PCB数控背钻机械钻孔机钻孔深度异常原因分析
- 格式:docx
- 大小:41.39 KB
- 文档页数:7
大小孔偏调整作业流程一、机台水平确认:1.1静态水平:之要求±0.02mm/m1.2动态水平:一般装机用之空跑程序设定UP,30mmDN,24mm Up及Dn的设定相差6mm即可。
F(进刀速):9m/minU(退刀速):25.4m/min1.3依下列顺序将水平螺丝锁紧1→2→3→4→5→6→7→8→9→10锁紧后以千分表量测每点的震动数据,建议调整震动于20um以下。
日立标准(10um)二、Z轴相关精度点检2.1 压力脚之大小轴衬请使用原厂铜轴衬(强烈要求)。
2.2 Z轴原点之确认针尖到轴衬底端1mm±0.1mm(0.9~1.1mm 相当重要)。
2.3 SPINDLE高度确认。
2.4 φ200之精度要求±50um (最佳状况态调整于±30um以内)2.5 确认压力脚Cylinder确认是否耗损。
将压力脚拆下后按PF确认左右Cylinder上下动作是否一致,如没有可调整Cylinder进出air量,如调整后仍不行则需更换左右Cylinder。
2.6 确认压力脚之万向接头间隙。
一般新品间隙在30um以内,一般的要求在200um以内(最佳状况100um以内)如超出请立即更换。
2.7 压力脚平衡,左右公差±50um以内。
2.7 PV CHECK之确认大径及小径之相关要求如下N TYPE 下降量J,Z-45Mb、Q TYPE 下降量J,Z-5 (确认) J,Z-15(测量)钻针φ0.1~0.15mm 80(N)钻针φ0.2mm以上90(N)标准轴衬请调整在130(N)左右,大厂(皆加工BGA板)小径轴衬请调整在75(N)左右ex 景硕、PPT,代加工厂可调整在85(N)左右。
集尘流量就以上参考值调整就可以Ps.1.请注意在测量时需将未测量轴数的轴衬用胶带贴起来(模拟加工时状态)。
2.QIC大小径一定要用自动换针的模式切换(不可用手动模式切换),因为会有压差的问题。
PCB钻孔工艺故障与解决方法1. 引言在PCB〔Printed Circuit Board〕制造过程中,钻孔工艺是其中一个关键的步骤。
钻孔工艺的质量直接影响到电路板的可靠性和性能。
然而,钻孔工艺中常常会出现一些故障,如钻孔位置偏移、孔径不一致、刀具破损等。
本文将针对这些故障进行分析,并给出解决方法。
2. 钻孔位置偏移钻孔位置偏移是在PCB钻孔工艺中经常遇到的问题,对于高密度电路板来说尤为突出。
钻孔位置偏移会导致焊盘与元器件引脚无法对准,进而影响电路板的正常工作。
2.1 问题原因钻孔位置偏移通常有以下几个原因:•钻孔加工时刀具磨损不均匀;•钻孔机械误差;•钢板固定不稳定。
2.2 解决方法针对钻孔位置偏移问题,可以采取以下解决方法:•定期更换刀具,确保刀具磨损均匀;•定期校准钻孔机械误差,降低误差对钻孔位置的影响;•确保钢板固定稳定,防止在加工过程中发生移动。
3. 孔径不一致孔径不一致是指PCB钻孔中,同一个连接孔的多个孔径不一致。
孔径不一致会导致焊盘孔的尺寸不准确,从而影响元器件的安装。
3.1 问题原因孔径不一致通常有以下几个原因:•钻孔机加热不均匀,导致钻孔机的热胀冷缩不一致;•刀具磨损不均匀。
3.2 解决方法针对孔径不一致的问题,可以采取以下解决方法:•控制钻孔机的工作环境温度,确保加热均匀;•定期更换刀具,确保刀具磨损均匀。
4. 刀具破损刀具破损是在PCB钻孔工艺中比拟常见的问题,一旦刀具破损就需要更换,从而增加了生产本钱和工期。
4.1 问题原因刀具破损通常有以下几个原因:•钻孔加工时的压力过大;•刀具质量不过关。
4.2 解决方法针对刀具破损问题,可以采取以下解决方法:•控制钻孔加工时的压力,确保在合理范围内;•选择质量过关的刀具,提高刀具的使用寿命。
5. 结论钻孔工艺在PCB制造过程中扮演着重要的角色,但也容易出现故障。
本文从钻孔位置偏移、孔径不一致和刀具破损三个方面对这些故障进行了分析,并给出了相应的解决方法。
PCB数控背钻机械钻孔机钻孔深度异常原因分析发布时间:2023-01-16T07:50:21.084Z 来源:《中国科技信息》2022年18期作者:梁得强[导读] 通讯行业的发展对高频电路板制造的需求越来越高,为确保高频信号的完整性和阻抗连续性,在PCB制造过程中采用和常规制造不同的工艺流程梁得强深圳市浩创盛科技有限公司518104摘要:通讯行业的发展对高频电路板制造的需求越来越高,为确保高频信号的完整性和阻抗连续性,在PCB制造过程中采用和常规制造不同的工艺流程。
全工艺流程的核心工艺为背钻工艺,背钻工艺采用有特殊控深功能的PCB数控机械钻孔机对多余的过孔分支进行钻除。
在背钻加工过程中,钻深和钻浅是影响背钻功能的两大因素,特别是钻深。
如果在加工过程中出现钻深,该通讯背板将无法使用,直接造成报废。
通讯背板单价昂贵,且背钻工序处于全工序的后段工序,所以对设备和工艺可靠性要求很高。
本文从PCB数控背钻机械钻孔机设备和背钻钻孔工艺的角度,对引起钻孔深度异常的原因进行大量的实验和分析,并给出可行的处理办法。
