程潮铁矿氧化球团造球实践
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铁矿粉制备球团生产铁的技术综述-冶金工程论文-工程论文简介本文对铁矿粉制备球团生产铁的技术进行综述,主要分析了球团制备工艺、球团烧结工艺以及球团在生产铁过程中的应用。
球团制备工艺铁矿粉制备球团是将铁矿粉与添加剂混合,并通过湿法制备成球团的工艺。
球团制备工艺的关键环节包括矿渣处理、细粉分散、粘结剂选择以及球团化机理等。
矿渣处理采用了加湿、破碎、磨矿等方法,能够降低矿渣的粉末粒度,提高其矿石烧结活性。
细粉分散主要通过磨矿机实现,磨矿可有效提高铁矿粉与添加剂的混合程度,促进球团化反应。
粘结剂的选择对于球团制备工艺至关重要,常用的粘结剂有煤焦沥青、发泡焦等,具体选择应根据铁矿粉的性质和生产要求来确定。
球团化机理研究指出,球团化反应是一个严格的物理化学过程,涉及到湿法粒子聚结、粘结剂润湿、发泡膨胀、晶格变形等多个阶段。
球团烧结工艺球团烧结是将球团在高温下进行加热,使其形成坚硬的球团矿的过程。
球团烧结工艺的关键环节包括烧结温度、烧结速度、固相反应以及气固相反应等。
烧结温度是球团烧结工艺中的重要参数,直接影响到球团的硬度和结构稳定性。
较高的烧结温度有助于提高球团的强度和耐磨性。
烧结速度是指球团烧结过程中的升温速率,过快的烧结速度会导致球团表面温度过高,从而产生过烧现象。
适当的烧结速度可保证球团的烧结质量。
固相反应主要是指球团中的铁矿石在高温下与添加剂之间的化学反应。
固相反应能够形成新的化合物,提高球团的强度和耐火性。
气固相反应主要是指球团与烧结气体之间的化学反应。
气固相反应能够形成富氧气氛,促进球团的烧结反应。
球团在生产铁中的应用球团在生产铁过程中起到了至关重要的作用。
它能够提高矿石利用率、减少废料排放、改善燃料利用效率等。
球团能够增加矿石表面积,提高矿石还原反应速率,从而降低还原时间,提高炉内产铁效率。
球团还能够减少废料排放,降低对环境的污染。
球团在高温下烧结时,能够发生矿渣化合物的转变和还原反应,减少了废料产生。
程潮球团厂近年来的技术改造程潮球团厂近年来的技术改造摘要本文介绍了程潮铁矿球团厂建厂以来的主要工艺技术进步情况。
经过近4年的努力,在生球制备、筛分布料、风流系统等方面逐渐形成了具有自身特色的工艺布置形式,为球团发挥最大产能及改善作业条件等提供了有力保证。
关键词造球筛分布料风流系统球团矿质量1前言程潮铁矿球团厂是国内兴建的一条链篦机-回转窑-环冷机生产线。
由于设计的先天不足,202*年投产后生产及其不畅,严重阻碍了球团矿产质量的提高。
为此,我们于202*~202*年多次对精矿干燥系统、生球制备系统、筛分布料系统、风流系统等部分进行了大规模的改造,同时进行了质量的攻关。
至202*年,球团生产工艺基本稳定,产、质量指标完全满足了武钢炼铁需要。
现将改造和攻关情况介绍如下。
2精矿干燥系统的改造原设计配有精矿干燥系统,用来干燥选矿厂来的铁精矿,干燥热源为环冷机的第三段热废气,干燥后的铁精矿通过皮带给入高压辊磨机辊磨。
在生产过程中,由于干燥机进口温度需要达到500℃以上,而换冷三段延期温度仅为100℃左右,远远不能满足干燥需要。
同时,干燥后的铁精矿,直接给入辊压机进行辊压,存在进料不稳定的现象,造成辊压机给料量时大时小,辊压机料柱上部经常出现精矿溢出、辊压机动辊作大幅度往复运动的现象,对动辊及其液压系统造成较大危害。
岗位无法实现对给料量的控制,从而使辊压效果也大为降低。
为此,我们于202*年12月对其进行了改造。
首先,取消环冷三段预热管道,重新修建沸腾燃烧时,向圆筒干燥机供热风。
改造后,岗位可依据来矿量大小及来矿水分及时对沸腾炉的炉膛温度进行控制,以保证干燥效果;另外,在辊压机前面增加了辊压缓冲仓,通过电子皮带秤以及辊压机料柱料位计对辊压机入磨料量进行双重监控,以恒定给料控制。
改造后及时对辊压机进行了调试试验,并得出最优参数:辊子压力为6Mpa、辊子间距为7~10mm,辊子线速度为0.936m/s、给料精矿水分为6.5%~7.5%,此时辊压效果及精矿成球性最好,最佳参数下高压辊磨效果列于表1。
程潮铁精矿球团质量影响因素分析杨大兵;徐佳鑫;丁宝成;李然;王雄【摘要】以程潮铁精矿为原料进行造球试验,考察铁精矿粒度、膨润土种类及配比、造球水分和造球时间对球团质量的影响。
