高炉封炉后的开炉炉缸扒料实践
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宁钢1#高炉停炉后凉炉、扒料、回收方案一.凉炉1.休风后8小时内将全部30个风口小套和直吹管拆除,并运出炉台,指定地点安放,30个送风支管堵盲板,有效的切断高炉本体与热风炉的联系。
(罗志明、高文龙)2.紧接着12个小时内拆除6个风口中套,具体中套号为: 2#、10#、12#、16#、22#、24#,其中10#、12#(北风口平台)、22#、24#(南风口平台)供人进出;2#、16#供扒炉料、器具进出。
拆除的中套要及时运出炉台。
(罗志明)3.在风口设备拆除过程中要及时向炉内打水冷却进行凉炉。
凉炉方法:用六支高压水管由六名专门打水人员负责向炉内打水。
打水的方法是:小套拆走后就见缝插针地向炉内扇面喷水,尽量做到炉缸圆周均匀分布打水。
打水的原则是:风口不向外淌水为标准,一旦向外淌水就暂停打水一段时间。
(侯健)4.凉炉过程中,风口设备每拆卸完毕一个,扒炉人员要及时清除风口前的粘结物和散料,难以清除的粘结物要用氧气管烧除。
清理的标准是:风口小套或中套下平面水平向炉内深进1.5米清平,向二侧也要尽量扒平;在南、北风口平台分别各有两个风口能让人员进出方便。
(张金焕确认扒到要求)5.外请专业人员清除炉墙粘结物。
(李道平)6.休风7天后,以上工作完成。
7.人员组织:1)风口设备拆除和外运按上述时间要求组织实施。
(罗志明、高文龙)2)扒炉人员:每班46人,其中30人进行风口清理,10人外运,6人打水。
准备三班,12小时一轮,由甲、乙、丁各班工长和炉前组长负责本班炉前及外协、劳务,外运人员由运转及外协、外协、劳务组成。
打水由三名配管带领3人组织三班进行。
二.扒炉休风7天后,炉缸料面基本冷却,可以进入炉内扒料。
1.从两个炉顶人空吊装4个灯架到炉腹部位,每个灯架上装两盏碘钨灯。
(黄明、罗志明)2.在2#、16#出料风口大套安装排料溜槽,便于手推小车运料,溜槽下部用钢板或胶皮进行铺垫,防止物料向下层平台洒落。
3.将四个准备进人的风口通道用旧胶皮铺垫好。
1#高炉扒炉方案
出于恢复生产需要,厂部决定对1#高炉进行扒炉工作,要求在安全的前提下,尽快达到扒炉目标。
一、扒炉工具准备:包括一定数量的铁锤、钎子、电镐、风镐、铁锨、耙子、推车、排气扇、钩子和胶管。
二、为了确保扒炉工作安全、快速的进行,尽可能减少高温炉料在炉墙上产生粘结物,扒料期间炉顶上部不打水。
三、从风口扒出的高温炉料较多,扒出的高温炉料采用炉外打水方法。
四、扒炉前卸下全部高炉直吹管、中小套及部分三通,以便扒出炉内风口以上炉料,尽量扒至风口中套平面,以便能让人员从风口进出方便。
用强光手电筒从上到下照射检查炉墙,确认炉墙上有无粘结物。
如有粘结物必须先清理干净,才能允许扒炉人员进入炉内。
五、炉外扒炉人员用耙子将炉料扒出炉外,炉外清理人员用手推车将炉料运到指定位置,倒入拖拉机外运。
六、在扒炉期间,炉内要有安全人员监护。
七、扒炉期间的安全注意事项:
1、要树立警钟长鸣的安全意识,树立“三不伤害”的思想。
参加扒炉人员在扒炉时佩戴齐全劳保用品,绑扎好裤脚,防止扒出的炉料烫伤。
2、炉内照明要用低压(24v)临时电缆安全灯,以防触电伤人。
3、整个扒炉期间,扒炉人员在扒炉过程中挥舞的钎子、耙子、铁锹等易伤人的器具,使用时要格外小心,避免伤人。
炉外人员扒炉时
必须站在风口侧面,以防炉内炉料抛出伤人。
清理炉料的人员要思想集中,并往指定地点存放扒出的炉料。
高炉开炉总结高炉开炉总结现将本次开炉做简要总结,以便于优化下次开炉。