关键词:背钻;钻深;钻浅;通讯背板;PCB数控背钻机械钻孔机随着全球通讯行业的迅速发展,高阶多层通讯板需求急剧增加,4G或更高频数字信号传输对高频电路板制造提出更高的要求。
普通多层线路板在信号经过时在过孔处有不连续信号通路,容易引起阳抗不连续.并带来衰减、反射、延迟等信号完整性问题。
为了解决过孔带来的信号完整性问题,PCB厂商多采用背钻工艺加工特殊的多层线路板来确保信号的完整性,行业内也称这种板为通讯背板。
通讯背板采用和常规制造不同的工艺流程,全工艺流程中核心工艺为背钻工艺。
背钻工艺一般在图电后,所以需要二次定位,这样对钻孔机的精度要求高。
业内,背钻工艺的两大难点是钻深和钻浅。
在加工过程中出现钻深,是无法弥补的,会直接导致整板报废。
通讯背板价格昂贵,同时由于背钻在制程的最后几道工序,所以出现钻深造成的损失较大。
PCB钻孔工艺故障和解决钻孔时PCB工艺中一道重要的工序,看起来很简单,但实际上却是一道非常关键的工序。
在此,笔者凭着个人钻孔工作的经验和方法,同大家分析一下钻孔工艺的一些品质故障产生的原因及其解决方法。
在制造业中,不良品的产生离不开人、机、物、法、环五大因素。
同样,钻孔工艺中也是如此,下面把用鱼骨图分列出影响钻孔的因素,如下图所示:图一、在众多影响钻孔加工阶段,对各项不同的项目施行检验为了确保加工板子从投入前至产出,全部过程的品质都在合格范围内。
以下列举PCB板钻孔加工常见的检验类别及项目。
(1)、钻孔前基板检验,项目有:品名、编号、规格、尺寸、铜铂厚;不刮伤;不弯曲、不变形;不氧化或受油污染;数量;无凹凸、分层剥落及折皱。
(2)、钻孔中操作员自主检验,项目为:孔径;批锋;深度是否贯穿;是否有爆孔;核对偏孔、孔变形;多孔少孔;毛刺;是否有堵孔;断刀漏孔;整板移位。
二、钻孔生产过程中经常出现故障详细分解1、断钻咀产生原因有:主轴偏转过度;数控钻机钻孔时操作不当;钻咀选用不合适;钻头的转速不足,进刀速率太大;叠板层数太多;板与板间或盖板下有杂物;钻孔时主轴的深度太深造成钻咀排屑不良发生绞死;钻咀的研磨次数过多或超寿命使用;盖板划伤折皱、垫板弯曲不平;固定基板时胶带贴的太宽或是盖板铝片、板材太小;进刀速度太快造成挤压;补孔时操作不当;盖板铝片下严重堵灰;焊接钻咀尖的中心度与钻咀柄中心有偏差。
解决方法:(1) 通知机修对主轴进行检修,或者更换好的主轴。
(2) A、检查压力脚气管道是否有堵塞;B、根据钻咀状态调整压力脚的压力,检查压力脚压紧时的压力数据,正常为7.5公斤;C、检查主轴转速变异情况及夹嘴内是否有铜丝影响转速的均匀性;D、钻孔操作进行时检测主轴转速变化情况及主轴的稳定性;(可以作主轴与主轴之间对比)E、认真调整压力脚与钻头之间的状态,钻咀尖不可露出压脚,只允许钻尖在压脚内3.0mm处;F、检测钻孔台面的平行度和稳定度。
PCB机械钻孔问题的解决方法PCB 板一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有4、6、8 层之分。
其中钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。
好的PCB 钻头用品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位精度高,孔壁品质好,寿命长等优良特性。
影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素,并提出相应的解决办法,以供大家参考。
一、为什么孔内玻纤突出(Fiber Proturusion in Hole)? 1.可能原因:退刀速率过慢对策:增快退刀速率。
2.可能原因:钻头过度损耗对策:重新磨利钻尖,限制每只钻尖的击数,例如上线定位1500 击。
3.可能原因:主轴转速(RPM)不足对策:调整进刀速率和转速的关系到最佳的状况,检查转速变异情况。
4.可能原因:进刀速率过快对策:降低进刀速率(IPM)。
二、为什么孔壁粗糙(Rough hole walls)? 1.可能原因:进刀量变化过大对策:维持固定的进刀量。
2.可能原因:进刀速率过快对策:调整进刀速率与钻针转速关系至最佳状况。
3.可能原因:盖板材料选用不当对策:更换盖板材料。
4.可能原因:固定钻头所使用真空度不足对策:检查钻孔机台真空系统,检查主轴转速是否有变异。
5.可能原因:退刀速率异常对策:调整退刀速率与钻头转速的关系至最佳状况。
6.可能原因:针尖的切削前缘出现破口或算坏对策:上机前先检查钻针情况,改善钻针持取习惯。
三、为什么孔形真圆度不足? 1.可能原因:主轴稍呈弯曲对策:更换主轴中的轴承(Bearing)。
2.可能原因:钻针尖点偏心或削刃面宽度不一对策:上机前应放大40 倍检查钻针。
四、为什么板叠上板面发现藕断丝连的卷曲。
“老司机”告诉你引起自动钻孔机加工精度异常的原因
自动钻孔机是一种对工业零件进行钻孔加工的机床,而通常在设备对工件进行钻孔加工时都会出现精度异常问题。
一般涉及到精度异常故障其隐蔽性以及
诊断难度都是极大的,那么起引起钻床在加工时精度异常的原因又有哪些呢?我们又应该怎样着手对其进行处理呢?
