沁北电厂超临界600MW机组锅炉起动试运行

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沁北电厂超临界600 MW机组 锅炉起动试运行 

秦朝晖 ,李学忠 1.华能南通电厂,江苏南通226006 2.华能沁北电厂,河南济源454650 

1机组设备配置 沁北电厂一期东方锅炉厂第1次采用引进技术制 造的国产超临界参数变压直流本生型锅炉,型号 DG1900/25.4一Ⅱ1型,单炉膛、一次中间再热、尾部双 烟道,采用固态排渣、全钢构架、全悬吊结构露天布置。 锅炉设计煤种为晋南、晋东南地区贫煤、烟煤的混煤, 磨煤机采用北京电力设备总厂生产的ZGM113N型中 速辊式磨煤机,配置东方锅炉厂引进技术生产的旋流 燃烧器,前、后墙对冲燃烧,燃烧系统设计采用分级燃 烧和浓淡燃烧等技术,可有效地降低No 排放量和锅 炉最低稳燃负荷,不投油最低稳燃负荷设计值不大于 45 9/5BMCR(855 t/h)。烟风系统设计采用动叶可调 和入口导叶可调式轴流引风机各两台。空气预热器为 三分仓容克式,采用径向密封自适应调整装置来降低 空气预热器漏风。 汽轮机为哈尔滨汽轮机厂与日本三菱公司联合设 计、制造的首台超临界汽轮机组,形式为单轴、一次中 间再热、三缸、四排汽、凝汽式,高、中压缸采用三菱公 司的设计,低压缸以哈汽设计的600 Mw机组为母型 与三菱公司合作进行改进设计,末级采用三菱公司的 1 029 mm叶片。 发电机为哈尔滨电机厂有限责任公司制造的QF— SN一600—2YHG型三相交流隐极式同步汽轮发电 机,出口电压为2O kV,冷却方式为水一氢一氢,即定子 绕组水内冷,转子铁芯及转子绕组氢冷,定子铁芯氢 冷。 机组控制系统包括3部分:主厂房的设备控制采 用分散控制系统(DCS),辅助系统(除起动锅炉外)采 用MODICONG可编程逻辑控制器(PLC)控制,电气 500 kV系统采用南瑞公司生产的网络微机监控系统。 机组DCS采用ABB一贝利控制有限责任公司Sym— phony系统,包括数据采集(DAS)、模拟量控制(MCS) (含旁路控制系统)、顺序控制(SCS)、炉膛安全监控 (FSSS)、电气控制(ECS)等系统以及公用系统、数字 式电液控制系统(DEH)、给水泵汽轮机电液控制系统 (MEH)。 

收稿日期:2006—11—13 作者简介:秦朝 ̄(1968一),本科,高级工程师,从事发电机组的运行管理工作,已参与过多台进口及国产300 Mw、600 MW等级机组的基建、 调试及生产管理。 