一、开炉前准备工作1、开炉前原燃料准备与上仓2、开炉料化学成分焦炭成分 %3、开炉主要参数(1)正常料配比:烧结矿70% 球团矿30% (2)正常料焦比:0.9t/t(3)正常料碱度:0.9(4)空焦碱度:0.9(5)全炉总焦比:3t/t(6)矿批:8.0t(7)Fe、Mn还原率:Fe99.5%、Mn60% (8)压缩率:净焦、空焦12.5%、正常料12%(9)炉缸、炉腹装净焦、1/2炉腰装空焦,1/2炉腰、炉身装空焦和正常料4、配料计算(1)正常料组成(2)空焦组成(3)全炉炉料用量表5、装料过程开炉总焦比为3.0t/t。
碱度为0.90。
为了使高炉下部能够获得充沛的热量,使炉缸有足够的热量储备,开炉料的分配为:炉缸、炉腹装净焦,1/2炉腰装空焦,1/2炉腰装、炉身装空焦和正常料。
本次开炉采用带风装料法,装净焦、空焦、负荷料时,均采用同角单环,净焦、空焦18°同角布料,负荷料20°同角布料。
11:30开始装料,13:30净焦上料完毕,测料面,未达到预定位置,补净焦两批。
共计装净焦33批。
17:49装料位置至料线4000mm停止装料,休风堵风口,准备送风。
6、开炉参数送风风口Φ110x7+Ф115x1进风总面积0.0769m2,堵8个风口(5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#),风量风量800-1000m3/min,风压150kPa,风温900℃。
采用单环布料,矿石批重8t,焦碳批重4920t。
入炉料为烧结矿70%,球团矿30%。
二、开炉实践操作18:18开炉送风,雷达探尺3479mm,机械探尺4265mm、4029mm。
热风温度初始较低,无风量,伴随着热风温度逐步提高,第一个风口点火时热风温度为442℃,风量350 m3/min,风压120kPa。
从22:50开始,压量关系趋于紧张,23:20休风坐料,料线由4000mm下至4800mm。
摘要:鞍钢6号高炉中修后,设备装备水平明显提高,由于开炉工作准备充分,各环节布置周密,在开炉过程中做到了安全、顺行、高效,47小时全部风口达到全风操作水平,创造了鞍钢高炉开炉恢复的记录。
关键字:高炉开炉操作1概况鞍钢6号高炉有效容积1050m3。
由于炉体冷却设备破损严重,于2000年12月1日停炉进行中修,更换了炉体破损的冷却壁及炉缸环炭和炉底一层满铺炭砖。
到2001年3月13日23:30高炉送风开炉,历时102天23小时30分钟。
与停炉前相比,高炉仍设有16个风口、2个渣口、1个铁口,更换了比较完善的仪表及控制系统,同时加强对操作人员的技术培训。
经过充分的准备和周密的布置,本次开炉取得了圆满成功,47小时全部风口达到全风操作水平,创造了鞍钢高炉开炉恢复的记录。
2开炉准备2.1热风炉烘炉6号高炉有3座马琴式外燃热风炉,停炉前蓄热室格子砖粉化、塌落严重,风温很低。
本次中修将蓄热室格子砖全部更换,热风炉炉顶、大墙无明显损坏,继续使用,陶瓷燃烧器更新。
为满足高炉烘炉需要,3座热风炉于2月20日10:00开始烘炉,3月5日16:00烘炉结束,转用高炉煤气烧炉。
2.2高炉烘炉本次6号高炉中修,炉底更换了一层满铺焙烧炭砖,炉缸采用焙烧炭砖内砌高铝砖,计划烘炉144小时。
实际烘炉从3月6日18:30开始,到3月12日13:00结束,共用139小时30分钟。
烘炉前各系统进行试漏及处理系统漏风共用5.5小时。
高炉烘炉时采用16个风口送风,风口安装烘炉管,加热炉底。
烘炉过程中严格控制风温,换炉风温波动要求小于20℃。
由100℃开始,以30℃/h升温到300℃后,恒温24小时,再以40℃/h升温到500℃后,恒温100小时,然后以50℃/h降到100℃,烘炉结束。
在烘炉中期(500℃恒温阶段)提高风压和风量,当时最高风压为50kPa,最高风量为2950m3/min,这有利于加快炉衬中水分的蒸发,缩短了烘炉时间。
2.3开炉料为了保证装入炉内的开炉料准确合理(设定料线1.5m),预先进行了详细计算。