2号高炉焖炉及开炉恢复实践
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第35卷第1期 2015年2月 江 西 冶 金
JIANGXI METALLURGY Vo1.35,No.1 February 2015
文章编号:1006-2777(2015)01-0011-05
2号高炉焖炉及开炉恢复实践 李湘。余映红 ’ (方大集团九江萍钢钢铁有限公司,江西九江332500)
摘 要:2014年8月1日九钢2号高炉因鼓风机突然发生故障而焖炉,8月10日开炉恢复生产。根据高炉当时 的实际情况,制定了可行的焖炉、开炉方案,并优化了高炉操作,实现了炉况快速恢复。
关键词:焖炉;开炉;开炉过程控制 中图分类号:TF542;TF548 文献标志码:B
Practice in No.2 Blast Furnace Banking and Starting—up
Li Xiang,Yu Yinghong (Fangda Group Jiangxi PXSteel Industrial Co.,Ltd.,Jiujiang 332500Jiangxi,China)
Abstract: No.2 blast fumace was forced to banking on August 1,2014 because of blower sudden failure in Jiujiang Steel and it was starting—up on August lOth.According to the actual situation of blast fumace.the feasible scheme are made for furnace banking and starting—up,and the blast furnace operation is optimized to achieve the fast recovery of fumace condition.
Key words: fumace banking;starting—up;process control during staring—up
0前言 方大集团九钢公司炼铁厂2号高炉(1 080 m ) 于2011年11月5日点火投产,高炉采用串罐无料 钟炉顶设备,炉顶煤气余压发电(TRT)等技术,设有 20个风口、2个铁口,铁口夹角为162。。2014年8 月1日2号高炉因鼓风机突然发生故障需要焖炉停 产约l0天,根据需要及当时炉子的实际情况,制定
了可行的焖炉、开炉方案,开炉后优化了高炉操作, 实现了高炉炉况快速恢复。
1 焖炉 根据焖炉前高炉的主要技术经济指标情况准备 了焖炉料并确定了装料顺序。 1.1 焖炉前主要技术经济指标 见表l。
表1 焖炉前主要技术经济指标
收稿日期:2014—10—22 作者简介:李湘(1972一),男,湖南邵阳人,工程师,从事炼铁技术管理工作。 江西冶金 2015年2月 1.2焖炉料组成 见表2。
表2焖炉料组成 批
休风4 h后将冷却水量降至正常水量的50%。 3)焖炉3天后发现炉顶料面仍然有煤气火苗, 判断应该存在漏水情况。经打压查漏(打压压力为 0.08 MPa),查出4块冷却板漏水,将其拆开后进行 了灌浆处理。 4)对标高25 m处的炉壳高温点进行了灌浆处 理,对风口大套进行了打包厢(6号~l8号)并灌浆 处理。
注:因没有白云石块,故空焦段使用了烧结矿 2 开炉准备 1.3装料顺序 见表3。
表3装料顺序
注:核算时全炉选焦比为2.629 t,全炉渣比为615 kg/ t,全炉碱度为0.70倍。
1.4 焖炉后的相关工作 1)下完焖炉料后休风,将所有吹管卸下,检查冷 却设备是否漏水,如有漏水则立即更换,如冷却板或 冷却壁漏水将其拆开并闷死。用有水炮泥堵满小套 及中套,然后用黄沙填满大套与中套间隙,并用有水 炮泥密封。用钢板密封斜短节。 2)休风30 min后将冷却水量降至正常水量的 80%,休风2 h后将冷却水量降至正常水量的60%,
复风前做了如下准备工作: 1)上料系统联动试车; 2)将放风阀及高压阀组调试至正常状态; 3)对热风炉各煤气管道和箱体进行吹扫; 4)安装送风装置(吹管),将各风口堵泥清理干 净,用13号~18号风口复风,重新堵其余l4个风口 (为有利于复风后捅开风口,其中9号、12号堵1/2, 其余的12个风口堵2/3); 5)将铁口角度由12。调整到8。; 6)将高压水水压在复风前恢复至正常状态,复 风时常压水水压控制在正常水平的70%。
3炉况恢复 3.1复风参数 复风主要参数如下: 1)矿批7 t; 2)料线1.5 m; 3)上部装制为0譬330C 37 325 ; 203; 4)复风料组成及其理论测算结果见表4。
