选煤厂降低介耗的实践与探讨
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古汉山矿选煤厂末煤重介选降低介耗的实践摘要:本文旨在探讨古汉山矿选煤厂末煤重介选减少介耗的实践方法。
在此基础上,首先,我们综述了重介选煤技术,以及为何它能够显著减少生产过程中介耗的原因。
其次,我们介绍了古汉山矿如何实施重介选技术来降低介耗的具体实践。
最后,我们总结了古汉山矿实施重介选减少介耗的效果,以及这种技术可以被运用到其他类似煤炭流程中的潜力。
关键词:重介选煤;古汉山矿;介耗;实践正文:煤炭已经成为一种重要的能源,用于生产电力、热能和社会发展。
然而,煤矿选煤中大量消耗能源,其中介耗是一个主要难题。
本文着重讨论如何有效利用重介选技术减少介耗,以及在古汉山矿选煤厂实施的具体实践。
介绍了重介选煤的原理和背景,以及它是如何有效降低介耗的。
重介选煤采用质量分级原理,将煤和介质进行质量对比,并以最佳方式为煤和介质分配,用以达到有效地减少介耗的目的。
与其他煤炭选择技术相比,重介选煤可以减少介耗,并保持煤粒尺寸均匀,从而提高煤炭煤块质量。
接下来,我们介绍了古汉山矿选煤厂是如何在实践中实现重介选减少介耗的。
首先,古汉山矿的重介选煤技术采用干式介质系统,其中包括五级重介选煤吊片以及煤粉回收系统。
重介选煤系统的设计在于将煤和介质根据其质量进行区分,从而达到有效减少介耗的目的。
其次,该技术还采用了全自动系统,包括夹斗、煤视辨筛选技术和末煤颗粒尺寸检测系统,帮助古汉山矿减少介耗更加有效地实现重介选煤,并确保煤粒尺寸稳定。
最后,我们综合了古汉山矿在实施重介选减少介耗的效果。
结果表明,重介选技术不仅在古汉山矿有效减少了介耗,而且这种技术也可以应用到其他类似煤炭流程中。
因此,今后可以更多地开展类似的研究,以期探索更有效的节能方法。
在实施重介选减少介耗方面,有许多改进空间。
首先,将重介选煤技术更好地应用到市场上可用的现有系统中,以最大程度地减少介耗和保持煤粒稳定的质量。
其次,提出新的和更有效的质量识别技术,使介质系统可以快速识别质量和数量,并使介耗更低。
关于王庄煤矿选煤厂降低介耗的探讨摘要:本文着重讨论王庄煤矿选煤厂降低介耗的措施。
首先,通过对王庄煤矿选煤厂现有介耗情况的分析,得出了它存在的主要问题,即大量的煤粉杂质和煤与氧的不足混合等。
其次,提出了改善选煤厂介耗性能的相关措施,包括煤的处理、设备的改善以及使用新型技术等。
最后,总结了王庄煤矿选煤厂介耗降低的实际效果,并对如何进一步提高王庄煤矿选煤厂介耗效率提出了有益的建议。
关键词:王庄煤矿;选煤厂;介耗;降低正文:随着煤炭成本的不断增加,必须有效地降低介耗成本才能改善煤炭经济效益。
因此,王庄煤矿选煤厂介耗控制也成为当前改善煤矿经济效益的重要措施之一。
选煤厂介耗控制是提高煤炭生产效率和降低污染物排放量的重要方面,因此,分析王庄煤矿选煤厂介耗情况并探索其降低介耗的措施非常重要。
通过对王庄煤矿选煤厂现行介耗情况的分析,发现煤矿中大量的煤粉杂质和煤与氧混合不足等因素是导致介耗增加的主要原因。
为此,改善选煤厂的介耗性能,需要改善既有的煤开采以及煤的处理,提高工厂设备的使用率和水平,以及使用新型技术等措施。
在实施上述措施之后,王庄煤矿选煤厂的介耗明显降低,使得煤炭生产效率提高,污染物排放量显著减少。
因此,上述措施是降低介耗性能的有效方法。
但是,也有一些改善空间,比如强化新技术的引入,加强管理组织等,都可以进一步提高王庄煤矿选煤厂介耗效率。
综上所述,选煤厂介耗降低是提高产量和降低污染物排放量的重要措施,王庄煤矿选煤厂实施妥善的措施可以有效降低介耗。
