空预器密封改造
- 格式:doc
- 大小:267.00 KB
- 文档页数:3
空预器(蓄热元件回转式)密封技术介绍
一、技术改造内容
1、现状
空气预热器是火电厂锅炉的重要辅机。
由于运行方式及工作环境等因素的影响,使该设备原密封自动跟踪系统整定困难、修正不准、运行不灵活、工作不可靠,造成漏风量大(有些电厂漏风率达到30%以上)。
严重影响电厂的经济运行,有时甚至威胁锅炉的安全运行,故对空预器
原密封系统进行有效的技术改造
已刻不容缓。
2、原理
现有空预器漏风率高的根本
原因,就是密封间隙大及堵灰所
造成。
而原密封调整系统运行复
杂,采集数据受各种因素影响大,
并且容易漂移,很难达到理想的密封效果。
我公司采用技术改造的原理为:转子仓格增加(以300MW机组为例:即将24分仓改为虚拟48分仓)并简化调整系统,使其能正常投入。
将原来的扇形板加大,使原扇形板覆盖的分仓从原来的最少一个增加到最少二个,以减小密封间隙,增大漏风阻力,来达到减少漏风的目的。
3、改造的内容
空预器的漏风分为径向漏风、轴向漏风、周向漏风和携带漏风。
其中径向漏风一项就达到总漏风量的80%以上,为空预器漏风的主要矛盾。
本改造方案就是针对径向漏风而展开,具体内容如下(以300MW机组为例):
1)将现有空预器的24分仓改造为虚拟48分仓。
即在原来每15O一个分仓的中心沿径向进行分隔(分隔板采用螺栓连接,不影响蓄热元件的拆装)并
加装密封片(如图一),形成每7.5O一个分仓的形式。
2)将原扇形板加大。
在原扇形板的一边接出一块小扇形板(如图二),并采用特殊的工艺手段保证其平整度和光洁度以满足要求。
采用特殊的测量手段和理论与实践相结合的整定
值,可使各种条件下运行的空预器在热态运行时密封间
隙得以最好修正。
4)调整。
保留原有的自动化跟踪系统,但不再继续使用,以保证原设备的完整性。
改造完的系统只需调整扇形
板的调整螺丝,既可有效调整(一般情况下无需调整)。
5)改造实施。
该项目从针对性设计、方案制作、改造安装、调试、试运行及跟踪服务全过程都由我公司完成,实现
交钥匙工程。
并庄严承诺:3年内漏风率不大于11%。
二、改造效果
吉林双辽电厂#1号炉为300MW机组,空预器漏风率在19%左右。
对其空预器进行密封技术改造,通过4年的运行,漏风率始终在8%以下,同时,维护工作量大大降低(只在每次小修时对其进行检查,调整一下密封间隙)。
为此2002年又对#2炉空预器进行该项密封技术改造,历时25天顺利完成,通过半年的运行观察,技术改造达到了设计要求。
三、效益分析
经济效益:
经改造后的电厂实际检测结果得出:一台 300MW机组锅炉空预器改造前漏风率为19%,经改造后漏风率下降到8%以下,炉效提高2%,千瓦·小时节煤4.86g,按年运行5500小时计算节煤:30×104×4.86×10-6×5500=8019 t
节约煤款(标煤按250元/t计)8019×250=200.475万元(本计算未含由提高所带来的诸如:排粉机、磨煤机电耗下降,输煤电耗下降,金属磨损减少,制水费用减少等带来的效益)
社会效益:
每年减少的污染排放,也会取得很大的社会效益
÷。