维普资讯 http://www.cqvip.com 2锅炉起动准备 2004年5月2日,针对超临界锅炉对汽水品质要 求高的特点,确定了对机组凝结水系统、加热器内部进 行碱洗及锅炉水冷壁和凝结水主管道进行酸洗的方 案,实施后收到了良好的效果。吹管处理采用稳压和 变压相结合的吹管方式。变压吹管时,锅炉给水流量 稳定在475 t/h,主蒸汽压力达到6.5 MPa,开启临时 冲管阀当压力降到2.0 MPa关闭;稳压投煤粉吹管 时,锅炉给水流量达到600 t/h,主蒸汽压力控制在5 MPa。吹管过程中,次序投入磨煤机。1号锅炉共吹 管110次,耗水24 000 t;2号锅炉共吹管86次,耗水 21 400 t。实践证明,采用稳压与变压相结合的吹管方 式,达到了满意的效果。 对热机工艺保护、联锁控制逻辑进行优化。为防 止锅炉水冷壁受热面超温,增加了锅炉汽水分离器人 口温度过高的保护,对发电机跳闸联跳锅炉等保护增 加了锅炉热负荷判断逻辑,对单一条件的保护采取了 防止误动的措施,取消了一些辅机的过保护项目等。 对所有的工艺保护进行带设备实际传动试验,要求模 拟量保护须在就地加信号,开关量保护须在试验位置 拉合开关或就地短接信号,总燃料跳闸(MFT)保护出 口要求软逻辑和硬逻辑分别进行试验。 3直流锅炉起动运行操作 3.1水冲洗及其控制指标 直流锅炉运行中无法设置排污系统。进入锅炉系 统的盐类和机械杂质大部分都会沉积在锅炉受热面和 汽轮机的流分通部。锅炉的水冲洗分为凝结水系统冲 洗、锅炉冷态和热态冲洗3个阶段,以置换系统中存留 的品质超标的水和清除系统中存留的机械杂质,在热 态冲洗过程中进一步溶解并清除锅炉水冷壁内部沉积 的盐类。 (1)凝结水系统冲洗起动凝结水补水泵向凝汽 器补水至正常并检查凝结水质合格(硬度一 0 ̄lmol/L;Fe≤10 t ̄g/L;电导率≤0.3 uS/cm)后给除 氧器上水。开启除氧器至锅炉疏水扩容器排水阀,投 入除氧器水位控制阀自动对凝结水系统和除氧器进行 冲洗。除氧器排水水质合格(Fe<300 ug/L),关闭除 氧器至锅炉疏水扩容器排水阀,开启除氧器放水至凝 汽器排放阀,投入凝结水精处理。给水泵人口给水水 @l热力发电·2007(11)I LJ 省煤器技水准壁 起动分离器及储水箱 8:’’] ” ’垩 硼域 储水 k起动分离器储水箱水位调节蚓 ;■1''甲—, 凝结水补水杂来 警 翟 兰 篙 箱 : .. …… 轴封加热器低压加热器 凝结水精处理装置 ” 。……’“……… 图1 沁北电厂水冲洗系统流程 质合格(Fe<lO0 ug/L),起动给水泵给锅炉上水。 (2)冷态冲洗开启起动分离器储水箱至锅炉疏 水箱排放阀,关闭起动分离器储水箱至凝汽器回收阀, 起动冷水泵给锅炉上水。起动分离器储水箱水位达到 12 m后,投入起动分离器储水箱水位自动,保持给水 流量475 t/h(BMCR给水流量的25 ),进行冷态冲 洗。起动分离器排水水质达到Fe ̄500 ug/L后,开启 起动分离器排水至凝汽器回收阀,对锅炉冷态冲洗的 排水进行回收,依靠凝结水精处理装置来清理排水中 的盐类,直至起动分离器排水水质合格(电导率<1 uS/cm,Fe<1O0 ug/L),冷态冲洗结束。 (3)热态冲洗在水温190℃时水对盐类的溶解 度最大,因此当起动分离器人口处壁温达到190℃时 锅炉停止升温,维持该温度开始进行热态冲洗。起动 分离器人口处壁温主要由燃油量进行控制。由于起动 分离器人口处炉水为饱和状态,可利用高旁控制起动 分离器人口处炉水温度190℃所对应的饱和压力 1.25 MPa,控制该压力即能精确控制起动分离器的锅 炉热态冲洗温度。分离器储水罐排水水质合格,Fe≤ 50 ug/L,热态冲洗结束。 

3.2锅炉起动初期燃烧调整 沁北电厂在锅炉燃油运行调试阶段发现起动油枪 燃烧不良,冒黑烟严重,同时发现不同的起动油枪运行 方式对螺旋水冷壁热偏差有较大的影响。起动油枪原 设计仅考虑起动期间短期使用,为简化系统,起动油枪 安装在煤粉燃烧器中心,没有单独设置起动油枪配风 (图2)。为满足机组的起动要求,锅炉原设计最多采 用12支起动油枪运行,考虑到前墙下层和中层起动油 枪对螺旋水冷壁热偏差的影响,变更设计为最多8支 起动油枪运行。为满足热负荷需要,将单支起动油枪 额定出力由原来的3.2 t/h增大为4.7 t/h,但配风系 统难以作相应的变更,造成起动油枪运行中根部补风 