结果表明,这几种因素对生球的落下强度、抗压强度和爆裂温度均有很大的影响;当程潮铁精矿中-0.074 m m粒级含量为85.10%、膨润土A配比为1.5%、造球水分为8%、造球时间为12 m in时,能得到生球落下强度为9.8次/(0.5m)、抗压强度为20.5N/个、生球爆裂温度为467℃的优质球团矿。
%T he influence of several factors including size distribution of iron concentrate ,type and addi-tion of bentonite ,addition of pelletizing moisture and pelletizing time on the quality of Chengchao pel-lets was investigated by pelletizing experiments in the laboratory .It is found that all the four factors can impact greatly on the drop strength ,compressive strength and burst temperature of green balls , and when the iron concentrate contains 85 .10% -0 .074 mm fraction ,1 .5% A betonite ,8 .0% mois-ture and when the pelletizing time is 12min ,high quality pellets can be produced with the green balls having a drop strength of 9 .8 times/0 .5 m ,a compressive strength of 20 .5 N/p and a burst tempera-ture of 467 ℃ .【期刊名称】《武汉科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】4页(P18-21)【关键词】铁精矿;球团;粒度组成;膨润土配比;造球时间;生球强度;爆裂温度【作者】杨大兵;徐佳鑫;丁宝成;李然;王雄【作者单位】武汉科技大学冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北武汉,430081;武汉科技大学冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北武汉,430081;武汉科技大学冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北武汉,430081;武汉科技大学冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北武汉,430081;武汉科技大学冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北武汉,430081【正文语种】中文【中图分类】TF046作为高炉原料,球团矿具有粒度均匀、透气性好、还原性好等特点,且便于贮存和运输。
用氧化铁皮造球团
嘿,同学们!你们知道吗,用氧化铁皮造球团可是个超有趣的事儿!简单来说,就是把那些看起来没啥大用的氧化铁皮,通过一系列神奇的操作,变成一个个结实的球团。
这可不是随便搞搞的,这里面可有不少门道呢!
为啥要用氧化铁皮造球团
这好处可多啦!能把那些废弃的氧化铁皮重新利用起来,多环保呀,为地球妈妈减轻点负担。
而且,造出来的球团在钢铁生产中用处可大了,能提高生产效率,降低成本。
想象一下,用更少的钱做出更多更好的钢铁产品,多棒!
怎么用氧化铁皮造球团
这就比较复杂啦。
得先把氧化铁皮收集起来,进行一番筛选和处理,去掉杂质。
然后呢,加上一些特定的粘结剂,让它们能紧紧地粘在一起。
通过专门的设备把它们压制成球团的形状。
还要经过干燥和焙烧这些步骤,让球团变得更加坚固耐用。
这一系列操作,可都需要精心控制和操作,不然球团的质量可就没法保证啦!
