底吹炉高铅渣还原的新方法解析
- 格式:doc
- 大小:1.02 MB
- 文档页数:10
ISA—YMG炼铅法的生产实践与总结ISA—YMG炼铅法是我公司引进国外顶吹沉没熔炼技术来改造传统烧结—鼓风炉还原熔炼技术而开发出的一种粗铅冶炼新工艺,该工艺引进ISA炼铅法中的氧化熔炼部分并结合我公司比较成熟的鼓风炉还原熔炼技术,在此基础上进行组合开发而形成的一种节能、环保、高效的绿色炼铅新工艺。
该项目于2005年3月在我公司曲靖基地建设完工,6月艾萨炉点火投产一次成功。
它是目前为止世界上首家用铅精矿直接熔炼生产粗铅的第一座艾萨炉,它的成功标志着国际炼铅技术的发展又取得了新的突破。
一、ISA—YMG炼铅工艺由两个部分组成:艾萨炉的氧化熔炼部分和我公司的鼓风炉还原熔炼部分。
在氧化熔炼阶段:铅精矿、熔剂和烟尘经混合制粒由后皮带运送至艾萨炉顶。
然后从加料口进入艾萨炉并在炉中发生剧烈的氧化脱硫反应,反应所需的空气和燃油经艾萨炉喷枪进入熔池中,反应所生成的产物有粗铅、富铅渣和烟尘,所产生的SO2气体经收尘处理后送酸厂制酸,烟尘返回备料系统配料;在鼓风炉还原熔炼阶段:艾萨炉所产出的富铅渣经铸渣机铸块后运送到鼓风炉,在炉中与焦碳、熔剂一起发生还原反应,生成粗铅、熔渣和烟气。
熔渣进入电热前床经沉清处理后送烟化炉回收Zn和Ge,烟气经冷却降温和收尘后排空。
工艺流程图如下:一)艾萨炉氧化熔炼氧化熔炼作业在艾萨炉中进行,整个熔炼系统包括艾萨炉主体、余热锅炉、电收尘、引风机、工艺鼓风机、燃油供给系统、喷枪、保温烧嘴等(如下图所示):概述艾萨炉是一个高11.2米,约2.9米内壁直径,内衬耐火材料的圆柱形容器,炉子上端设有加料口,喷枪口和烟道口,底部设有两个排铅口,一个放渣口,一个放铅口。
铅精矿、熔剂、烟尘等按配料比例充分混合并经制粒后皮带运输机从炉顶加料口送入炉子,PbS 氧化所需的氧气和空气及燃油通过喷枪直接以旋涡状喷射到熔池渣层中,并使熔池剧烈搅动,加速冶炼过程的传热和传质速度,大大强化了炉内熔炼的氧化过程。
整个反应释放出大量的热,加入的炉料被迅速加热熔化并完成冶金过程的反应,反应所生成粗铅从排铅口排出,采用圆盘铸锭机浇铸后,送电解精练。
冶金冶炼M etallurgical smelting简析富氧侧吹炼铅工艺的应用特点与应用分析郑剑平(江西金德铅业股份有限公司,江西 德兴 334202)摘 要:环保形势的愈发严峻,对于环境污染严重污染的企业提出了更高的要求,作为炼铅企业,及时的对其冶炼工艺进行升级改造有助于其快速适应国家政策,实现快速发展。
本文介绍江西金德铅业股份有限公司的富氧侧吹炼铅工艺为例,对富氧侧吹炼铅工艺的原理和特点进行介绍,并分析了实际应用中的技术指标。
关键词:富氧侧吹炉;炼铅中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)05-0008-2The application characteristics and application analysis of oxygen side blown lead smelting processZHENG Jian-ping(Jiangxi Jinde lead industry Limited by Share Ltd,Dexing 334202,China)Abstract: The environmental situation is becoming more and more serious, the environmental pollution is serious pollution enterprises put forward higher requirements, as the lead smelting enterprises, timely upgrades help to quickly adapt