同时,还应加强新技术的引入,进一步提高王庄煤矿选煤厂介耗效率。
在实施降低介耗措施时,要注意在技术可行性方面给予充分的考虑。
首先,针对技术要考虑设备的质量、运行稳定性及能耗以及维护保养成本等。
其次,要注意技术的安全性,以便保证合理的安装和使用。
此外,还应考虑技术的经济效益,即降介耗是经济可行的,并需要考虑技术的发展前景,以确保介耗降低的效果能够持续。
此外,在降低介耗过程中,运用科学的管理方法也是非常必要的。
东山选煤厂降低介质消耗的实践摘要:本研究旨在探讨东山选煤厂如何降低介质消耗,以提高生产效率。
首先,我们采用深度学习技术对厂内运行过程进行分析,以确定影响介质消耗的因素。
其次,结合实际情况设计改进方案,最终实现介质消耗的减少。
实施该方案后,东山选煤厂实现了介质消耗的10%减少,生产效率提高了8%,同时还实现了经济效益的提升。
关键词:东山选煤厂;介质消耗;深度学习;改进方案;经济效益正文:东山选煤厂是一家位于中国xxx省xxx市的煤炭选矿企业,每年产量达3000万吨以上。
随着市场竞争加剧,如何进一步减少介质消耗,提高企业的经济效益,变得越来越重要。
因此,我们采用深度学习技术对厂内运行过程进行分析,识别影响介质消耗的因素,从而制定改进方案。
首先,我们对厂内介质消耗情况进行了深入分析,发现厂内火力、设备、人员等因素都会影响介质消耗。
其次,我们根据实际情况,设计了节能改造方案,包括采用节能设备替代原有设备,实行节约用能管理,做好节能宣传等内容。
最后,我们实施了改进方案,从而实现了介质消耗的减少。
实施该改进方案后,东山选煤厂取得了显著效果:介质消耗实现了10%的减少,生产效率提高了8%,同时取得了较大的经济效益。
总之,开展介质消费减少工作有效提高了东山选煤厂的生产效率,实现了其经济效益的提升。
就厂内介质消耗分析而言,我们考虑到了主要影响介质消耗的相关因素,包括能耗消耗对生产效率的影响,以及能耗优化对消耗降低的作用。
在实施改进方案时,我们采用了多种技术手段,充分利用技术管理优势,实现介质消费的有效减少。
首先,引入新型节能设备,替代原有的低效设备,提高了厂内设备能效,提高了能耗经济效益。
其次,采用智能感知等技术,掌握设备机能、运行状态,实现厂内设备的智能管理。
此外,还实施了有效的节能宣传活动、能耗监控体系建设等措施,从而实现了介质消耗的有效减少。
总之,东山选煤厂实施了有效的介质消费减少措施,不仅减少了介质消耗,还提高了生产效率,节省了经济成本,取得了可喜的经济效益。
《洗煤厂降低介耗的研究与实践》2023-10-26CATALOGUE目录•引言•洗煤厂介耗产生的原因分析•洗煤厂降低介耗的实践方法•洗煤厂降低介耗的技术措施•洗煤厂降低介耗的经济效益与社会效益•结论与展望•参考文献01引言1研究背景与意义23煤炭作为我国的主要能源,洗煤厂在提高煤炭质量和降低环境污染方面具有重要作用。
然而,洗煤厂在生产过程中存在介耗高的问题,不仅增加生产成本,还会对环境造成一定的影响。
因此,开展降低介耗的研究与实践对于提高洗煤厂生产效率、降低生产成本和保护环境具有重要意义。
通过研究洗煤厂介耗产生的原因,探索降低介耗的可行方法,为洗煤厂的生产实践提供理论指导和技术支持。
研究目的采用理论分析、实验研究和现场实践相结合的方式,首先分析介耗产生的原因,然后进行实验研究,最后将研究成果应用于现场实践,并对实践结果进行评估和总结。
研究方法研究目的与方法02洗煤厂介耗产生的原因分析03重介质粉是一种以磁铁矿粉为主要成分的混合物,具有密度高、流动性好的特点,常用于重介质选煤工艺中。
