个月后有多处弯头和三通转弯位置出现爆裂或断裂现象。
塑料管道工程事故案例分析中山环宇实业有限公司广东工业大学二〇一〇年十二月1.2002年5月14日,东莞某公司反映其客户安装锚牌日标给水管件 25mm ×16mm异径三叉时破裂。
事故原因:由于运输装卸不规范,导致管件受到外力的损伤,产生个别细微裂痕线。
在施工前,操作人员没有认真检查管件是否完好而继续使用。
进行粘接过程中,操作人员施加了较大的外力进行套接,原已有裂痕的管件受到因此突然增加的外力而迅速破裂。
2.2002年4月13日,东莞某公司使用英标80mm圆底存水弯(A650B)开箱时爆裂,英标80mm直角三通(A715)和80mm90°弯头(A705)涂好胶水连接时爆裂。
事故原因:由于运输或装卸不规范,较大的外力施加在A650B、A715、A705产品上,致使A650B承口部位缺裂,A715、A705表面有明显的击打痕迹,且承口出现断裂现象。
3.某花园住宅小区供水压力泵出口处,安装的2条Ф200mm的PVC-U管道,其中1支管道安装了两个弯头,在系统开泵试压时两个弯头同时出现破裂。
(照片37)事故原因:涂溶接剂时,由于没有正确选择合适毛刷,致使管件的承口与管连接处接触面无溶化的现象,使连接效果不佳。
同时,管道没有安装支承固定,而且管道接近水泵压力出水口,受到振动和水锤冲击等作用导致弯头破裂。
4.2002年3月12日,三角镇某电镀厂在电镀车间使用YS50-10 PVC-U给水管材以接自来水供水,使用1~3个月后管材外壁逐渐出现爆裂漏水。
2001年12月25日曾出现一次,至2002年3月止已有三、四次同类情况发生。
(照片31)事故原因:电镀厂的电镀液有较高浓度的三氯化铁及其它化学物质,事故管段全部发生于电镀池旁边的管道渠内,沟内有一定量的电镀污水,管材长期浸泡在含有腐蚀性液体的环境中,造成管材逐步被氧化腐蚀,在管道运行压力的作用下而发生爆裂漏水现象。
5.2002年3月25日,茂名某公司在加压泵旁的连接管上安装给水配件110mm90°三通和110mm90°弯头,在使用2~4个月后有多处弯头和三通转弯位置出现爆裂或断裂现象。
高压管道事故案例分析近年来,由于能源领域的不断发展,高压管道事故已经成为一个全球性的问题。
在中国,由于缺乏足够的安全措施和维护检修,高压管道事故已经引起了国家的高度重视。
本文将分析三起高压管道事故案例,探讨其原因、影响和应对措施。
一、事故案例一时间:2014年8月地点:内蒙古兴安盟阿尔山市事件:在建设一条高压天然气管道中,由于施工不当,管道翻倒,导致部分管道断裂,天然气泄漏,爆炸造成14人死亡,26人受伤。
原因:由于施工队伍缺乏足够的经验和技术,对管道的施工安装不当,导致管道翻倒。
另一方面,管道的设计和质量也存在问题。
影响:此次事故造成了数十亿的经济损失,同时也给相关企业带来了很大的声誉损失。
更重要的是,这场事故造成了14人的死亡和26人的伤残,给当地的家庭带来了沉重的打击。
应对措施:对施工方进行了严肃的问责,建立了管道施工安装的标准和检测机制,同时加强对管道质量的监管和审核。
二、事故案例二时间:2017年11月地点:重庆市事件:在进行高压天然气管道维护时,由于相关工作人员的失误,导致天然气泄漏,引爆了周边的建筑物,造成15人死亡,30人受伤,涉及损失达到4000多万元。
原因:首先,由于相关工作人员缺乏足够的经验和技术,对管道的维护不当。
其次,管道的设计和质量问题也对事故的发生起到了一定的推动作用。
影响:这场事故对当地的经济和百姓的生活产生了很大的影响,同时也给相关企业带来了巨大的财务和声誉损失。
此外,天然气泄漏和爆炸还造成了15人死亡和30人受伤。
应对措施:加强对高压管道维护管理人员的培训和操作规程制定,完善检测和维护机制,对高风险地区的管道进行特殊检测。
三、事故案例三时间:2019年12月地点:湖北荆州事件:在进行一次统计评价验收时,由于设计单位未发现开挖施工现场的地质条件和环境影响,导致管道在启用前损坏,引发燃气泄漏爆炸事故,造成21人死亡,5人受伤。
原因:首先,设计单位在验收时未全面深入了解施工现场情况,造成了设计方案的不完善。
管道吊装事故案例
近日,某工地发生了一起管道吊装事故。
据了解,事故发生时,工人正在使用吊车将一根长达20米的钢管吊起并运输至目的地。
然而,在运输过程中,钢管突然脱离吊钩掉落,砸中了一名正在工作的工人,导致其当场身亡。
