家用空调器制冷系统的匹配
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制冷压缩机在系统中的匹配压缩机在与空调器匹配时, 在名义工况下, 压缩机排气温度和吸气温度均应控制在压缩机技术规格书要求范围之内; 压缩机技术规格书没作要求的, 压缩机排气温度应控制在93℃以下, 吸气温度控制在22℃以下;在最大运行制热(制冷)试验中, 在规定的电压范围内, 压缩机排气温度和吸气温度均应控制在压缩机技术规格书要求范围之内; 压缩机技术规格书没作要求的, 压缩机排气温度应控制在115℃以下, 吸气温度应控制在30℃以下;压缩机在各个实验工况下其压力均应小于压缩机技术规格书要求范围之内; 压缩机技术规格书没作要求的, 设计压力不应超过27kgf/cm2G,替代工质R407C的压缩机上限允许到28kgf/cm2G,而R410A的压缩机上限允许到41kgf/cm2G;使用压缩机时, 应考虑到压缩机的最大允许灌注量, 不应超过压缩机技术规格书上规定的灌注量。
技术规格书上没明确规定的, 应满足如下:对于R22: 压缩机润滑油量/整机灌注量≥0.4;油比重为0.92;对于R407C,R410A, 压缩机润滑油量/整机灌注量≥0.35;油比重为0.94;最小制冷工况时, 停室内风机运行15分钟, 观察压缩机是否有异响, 是否引起液击现象。
最小制热运行时, 停室外风机运行15分钟, 观察压缩机是否有异响, 是否引起液击现象。
家用空调器制冷系统的性能匹配制冷量是空调器最基本的性能指标,是空调器具有使用价值的基本依据,因此在系统性能匹配中具有特别重要意义。
制冷量可用焓值法量热计(简称焓差台)或平衡环境型房间量热计(简称热平衡)进行测试。
测试时要注意试验机的安装是否正确(如高度、前后左右的自由空间、导风板位置等),压力表连接是否可*(如接头是否漏气、软管是否破裂)等。
在额定制冷量测试中的一些主要性能参数的参考值如下:蒸发温度:6~9℃,一般整体式、柜式和吸顶式等偏低,挂壁式偏高冷凝温度:分体式不大于49℃,整体式不大于54℃过冷度:不小于6℃过热度:1~7℃排气温度:75~90℃,变频机在高低频时会超出该范围吸汽温度:6~15℃排气压力:1.6~2.1Mpa,整体式偏高,高能效比机偏低吸汽压力:0.45~0.6Mpa,高能效比机偏高。
与空调匹配压缩机高效还应看工况发布时间:2008.01.28 15:31来源:赛迪网-中国电子报作者:北京工业大学李红旗教授【赛迪网讯】压缩机是制冷系统中技术含量最高、难度最大、生产过程最复杂的关键部件,是制冷系统的心脏,压缩机品质的好坏直接影响着制冷系统的好坏。
反过来,制冷系统设计与匹配的好坏则决定着压缩机的工作状态。
六大方向可提升能效空调器的耗能部件主要有:压缩机、室内风机、室外风机、控制系统、风向电机、待机能耗等。
其中除了待机能耗尚不在国际标准的规范范围中外,压缩机是空调器的主要耗能元件,约占总能耗的88%以上。
因此,压缩机效率的提高将直接带来空调器效率的提高。
理论上讲,任何能够减小压缩机损失的措施均能够提高压缩机的效率。
问题的关键在于所采取的措施是否是针对压缩机的主要损失。
更大的困难是,不同类型的压缩机、不同制造商的压缩机主要损失也不同。
因此,要提高压缩机的效率就必须对具体的压缩机有深刻的了解和认识,这意味着大量的基础技术工作,也是国内压缩机企业的薄弱环节。
这里仅从一般意义上对提高压缩机效率的措施进行分析。
第一,改进电机效率,电机效率的提高意味着压缩机电效率的提高和压缩机总体效率的提高;第二,减小摩擦功耗,减小摩擦功耗意味着机械效率的提高;第三,改进气阀,气阀运动规律的正确与否、弹簧力与气流推力的合理匹配、结构参数的优化、流动阻力的降低、因气阀造成的余隙容积的控制等任何方面的改进均可提高压缩机的效率;第四,降低吸、排气压力损失和压力脉动;第五,提高温度系数;第六,提高容积系数;第七,减小泄漏,即提高泄漏系数。
变工况性能最重要毫无疑义,提高压缩机的能效将直接带来空调器的节能。
由于压缩机为主要耗能部件,所以这将是最有效的节能手段。
而且压缩机的能效提高主要依靠技术改进而不是大幅度增加材料的消耗,这也是技术经济性最好的节能手段。
不过,需要注意的是,压缩机的能效为了衡量、比较的方便,是统一在一个特定的运行工况下测定的。