引起钻床加工异常故障一般体现在以下几个方面:
1.自动钻孔机的加工给进单位变动或者是被篡改。
2.钻床的轴向零点偏移或者轴向反向间隙异常。
3.动力系统出现故障即电机出现异常,或者设备本身出现故障。
4.不准确的编程,选择不合适的刀具等也会出现加工精度异常。
对于自动钻孔机出现加工精度异常的处理方法如下:
1.对控制系统参数的定期检查,一般包括钻床给进单位、零点偏移、反向间隙等。
2.检查设备在精度异常加工时的加工程序,主要是对刀具的长度补偿以及加工坐标的核对。
3.检查设备本身是否存在精度异常问题。
4.在加工时,注意设备是否存在异声,来判断是否是设备本身出现了隐患。
5.根据需要加工工件的要求进行准确的编程以及选择合适的刀具,也是解决加工精度异常一个不可忽略的方面。
pcb钻孔常见问题和改善措施
PCB钻孔过程中常见的问题主要包括钻孔偏移、孔位不正、钻孔深度不合适、孔径不准确、孔内有毛刺、孔边有缺口等。
针对这些问题,可以采取以下改善措施:
1. 钻孔偏移:检查主轴是否偏转,减少叠板数量,增加钻头转速或降低进刀速率,重新检查钻头是否符合工艺要求,检查钻头顶尖是否具备良好同心度,检查钻头与弹簧夹头之间的固定状态是否紧固,重新检测和校正钻孔工作台的稳定和稳定性。
2. 孔位不正:检查钻头是否符合工艺要求,重新刃磨钻头,检查钻头是否合适,检查工作台是否水平,调整工作台的平行度,检查钻头与弹簧夹头之间的固定状态是否紧固。
3. 钻孔深度不合适:根据不同的板材厚度选择合适的钻咀长度和进刀量,适当调整钻孔的吸尘力。
4. 孔径不准确:检查钻咀的几何外形和磨损情况,选择合适的进刀量和转速,适当调整压力脚气管道是否有堵塞,调整压力脚与钻头之间的状态。
5. 孔内有毛刺:适当调整进刀速率,增加刀补值,选择合适的切削液,检查刀具是否锋利。
6. 孔边有缺口:检查刀具是否锋利,适当调整进刀速率和刀补值,增加压力脚气管道的压力,选择合适的切削液。
除了以上措施,还可以采取以下措施来提高钻孔质量和效率:
1. 选择合适的钻头材料和几何形状,根据不同的加工条件和材料选择合适的切削参数。
2. 定期检查和维护钻头和刀具,及时更换磨损和损坏的刀具。
3. 优化加工工艺流程,减少加工过程中的停顿和等待时间。
4. 提高操作人员的技能水平和工作责任心,加强对加工过程的监控和管理。
5. 采用先进的加工设备和控制系统,提高加工精度和效率。
PCB钻孔生产过程中经常出现故障详细分解
钻孔是PCB工艺中一道重要的工序,看起来很简单,但实际上却是一道非常关键的工序。
在制造业中,不良品的产生离不开人、机、物、法、环五大因素。
同样,钻孔工艺中也是如此,以下是用鱼骨图分列出影响钻孔的因素。
一、在众多影响钻孔加工阶段,对各项不同的项目施行检验,以下列举PCB板钻孔加工常见的检验类别及项目。
(1)、钻孔前基板检验,项目有:品名、编号、规格、尺寸、铜铂厚;不刮伤;不弯曲、不变形;不氧化或受油污染;数量;无凹凸、分层剥落及折皱。
(2)、钻孔中操作员自主检验,项目为:孔径;批锋;深度是否贯穿;是否有爆孔;核对偏孔、孔变形;多孔少孔;毛刺;是否有堵孔;断刀漏孔;整板移。
二、钻孔生产过程中经常出现故障详细分解
1、断钻咀
产生原因有:
主轴偏转过度;
数控钻机钻孔时操作不当;
钻咀选用不合适;钻头的转速不足,进刀速率太大;
叠板层数太多;板与板间或盖板下有杂物;
钻孔时主轴的深度太深造成钻咀排屑不良发生绞死;
钻咀的研磨次数过多或超寿命使用;
盖板划伤折皱、垫板弯曲不平;
固定基板时胶带贴的太宽或是盖板铝片、板材太小;
进刀速度太快造成挤压;
补孔时操作不当;盖板铝片下严重堵灰;
焊接钻咀尖的中心度与钻咀柄中心有偏差。
解决方法:。
PCB钻孔工艺故障与解决方法(doc 13页)PCB钻孔工艺故障和解决钻孔时PCB工艺中一道重要的工序,看起来很简单,但实际上却是一道非常关键的工序。
在此,笔者凭着个人钻孔工作的经验和方法,同大家分析一下钻孔工艺的一些品质故障产生的原因及其解决方法。
在制造业中,不良品的产生离不开人、机、物、法、环五大因素。
同样,钻孔工艺中也是如此,下面把用鱼骨图分列出影响钻孔的因素一、在众多影响钻孔加工阶段,对各项不同的项目施行检验为了确保加工板子从投入前至产出,全部过程的品质都在合格范围内。
以下列举PCB板钻孔加工常见的检验类别及项目。
(1)、钻孔前基板检验,项目有:品名、编号、规格、尺寸、铜铂厚;不刮伤;不弯曲、不变形;不氧化或受油污染;数量;无凹凸、分层剥落及折皱。
(2)、钻孔中操作员自主检验,项目为:孔径;批锋;深度是否贯穿;是否有爆孔;核对偏孔、孔变形;多孔少孔;毛刺;是否有堵孔;断刀漏孔;整板移位。
二、钻孔生产过程中经常出现故障详细分解1、断钻咀产生原因有:主轴偏转过度;数控钻机钻孔时操作不当;钻咀选用不合适;钻头的转速不足,进刀速率太大;叠板层数太多;板与板间或盖板下有杂物;钻孔时主轴的深度太深造成钻咀排屑不良发生绞死;钻咀的研磨次数过多或超寿命使用;盖板划伤折皱、垫板弯曲不平;固定基板时胶带贴的太宽或是盖板铝片、板材太小;进刀速度太快造成挤压;补孔时操作不当;盖板铝片下严重堵灰;焊接钻咀尖的中心度与钻咀柄中心有偏差。