to the national policy of the smelting process, to achieve rapid development. This paper introduces the oxygen enriched side blown lead smelting process in Jiangxi Jinde lead industry Limited by Share Ltd as an example, the principle and characteristics of oxygen side blown lead smelting process are introduced, and the analysis of the technical indicators in practical application.Keywords: Oxygen side blown converter;Lead smelting随着国内环境问题的不断严重,国家对节能减排于清洁生产提出了更高的要求,传统的底吹炉-鼓风炉冶炼工艺对环境的危害、能耗高逐渐凸显,例如冶炼过程中的高铅渣具有较大热能,但却不能得有效利用,同时冶炼所使用的焦炭价格逐年升高,使得炼铅成本处于高位[1]。
群英荟萃话直炼经过整整8年时间的努力,我公司“液态高铅渣直接还原工程”终于顺利投产。
8年来,单是炉子就建了扒,扒了再建,建了再扒……他们是公司的建设者,他们是科研方面的精英,也是“液态高铅渣直接还原工艺”研发的功臣,是我们铅冶炼行业技术创新的开拓者。
既然是开拓者,就既有成功,也有失败。
他们渴求成功,但不惧怕失败。
爱迪生就说过:“失败也是我所需要的,它和成功一样对我有价值,只有在我知道一切做不好的方法后,我才知道做好一件工作的方法是什么。
”现在,他们已经取得了成功,却没有豪言壮语,只用朴实的语言,谈了他们所做的工作。
但是,他们已用自已的行动、已用液态高铅渣直接还原的成功,再次雄辩地证明,他们的人生,是最有价值的人生,因为,他们事业的价值已无可估量!赵传合:“液态高铅渣直接还原工艺,比国外的更简单,成本更低”7月17日(周六)上午,笔者来到集团公司六楼研究所办公室。
赵传和的办公桌上,摆满了《中国冶金百科全书》、《实用无机物热力学数据手册》、《湿法炼锌学》等大部头书籍。
翻开赵传和的《工作日志》,满是密密麻麻的算式、数据、设备示意图、化学方程式等。
单从他读的书,就能看出,赵传和是站在国内同行业技术最前沿的科技人才。
听完笔者来意,赵传合娓娓道来。
2002年,公司第一套底吹炉投产,其工艺更进一步。
但限于条件,还不是最好。
第一套底吹炉,是铸块,鼓风炉还原。
公司杨总提出的决策,我们的工艺,还可以是更好的方法。
在2002年8月,成立冶金研究所,就我和王学猛两个人,我的所长,开展“液态高铅渣直接还原工艺。
”2002年底,陈会成、张和平、胡明觊等,人员到位。
一开始,做理论研究首先得知道这个方面理论上可不可行,再一个,人家国外先进炼铅法已经做了哪些工作,已经进行到什么程度。
咱们怎么来搞?书、杂志等资料,能找到的都看了。
通过对先进炼铅法的了解、分析,2003年,在前一阶段工作的基础上,我们提出了自己的设想,并提出“底吹炉高铅渣液态直接还原炼铅方法”发明专利申请。