关于空调器的匹配压缩机选定标准空调能力=压缩机规格的能力值x 90%空调功率=压缩机规格功率1.制冷*冷凝器=室外热交换器蒸发器=室内热交换器吸气=排入(压缩机的入口配管)1)性能…GB标准条件(室内:干球温度27℃,湿球温度:19℃;室外:干球温度:35℃,湿球温度:24℃)如果能接近以下目标值是最好的匹配对策中有冷媒追加的内容,但从信赖性的观点出发,次方法应尽量避免(仅作为最后手段!!)a.排气温度目标值是85℃~90℃.对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒.低于目标值,毛细管加长,放冷媒.b.冷凝器中部温度是45℃~50℃,冷凝器出口温度与中部温度差为-5℃~ -10℃左右为目标值,但是因室外温度是35℃,冷凝器出口温度最低为37℃~38℃.(若接近35℃,则冷凝器无法进行热交换)对策:高于目标值,毛细管减短,室外风量增加,冷凝器加大低于目标值,毛细管加长,追加冷媒/c.蒸发器中部温度–出口温度约为8℃~12℃为目标,但是如果中部温度与出口温度温差过大(如中部=8℃,出口=15℃)蒸发器没有有效使用,能力降低.对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒.低于目标值,毛细管加长,室内风量增加蒸发器加大.d.吸气温度是与蒸发器出口温度相同的,可相差1℃~2℃.若蒸发器出口温度过高(如出口=10℃,吸气=20℃)是排气温度上升的原因,反之蒸发器出口温度过低(出口=10℃,吸入=5℃)是排气温度低的原因,这是应为冷媒在蒸发器中没有充分蒸发能力不足。
对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒。
低于目标值,毛细管加长,放冷媒。
2)超负荷…GB最大运行(室内:干球温度32℃,湿球温度23℃;室外:干球温度43℃,湿球温度26℃)a.定额运转电压在(50HZ/220V)±10%可以运转.对策:不能运转时(IOL动作时)提高室外风量,另外冷媒增多,压缩机负荷增大,如果可能减少冷媒.*各公司为了控制室外噪音,有可能把风量设定低些,只是单纯增加转速,噪音也会加大.因此为了达到风量大,噪音低,有必要对风扇叶片的形状,喷管的形状,室外风机进行研究. b.压力(高压侧Pd)确保在26.5Kg/cm2以下(不只限于过负荷,任何情况下都是这样)对策:超过26.5Kg/cm2时按a.对策有效.**GTMC生产的压缩机,所有机种都是26.5Kg/cm2以下, 26.5Kg/cm2=冷凝器中间温度65℃左右.c.压缩机排气温度不超过115℃,电机绕组温度(=排气温度+10℃)再高有可能烧断.对策:超过115℃时,追加冷媒(从信赖度观点出发不怎么提倡).另一对策是毛细管减短,但注意制冷能力的降低.2)低负荷….GB 最小运行(室内:干球温度21℃,湿球温度15℃;室外:干球温度21℃,湿球温度℃)a.蒸发器温度不能在0℃以下,到0℃以下时,蒸发器附着的除湿水分开始冻结,变得不能制冷.对策:毛细管加长,放冷媒.但需注意过负荷时排气温度上升.若室内噪音允许,加大风量是很好的.还有一个相应的对策:增加这样一个控制,即当蒸发器温度降到0℃以下时,压缩机停止,等蒸发温度上升到10℃以上时开始运转.b.确保△T(安定时5℃以上).若不能确保时,油被冷媒稀释(变薄),润滑油完全失去机能,这样压缩机滑动部分开始磨损,最终造成不能运转.对策:按a.同样毛细管加长,放冷媒,还有对压缩机加隔音绝热棉是一有效手段.*关于△T无论制冷制热,特别是室外低温至20℃以下时, △T很难确保,需注意.△T=壳体底部温度-冷凝中部温度(其测定点是壳体底部而非壳体下部或侧面因壳体底部温度<壳体下部或侧面温度)2.制热*冷凝器=室内热交换器蒸发器=室外热交换器吸气=排入(压缩机的入口配管)1)性能…GB标准条件(室外:干球温度20℃,湿球温度15℃;室内:干球温度7℃,湿球温度6℃)如能接近以下目标值是最好的.对策:追加冷媒(从信赖性的观点来看应尽量避免,仅作为最后手段)a.排气温度同制冷一样目标值是85℃~90℃.对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒.低于目标值,毛细管加长放冷媒.b.冷凝器中间温度是45℃~50℃,冷凝器出口温度比中间温度低5℃~10℃左右但是若出风口温度低于10℃时, 以限制,在40℃以上为目标.对策:高于目标值,毛细管减短,室内风量增加,冷凝器加大低于目标值,毛细管加长,室内风量减小,冷凝器减小,追加冷媒.c.