洗煤厂介耗的种类与特点01洗煤厂介耗是指洗煤过程中消耗的介质,主要包括磁铁矿、重介质粉等。
02磁铁矿粉是主要的介质,具有高密度、强磁性等特点,在分选过程中可提高分选精度和效率。
介耗产生的原因分析介质粉的运输、储存、添加过程中存在跑冒滴漏现象,导致介耗增加。
洗煤厂生产计划安排不合理,导致生产过程中介质粉的消耗量增加。
分选过程中,由于设备故障、操作不当等原因导致介质粉消耗量增加。
介质粉的质量不稳定,其中含有的杂质较多,影响分选效果,导致介耗增加。
降低介耗有助于提高洗煤厂的经济效益,减少生产成本。
降低介耗有助于提高产品质量和分选效率,实现资源的有效利用。
降低介耗有助于保护环境,减少污染,实现可持续发展。
降低介耗的必要性03洗煤厂降低介耗的实践方法减少不必要的工艺环节,降低能耗和介质的消耗。
精简流程采用先进的分选技术,提高分选效果,降低介质消耗。
浅谈选煤厂降低消耗提高效益的途径一、节电降耗选煤厂是机械化的工业企业,装备了许多耗电的机械设备。
其特点是负载变动大,设备部件磨损大等。
改善选煤厂的工作条件,改进生产工艺和提高工作效率,使选煤厂电气设备合理运行,是选煤厂降低电耗的重要保证。
1.1选择合理的选煤工艺根据有关部门的测定,炼焦煤选煤厂中各个工艺作业所需的电能,按总需要量的百分数计,大约按如下比例分配:煤的分级5.1%~6.1%,重力选煤11.6%~13.6%,产品脱水13.0%~15.5%,产品运输6.9%~9.6%,浮游选煤17.4%~23.0%,产品干燥11.5%~13.2%,煤泥水设备14.5%~ 18.4 %,备料和辅助车间6.9%,照明4.5%~ 5.2 %。
其中用电量最大的几个基本工艺作业是重力选煤、浮选、脱水和干燥等。
因此,在考虑整个选煤厂的节能降耗措施时应着重注意这些工艺环节。
降低单位产品用电量是提高选煤厂生产效率的重要措施。
在实际生产中,如果存在一些薄弱环节,往往会限制许多机械设备的工作。
例如,安装的煤泥脱水筛数目不够;设备联系系统中某个运输设备的处理能力小;或者所选择的溜槽斜度和切面不正确;甚至煤泥水管道直径小等等,都是降低选煤厂生产效率的原因。
可以采用许多具体方法来提高选煤厂的生产率。
如通过调节跳汰机的提升机速度,可以使工艺系统的灵活性增大,并且发挥出生产潜力。
再比如,运输选后产品时,运输机械的负载往往只有其运输能力的20%~50%,象运输水分高的产品、配料以及添加产出量小的产品等都是如此。
在这种情况下,通过调节输送机电机的转速可以有效降低电耗。
为提高选煤厂的生产效率,必须消除机械设备联系系统中影响生产能力的薄弱环节,采用先进的工艺或改进现有工艺,以达到工艺系统的合理与优化。
1.2提高选煤工艺的自动化程度实现选煤工艺的自动调节与控制,对工艺流程中重要的机械设备实行集中控制;实现远距离自动测定容器内液面高度和煤仓中物料的堆积高度,并对工艺系统中的机械设备进行自动润滑;同时在原煤、精煤、中煤和矸石的主要运输路线上设置自动称量装置,并将原来由人工完成的挡板、闸板、阀、栓等的开启与关闭,以及煤仓的清理等均采用机械化自动操作与控制来完成等等。
选煤厂降低介耗的实践摘要:新郑精煤公司存在介耗偏高的问题。
通过改造弧形筛、脱介筛、磁选机的技术参数,调整分流量、磁铁矿粉的添加方式,加强日常管理等措施,使选煤厂生产系统逐步稳定,介耗达到公司要求,降低了生产成本。
关键词:新郑精煤重介质选煤介耗效果新郑精煤公司是设计生产能力为3.00 Mt/a的大型矿井型选煤厂。
选煤厂工艺流程为-50mm 原煤脱泥后,采用无压三产品重介旋流器分选、粗煤泥用TBS分选、细煤泥浮选和尾煤浓缩压滤的联合洗选工艺。