底吹炉操作手册(1 Pot Operating Manual)目录第一章底吹炉车间技术操作规程 (3)1.1 氧气底吹熔炼工序 (3)1.1.1 基本任务与原理 (3)1.1.2 工艺流程图 (4)1.1.3 主要设备规格性能 (5)1.1.4 主要操作技术条件及技术指标 (6)1.1.5 成品及半成品质量标准 (6)1.1.6氧气底吹炉开炉操作规程 (6)1.1.7 底吹炉转炉操作规程 (10)1.2 岗位操作法 (11)1.2.1 底吹炉中控室岗位 (11)1.2.2 底吹炉渣口岗位操作规程 (12)1.2.3 底吹炉虹吸口岗位操作规程 (13)1.2.4 进料下料口岗位 (13)1.2.5 电收尘岗位操作规程 (14)1.2.6 高温风机岗位操作规程 (16)1.2.7 卫生除尘器操作规程 (17)1.2.8 烟灰配料岗位操作规程 (18)1.2.9 余热锅炉岗位操作规程 (19)1.2.10 热水循环泵岗位操作规程 (35)1.2.11铸渣机岗位操作规程 (36)1.2.12 皮带运输机岗位操作规程 (37)2.4.1 岗位责任制:..................................................................... 错误!未定义书签。
2.4.2 检验计划............................................................................. 错误!未定义书签。
2.4.3 熔炼工艺的控制:............................................................. 错误!未定义书签。
2.4.4 熔炼过程控制..................................................................... 错误!未定义书签。
脉冲袋式除尘操作规程开机前检查各紧固件是否牢固,各转动部位周围是否有障碍物与固定部位无碰状及摩擦现象,风机的润滑油、风门是否正常,检查电源电压是否稳定,各仪表、仪表是否灵敏、齐全、准确,检查所烟气管路的门是否关闭,设备管道和接头是否泄露;检查每个过滤室的进出口风调节阀是否打开,确定无事故隐患后方可开机。
开机启动风机时应关闭风门,按下风机控制柜上启动按钮,待风机运行平稳后方可调节风门到适当位置。
风机运行正常;将除尘器启动,控制采用“手动”和“自动”;两种方式,可相互转换,自动分定阻和定时两种。
如果除尘器系统手动控制,将螺旋输送机星形排灰阀,然后依次关闭,1#汽缸阀,开启1#脉冲阀直至0,4组汽缸阀、脉冲阀运做一遍,将星形排灰阀、螺旋输送机停机然后再根据适当情况,安排时间重新开启。
运行中定期检查轴承润滑点温度是否合乎要求(油温≦65℃,轴承表温≦70℃),检查风机及脉冲阀是否有振动或异响,电流是否正常,各转动部位和固定部位是否有摩擦、碰撞现象,各部件是否松动,检查入口浓度﹤10g/nm3,出口浓度﹤50mg/nm3,是否正常。
风机运行中禁止加油、维修。
发现隐患立即处理或上报,严重时可立即停机。
停机正常停风机要先把风门关闭,禁止满负荷突然停机。
用PLC关闭除尘器,在滤袋清灰过程中或灰斗中还有积灰时,不能关闭输灰系统。
待风机停机后,反吹输灰系统运行3—5个循环再关闭。
将各控制按钮打至“0”位。
定期排放过滤器内的水及油污,检查注油器内油量(不得小于1/2)。
班中认真做好原始记录,校好设备现场卫生。
底吹炉操作规程开炉前的准备工作对炉体及各设备进行最后检查,确认试车正常,具备开炉条件。
与炉体相关的管网及附属设施运行正常,水套冷却水压力为0.2-0.3M Pa,压缩空气(或氮气)压力0.5-0.6MPa ,油压0.3MPa,阀门灵活,管道畅通,各处无泄漏。
氮氧管道吹扫干净,无杂物,各种手动气动阀门调节灵活、密封良好,并处于所需要的开、关状态。
底吹炉高铅渣新的还原方法
一、底吹炉高铅渣还原现用工艺及存在的缺点:
高铅渣鼓风炉还原,是目前在没有新的还原方法而不得不为之的方法,它不是中国冶金发展的方向。
众所周知,高铅渣鼓风炉还原有以下几个主要缺点:
1、将熔体高铅渣重新冷却铸锭,白白的浪费了大量的热能,大大提高了生产成本。
2、冷却后的高铅渣块,从铅的化学性质看,主要成份是低熔点的PbO.SiO2 ;从物理性质上看,密实而坚固;给还原疏松多孔烧结块的传统鼓风炉还原铅带来了极大的困难,迫使鼓风炉还原采用高焦率,且渣含铅居高不下,还原效果不理想。