蒸发器中间温度–出口温度是0℃~1℃为目标,但是若低于0℃,制冷的低负荷同样开始冻结,要注意.蒸发器的中间温度同出口温度的关系在极限情况时,即当中间温度<出口温度时,同制冷一样,蒸发器不能有效使用,能力降低,其目标应该是出口温度=中间温度+0℃~1℃对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒.低于目标值,毛细管加长,室外风量增加,蒸发器加大.d.吸入温度是和蒸发器出口温度相等或大1℃~2℃.如果高于蒸发器出口温度(如:出口=0℃,吸入=10℃)是排气温度上升的原因,反之低于蒸发器出口温度(出口=0℃,吸入= -5℃)因为液态冷媒没有在蒸发器中充分蒸发,能力不足,因此是导致排气温度低的原因.对策:高于目标值,毛细管减短,追加冷媒.低于目标值,毛细管加长,放冷媒.2)超负荷…GB最大运转(室内:干球温度27℃,湿球温度℃,室外:干球温度24℃,湿球温度18℃)a.定额运转电压(50HZ/220V)±10%时可以运转对策:不能运转时(IOL动作时)提高室外风量.另外,冷媒增多,对压缩机的负荷增大,如果可能减少冷媒.*各公司为了控制室外噪音,有可能把风量设定低些,只是单纯增加转速,噪音也会加大.因此为了达到风量大,噪音低,有必要对风扇叶片的形状,喷管的形状,室外风机进行研究.b. 压力(高压侧Pd)确保在26.5Kg/cm2以下(不只限于过负荷,任何情况下都是这样)对策:超过26.5Kg/cm2时按a.对策有效.进一步,冷凝器(室内热交换器)中间温度被测为不超过26.5Kg/cm2=65℃时,室外风机停止,但压缩机继续运转.压力22~24 Kg/cm2=冷凝器55~57℃时,室外风机再开始运转,这里需注意室外风机运转时有压力(冷凝器中间温度).室外风机停止时蒸发器不能热交换,大量液态冷媒流回压缩机,引起液压缩,△T等不能确保问题,所以室外风机不能长时间停止.实施室外风机运转/停止的控制可确保超负荷的正常运转.b.排气温度不能超过115℃,电机绕组温度(=排气温度+10℃)加热后有可能烧断.对策:如按a.对策实施可确保排气温度在115℃以下.c.低温…GB最小运行(室内:干球温度20℃,湿球温度℃;室外:干球温度2℃,湿球温度1℃)确保△T的方法和制冷的低负荷一样.d.除霜…GB自动除霜(室内:干球温度20℃,湿球温度℃;室外:干球温度2℃,湿球温度1℃)不能除去残留的霜制热继续运行的情况.第一次除霜时,有少量的霜残留,第二次,第三次霜逐渐增加,制热继续运转就困难了.最后霜变成冰,冰影响室外风机,那么室外风机完全停止.室外风机一停就会出现所述的超负荷同样的现象,也成了压缩机的故障原因(在低温时此情况是很严重的)对策:除霜时间提前,但太快,除霜次数增多,不舒服需注意.一般是40分钟~1小时一次.变动室外热交换器温度检控器的位置可调节除霜次数,另外,同制冷低负荷一样,为压缩机加绝热隔音棉也是一有效手段(压缩机的热量是除霜的热源之一)信赖性的确认是不可缺少的,尽管其性能满足(GB标准条件)规定值,但因实际条件不能满足GB标准条件的规定值,压缩机也可能出现很多故障.1.实际条件的设定1)温度条件…根据GB确定的温度来决定最小~最大温度(制冷/制热)2)运转时间…根据一年中各地的气象数据来推断运行时的温度在根据一天的运转时间(约8小时)可算出耐久运转时间.3)使用的方法…可户使用空调的方法各式各样要选定特别严的条件(运转时间短的断续运转——>2分钟开/3分钟停)2.确认实验1)在第一项确定的全部条件下进行运转确认.2)对△T,油面,压力(循环温度)进行确认,对是否满足压缩机定的规格进行判定.3)根据判定,若不合格的情况下,进行再匹配直至合格.。
R290小型家用空调器的性能匹配分析摘要:本文以小型家用空调器的性能匹配为研究内容,主要介绍在小型家用空调器中使用替代R22的性能是否匹配,并通过实验研究的方式,对、最佳充灌量和单双毛细管匹配情况进行分析。
研究结果表明,相较于原机,的最佳充灌量仅需原机的50%,其冷量却与原机大致相同。
关键词:R290;小型家用空调器;性能匹配引言:科学研究结果表明,卤代烃中的氯气,是导致臭氧层空洞的重要原因,且这种看法已经成为了一种共识,为此,世界多个国家签订了蒙特利尔议定书,禁止使用氯氟烃和制冷剂。
而正面临着被淘汰的局面。
为此,选择合适的化学物质替代R22极为关键。