解决方法:(1) 通知机修对主轴进行检修,或者更换好的主轴。
(2) A、检查压力脚气管道是否有堵塞;B、根据钻咀状态调整压力脚的压力,检查压力脚压紧时的压力数据,正常为7.5公斤;C、检查主轴转速变异情况及夹嘴内是否有铜丝影响转速的均匀性;D、钻孔操作进行时检测主轴转速变化情况及主轴的稳定性;(可以作主轴与主轴之间对比)E、认真调整压力脚与钻头之间的状态,钻咀尖不可露出压脚,只允许钻尖在压脚内3.0mm处;F、检测钻孔台面的平行度和稳定度。
背钻堵孔问题分析雷石海 陈 炼 (珠海杰赛科技有限公司,广东 珠海 519170 )(广州杰赛科技股份有限公司,广东 广州 510310)中图分类号:TN41 文献标识码:A 文章编号:1009-0096(2020)03-0063-04Analysis of back hole blockedLei Shihai Chen Lian1 问题提出随着高密度多层板的增加,背钻的设计也随之增加,加工中出现较多背钻小孔堵孔(底孔直径基本为<0.35 mm直径),堵孔问题会造成后工序塞孔不良报废增多。
本文特对钻孔背钻堵孔的加工能力进行评估及优化。
如图1所示,目前出现的问题主要是一钻底孔小孔径板堵孔较严重。
故本文重点研究此课题,测试背钻堵孔加工能力,寻找最优加工方法。
图1 背钻小孔堵孔2 试验设计(1)加工流程:层压→钻孔→沉铜、板电→背钻→检查。
(2)产品:8层板,基材FR-4 S1000-2,T g170 ℃。
(3)加工条件:底孔直径0.2 mm 、0.25 mm 、0.3 mm 、0.35 mm ,三种不同背钻钻头。
两种不同铜厚:正常一次板镀(8~10 μm )及一次性镀够(20 μm 以上)。
具体设计见表1。
0.45 mm 正常钻 分段钻 / / / / 0.2 mm 0.5 mm 正常钻 分段钻 正常钻 分段钻 正常钻 分段钻0.6 mm 正常钻 分段钻 正常钻 分段钻正常钻 分段钻 0.25,0.3 mm ,0.35 mm注:背钻深度设制为1.0 mm ,分段钻为分3段钻孔,两种不同孔铜的板各1块。
3 测试结果堵孔(不合格)与不堵孔(合格)效果见图2、表2、表3所示。
图2 底孔效果(左堵孔、右不堵孔表2 正常一次板镀结果统计普通165°京瓷130°鼎泰130°鼎泰130°普通165°京瓷130°鼎泰130°普通165°京瓷130°鼎泰130°普通165°京瓷130°0.50.50.50.50.60.60.60.60.60.60.60.20.20.20.20.250.250.250.30.30.30.35分段钻正常钻分段钻正常钻分段钻正常钻分段钻正常钻分段钻正常钻分段钻正常钻分段钻正常钻正常钻正常钻正常钻正常钻98%堵孔,不合格98%堵孔,不合格1个堵孔,不良率0.03%4个堵孔,不良率0.13%无堵孔合格3个堵孔不良率0.1%4个堵孔,不良率0.13%60%堵孔,不合格无堵孔合格无堵孔合格无堵孔合格无堵孔合格无堵孔合格无堵孔合格无堵孔合格无堵孔合格无堵孔合格4 结论(1)正常一次板镀孔铜,130°的专用背钻刀较普通165°的背钻刀加工效果好。
PCB钻孔工艺故障和解决钻孔时PCB工艺中一道重要的工序,看起来很简单,但实际上却是一道非常关键的工序。
在此,笔者凭着个人钻孔工作的经验和方法,同大家分析一下钻孔工艺的一些品质故障产生的原因及其解决方法。
在制造业中,不良品的产生离不开人、机、物、法、环五大因素。
同样,钻孔工艺中也是如此,下面把用鱼骨图分列出影响钻孔的因素一、在众多影响钻孔加工阶段,对各项不同的项目施行检验为了确保加工板子从投入前至产出,全部过程的品质都在合格范围内。
以下列举PCB板钻孔加工常见的检验类别及项目。
(1)、钻孔前基板检验,项目有:品名、编号、规格、尺寸、铜铂厚;不刮伤;不弯曲、不变形;不氧化或受油污染;数量;无凹凸、分层剥落及折皱。
(2)、钻孔中操作员自主检验,项目为:孔径;批锋;深度是否贯穿;是否有爆孔;核对偏孔、孔变形;多孔少孔;毛刺;是否有堵孔;断刀漏孔;整板移位。
二、钻孔生产过程中经常出现故障详细分解1、断钻咀产生原因有:主轴偏转过度;数控钻机钻孔时操作不当;钻咀选用不合适;钻头的转速不足,进刀速率太大;叠板层数太多;板与板间或盖板下有杂物;钻孔时主轴的深度太深造成钻咀排屑不良发生绞死;钻咀的研磨次数过多或超寿命使用;盖板划伤折皱、垫板弯曲不平;固定基板时胶带贴的太宽或是盖板铝片、板材太小;进刀速度太快造成挤压;补孔时操作不当;盖板铝片下严重堵灰;焊接钻咀尖的中心度与钻咀柄中心有偏差。
解决方法:(1) 通知机修对主轴进行检修,或者更换好的主轴。