维普资讯 http://www.cqvip.com 不足,部分油雾裂化成难以燃烧的碳黑产生黑烟为 

此采取了以下措施:(1)为增强起动油枪根部的补风

在点火燃油期间将炉膛负压增大为~500 Pa利用增 

大煤粉管道上的冷却风门的风量来强化起动油枪根部 

补风以改善起动油枪的着火情况;(2)在点火的初始 阶段维持较低的燃油压力(O6~O.8)MPa,即在点火 

初始阶段燃油量~定的情况下投入尽量多的起动油 

枪,通过降低单支起动油枪的出力来减缓对起动油枪 根部风量的要求;(3)通过试验调整将大风箱和炉膛 差压保持在(4OO~600)Pa,确保起动油枪强化燃烧阶 段的过量空气系数在0.8~O9之间,在补足起动油枪 

燃烧所需风量的同时,又不对燃油火焰形成过强的冷 

却;(4)尽量提高雾化蒸汽压力,使雾化蒸汽压力高于 起动油枪前的燃油压力(O2~O.3)MPa(在调节阀后 

燃油压力(O·6~0.8)MPa时,维持调节阀后的雾化蒸 

汽压力在l MPa左右),尽量提高雾化蒸汽的温度将 

雾化蒸汽温度维持在240℃左右经过上述调整后, 

起动油枪的燃烧情况有了明显的改善

起 点火油枪 

图2燃烧器结构筒图 稳燃环 3·3汽轮机冲转参数确定 哈尔滨汽轮机厂提供的汽轮机冷态冲转参数为:主 

蒸汽压力/温度为8.92 MPa/360℃再热蒸汽压力/温度 

为1.0 MPa/320℃。压力8.92 MPa对应的饱和温度为 

302℃,主蒸汽过热度仅58℃。考虑到汽轮机冲转时主 汽阀开度较小,节流温降较大,从而影响暖机效果以及在 

相同燃料量的情况下,降低主蒸汽压力有利于对主蒸汽 

温度的控制,将1号汽轮机组第1次起动参数确定为主蒸 汽压力4·98/5.01 MPa、温度400℃;再热蒸汽压力O9O 

MPa、温度389.9℃。从汽轮机实际冲转情况分析中速 

暖机的效果并不理想,调节级温度仅升至853℃,没有达 

到预期暖机的效果。经研究认为,仅降低主蒸汽压力而 

未降低再热蒸汽压力,会造成高中压缸进汽不匹配,高压 

缸进汽量偏少是产生此次调节级温升缓慢的原因之进一步对汽轮机冲转参数控制曲线进行了修改取得理 想

的效果。 

4煤粉燃烧器及燃烧调整 3.4.1 燃烧器的特点 沁北电厂设计煤种和校核煤种具有中等结渣倾 向,着火稳定性、燃尽特性较差,灰渣具有中等粘污性 质。炉膛设计和燃烧调整中既要充分考虑煤粉的着 火、燃烧的稳定、高效,同时也要具备针对煤种变化尤 其是燃烧劣质煤的适应能力负荷调节能力,并满足炉 

内结渣和水冷壁高温腐蚀、低NO 排放低负荷稳燃 

等方面要求。为此,锅炉设计的炉膛容积热负荷为91 

kW/m。,截面热负荷为5.1 MW/mz采用日立HT— 

NR3燃烧器对冲布置方式,将24只高效低N 旋流 

燃烧器各分3层布置在前后墙上另外,在煤粉燃烧 

器上方设置了8支主燃尽风喷口和4支侧燃尽风喷 

压力 Pa 600 30 

0 000 5o0 25 

3 000 14O0 2O 主蒸汽 _菝汽媳席/ 430 

2 000 n 一 / 390 300 I 5 / 7 200 】0 

5,4/ 主蒸汽爪, 8 92 l 000 lO0 5 0 5 再热蒸汽压力 I 4M 07 0 0 0 暧初 时间 

冲线 】50rain 一 

1 0 8-41 9 0 50 8 0 6-0 7调节级压力 / 

时问 压力/MPa -J 

:!丑二一 0 6 ̄0 7 通风阀半矸 O 7 ̄0 8 

0 2—1, 0 3--0 35通风阀全开 0 35~O 

注:2 000 r/min暖机结束指标:调节级温度260℃压力大于 

O·5 MPa,转子中心孔温度120℃ 

图3汽轮机修改后的冷态起动冲转至3 000 r/min控 制曲线 3.4.2燃烧调整 锅炉设计燃用煤为晋南、晋东南地区的烟煤和贫 煤的混合煤,l号和2号锅炉校核煤的挥发分在 10.84 ~2015%之间,低位发热量在(26 290~