而作为纯天然制冷剂的一种,在物质性上与较为相似,用其替代具有一定的可行性。
1.热力学性质比较1.基本物性确保在基本物性上与大致相符,是用替换的关键。
如果前者具有与后者相似的物性,在热力设计时就无需对机械结构设计进行过大的调整。
在查阅资料后得知,二者的基本物性趋于一致,差距极小。
如:的沸点-42.07℃;凝固点-187℃;临界温度96.8℃;临界压力4.254MPa。
的沸点-40.78℃;凝固点-160℃;临界温度96.2℃;临界压力4.974MPa。
此外,二者在饱和蒸汽压和压力温度曲线变化也大致相同,为此,在应用替换时,仅需适当调整原机组即可,简言之,就是在抽出后,将灌入其中。
在对比潜热后发现,在相同条件下,的潜热好于,这种情况,可以改善前者饱和蒸汽密度较小的不足。
此外,相较于,的热物理性质更为显著,具体表现为,其导热系数高于,这项参数的大小,与系统传热效果息息相关,简言之,就是导热系数越高,系统传热效果越好,反之则亦然。
此外,的粘性系数和绝热指数均小于,因此,使用对进行替代,可以减小流动阻力,降低压缩排气温度,系统总体能耗也会保持在非常低的水平。
1.循环性能比较将单级制冷循环理论作为依据,以标准空调工况为条件,比较和的性能指标,得出了如下的结果:第一,的蒸发压力为0.62;的蒸发压力为0.59;第二,的冷凝压力为 2.15;的冷凝压力为 1.89;第三,R22的压比为3.47;的压比为3.20;第四,的排气温度为1.1℃;的排气温度为84.2℃;第五,的制冷量为149.8kJ/kg;的制冷量为215.8kJ/kg。
变频空调器SEER测试方法和性能匹配研究摘要:本文针对出口北美变频空调器的季节能效比(SEER)的测试方法进行了解析,并进行了能效优化的实验研究。
结果表明,北美标准的不同工况对整体SEER的影响程度各不相同,通过优化匹配可以达到在同配置下提升SEER的效果。
本文的研究可以为北美变频空调开发提供参考。
关键词:北美;变频空调器;季节能效比RESEARCH on SEER test method and performance matching of inverter air conditionerHUANGJinmengGuangdong TCL Intelligent HVAC Equipment limited companyZhongshan528400AbstractThis paper analyzes the testing method of seasonal energyefficiency ratio (SEER) of variable frequency air conditionersexported to North America, and carries out experimental research on energy efficiency optimization. The results show that differentworking conditions of North American standard have different effectson the overall SEER, and the effect of SEER can be improved under the same configuration through optimization and matching. The research in this paper can provide reference for development of variable frequency air conditioners in North America.KeywordsNorth America;variable speed air conditioner;seasonal energy efficiency ratio0引言北美季节能效比(SEER)是指根据北美AHRI标准给定的强制性条件,由参考年度制冷需求计算出的机组季节能效。
房问空调器制冷系统匹配的一般方法林军龙(广东美的冷气机制造有限公司)摘要本文对空调器的制冷系统的匹配进行了探讨。
通过在制冷、制热模式下对压缩机、蒸发器、冷凝器、毛细管、制冷剂等盼合理选择和优化配置。
可以达到较好的匹配效果。
文中给出了制冷系统中的各种最优化的温度参数以及调整系统中各种温度参数的具体方法。
为一般的工程技术人员优化制冷系统提供了参考。