(2) A、检查压力脚气管道是否有堵塞;B、根据钻咀状态调整压力脚的压力,检查压力脚压紧时的压力数据,正常为7.5公斤;C、检查主轴转速变异情况及夹嘴内是否有铜丝影响转速的均匀性;D、钻孔操作进行时检测主轴转速变化情况及主轴的稳定性;(可以作主轴与主轴之间对比)E、认真调整压力脚与钻头之间的状态,钻咀尖不可露出压脚,只允许钻尖在压脚内3.0mm处;F、检测钻孔台面的平行度和稳定度。
数控打孔机常见的故障数控打孔机是一种常见机床设备,主要用于金属板材、型材等材料中的孔洞加工。
由于其高效、高精度的特性,被广泛应用于汽车、航空、航天、造船、机械、建筑等领域的生产和加工中。
然而,与其他机床一样,数控打孔机在日常使用中可能遭遇故障,给生产带来不小的影响。
以下是数控打孔机常见的故障及其解决方法。
1. 故障:孔径不准确孔径不准确是数控打孔机容易出现的故障之一。
主要原因有以下几个:•刀具不同•刀具材质不同•切削条件不同•板材浸润解决方法:•检查和更换刀具,确保每把刀具的尺寸和导向角度的一致性;•当铣削或钻削材料时,选择材质相同的刀具;•调整加工参数,确保加工过程中的速度、精度和加工深度在适当范围内;•通过使用冷却液来降低板材的浸润,以改善孔与箍铁之间的摩擦条件。
2. 故障:刀具磨损严重由于刀具在长时间的使用过程中其切削面会逐渐磨损和变钝,这将会导致加工质量下降,同时也会增加机械故障的可能性。
解决方法:•定期检查刀具是否需要更换;•在使用刀具的过程中,控制清洗和检查刃口、导程和杠杆的频率;•根据切削材料和加工条件,策略性地使用不同的切削工具和加工参数。
3. 故障:机床过载机床过载通常是由于负载过大引起的,这可能会导致机床停机或故障。
解决方法:•确定当机床过载时,机床加工条件是否正常;•检查是否需要调整或修改刀具或加工参数来降低负载;•确保机床的维护和保养,长期处于正常的工作状态。
4. 故障:不良的材料处理材料的质量和处理方式对于加工的结果有很大影响,不良的材料处理将会给机床带来一系列的故障,如材料太硬或太软、表面不均匀等。
解决方法:•确保材料的质量符合要求;•提前计划材料处理,例如:平整、研磨、清洗、切割等;•使用适应材料的切削条件。
5. 故障:程序错误程序错误通常是由于人为因素引起的,例如编程错误、操作错误、引脚位置错误等,这会导致机床出现精度和效率下降等问题。
解决方法:•认真编写程序,并将之完整地输入到数控打孔机中,确保程序的准确性;•在每个孔位之前检查引脚的位置是否正确;•采取更好的人机界面或者操作流程来降低程序错误的概率。
PCB缺点及产生原因介绍-孔相关的缺陷及成因缺点名称:多孔缺点图片:缺点特征:不该有孔的地方有孔规格:不允许造成的可能原因:1.钻孔程序错误2.补钻孔时多补或补错孔3.人员操作错误4.机台LOSS(外来噪声)5.断电停气处理分法: 报废缺点名称:少孔缺点图片: 缺点特征:本来应有孔的地方,现在没有孔了规格:不允许造成的可能原因:1.程序LOSS1.跳针2.断针3.机台故障5.人员操作处理分法: 报废缺点名称:孔大缺点图片: 缺点特征:孔径变大了,环形圈变小了规格:不可超过孔径的上限造成的可能原因:1.拿错钻头2.钻头损坏3.钻头研磨不良4.IPM.DRM条件不当5.SPLNDLE DUNOUT过大6.电流过低7.DR钻孔错误8.导电不良9.跳电处理分法:未超出规格可过,超出规格报废缺点名称:孔小缺点图片: 缺点特征:DR钻孔时孔径变小了,环形圈变大了(一般我们检不出来) 喷锡孔径变小(我们能够检出来)规格:客户规格,无客户规格按厂内规格,一般按厂内规格,即:不可小于孔径的下限造成的可能原因:1.拿错钻头2.钻头重磨次数太多造成外径尺寸太小3.电流太高4.DR钻孔错误5.风刀堵塞(风刀压力不足)6.IR温度不够7.浸锡时间太短处理分法:未超出规格可过,超出规格如果是钻孔造成的报废,喷锡造成可以拖锡,但整面性的可以重喷,不重喷的报废缺点名称:锡堵孔缺点图片:缺点特征:孔里面有锡堵在里面,一点不透风规格:不允许造成的可能原因:1. 风刀压力不足2.风刀角度错误3.热风温度太低4.锡槽温度不高5.浸锡时间不够6.热风量不足处理分法:如果有几个可拖锡,拖不掉就报废,但整面性的可以重喷,不重喷的报废缺点名称:孔撞破缺点图片: 缺点特征:是由于人为造成的,撞击造成环形圈破了,它边上会翘起来不光滑的,在SM和孔撞破就会露铜规格:不允许造成的可能原因:人为疏忽 (Ha n dling不良) 处理分法: 报废缺点名称:杂质孔破缺点图片: 缺点特征:由于杂质造成的孔破,它是由于底片上有杂质,经过蚀刻和边上会很光滑规格:不允许造成的可能原因:A/W(底片)板面或机台异物处理分法: 报废缺点名称:对偏破缺点图片: 缺点特征:在干膜曝光的时候对偏掉了,它是很有规则的偏掉,偏的方向都是一致的,不可能是一个孔偏掉,所有的孔都有偏掉规格:不允许造成的可能原因:1.人为疏忽对偏2.A/W(底片)涨缩3.DR孔偏处理分法: 报废缺点名称:钻偏破缺点图片:钻孔的时候钻偏掉了,有可能是一个孔偏掉了,如果整排孔偏的话,它是不规则的,偏的方向是不一样的规格:不允许造成的可能原因:1.