堆石坝填筑料生产爆破试验研究

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堆石坝填筑料生产爆破试验研究
摘要:在巴贡工程堆石坝料生产中对爆破参数进行调整和优化,使直接由爆破而获得的爆破料满足上坝料要求,取得了良好的经济效益,为堆石坝坝料生产提供了一些借鉴和经验。

关键词:巴贡电站;堆石坝;填筑料;爆破试验;爆破参数;级配包络曲线
1、工程概况
巴贡电站位于马来西亚沙捞越(Sarawak)州的巴雷河(Balui River)上,电站距下游柏拉加镇(Belaga)约37公里,距最近的港口城市民都鲁市(Bintulu)180公里。

该电站控制流域面积14750km2,库容440亿m3,平均流量1314m3/s,电站总装机容量2400MW,最大坝高205m,坝型为面板堆石坝。

2 、爆破岩体岩性特征
大坝堆石料主要来自W9采料场,W9采料场位于Balui河右岸导流洞顶部山体,规划长度1000m,宽160~260m,开挖顶部高程360.00m左右,设计开挖最低高程至150.00m。

设计开挖量为2000万m3(其中覆盖层开挖约900万m3,有用料1100万m3)。

料场岩石主要为厚层砂岩,中厚层砂岩夹少量页岩(泥岩)(1~3m厚)或砂岩/页岩夹层(5~10%)。

表面以下25~35m范围为全风化岩石,强度低,不作为堆石料;微风化至新鲜岩体强度高,主要用于生产主堆石料和过渡料;中风化岩石强度低,主要用于生产次堆石料。

岩石产状为NE∠60~68°,SE∠60~64°。

岩石性能试验参数见表2-1。

表2-1 岩石性能试验参数
3、堆石料设计要求
根据设计要求,大坝填筑量1700 m3,大坝分区如下所示,其中2A料11311m3,2B料332817m3,3A料650802m3,3B料7343978m3,3C料5247582m3,3D料2444261m3。

2 A料,2B料由砂石加工系统生产,3A料,3B料,3D料由W9及右岸2#山脊开挖料场通过爆破开挖生产,3C料未作爆破试验。

各种堆石料的要求及级配曲线见表3-1及图1。

大坝分区如下:
1A区:级配良好的不透水混合土壤料、1B区:任意料、2A区:特殊垫层区2B区:垫层料、3A区:过渡料,3B区:主堆石区、3C区:次堆石区、3D区:下游护坡大块石区
表3-1 不同堆石料要求
图1 各种堆石料级配包络曲线图
0.01
0.1110100100010000颗粒粒径(mm)
小于某粒径颗粒通过百分比(%)
1009080706050403020100
图例:
3料包络线
3B料包络线
3D料包络线
4 爆破设计
4.1 各种堆石料爆破参数
根据巴贡工程实际情况,结合国内类似工程的经验,初步拟定各种堆石料的实际钻爆参数见表4-1。

表4-1 各 种 堆 石 料 的 实 际 钻 爆 参 数
注:钻孔采用INGERSOL钻机,钻头直径为89mm。

采用细砂进行爆破孔堵塞。

4.2 炸药
使用乳化炸药开采3A料和3B料,使用ANFO炸药开采3D料;两种炸药的性能试验指标见表4-2。

表4-2 两种炸药的性能试验指标
4.3 起爆网络设计
为了降低震动强度,控制爆破破碎效果,保证爆破时的安全和爆后的爆破料质量,采用毫秒微差控制爆破方法,采用串联起爆网络。

5 爆破效果分析
根据试爆现场情况看,爆破后岩石较破碎,爆堆相对集中,级配理想,表面
超径率<3%,很适合机械装运。

爆破料开采后,采用反铲在爆破料堆中心取样,并用自卸车装运至试验室进行颗分试验,各组试验级配料筛分后通过该孔径的质量百分数统计资料列于表5-1,相关统计成果列于表5-2,筛分试验结果曲线见图2及图3。

表5-1 3 A料,3B料,3D料各组试验筛分统计表
表5-2 3 A 料,3B 料,3D 料各组试验计算表
图2 第一次筛分试验结果曲线
图例:
3A料包络线
3A料第Ⅰ次筛分曲线
3B料包络线
3B料第Ⅰ次筛分曲线
3D料包络线
3D料第Ⅰ次筛分曲线
0.01
0.1110100100010000颗 粒 粒 径 (mm)
小于某粒径颗粒通过百分比(%)
1009080706050403020100
图3 第二次筛分试验结果曲线
0.01
0.1110100100010000颗 粒 粒 径 (mm)
小于某粒径颗粒通过百分比(%)
100
908070605040
3020100
图例:
3A料包络线3A料第Ⅱ次筛分曲线3B料包络线3B料第Ⅱ次筛分曲线
3D料包络线3D料第Ⅱ次筛分曲线
利用作图法得出爆破料的特征参数后,从表6的计算结果可以看出,在第一次试验中,3A-Ⅰ料的不均匀系数Cu 较大,表明其粒径分布曲线坡度愈缓,料径大小愈不均匀,不利于生产和运输,且易产生分离现象,从图2可以看出,3A-Ⅰ料在1mm ~5mm 的区间范围内,出现缺粒段(粒径为1mm ~5mm 的含量为零),因此其级配仍评定为不连续级配;3B-Ⅰ料的不均匀系数Cu 虽能满足Cu >5的要求,但仍偏小了一些,较小的Cu 值不利于碾压;3D-Ⅰ料的不均匀系数Cu <5,评定为不良级配。

在第二次试验中,三种爆破料均能同时满足良好级配料的要求,即其不均匀系数和曲率系数都能同时满足Cu >5及1<Cc <3的要求,而且其实际筛分曲线基本在包络线范围内,趋势与包络线的趋势一致,可作为填筑料直接上坝填筑。

6 爆破孔孔网参数对块度的影响
6.1 抵抗线及间排距对爆破块度的影响
从表3及表6可以看出,随着抵抗线的增加,d 50随之增加。

在抵抗线和排距确定后,空间距的选择对于块度分布影响较大。

从图3可以看出,虽然在第二次试验中,三种爆破料都基本满足要求,但3A 料在6~140mm 之间,3D 料在90~260mm 之间的部分略偏粗,分析原因是因为其炮孔间距系数m (m=抵抗线/孔距)小于1,在爆破过程造成孔间过早拉开而泄气,不利于破碎,在实际开采料时,宜在1~2之间选取m 值。

6.2 堵塞长度与装药长度的比值对爆破块度的影响
为了保持和延长炮孔内高压气体的作用时间,提高破碎效果和减少飞石,必须进行炮孔堵塞。

在以上各次试验中,炮孔堵塞长度均在(0.8~1.1)W范围内,装药长度与堵塞长度之比在3.1~4.2范围内,均大于2,因而所得各次爆破料大块率均较小。

7 结语
巴贡水电站大坝填筑从2004年5月至今,根据现场试验得出的结果分析,使用第二次爆破试验参数爆破所得堆石料进行碾压试验,所得各项碾压控制指标:干密度、碾压后级配曲线、渗透系数均满足设计要求,可直接将爆破料作为堆石料上坝填筑。