关键词空调器匹配制冷制热COMMONLYMEASURESTOM【ATCHTHEREFRIGERATINGSYSTEMOFAROOMAIRCONDITIoNERAbstractThispaperdiscusseshowtomatchtherefrigeratingsystemforaairconditioner.AgoodeffectcouldbeobtainedbywayofopfimiziagtheparatnetetsofinterfixassembliesguchasconpreSSOLevaporatoncondensator,capillaryandrefrigerant.Measurestoopumozethetemptermdistributionalong"Mththepatchoftherefrigeratingsystemofaroomairconditionerwerealsoprovidedindetailinthepaper.TheseRtCasUECScoudbeusedcosot'Vcengine=sfortheirsworkKeywordsairconditioner,matchiug,refrigeratiou,heating1前言在进行空调器制冷系统匹配和优化的过程中,由于系统的组成部分较多,而且各部分间又相互影响、相互依赖。
对于一些经验不足的设计^、员往往会出现在匹配的过程中无从下手,或者很难得到最佳的匹配效果。
鉴于此,将多年的匹配经验进行总结。
空调系统匹配选压缩机选冷凝器选蒸发器估算制冷剂充注量匹配制冷系统不合格项目的整改一系统匹配一般来说,新匹配一台空调器都有一个参考机型, 新匹配机的性能指标对压缩机、冷凝器、蒸发器的选择有很大关系。
室外机、室内机的电机转速-风量-噪音是首先要摸底搞清楚的。
1、选压缩机根据实际情况选择压缩机型式:活塞式、转子式、涡旋式及其电源规格一般来说,家用空调器中活塞式用得比较少,T3型空调器一般会选择活塞式压缩机。
目前3P以下的家用空调器大多数都是转子式压缩机。
转子压缩机又分单转子与双转子压缩机。
3P以上的家用空调器一般会使用涡旋式压缩机。
根据空调器的制冷量大小来选择压缩机的大小,一般来说按空调器的额定制冷量是压缩机的单体能力的90%来选择。
2、选冷凝器长U管管径,内螺纹管还是光管。
在正常的范围内,管径越小,换热系数越大,耐压也越大,但流动阻力也越大。
内螺纹管比光管换热系数高,不同形式的内螺纹管换热系数也不一样小管径冷凝器及新型的内螺纹管的研究是一个重要的方向。
选择非亲水铝箔(普通铝箔)还是亲水铝箔,选择片型是平片、冲缝片还是波纹片,选择片距选择其它型式的冷凝器高效的冷凝器有全铝冷凝器、全铜冷凝器等等3、选蒸发器长U管管径,内螺纹管还是光管一般来说蒸发器的长U管径可以选择小管径的。
选择亲水铝箔。
一般选择冲缝片,最小片距可达1.3mm。
4、估算制冷剂充注量参考机型的制冷剂充注量,一台空调正常状态下约有60%的制冷剂会在室外侧的冷凝器里,约40%的制冷剂在室内侧的蒸发器里。
以参考机型为基础,算出冷凝器和蒸发器内容积增大(或减少)的比例,估算出大概的制冷剂充注量。
比如说:参考机型充注量为1000g,内机不变,室外机冷凝器由单排变为1.5排:侧估算充注量为:1000*0.6*1.5+1000*0.4=1300(g)一般来说,估算的充注量要比最后的要稍多。
这个只能靠经验掌握。
估算的只能提供一个大概。
5、匹配制冷系统以下各点是对一般情况而言的,以下数据做一个参考。
空调器基础知识一、空调器命名规则W-室外机组D-吊顶 G-挂壁L-落地 Q-嵌入S-水冷 风冷代号省略C-窗式 Y-移动式 F-分体式K 家用房间空调器型号示例:KFR-35LW/BP表示T1气候类型,分体热泵型落地式变频房间空调器(包括室内机组和室外机组),额定制冷量3500W 。
二、空调器工作环境空调器按使用气候环境分类为:类型 气候环境的最高温度 T1 43℃ T2 35℃ T3 52℃K工厂设计序号或特殊功能代号,用汉语拼音大写字母或阿拉伯数字表示 室外机组结构代号整体式结构分类代号或分体式室内机组结构分类代号规格代号:(额定制冷量,用阿拉伯数字表示,其值取制冷量百位数或百位以上数) 功能代号 结构形式代号气候类型代号(T1型代号省略)产品代号(房间空气调节器)三、房间空气调节器的主要测试项目及测试条件在制冷运行中,T3工况相比T1工况有差异:额定制冷试验,只提高室内、室外的干球温度,室内、室外分别提高了2℃、11℃,而室内室外的湿球温度保持不变;最大运行试验,只提高室外侧的干、湿球温度,室外侧的干、湿球温度分别提高了9℃、5℃,而室内侧温度则保持不变。