用氧化铁皮造球团虽然有点复杂,但真的很有意义,也很有趣哦!。
一、前言为了更好地将理论知识与实践相结合,提高自己的实际操作能力和专业素养,我在2023年7月1日至7月31日期间,在程潮铁矿球团厂进行了为期一个月的实习。
以下是我在实习过程中的所见、所学、所感。
二、实习目的1. 通过实习,了解球团生产的工艺流程,掌握球团生产的基本原理和操作技能。
2. 培养自己的团队协作能力和沟通能力,提高实际解决问题的能力。
3. 加深对球团行业现状的认识,为今后的工作打下坚实基础。
三、实习时间2023年7月1日至2023年7月31日四、实习地点程潮铁矿球团厂五、实习内容1. 球团生产的基本原理球团生产是将铁精粉与粘结剂、燃料等原料按一定比例混合,经过造球、干燥、煅烧等工序,最终得到具有高品位、高强度、低硫、低磷的球团矿。
实习期间,我了解了球团生产的基本原理,包括原料选择、配比、造球、干燥、煅烧等环节。
2. 造球工段在造球工段,我学习了球团原料的预处理、混合、造球、冷却等工艺。
造球是球团生产的关键环节,要求球团具有良好的强度和耐磨性。
我了解到,造球过程需要严格控制原料配比、混合均匀度、造球压力等因素。
3. 干燥工段干燥工段的主要任务是将造好的球团进行干燥处理,去除球团中的水分。
我学习了干燥设备的结构、工作原理以及操作方法。
干燥过程需要控制干燥温度、干燥时间、干燥强度等参数,以确保球团质量。
4. 煅烧工段煅烧工段是将干燥后的球团进行高温加热,使其发生化学反应,形成具有高品位、高强度、低硫、低磷的球团矿。
我了解了煅烧设备的结构、工作原理以及操作方法。
煅烧过程需要控制煅烧温度、煅烧时间、煅烧强度等参数。
5. 球团质量检验球团质量检验是确保球团产品质量的重要环节。
我学习了球团质量检验的标准和方法,包括化学成分分析、物理性能测试等。
六、实习总结1. 通过实习,我对球团生产的基本原理、工艺流程有了全面的认识,掌握了球团生产的基本操作技能。
2. 在实习过程中,我学会了与同事沟通、协作,提高了自己的团队协作能力和沟通能力。
全赤铁精矿粉生产氧化球团矿的实践李泽岩【摘要】太钢岚县矿业公司球团生产线采用以全赤铁矿为原料的链篦机—回转窑生产工艺.自2012年底投产后通过优化造球工艺、制定适于全赤铁矿球团的热工制度、高压辊磨的运用等一系列措施,经过3年多的生产实践,实现了全部使用赤铁矿粉、以喷吹煤粉为主要燃料,长期生产氧化球团矿的目标.【期刊名称】《山西冶金》【年(卷),期】2017(040)002【总页数】4页(P61-64)【关键词】全赤铁矿球团;生球;预热球;高压辊磨【作者】李泽岩【作者单位】太钢集团岚县矿业有限公司,山西岚县033500【正文语种】中文【中图分类】TF046.6太钢集团岚县矿业有限公司球团生产线是太钢集团(全文简称太钢)实施高炉精料方针的有效途径之一,设计年产量为200万t氧化球团矿,于2012年底建成投产。
该生产线采用广泛应用的链篦机—回转窑生产工艺,其铁料全部为自产赤矿粉(并含有少量磁铁矿),全赤铁矿球团生产线在国内尚属首例。
为了球团生产线能够快速达产达效,对其采取一系列改进措施,包括造球工艺的优化、确定适宜的热工制度、工艺环节的改造等,终于在2014年年底实现了生产线的达产达效。
1.1 原料化学成分及粒度组成由表1、表2检测结果可见,铁精矿的主要成分为赤铁矿,且粒度非常细,小于500目的比例达到92%以上。
铁精矿中FeO含量也非常低,这就需要更多的热量、更高的温度来保证球团预热、焙烧的效果。
1.2 工艺流程为合理应用自产赤铁矿粉生产合格球团矿,太钢委托中南大学对岚县矿业公司的赤铁矿粉进行了球团基础特性与适宜工艺制度研究,同时结合国内外赤铁矿球团生产线的生产经验,确定球团生产线的工艺流程,具体如图1所示。
此生产线与磁铁矿球团生产线最大的区别是在链篦机预热II段烟罩头部增加了补热,以弥补原料自身放热少的不足[1]。
同时加入了时下普遍得到应用的高压辊磨预处理工艺,但主要目的是为了改善球团的预热焙烧性能,降低预热、焙烧温度,与其他生产线主要改善铁矿的造球性能有很大区别。