经过初步调查,事故的原因主要是由于吊装过程中安全措施不到位,工人没有正确固定钢管,同时吊车操作人员没有按照规定的程序进行操作。
此外,现场也存在一些环境因素,如地面不平整等,也可能对事故的发生起到了一定的作用。
此次事故给我们敲响了警钟,提醒我们在进行吊装作业时一定要注意安全。
首先要严格遵守吊装操作规程,确保吊车的稳定性和钢管的牢固性。
其次,在吊装前要对现场环境进行全面检查,确保地面平整,避免出现不稳定因素。
最后,要加强对工人的安全教育和培训,提高他们的安全意识和技能水平。
希望类似的事故不再发生,让我们共同为工地安全保驾护航。
- 1 -。
第1篇一、事故背景XX输气管道是我国西部重要的天然气输送通道,全长XX公里,设计输气量为XX亿立方米/年。
该管道于XX年投入运行,自投产以来,为我国西部地区的经济发展和能源供应做出了重要贡献。
然而,XX年XX月XX日,XX输气管道发生了一起严重的泄漏事故,造成了一定的人员伤亡和财产损失。
二、事故经过XX年XX月XX日,XX输气管道在运行过程中突然发生泄漏,泄漏点位于XX省XX市XX县XX镇。
事故发生后,管道沿线地区迅速出现天然气泄漏现象,导致周边环境受到污染,部分居民家中天然气浓度超标,存在安全隐患。
接到事故报告后,我国相关部门立即启动应急预案,组织力量进行事故调查和抢险救援。
经过初步调查,事故原因初步判断为管道腐蚀导致。
三、事故调查1. 现场勘查事故发生后,调查组对泄漏现场进行了详细勘查。
现场发现,泄漏点管道表面存在明显的腐蚀痕迹,管道壁厚较薄,已达到腐蚀极限。
此外,泄漏点附近土壤中含有较高浓度的天然气,表明泄漏已持续一段时间。
2. 原因分析(1)管道腐蚀:经检测,泄漏点管道材质为XX钢,腐蚀类型为电化学腐蚀。
由于管道运行年限较长,加之运行过程中受到外界环境因素影响,导致管道发生腐蚀。
(2)维护保养不到位:调查发现,该输气管道在运行过程中,维护保养工作不到位,未能及时发现管道腐蚀问题,导致事故发生。
(3)管理制度不完善:事故暴露出我国输气管道管理制度存在漏洞,如管道检测、维护保养、应急预案等方面存在不足。
四、事故处理1. 应急抢险事故发生后,相关部门迅速组织力量进行抢险救援。
通过采取降低输气压力、切断泄漏点等措施,成功控制了事故蔓延,避免了更大损失。
2. 事故赔偿根据事故调查结果,泄漏事故给周边居民和企业造成了一定的经济损失。
经协商,事故责任方对受损单位和个人进行了赔偿。
3. 责任追究根据事故调查结果,对事故责任单位和个人进行了严肃处理。
相关责任人被追究刑事责任,相关企业被责令整改。
五、事故教训1. 加强管道腐蚀检测和维护保养:输气管道运行过程中,要定期进行腐蚀检测,及时发现并处理管道腐蚀问题,确保管道安全运行。
塑料管道工程事故案例分析中山环宇实业有限公司广东工业大学二〇一〇年十二月1.2002年5月14日,东莞某公司反映其客户安装锚牌日标给水管件 25mm ×16mm异径三叉时破裂。
事故原因:由于运输装卸不规范,导致管件受到外力的损伤,产生个别细微裂痕线。
在施工前,操作人员没有认真检查管件是否完好而继续使用。
进行粘接过程中,操作人员施加了较大的外力进行套接,原已有裂痕的管件受到因此突然增加的外力而迅速破裂。
2.2002年4月13日,东莞某公司使用英标80mm圆底存水弯(A650B)开箱时爆裂,英标80mm直角三通(A715)和80mm90°弯头(A705)涂好胶水连接时爆裂。
事故原因:由于运输或装卸不规范,较大的外力施加在A650B、A715、A705产品上,致使A650B承口部位缺裂,A715、A705表面有明显的击打痕迹,且承口出现断裂现象。
3.某花园住宅小区供水压力泵出口处,安装的2条Ф200mm的PVC-U管道,其中1支管道安装了两个弯头,在系统开泵试压时两个弯头同时出现破裂。
(照片37)事故原因:涂溶接剂时,由于没有正确选择合适毛刷,致使管件的承口与管连接处接触面无溶化的现象,使连接效果不佳。
同时,管道没有安装支承固定,而且管道接近水泵压力出水口,受到振动和水锤冲击等作用导致弯头破裂。
4.2002年3月12日,三角镇某电镀厂在电镀车间使用YS50-10 PVC-U给水管材以接自来水供水,使用1~3个月后管材外壁逐渐出现爆裂漏水。
2001年12月25日曾出现一次,至2002年3月止已有三、四次同类情况发生。