在制热运行中,T3工况相比T1工况无差异。
试验电压额定制冷(热)运行的试验电压为额定电压。
最大运行的试验电压分别为额定电压的90%及110%。
四、房间空气调节器的有关参数制冷量空调器进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和,单位:W。
制热量空调器进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,单位:W。
消耗功率(输入功率)空调器进行制冷(热)运行时,所消耗的总功率,单位W。
能效比(EER)在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与总有效输入功率之比,其值用W/W表示。
性能系数(COP)在额定工况和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与总有效输入功率之比,其值用W/W表示。
按照国标规定,对于空调器的效率表述为:制冷运行用能效比(EER),制热运行用性能系数(COP)。
家用空调器制冷系统常见故障与诊断检修作者:梁晖来源:《中国科技纵横》2016年第03期【摘要】随着社会经济的不断快速发展,人们的生活水平在逐步的提高,空调在我们日常生活中的使用率也越来越高。
随着炎热夏季中空调使用频率的增加,出现的故障与问题也让我们烦恼不已,而一般空调出现故障的主要原因是其制冷系统出现了故障。
基于此,本文主要对空调常见的制冷系统故障进行分析,并结合故障原因给出相应的解决方案。
【关键词】家用空调制冷系统检测维修家用空调在使用过程中出现故障,往往需要居民寻找专业人士来进行修理,在空调不能正常使用期间,不仅严重的影响了居民的日常生活,还浪费了人们的较多时间。
根据笔者在实际走访调查,发现通常家用空调不能正常工作的大部分原因是其制冷系统出现了故障。
对此笔者在文中主要介绍了空调制冷系统常见的故障,并且提出了简易的解决方案,来帮助人们更好地解决这些问题。
1当前家用空调制冷系统故障的简易诊断1.1仔细检查高压管与低压管的表层温度空调在正常运行一段时间后,可用手来感觉一下出口风的温度,在正常情况下温度大约在8℃与11℃之间。
之后再通过用手触摸的方式,估计出高压管与低压管的温度,若高压管的温度在55℃左右,那么高压管就是正常的。
同样的道理,若低压管温度约为5℃的话,就意味着低压管正常工作。
另外一种情况为:空调的高低压管温度正常,但是手放在出口风处感觉不到凉风,那就意味着空调的制冷系统问题,而是其他部件出现了故障。
1.2观察空调散热风扇的压缩机状态首先,打开空调室外机的上方盖子,检查下空调散热风扇是否正常工作,如果发现散热风扇未正常运行,就证明可能是空调的电路系统出现了问题。
接下来,检查空调管各类接头是否沾上了油污,如果发现有油污存在则说明空调系统出现泄漏点。
最后,观察空调的热交换器和翅片,如果发现热交换器和翅片上面有较多落灰,则要进行清理。
清理完成后,观察空调的进出风口与风机是否正常运转,进而保证空调正常制冷工作的运行。
家用空调器制冷系统的性能匹配制冷量是空调器最基本的性能指标,是空调器具有使用价值的基本依据,因此在系统性能匹配中具有特别重要意义。
制冷量可用焓值法量热计(简称焓差台)或平衡环境型房间量热计(简称热平衡)进行测试。
测试时要注意试验机的安装是否正确(如高度、前后左右的自由空间、导风板位置等),压力表连接是否可*(如接头是否漏气、软管是否破裂)等。
在额定制冷量测试中的一些主要性能参数的参考值如下:蒸发温度:6~9℃,一般整体式、柜式和吸顶式等偏低,挂壁式偏高冷凝温度:分体式不大于49℃,整体式不大于54℃过冷度:不小于6℃过热度:1~7℃排气温度:75~90℃,变频机在高低频时会超出该范围吸汽温度:6~15℃排气压力:1.6~2.1Mpa,整体式偏高,高能效比机偏低吸汽压力:0.45~0.6Mpa,高能效比机偏高。
现以具体实例,来说明匹配的一般过程。