钻头偏滑2.断针补孔3.S pind le run out(主轴片摆)过大4.机台不稳,孔位乱偏5.板面异物6.铝片皱褶处理分法: 报废缺点名称:贯孔不良缺点图片:本来镀上铜的但有没镀上铜,看去是原板的颜色,它和孔内油墨有点像,但孔内油墨是有铜的,在铜的上面有一层油墨,看去有点凸起来,而贯孔不良没有铜,看去有点凹下去的规格:不允许造成的可能原因:1.压膜时贯孔中有水气2.压漠时压力太大或温度太高3.停留时间太长4.显影过多次(干膜变薄容易被冲破)5.DR堵孔6.振动异常7.PTH各槽浓度异常8.温度太高或异常9.印刷时定位PIN不良造成孔破处理分法: 报废缺点名称:孔内油墨缺点图片: 缺点特征:孔壁上有油墨残留在上面规格:不允许造成的可能原因:1.底片未挡拒焊小点 (A/W)2.显影未尽3.显影速度太快处理分法: 报废4.显影液含水量太高5.孔壁粗糙6.A/W未挡小孔7.网版乳剂脱落8.印偏(孔上盖绿漆)9.丝网缩拉缺点名称:孔未钻透缺点图片: 缺点特征:一面正常,另一面没孔一面正常,一面孔小掉了,环形圈变大小规格:不允许造成的可能原因:1.钻头硬度不够2.断针3.叠板过多4.SPINDLE Z轴设定过高(下钻深度不足)5.机台故障(断电停气)6.台面不平7.垫板硬度不足或者悬空处理分法: 报废缺点名称:孔变形缺点图片: 缺点特征:一般是图形的,现变成一种不规则的形状规格:不允许造成的可能原因:1.刷磨过重2.钻方形孔时,速度太快3.断针4.板子补孔时放错方向5.夹头松动6.SPINDLE故障(马达故障)7.程序错误处理分法: 报废缺点名称:孔内露铜缺点图片: 缺点特征:孔内未喷上锡或未镀上金,看去是铜的颜色规格: 不允许造成的可能原因:1.应堵孔而未堵孔2.网孔堵塞3.油墨流入孔内4.孔内铜面氧化5.锡溢流量不足(水平)6.上FLUX放置太久7.FLUX未吃上8.孔内残留油墨处理分法:一般做报废处理,锡面板可以拖锡缺点名称:孔内铜屑缺点图片: 缺点特征:铜面板,在孔壁上一粒一粒将孔几乎堵起来锡面板看到的是锡堵孔或锡渣规格:不可于于孔径的下陷造成的可能原因:1.镀铜槽中杂质造成2.槽板挂架脱铜3.化学铜滤袋结铜4.风刀压力不足5.风刀角度错误6.热风温度太低7.锡槽温度不够8.热风量不足9.钻孔切削力不足处理分法:未超出规格可以过,超出规格报废锡面板可拖锡,拖的掉的就可以过,拖不掉报废缺点名称:孔内杂质缺点图片: 缺点特征:孔里面有东西堵在里面或使孔径变小规格:不允许造成的可能原因: 人为造成处理分法:可用测针把杂质测出来,使之不会影响孔径或导电,处理不掉报废规格: 不允许造成的可能原因:1.锡面氧化2.铜面氧话3.孔内氧化无法镀上4.贴于G/F上方之胶带粘性不佳,造成药水渗透(只针对HA-G/F流程之板子)5.贴蓝胶割出G/F电镀位置时割的太深或未割断用拉的,使得蓝胶翘起导致药水渗透处理分法:锡面板可拖锡,金面板报废缺点名称:孔未堵满缺点图片:缺点特征:本应有油墨堵满的,现没有堵满规格:不许透光造成的可能原因:1.油墨未渗下去2.两边都有设挡点3.要塞孔之孔径太大处理分法:未超出规格可以过,超出规格报废缺点名称:孔内锡渣缺点图片: 缺点特征:孔壁上本来应是光滑的,现在有一点残渣留在里面规格:客户规格,无客户规格按厂内规格,一般按厂内规格,即:不可小于孔径的下限造成的可能原因:1.镀铜槽中杂质造成2.槽板挂架脱落3.化学铜滤袋结铜处理分法:未超出规格可以过,超出规格可以拖锡,拖不掉就报废4.834和喷水洗故障跳脱5.添加剂不足6.氯离子浓度太低,且电渡时电流太高7.水洗有杂质8.打气带入杂质9.过滤机跳脱缺点名称:孔内粗糙(结瘤、颗粒) 缺点图片: 缺点特征:本来是光滑的现凹凸不平规格:不可小于孔径的下陷造成的可能原因:1.刷磨不良2.板面有杂质异物3.DESMEAR药水浓度太低4.液位太低处理分法:未超出规格可以过,超出规格报废缺点名称:孔边露铜缺点图片: 缺点特征:孔的边上本来应有锡的,现在没有锡露出铜的颜色规格:不允许造成的可能原因: 1.显影未净处理分法: 报废缺点名称:颗粒孔破缺点图片: 缺点特征:由于颗粒造成的孔破规格: 不允许造成的可能原因:1.光泽剂和水洗故障跳脱2.添加剂不足3.氯离子浓度太低且电镀时间电流太高4.水洗有杂质5.打气带入杂质6.过滤机跳脱处理分法: 报废。