3、鼓风炉产出的烟气量大,产出低浓度的SO2,不易处理,设备庞大,运行费用高。
因此,众多的冶金工作者正在探索新的冶炼出路。
二、高铅渣熔体直接还原的研究现状。
高铅渣熔体直接还原曾进行过或正在进行。
如氧气侧吹炉还原(新乡中联)、旋涡炉还原(河南豫光)、底吹炉还原(豫光等)、充焦炭电热炉还原(湖南水口山)、QSL还原炉(安阳岷山)、氧气煤气侧吹炉还原(济源金利)。
豫光早前进行的高铅渣熔体旋涡炉直接还原,所用旋涡炉是一
园形竖炉,风口略向下并偏离中心轴线,鼓风时熔体成旋涡旋转,用焦粒作还原剂,传热传质良好,还原速度快。
但终因墙体耐火材料抗不住熔体的冲刷而仃止了试验。
底吹炉还原是QSL所采用的方法,它所用的还原剂是粉煤,据传瓜州和池州也在试验用粉煤底吹炉还原。
豫光则采用了天然气加粒煤(焦),已成功用于生产,取代了鼓风炉,有关炉子的详细数据没有报道。
充焦电热还原实质上是借鉴了一种炼锌电炉,高铅渣熔体从上而下通过充满焦炭的竖炉,竖炉上、下方有电极,焦炭柱成为发热体而变灼热,将氧化铅还原,还原后的铅和炉渣流到熔池分层。
此法的试验进展情况不详。
金利进行的氧气煤气侧吹炉还原高铅渣正在试验之中。
可以认为:将底吹炉的风咀用于侧吹炉是可行的,侧吹炉还原效果也是好的。
上述还原工艺相比较,大规模、加高温熔体、间断还原作业在能耗上和技经指标上,都具有明显的优势。
但是新乡中联的氧气侧吹炉与其相比,更有其独特之处。
其不足之处就是,中联氧气侧吹炉尽管已成功的取得了连续还原的结论,但是加入炉内高铅渣是冷料,与其他方法不在同等前提条件下,因此需要进行加熔体高铅渣的实验。
经专家多次论证,新乡中联的氧气侧吹炉完成熔体高铅渣的还原是完全可行。
三、氧气侧吹炉
1、氧气侧吹炉的试验情况:
氧气侧吹炉炼铅技术,是新乡中联总公司与俄罗斯专家合作开发的一项熔池熔炼炼铅新技术。
炉子由俄专家设计(1.5m2试验炉),配套设施由长沙有色冶金设计院设计。
硫化铅精矿直接炼铅包括氧化熔炼和还原熔炼两个过程。
为节约试验的设备投资,试验装备采用一台侧吹炉分段完成精矿的氧化熔炼和富铅渣的还原熔炼,即氧化熔炼所产的富铅渣水淬—堆存,至一定数量后返回同一侧吹炉进行还原熔炼。
供料系统、烟气冷却、收尘系统也是共用一套。
2001年11月建成并开始进行硫化铅精矿直接炼铅的工业试验,炉子和各辅助设备经过多次改造,到2004年5月共进行了24次开炉试验,证明已能长时间稳定生产(最长时间连续运行62天),共处理精矿近万吨,产铅4600余吨。
由于设备条件的限制,铅的还原采用经过水淬过的高铅渣冷料投入,连续还原,可确保实现渣含铅不大于3%的水平。
铅的还原也是非常成功的。
2004年7月“氧气侧吹直接炼铅炉”申报了国家专利。
2004年8月通过河南省科技厅组织的技术成果鉴定,认定“是一项高效、节能、环保炼铅的新技术…技术经济指标己接近国际先进水平”。
2. 工业试验获得的指标.
工业试验采用中等品位(50%Pb)铅精矿,所取得的指标列于下表。
硫化铅精矿氧气侧吹熔池熔炼工业试验主要技术经济指标
指标氧化熔炼还原熔炼
温度℃
风口压力 MPa 床能力t.m-2.d-1吨精矿耗氧气(100% ) m3
煤率(占炉料)%
粗铅产率(从精矿中)%
(从初渣中) %
粗铅含 Pb %
含 S %
烟尘率(占炉料)%
炉渣含Pb %
含Zn %
含Ag g. t-1
离炉烟气SO2浓度%(V)入化工车间SO2浓度%(V)Au回收率%
Ag回收率%1050-1150
0.085~0.095
110~125
210~250
4.79
65~70
>98
0.3
20~25
28~35
7~9
50-55
20-24
7-8
99
96
1200-1230
0.08~0.09
90~100
275~300
20