机型:KF-25GW/H 压缩机:RH165VHAC 灌注量:R22 780ga) 选用毛细管φ1.37×500mm ,1根,测试数据为:制冷量:2512 W输入功率:947.8 W能效比: 2.65 W/W出风温度:室内13.1℃,室外40.9℃排气温度:75.6℃吸汽温度: 5.9℃从上面的数据可以看出,排气温度(75.6℃)和吸汽温度(5.93℃)均偏低,因此考虑加长毛细管而增大节流,具体加长多少视测试数据而定,在这里由于排、吸汽温度均在正常范围的下限,所以加长100mm。
另外,为了提高效率,在没有很高把握的情况下,更换毛细管应尽可能使参数稍微偏向另一端。
b) 选用毛细管φ1.37×600mm ,1根,测试数据为:制冷量:2565 W输入功率:950.8 W能效比: 2.65 W/W出风温度:室内13.1℃,室外41.0℃排气温度:88.9℃吸汽温度:10.1℃由上面的数据分析,排气温度(88.9℃)和吸汽温度(10.1℃)均偏高,说明毛细管过长,因此为得到最佳状态,需适当减短毛细管以减小节流,可取500mmh和600mm的中间值,即550mm长。
c) 选用毛细管φ1.37×550mm ,1根,测试数据为:制冷量:2563 W输入功率:946.8 W能效比: 2.70 W/W出风温度:室内13.2℃,室外41.0℃排气温度:79.5℃吸汽温度: 5.8℃此时的各项参数已基本合理,制冷量、输入功率和能效比均已达到国标和内部要求。
但吸汽温度偏低,显示制冷剂灌注量偏大,如果考虑安装时的损耗,则可以取780g为生产灌注量。
考虑上面的能效比不高而制冷量有余量,可将毛细管和灌注量同时减小。
d) 选用毛细管φ1.37×450mm ,1根,灌注量改为750g,测试数据为:制冷量:2489 W输入功率:821.2 W能效比: 3.00 W/W出风温度:室内15.0℃,室外40.4℃排气温度:81.3℃吸汽温度:13.4℃可以看到制冷量随有所降低(74W),但功率将得幅度更大(125W),使能效比大幅升高,总体性能明显提高了。
不过应注意吸汽温度已较高,750g的灌注量如果作为出厂灌注量是偏低的,安装后可能出现制冷量不足或影响正常的使用寿命,因此应适当补充灌注量。
上面的例子比较简单,通过三根毛细管就找到了目标点,所测的参数也较少,热电偶只有排、吸汽2点,高、低压力则未测。
实际匹配过程中,常常会遇到换热系统的大小较紧张(可能由于降低风速、压缩机能效比偏低、换热系统设计不合理,或用小系统配大机型等),此时往往仅通过更换毛细管或灌注量不能解决问题,而是要作更多的工作。
由于毛细管长度小于400mm时可能出现节流不稳定的问题,所以当长度小于400mm 时需更换直径大的毛细管,如φ1.37换为φ1.63,或增加毛细管根数(尽量不采用,因为可能出现分液不均的问题,同时装配工作量也增加了)。
为减少不必要的测试过程,需在更换毛细管前进行计算,以尽可能准确地确定新毛细管的长度。
例:φ1.37×400mm换为φ1.63的毛细管,则φ1.63的毛细管长度为式中:L1 ------- 第一根毛细管的长度;L2 ------- 第二根毛细管的长度;φ1 ------- 第一根毛细管的直径;φ2 ------- 第二根毛细管的直径。
上述公式中的指数为经验值,实际使用中可能会有偏离。
1.4.1.2 最大运行制冷试验机参数为:机型:KF-25GW/H压缩机:RH165VHAC灌注量:R22 780g毛细管:φ1.37×550mm ,1根(a)低电压180V,工况为(℃),室内侧DB/WB:32/23,室外侧DB/WB:43/26 启动运行后,将其调至最大制冷量状态,在上述工况和电压下运行稳定后,连续运行2h,用遥控器停机后再马上开机,让其自动延时启动(一般为2~3分钟)。
当冷凝面积不足时最大运行低电压容易造成压缩机过载保护动作,这时应调整系统使高压和功率下降,此时制冷量和制热量也往往会有所降低;有时也会考虑其它方法,如制热时管温保护等。
(b)高电压(+15%),其它条件同上。
一般地,高电压的启动试验比较容易通过,例外的情况是热泵制热时可能因为室内温度过高而发生过载,此时一般采用防高温保护措施来解决。
1.4.1.3 冻结冻结试验在额定电压下进行,最低风速档,将室内机的各类风门和导风叶片用不违反操作说明书规定的方法调至最易结冰和结霜状态,一般就是风量最小的状态,工况为室内侧(DB/WB)21/15℃,室外侧为(DB/WB)21/-℃(室外侧湿度不控制)。
过渡运行时间应适当控制,如果过长会使实际试验时间变长,从而使结果评定偏严。