PCB数控背钻机械钻孔机钻孔深度异常原因分析刘定昱;王星;蔡小丽;翟学涛【摘要】通讯行业的发展对高频电路板制造的需求越来越高,为确保高频信号的完整性和阻抗连续性,在PCB制造过程中采用和常规制造不同的工艺流程.全工艺流程的核心工艺为背钻工艺,背钻工艺采用有特殊控深功能的PCB数控机械钻孔机对多余的过孔分支进行钻除.在背钻加工过程中,钻深和钻浅是影响背钻功能的两大因素,特别是钻深.如果在加工过程中出现钻深,该通讯背板将无法使用,直接造成报废.通讯背板单价昂贵,且背钻工序处于全工序的后段工序,所以对设备和工艺可靠性要求很高.本文从PCB数控背钻机械钻孔机设备和背钻钻孔工艺的角度,对引起钻孔深度异常的原因进行大量的实验和分析,并给出可行的处理办法.【期刊名称】《印制电路信息》【年(卷),期】2015(023)003【总页数】5页(P46-50)【关键词】背钻;钻深;钻浅;通讯背板;PCB数控背钻机械钻孔机【作者】刘定昱;王星;蔡小丽;翟学涛【作者单位】深圳市大族数控科技有限公司,广东深圳518057;深圳市大族数控科技有限公司,广东深圳518057;深圳市大族数控科技有限公司,广东深圳518057;深圳市大族数控科技有限公司,广东深圳518057【正文语种】中文【中图分类】TN41随着全球通讯行业的迅速发展,高阶多层通讯板需求急剧增加,4G或更高频数字信号传输对高频电路板制造提出更高的要求。
普通多层线路板在信号经过时在过孔处有不连续信号通路,容易引起阻抗不连续,并带来衰减、反射、延迟等信号完整性问题。
为了解决过孔带来的信号完整性问题,PCB厂商多采用背钻工艺加工特殊的多层线路板来确保信号的完整性,行业内也称这种板为通讯背板。
通讯背板采用和常规制造不同的工艺流程,全工艺流程中核心工艺为背钻工艺,如图1所示。
背钻工艺一般在图电后,所以需要二次定位,这样对钻孔机的精度要求高。
背钻是用比钻孔工序更大直径的钻头,从过孔的背面将沉铜电镀孔内多余的过孔分支金属钻掉,如图2所示。
由于钻头端部有钻尖角,过孔分支不可能完全去除掉,剩余过孔分支在业内被称为Stub,其长度为B值。
目前,业内B值一般保持在50~150 μm范围内, B值太大影响信号传输, B值太小Stub在后续的蚀刻工序中有被蚀刻掉导致断路的可能。
随着PCB向高密集、微型化发展,层间厚度越来越小,B值也逐步变小。
影响B值公差的主要因素有介质厚度公差、铝片厚度公差和PCB机械背钻钻孔机的背钻控深精度。
业内,背钻工艺的两大难点是钻深和钻浅。
在加工过程中出现钻深,是无法弥补的,会直接导致整板报废。
通讯背板价格昂贵,同时由于背钻在制程的最后几道工序,所以出现钻深造成的损失较大。
因此每家公司对背钻的设备和工艺要求极高。
引起深度异常的原因综合了工艺和设备等不确定因素。
由于背钻完成后,其钻孔深度无法立刻检查,所以背钻深度异常问题一般在几个工序以后才能检查出来,追述问题的原因就异常困难。
而大部分生产企业,背钻深度异常一两个月会发生一次,所以找到影响深度异常的因素有着重大的意义。
PCB数控机械钻孔机上实现背钻加工,常用办法是将PCB数控机械钻孔机上的气浮主轴作为信号通道,视其为电容,压缩空气为绝缘介质,动子和定子为电容的两极。
将铝片通过蘑菇头接地,控制板产生交流信号通过气浮主轴,当气浮主轴夹持刀具碰到覆盖在PCB板上的铝片时形成回路,而刀具离开铝片则信号断路。
当信号回路形成瞬间Z轴方向上的光栅尺读数头记录的位置即为背钻起点位置,借助Z 轴光栅尺进行精确的深度控制钻孔完成背钻,如图3所示。
为提高钻孔加工效率,多采用6轴级联的PCB数控机械钻孔机进行加工。
6轴级联背钻加工设备中,电气采用CBTD(接触钻信号控制)板和Z轴光栅尺共同反馈信号到运动控制器里实现深度控制的加工。
在软件系统中,背钻一般有LODI和SUTO两个参数值供修改,定义了平面范围LODI内允许的Z轴方向的深度控制误差值SUTO。
因在被加工范围内,作为地回路的铝片表面平整度非常高,在100 mm范围内,误差一般都可以控制在正负0.02 mm内,LODI设定为10 mm ~ 100 mm范围,前后两孔的触发表面应该在SUTO范围内,如果前后孔超出SUTO设定值,则以上次孔深度为参考加工。
不同厂家生产的PCB数控机械钻孔机都有类似LODI和SUTO参数设置控制,但是在实际加工中仍然不时发生背钻深度异常。
对这些异常进行深入的分析,为分析更准确,设定SUTO值为正负0.1 mm,LODI值为50 mm,在LODI参数范围内,SUTO值超出设定范围后,上位机报警,同时捕捉接触钻信号控制板上的示波器图形,示波器上捕捉的图形是时间信息,其屏幕上显示的最后一个波形为报警发生时的波形,从波形和时间信息来对比上位机的Z向触发位置异常信息,以寻找异常出现时候的原因。
2.1 电木板表面不平整引起的钻孔过深或者钻浅示波器通道1和通道2分别记录的是1号轴的采样信号和输出波形,通道3和通道4记录2号轴的采样信号和输出波形,LODI值为50 mm,SUTO值为正负0.1 mm,在钻孔过程中,偶尔在示波器上出现1号轴比2号轴提前9.8 ms触发现象。
Z轴下行速度为0.8 m/min,在9.8 ms内移动的距离为0.13 mm,说明1号轴的刀尖提前0.13 mm碰到铝片表面。
从波形上分析,无任何异常,表示1号轴异常发生时,铝片表面比前一孔提高0.13 mm。
经切片处理后测试,发现该孔出现钻深0.13 mm现象。
分析其他切片正常的孔的波形图,正常钻孔时,1号轴比2号轴普遍滞后0.4 ms触发。
分析原因,主要是Z轴等高和板材在50 mm平面范围的误差造成,可以满足客户使用要求。