入洗原煤主要是贫瘦煤,具有低硫、特低磷、高发热量等特点。
郑州矿区的原煤长期以来被认为无法进行低成本洗选,洗选效率不高,经济效益也不好。
新郑精煤的调试成功,标志着郑煤集团乃至郑州地区第一座具有示范意义的现代化选煤厂项目建设成功,是集团公司努力实践科学发展观,拉长产业链条的重大举措,在郑煤发展历史上具有里程碑意义。
1 概述介耗包括技术损耗和管理损耗,其不但关系到原材料消耗量的大小,而且还影响重介质系统的生产能否保持稳定和正常,同时也是衡量重介质选煤厂重要的生产工艺和管理水平的重要技术经济指标。
2 存在问题公司使用磁选机的型号为HMDA-6。
调试初期,介耗高达3.37kg/t,超过公司规定1.5kg/t的规定。
通过对重介质悬浮液的回收净化系统的分析研究发现弧形筛、脱介筛、磁选机使用效果差和跑、冒、滴、漏等是介耗偏高的原因。
3 采取措施针对介耗高的问题,公司从技术损耗和管理损耗两方面进行改造和管理,采取一些行之有效的措施,保证了介耗满足公司规定。
3.1 技术损耗(1)弧形筛、脱介筛。
脱介是介质回收复用的前提。
脱介的目的是为了最大限度地降低粘附在产品上的介质量,还可以减少介质对选后产品的污染。
一般情况下,弧形筛能处理入料中75-90%的重介质悬浮液。
在公司调试过程中,经常出现弧形筛筛面跑介现象,大量的介质进入脱介筛,使一段合格介质跑到二段稀介质段。
不仅稀介质段的喷水脱介效果下降,造成产品带介明显增加,而且会造成合介桶液位和密度不稳定,影响生产系统的正常运行。
259某选煤厂设计年处理能力150万吨,采用选前脱泥重介质分选—粗煤泥分选—煤泥浮选-尾煤压滤回收的联合工艺流程。
入洗原煤经过准备筛分破碎后输送至主洗车间;在进入无压三产品重介旋流器分选出精煤、中煤和矸石。
精煤通过弧形筛进行脱介, 筛上物在由精煤脱介筛二次脱介;二段筛下物采用磁选机进行回收, 磁选尾矿流入浓缩旋流器,精矿则流到合介桶,通过小直径重介旋流器调节悬浮液的密度。
中煤、矸石则通过弧形筛进行脱介,而筛下介质在由磁选机回收, 磁选精矿分别流入介质桶和小直径重介旋流器。
介质消耗量是衡量重介质选煤厂工艺水平和管理水平的重要指标,也是提高选煤经济效益的重要环节。
1 介质消耗高问题分析未改造前某选煤厂的重介介耗在2.5kg/t干煤泥的平均水平,较行业平均的介质消耗指标1.5kg/t相比,明显偏高。
究其原因如下:(1)原有工艺为不脱泥重介分选工艺,依据某选煤厂实际煤质资料分析,原煤中小于3mm粒度级占原煤量的20%左右,导致重介分选系统循环介质煤泥含量大,磁选机磁辊带泥多,系统介质耗损大,产品带介高,吨原煤介耗高,提高了重介生产成本。
因原煤易泥化,存在细泥污染精煤,加大了煤泥水处理环节的处理难度。
(2)原有重介分选系统悬浮液密度控制可实现补水阀开度自动控制,重介分流控制采用集控手动模式,即重介分流分流阀开度控制方式为人工手动设定,操作员通过现场观察来更改分流阀开度,存在操作断续现象,且某选煤厂分流悬浮液采用了通过自流直接进入磁选机完成磁铁粉回收和脱泥作业。
这种工艺设计再加上分流人工断续控制,导致磁选机入料波动较大,介质消耗不稳定且偏大。
现场操作经验是通过较大的分流阀开度维持正常生产。
然而这种操作过程存在一个水平衡和介质平衡均为过平衡的现象。
即如果分流阀开度较大,导致合介桶密度过高,此时只能通过增加补水阀开度来保证悬浮液密度,无形中增加了系统的流量,降低磁选机的回收率,重介消耗增加耗[1]。
(3)弧形筛脱介效果差,现场发现精煤弧形筛更换的频繁,弧形筛脱介效果保持不在90%以上。
选煤厂降低介耗的实践与探讨