(a)空气流通试验:空调器稳定运行4h,蒸发器室内侧的迎风表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的50%。
(b)滴水试验:将空调器室内回风口用报纸堵住(用胶带粘牢),使空气完全停止流通,连续运行6h ,使蒸发器盘管风路被霜完全堵塞,停机后将报纸等遮挡物除掉,等冰霜完全融化后使风机在高速档运转5min,室内侧不应有冰掉落、水滴滴下或吹出。
1.4.1.4 最小运行制冷最小运行在额定电压下进行,最低风速档,将室内机的各类风门和导风叶片用不违反操作说明书规定的方法调至最易结露(冰霜)状态,一般就是风量最小的状态,工况为室内侧(DB/WB)21/15℃,室外侧为(DB/WB)16/-℃(产品使用说明书中指定的最低制冷工作温度,湿度应尽可能低,试验时可不加湿)。
过渡运行时间应适当控制,如果过长会使实际试验时间变长,从而使结果评定偏严。
过渡过程完成后进入稳定运行的最初十分钟内过载保护允许动作,其后的4h内则不允许动作,且蒸发器室内侧的迎风表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的50%。
1.4.1.5 凝露凝露试验在额定电压下进行,最低风速档,将室内机的各类风门和导风叶片用不违反操作说明书规定的方法调至最易结露状态,一般就是风量最小的状态,工况为室内侧(DB/WB)27/24℃,室外侧为(DB/WB)27/24℃。
同最小运行制冷,过渡运行时间应适当控制,如果过长会使试验总时间变长,从而使凝露情况严重。
4h小时运行结束时空调器室内机外表面及导风叶片不应有水滴下,送风不应带有水滴。
当运行不足4h已发现有水滴下或吹出时即可结束试验,或通知有关人员到现场观察。
1.4.1.4 凝结水排除能力凝结水排除能力试验的运行条件与凝露相同,只是需将接水盘注满水,因此应在凝露试验后马上进行(但无法同时进行)。
在连续4h的运行时间内,空调器排水应畅通,不应有水从空调器中溢出或吹出,以致弄湿建筑物或周围环境,或造成电气危险。
参数制冷毛细管实验选配数据表毛细管ABCD根数1111毛细管规格1.37500mm 1.37600mm 1.37550mm 1.37450mm 充注量780g780g780g750g制冷量2512W2565W2563W2489W输入功率947.8W 950.8W 946.8W 821.2W能效比2.652.652.703.00室内出风温度13.1℃13.1℃13.2℃15.0℃室外出风温度40.9℃41.0℃41.0℃40.4℃排气温度75.6℃88.9℃79.5℃81.3℃吸汽温度5.9℃10.1℃5.8℃13.4℃从上面的数据可以看出,排气温度(75.6℃)和吸汽温度(5.93℃)均偏低,因此考虑加长毛细管而增大节流,具体加长多少视测试数据而定,在这里由于排、吸汽温度均在正常范围的下限,所以加长100mm。
另外,为了提高效率,在没有很高把握的情况下,更换毛细管应尽可能使参数稍微偏向另一端。
由上面的数据分析,排气温度(88.9℃)和吸汽温度(10.1℃)均偏高,说明毛细管过长,因此为得到最佳状态,需适当减短毛细管以减小节流,可取500mmh和600mm的中间值,即550mm长。
此时的各项参数已基本合理,制冷量、输入功率和能效比均已达到国标和内部要求。
但吸汽温度偏低,显示制冷剂灌注量偏大,如果考虑安装时的损耗,则可以取780g为生产灌注量。
考虑上面的能效比不高而制冷量有余量,可将毛细管和灌注量同时减小。
可以看到制冷量随有所降低(74W),但功率将得幅度更大(125W),使能效比大幅升高,总体性能明显提高了。
不过应注意吸汽温度已较高,750g的灌注量如果作为出厂灌注量是偏低的,安装后可能出现制冷量不足或影响正常的使用寿命,因此应适当补充灌注量上面的例子比较简单,通过三根毛细管就找到了目标点,所测的参数也较少,热电偶只有排、吸汽2点,高、低压力则未测。
实际匹配过程中,常常会遇到换热系统的大小较紧张(可能由于降低风速、压缩机能效比偏低、换热系统设计不合理,或用小系统配大机型等),此时往往仅通过更换毛细管或灌注量不能解决问题,而是要作更多的工作。
由于毛细管长度小于400mm时可能出现节流不稳定的问题,所以当长度小于400mm时需更换直径大的毛细管,如φ1.37换为φ1.63,或增加毛细管根数(尽量不采用,因为可能出现分液不均的问题,同时装配工作量也增加了)。
为减少不必要的测试过程,需在更换毛细管前进行计算,以尽可能准确地确定新毛细管的长度。