(照片31)事故原因:电镀厂的电镀液有较高浓度的三氯化铁及其它化学物质,事故管段全部发生于电镀池旁边的管道渠内,沟内有一定量的电镀污水,管材长期浸泡在含有腐蚀性液体的环境中,造成管材逐步被氧化腐蚀,在管道运行压力的作用下而发生爆裂漏水现象。
5.2002年3月25日,茂名某公司在加压泵旁的连接管上安装给水配件110mm90°三通和110mm90°弯头,在使用2~4个月后有多处弯头和三通转弯位置出现爆裂或断裂现象。
第一部分重特大火灾爆炸事故案例1 德州清管站火灾事故案例2、黄岛油库特大火灾爆炸事故案例3 通信电力公司临时办公室火灾事故案例4 新民太平庄站火灾事故第二部分施工现场塌方事故案例1 涩宁兰输气管线11标段管沟坍塌事故案例2 西气东输21标段预留管沟塌方事故案例3 西气东输27标段“9.29”管沟塌方事故第三部分机械伤害事故案例1 钢管厂行吊吊钩坠落伤亡事故案例2 物资装卸机械伤害事故案例3 KC-13天然气管线项目6.15事故第四部分交通事故案例1 大件运输非道路交通死亡事故案例2 兰成渝项目12.13交通事故案例3 长春输油气公司京沈高速交通事故案例4 研究院焊接公司交通事故案例5 特运公司京石高速交通事故案例6 西气东输项目部交通事故案例7 莫桑比克项目交通事故案例8 利比亚项目交通事故第五部分触电事故案例十里河泵站高压电流击伤事故管道施工典型事故案例汇编第一部分重特大火灾爆炸事故案例1 德州清管站火灾事故一、事故经过1986年12月15日7时,中原输气公司在中沧输气管线进行高唐至德州管段的清管作业。
在高唐站由发球筒发球后,球卡于出站三通处。
当晚19时30分,采用高唐站重新倒换发球流程,采用管线憋压的方法重新发球,球被冲进干线。
16日凌晨1时15分,指挥人员指令打开德州清管站收球筒放空阀准备引球,开放空阀后看到放空管喷出液体污物,便立即命令关闭放空管。
1时18分,打开排污阀向排污池排放污物,因夜间能见度低,误将排出的凝析油当作污水,5分钟后排污池灌满,大量油气弥漫站内,被距排污池95米处的小茶炉明火引燃,导致轻质油挥发气大面积爆燃,排污池燃烧三小时二十七分。
导致5名职工死亡,烧伤6人,5台机动车被烧毁,经济损失53万元。
二、事故原因分析1、对通球清管作业认识不足,没有预见排污中有液态烃。
2、是在不利的生产条件下进行的带气清管。
3、放空装置在设计上不够合理。
生产区距离其它设施防火间距不符合防火规定。
第1篇 一、事故背景 某市某施工单位在负责一市政道路工程的建设过程中,由于施工不当,导致一次严重的管线沟槽开挖事故。该事故不仅造成了施工进度延误,还引发了周边居民的恐慌,对城市交通造成了严重影响。以下是该事故的具体情况及分析。
二、事故经过 1. 施工准备阶段:该施工单位在接到市政道路工程的施工任务后,对施工现场进行了初步勘察,但未对地下管线情况进行详细调查。施工方仅根据经验判断,认为地下管线较少,未采取相应的预防措施。
2. 施工过程中:在开挖管线沟槽时,施工人员未按照规范操作,未对沟槽周边进行严格的安全防护。在挖掘至一定深度后,突然发现地下埋设有一条高压天然气管道。
3. 事故发生:由于挖掘过程中未采取任何防护措施,高压天然气管道被损坏,导致天然气泄漏。事故发生后,周边居民立即报警,消防、公安等部门迅速赶到现场进行处理。幸运的是,由于发现及时,事故没有造成人员伤亡。
4. 事故处理:事故发生后,施工单位立即停止施工,并配合相关部门进行事故调查和处理。经过调查,发现该事故是由于施工单位在施工准备阶段对地下管线情况调查不彻底,施工过程中未采取相应的安全措施所致。
三、事故原因分析 1. 施工准备不足:施工单位在施工准备阶段,对地下管线情况的调查不彻底,未采取相应的预防措施,导致在施工过程中发生事故。
2. 安全意识淡薄:施工人员在施工过程中,安全意识淡薄,未按照规范操作,未对沟槽周边进行严格的安全防护。
3. 监管不到位:施工过程中,监管部门对施工现场的监管不到位,未能及时发现和纠正施工单位的违规行为。
四、事故教训 1. 施工单位在施工前,必须对施工现场进行详细的勘察,特别是对地下管线情况进行调查,确保施工安全。 2. 施工过程中,施工人员必须严格按照规范操作,加强安全意识,确保施工安全。 3. 监管部门要加强对施工现场的监管,及时发现和纠正施工单位的违规行为,确保施工安全。
五、预防措施 1. 施工单位在施工前,应委托专业机构对施工现场进行详细的勘察,特别是对地下管线情况进行调查,确保施工安全。