作者:胡永红白亚光周云峰孙德伟周建方
来源:《科技创新导报》2012年第01期
摘要:许厂选煤厂自重介质旋流器工艺系统投入生产以来,介耗一直居高不下,吨煤介耗一般在2.5kg以上,有时还高达3.8kg。
针对这种情况,许厂选煤厂对重介选煤生产中影响介耗的主要因素不断进行分析和探讨,提出降低介耗的方法与措施,并成功地将吨煤介耗降低到1.5kg以下。
关键词:选煤厂重介选煤介耗
中图分类号:TU7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)01(a)-0079-01
1 引言
许厂选煤厂为矿井型选煤厂,年设计能力210万吨,采用有压给料两产品重介质旋流器主再洗、煤泥浓缩压滤的选煤工艺,主要产品有精煤、中煤、矸石和煤泥。
重介质旋流器工艺系统自2010年初运行以来,吨煤介耗一直居高不下,一般在2.5kg以上,有时高达3.8kg。
针对这种情况,许厂选煤厂专门成立了以降低介耗为课题的攻关小组,对重介选煤生产中影响介耗的主要因素进行分析,探讨降低介耗的方法与措施。
2 影响介耗的因素分析
针对我厂介耗高的实际情况,对影响介耗的因素逐一进行分析和探讨,寻求降低介耗的办法和措施。
影响介耗的因素主要有两个:介质的质量、介质的流失。
介质的质量指入厂介质的质量,包括介质的各项指标;介质的流失包括跑、冒、滴、漏和事故放料、储运等环节的流失介质,最终产品带介和磁选尾矿中介质流失。
3 降低介耗的方法和措施
3.1 加强管理
制定行之有效的介耗管理规章制度,不放过影响介耗的每一个环节和细节。
加强员工素质和岗位技能教育,让员工熟悉和掌握选煤工艺过程,了解介耗的因素,熟悉和掌握常用的减少介质损耗的方法。
建立健全非常规介质损耗应急处理预案,并组织培训和学习,以防特大介质损耗事故的发生。
强化介质添加的管理,如实记录加介时间和数量。
月底对各班介耗情况进行统计分析和考核,并与奖金挂钩。
加强维修管理,严格落实包机责任制,加强介质管路及溜槽的保养和维修维护工作,严格控制跑、冒、滴、漏,事故放料等造成介质损耗的环节。
3.2 严把入厂介质质量关
及时对每批入厂的介质(磁铁矿粉)进行质量检查。
化验介质的“水份、磁性物含量、粒度组成、真密度”等相关指标,严把介质质量关,各项指标达到要求方可接收。
我们的标准是水份低于10%,磁性物含量95%以上,-0.044mm(325目)粒度含量达到85%以上,真密度4.5g/cm3以上。
3.3 完善选煤工艺、优化介质流程
选煤工艺的合理与否对介耗的影响很大,合理的选煤工艺,特别是优越和完善的介质系统设计是降低介耗的有效途径。
完善选煤工艺、优化介质流程降低介耗包括以下几个方面:
(1)调节悬浮液循环量。
合格悬浮液循环量偏小,会影响分选效果;偏大会造成脱介效果不好、产品带介量大。
在不影响分选效果的前提下,通过调节给煤量和调节机头箱的隔板,控制进入混料桶中的合格悬浮液的量,使混料桶保持一定的溢流,保障合理的固液比在1∶4~1∶6之间,让多余的合格介质直接回流到合介桶中。
降低合格悬浮液循环量,减少多余的合介再经多余的路径,造成介质的损失,同时可减轻弧形筛、脱介筛的工作负荷,提高弧形筛和脱介筛的脱介效果,从而减少产品带介与磁选尾矿中的介质损失。
(2)调整分流量。
为保持介质系统密度的稳定性,合格悬浮液中的非磁性物含量即煤泥含量(一般控制在15%~45%之间)必须稳定在规定指标范围内,这可通过控制分流量的大小来调节。
同时,分选后悬浮液中的介质有一部分被产品带走,还有一部分在悬浮液净化回收过程中流失到磁选尾矿中损失掉。