91~95
>96
22~29
1~3
4~6
18-25
0.027-0.03
65-70
说明:上表中铅还原熔炼指标是用水淬高铅渣冷料还原
四、实现侧吹炉接底吹炉还原高铅渣的优势:
1、侧吹炉采用竖炉结构,占地面积小,可在底吹炉现有的配置情况下,直接用溜槽连接。
2、根据厂家生产需要,可实现高铅渣连续还原或间断还原。
可控制还原深度,实现保留锌在渣中或挥发进入烟尘。
3、固定在侧墙上的水冷风口、结构简单、造价低廉,开风、
仃风快捷方便,工作时无需更换风口,风口寿命长达数年。
同时风口可配置天然气或煤气燃烧装备,可实现用天然气、煤气加热或辅助还原。
4、.从侧吹炉两侧鼓入熔融渣层的富氧空气或工业氧保证了熔体的强烈鼓泡搅拌,搅拌功率达40-100kw/m3。
在此种情况下,液、固、气反应极快,而且在饱和度不大的条件下,新相生成并加速生长,靠团聚(碰撞)作用使炉渣中的金属长大至0.5-5mm的液滴,能迅速地下沉与炉渣分层,因此与其它冶金炉相比,无须设置大面积的沉淀区域。
因而,炉子床能力高(最高可达100t/(m2.d)),还原效果和渣铅分离比其他方法好,占地小适宜于改造工程,可以使用也可以不用天然气等气体燃料,可以先还原后烟化等等。
5、侧吹炉的炉身由铜质水套围成矩形,靠铜水套工作面上形成的冷凝炉渣层来抵御炉渣的冲刷和腐蚀,其使用寿命在5年以上。
尽管铜水套比用耐火砖衬里的热损量大,但冶炼单位能耗仍可维持在较低的水平。
因为高床能力和高氧鼓风使得烟气体积大大减少,烟气带走的热量大大降低。
6、侧吹炉的鼓风工作压力较低,0.08-0.1MPa,风口无需氮气保护,这使得有可能降低工业氧纯度要求和氧气的输送压力。
五、氧气侧吹还原炉的基本结构
(如下图)
10
六、氧气侧吹炉还原炉还原高铅渣的主要技经指标
铅还原熔炼综合能耗193.84 kg标煤/t铅
七、侧吹还原炉及配套主要设备
1、8.4m2氧气侧吹炉1台
2、10t/h余热锅炉1台(或汽化冷却器加表冷)
3、新增制氧机1200m3/h(100%氧)
注:还原是间断作业,放渣时完全不用氧气,此时的氧应贮存在贮罐中。
若如此,则制氧机还可减小一点。
4、新增空压机能力2000 m3/h()
5、布袋收尘1200m2及烟尘收集(现鼓风炉用)
6、煤粒、石子加入及控制系统(从炉顶加)
7、炉冷却水循环系统
8、富氧空气配气及控制系统
9、(烟化炉)、渣水淬及运出系统
10、烟囱
八、侧吹炉投资估算
氧气侧吹炉预计投资2178万元(其中未含收尘、氧站、烟囱等系统),投资估见下表:
侧吹炉投资估算表
九、经济效益分析
不论是氧气侧吹炉、鼓风炉,生产直接费用主要是由:焦或煤、电、氧气、人工工资等构成。
从鼓风炉的富氧鼓风用氧、电、人工工资的费用来看,与氧气侧吹炉都差不太多;单从燃料上计:鼓风炉用的是焦炭,焦率在16-18%,目前价格在1600-1800元/吨,即处理一吨富铅渣的费用在于290元/吨;氧气侧吹炉用的是块炭,煤率在8-10%,目前价格在1000-1200元/吨,即处理一吨富铅渣的费用在于120元/吨,每处理一吨高铅渣价差170元/吨。
按每小时平均产出15吨高铅渣、年生产330天,底吹炉可产出11.88万吨高铅渣。
每年可节约燃料费用2000万元。
同时,还原炉放出的炉渣,可直接流入烟化炉或吊包运至烟化炉,可省去原鼓风炉前的电热前床,不考虑电极损耗的费用,电热前床按用电功率1300KV A计,电费按0.6元/KV A,每小时节电780
元,年可节电620万元。
如果考虑鼓风炉与侧吹炉处理废气、废水处理的费用差值及环保效果,将会产生更大的经济效益和社会效益。
目前,侧吹炉还原高渣渣技术改造替代鼓风炉的项目,已成功在河南济源万洋冶炼(集团)及金利集团运行(见中国有色金属报11年3月22日头版第二条报道),另外河南豫北金铅也处于安装的最后阶段,欢迎对此项目感兴趣的朋友光临咨询及提出建议和意见。