为验证背钻板材表面是否局部突起0.13 mm,编制间距为10 mm的阵列钻孔文件。
钻孔顺序如图5所示,即从左到右,从下到上。
钻孔点采用单点触发,记录钻孔表面触发值。
钻孔完成后,横向偏移1 mm的位置再重新钻一遍。
根据系统触发值绘制加工平面图,第一次钻孔和第二次钻孔所绘图形趋势基本一致。
说明从示波器上观察到的提前和滞后触发来源确定为板面不平整。
根据上面得到的启发,把同次加工的6个轴表面触发位置图绘制出来,发现各轴图形形状并不一致,表面都有0.2~0.3的变化值。
针对上述现象,针对6号轴比较突出的点,从上到下检验。
铝片、背钻板、纸板、都很平整,没有异常突起或凹陷现象。
在突出点位置,用2 kg压力模拟加工状态下压脚下压,用千分表测量异常位置,发生0.2 mm左右凸起。
移除被加工板,发现该位置有销钉孔劈锋。
电木板单价昂贵,客户会反复使用,多次使用后,电木板表面会密布销孔,销孔劈锋无法避免。
客户端同行设备出现故障,进行同样测试时,对6个轴的表面触发图绘制出来,每个轴的表现不一,较好表面在0.2~0.25范围变化,5号轴与6号轴分别有0.8和0.9高度变化。
为避免该问题出现,首先要尽量保证背钻板表面平整度在0.2 mm以内变化,其次应避免使用超出SUTO值后,以前一个孔作为参考深度,如图6所示。
当钻到第4只孔时,由于孔4距离孔3在LODI设置范围内,且孔4位置突起导致表面触发值与孔3位置表面触发值差异大于SUTO值,那么孔4的终钻位参考孔3终钻位,导致孔4钻深。
经多次测量,如果电木板正常公差,销钉孔无劈锋,电木板螺钉无凸起现象,整个背钻板表面平整度在0.2 mm范围内变化,所以可将SUTO值设置为大于0.3mm来避免因软件保护带来钻深和钻浅。
2.2 刀具缠屑引起的提前触发导致钻浅用多通道示波器分别监控不同轴的接触钻信号控制板,示波器屏幕实时图像显示刀尖触碰铝片的波形为刀具接触铝片时为高电平,离开铝片时为低电平。
在试验过程中,分析原因确定,在刀具接触铝片前有短暂的导通形成电流回路,造成提前触发,经切片分析,这些孔出现背钻深度过浅。
经实际的加工检验,主要是钻孔过程中,铝片加工产生的长金属屑缠绕在刀具上,在加工下一个孔的时候,造成金属缠绕物提前接触铝片,形成回路提前触发造成钻孔深度过浅。
解决方向是在加工过程中不产生长金属屑或即使有长金属屑在加工过程中也不会提前触发,根据行业内的加工方式,在接地铝片上面再放一层薄酚醛树脂盖板,这样既可以减少长金属屑也可以防止金属屑提前触发导电铝片。
2.3 长金属屑造成刀具与接地吸屑罩短路引起的提前触发钻浅缠绕在刀具上的长金属屑也会造成刀具和吸屑罩导通,造成回路提前触发。
吸屑罩主要是在加工过程中把加工下来的粉屑吸走,但在吸的过程中会造成长金属屑将刀具和吸屑罩导通。
解决的方向是将吸屑罩与地绝缘,并与主轴定子导通,因此吸屑罩与刀具等电位。
即使吸尘过程中长金属屑将刀具和吸屑罩导通也不会引起任何提前触发信号产生。
2.4 重复钻孔引起的钻孔过深在加工过程中发生断刀或其他异常中断后,更换刀具后重新钻孔。
在加工次孔时会出现触发报警并显示首孔波形异常。
一般控制系统软件中,为确保在断刀后不会出现漏钻或钻浅,系统默认断刀后对已经完成的孔进行补孔。
对普通通孔加工没有影响,但是对深度控制的背钻加工,因第一次加工时,铝片已经被钻过,造成表面触发值低,导致钻深。
在背钻机器中需要屏蔽重钻功能,在全部背钻孔加工完成后,再重新更换铝片进行补钻。
2.5 蘑菇头接地不良引起钻深背钻功能的信号检测是让交流信号通过气浮主轴,当气浮主轴夹持刀具碰到覆盖在背钻板材上的接地铝片时形成回路,离开铝片则信号断路。
接地铝片是通过蘑菇头接地的。
如果蘑菇头接地不良,那么当刀具碰到铝片表面,回路没有形成,上位机默认还没有找到表面触发位置,开始直接钻孔,造成钻深发生。
在背钻中一定确保蘑菇头接地良好。
使用上述5种工艺改善后的大族数控HANS-F6MB背钻机型进行加工测试,六个轴同时钻0.4 mm、0.85 mm、1.6 mm、2.3 mm、2.7 mm五种不同深度的孔,随机取样并进行加工切片。
为测量准确,采用放大100倍光学显微镜,随机取样5个样本进行切片测量,并统计切片数据如表1。
目前,业内高端主流背钻钻深精度公差为±0.05 mm,业内背钻深度异常引起的报废率要求控制在3‰内。
从表1可以看到最大深度差异轴为1号轴所钻孔5位置,其背钻深度公差为负46 μm,完全满足生产需求。
基于大族HANS-F6MB背钻机型的精度和可靠性,辅以文中全部工艺改善,通过多台机器大批量的背钻板加工测试,深度控制良好,表面触发稳定,无钻深和钻浅现象发生。
经多次测试,文中每种工艺对于背钻深度控制是必要的,也从试验中验证测试和实验方法是可行的和正确的。
引起背钻深度异常原因复杂,除设备因素外,还有工艺因素、生产过程因素、人为因素等,除上述试验的影响因素外,更多细致的影响因素需PCB生产厂商和更多的钻机设备生产厂家更深入的研究。