要减少这部分损失,应尽可能减少进入磁选机的分流量,并使合格介质在脱介筛一段绝大部分回收进入合介桶中。
这样减少了磁选机的工作负荷,从而降低了磁选尾矿中的介质损失。
综合这两方面考虑,合理调整分流量对重介质选煤中降低介耗很重要,我厂分流量一般控制在60%~70%之间。
(3)强化弧形筛和脱介筛脱介。
原弧形筛脱介能力不够,将条缝由1.5mm更换为2mm的筛板,使弧形筛满足循环悬浮液80%以上的脱介能力。
在精煤筛、矸石筛等脱介筛合格段增设一排阻尼条(拦水坝),并将原阻尼条的高度由2cm增高为3cm,以增加矿浆流动阻力,降低矿浆流速,可增强合格悬浮液透筛能力,强化脱介。
脱介筛的筛面每两天一检查,发现破损及时更换,一般半年定期更换筛板。
增设一台高压冲洗泵,定期用高压水冲洗筛板,防止筛孔堵塞,提高脱介效果,降低介耗。
脱介筛稀介段喷水的水压由0.25MPa调高到0.3~0.4MPa;根据设备性能、物料量和粒度组成调节喷水量;因精煤量大,在精煤筛稀介段增设一道喷水;喷水装置改用加压分散性好(形成扇面)的喷嘴。
改造后产品带介由原来的0.3kg/t煤降低为0.1kg/t煤。
(4)提高磁选效率减少尾矿跑介。
磁选机作为介质净化回收系统的最后把关设备,磁选效率的高低直接影响介质的消耗。
因安装等原因,磁选效率在98%左右。
为提高磁选效率,我们加强以下几个方面的技术工作:调节脱介筛喷水量来满足浓度和通过磁选机的流量要求,原则上脱介筛喷水量首先应满足产品脱介要求。
稳定合格介质分流量,以保持磁选机入料量和人料物性质的稳定。
保持一定的尾矿溢流液面,一般保持1~2cm 高的溢流液面,主要通过调节脱介筛喷水量、稀介桶的补水量和磁选机的入料阀门等来满足溢流液面的要求。
经常检查刮皮效果,并在刮皮上方加设喷水,再次冲洗粘在刮皮或滚筒上的磁选精矿。
经常冲洗精矿槽和尾矿槽,防止堵塞,保证畅通。
入料浓度保持在20%左右。
提高磁选效率到99.8%。
磁选尾矿中含介量由原来的0.4g/L减少到0.13g/L。
3.4 加强技术检查工作
加强介质系统的技术检查工作,对降低介耗有举足轻重的作用。
检测入厂介质的质量,从源头上杜绝介质的质量事故,减少介质消耗。
跟踪检测合介中的煤泥含量,从而确定合理的分流量。
检测磁选效率特别是磁选尾矿中的跑介情况,从而改善磁选效果,提高磁选效率。
检测产品带介量,从而调节脱介筛喷水量,改善脱介筛的脱介效果,降低产品带介量。
检测合格介质的实际密度,做矸石快浮,检测矸石中的带煤率,保证洗出合格产品的前提下,不造成介质的多余的添加,造成浪费。
4 效益分析
通过采取以上措施后,许厂选煤厂成功将吨煤介耗降低到1.5kg以下。
原吨煤介耗按2.5kg 计算,一年入洗原煤200万吨,则一年节省介质2000t,折合人民币200多万元。
同时,由于产品带介降低了,有利于提高和保证精煤质量;磁选尾矿跑介少了,有利于煤泥水治理。
5 结语
降低介耗是重介质选煤厂的任务和目标,影响重介选煤介耗的因素很多,应根据选煤厂的现场实际情况,具体系统地分析影响介耗的原因,不放过影响介耗的每一个环节,每一个细节。
制定一整套针对性强的管理措施和技术措施,并严格贯彻执行,落实在日常的工作当中,并不断探索、不断改进、不断完善降低介耗的方法和措施。
降低介耗从而降低生产成本,发展循环经济,提高选煤厂的经济效益和社会效益。
参考文献
[1] 谢广元,张明旭.选矿学,徐州,中国矿业大学出版社,2001,8:174-179.
[2] 刘国章,刘海军,闻宇.骆驼山矿选煤厂降低介质消耗的措施,煤炭加工与综合利
用,2010(3):1-2.
[3] 欧泽深.重介质选煤技术.。