表4复风料组成 第35卷第1期 李湘,余映红:2号高炉焖炉及开炉恢复实践 ・ 13・ 3.2复风 1)考虑到焖炉时间较长,故选择南铁口两边的 6个风口复风,进风风口面积为0.058 0 m 。2014 年8月10日15:05复风,复风初期加风幅度较小, 已经提前对煤气系统进行吹扫,根据实际情况于 15:42开始引煤气至布袋,此时热风压力为80 kPa 左右,15:57关闭炉顶大放散阀。 2)为确保炉内和大气相通,对炉前南铁口从复 风开始就进行烧氧。2014年8月11日O0:37铁口 来渣后堵口打泥(采用有水炮泥,打泥1格)。 3)复风时料线为4.3 m,根据经验对上部装制 做了调整,在正常角度为0 333 330 C 337 325 32 228 的基础上 同时缩小5。。 4)复风初期(2014年8月10日)2号高炉的各 项参数见表5。 2014年8月10日20:25—23:45休风更换了17 号中套(复风后烧坏)。复风后根据顶温变化情况 来控制下料节奏(8月10日15:O5__0O:O0下料5 批)。8月11日05:22打开南铁口出铁,05:37堵 口。由于渣铁流动性较差,之后开南铁口6次,将渣 铁排放至干渣坑。8月11日13:35打开南铁口后, 铁水过小坑进入铁水罐,标志着高炉已经正常出铁。 5)2014年8月11日2号高炉的炉温、渣碱度等 参数见表6。 随着渣铁的排放,炉缸工作空间增大,炉缸温度 上升且工作越来越活跃,具备了开风口的条件。 2014年8月11日,按照开风口原则,视情逐步开风 口,其顺序依次为l2号(02:32),19号(03:50),20 号(07:35),11号(10:45),1号(11:48),2号(15: 10),3号(16:53),4号(21:00),5号(22:26),共计 开9个风口,累计15个风口送风,工作风口面积由 0.058 0 m 增加到0.155 2 m 。当日12:O0开始 喷煤。 2014年8月11日2号高炉的相关参数见表7。 3.3炉况恢复 根据炉况恢复状况,2014年8月12日开2个风口, O1:42开6号风口,04:43开7号风口,风口面积由 0.155 2 m2增加到Q 174 3 Tn2,风量增加到1 680 m3/min,
表5 2号高炉复风初期(2014年8月10日)参数 .14. 江西冶金 2015年2月
注:南铁口全天共开口10次,全天理论铁量为789 t,送炼钢工序237.85 t,前期没有过小坑的一部分铁直接进入了干渣 中,另一部分由于炉温高而结罐。
表7 8月11日相关参数
热风压力加到279 kPa。由于炉缸未全面活跃且北 铁口较深,开口机钻杆增加1 m仍然钻不透,于是采 取烧氧开铁口,12:56有渣铁流出。由于该铁口区 域处的炉缸工作不活跃,渣铁流动性差,渣铁分离不 理想,故将该次出的铁排放到干渣坑。 之后,北铁口出来的铁水正式过小坑。剩余 3个风口(8号、9号、10号)处的区域炉缸不活 跃,一直未打开。8月13日04:50发现7号风口 小套烧坏,于08:05休风进行更换,同时采取烧 氧打开8号、9号、10号风口,复风后炉况恢复较 好,并于16:57开始富氧,此后2号高炉生产逐 步趋于正常。 2014年8月12日、13日2号高炉的相关参数 见表8。 第35卷第1期 李湘,余映红:2号高炉焖炉及开炉恢复实践 ・15・ 4结语 1)此次恢复炉况过程中安全事故为零。 2)由于开风口、加风节奏掌控到位,炉前渣铁得 到了及时排放,风口破损率大幅度降低,恢复期间只 烧坏了1个小套、1个中套,大大加快了炉况恢复。 此次炉况恢复进程比较顺利,实现了4天炉况恢复 正常。 3)实际炉温与理论炉温相差较大,理论上 (Si) 为3.00%,而实际W(Si)为5.35%,引起炉渣碱度 理论值与实际值偏差较大(焖炉料理论校核全炉渣 炉渣二元碱度为0.70倍,而实际为1.35倍;开炉料 理论校核二元碱度为0.88倍,实际为1.05倍),从 而造成开炉过程中渣铁流动性变差,影响了渣铁排 放及炉况恢复进程。 4)焖炉前对冷却设备检查不到位,导致焖炉后 破损冷却设备向炉内漏人了一定量的水,对后期开 炉料的核算造成了一定影响。 5)复风料的渣碱度虽然理论核算较低,但是由 于使用的是低碱度烧结矿,所以尽管烧结矿比例达 到了85%,其硅石用量仍然偏少,渣量相对较少,影 响了渣铁排放。另外,由于开炉前,1号高炉在进行 护炉生产,烧结矿含钛较高,正常生产时铁水中硅的 质量分数相对控制得较低,生铁含钛不高,但是开炉 生产时,铁水中硅的质量分数较高,导致生铁中钛的 质量分数达到0.40%,影响了渣铁排放及炉况恢 复。以后遇到类似情况,应另备开炉料。 6)此次开风口按逆时针方向逐一捅开,未按对 称原则开风口,造成高炉偏料严重(北探尺较南探尺 浅1 m左右),炉缸局部不活,对此方向(北铁口)渣 铁排放了造成一定影响。 7)此次开炉因开风口、加风节奏控制得较好,压 差维持合理,所以高炉无坐、塌料,高炉炉况顺行,亦 加快了炉况恢复进程。 8)虽然在炉况恢复过程中炉温、渣碱度偏高,影 响了渣铁流动性,但是由于炉缸物理热充沛,因此仍 有利于炉缸渣铁排放。笔者根据数次开炉的经验, 认为高炉温、适当低渣碱度开炉较为适宜。