用试井技术判断卤井油套管破裂位置
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用试井技术判断卤井油套管破裂位置
李念平
四川久大盐业(集团)公司长山盐矿
文章摘要:以自贡长山盐矿卤井为例,采用试井技术处理岩盐卤井事故,即通过对井下浓度,温度,压力等的测试,可获取修井前卤井事故的有关参数,判断确定油套管的破裂,为合理地制定修治事故井提供科学的依据。
(共3页)
文章关键词:岩盐钻井水溶开采卤井油套管破裂位置制盐
文章快照:度卤水浓度Naa台量温度序号(m)(‘Be)(g/L)(℃)1185.401.41.799342256201.4179934311.4600.136334415835014.09345175.062326.2234第三步,井下压力测试。
根据定深取样获取的资料和生产资料综合确定压力计下放深度为100m,150m,200m,250m等。
用解析法整理压力测试曲线,分别计算出各点的压力值j咀表2。
裹2105井井下压力值裹应变值井深压力(cm)(m)(,vrea)1l20100380125015042414.00200478l5.202505303.1.3资料分析将各取样点的深度——Naa含量的变化关系绘制成图(图2)。
从图上可见175.06m以下浓度较低(即白水),而175.06m以上浓度较高。
根据试井技术找漏原理,结台岩石特性,井下管串结构和生产实际等综合分析得出结论:井深(m)图2105井井深一Naa含量曲线示意图第一,技套破裂。
第二,技套破裂口在套管接箍处(井深166.56m)。
第三,卤水通过断口渗入地层,并沿固井质量差的井壁和渗透层溢出地面。
3.2144井3.2.1卤井基本情况144井是来牟大面积连通采区的l口出卤井。
1990年10月投产。
井身结构为:9(表管)X296.32m(固井水泥返出地面);7(技套)X830.05m;4(钻杆代油管)+5(油管)X1027.06m。
l990年10月至1994年l2月,平均卤威299.34g/L。
1995年1月因卤成下降停产。
1995年6月对该井进行.《中国井矿~D1999年第4期(总146期)13了井下压力及定深取样测试。
3.2.2试井过程本次试井在油管内进行,方法与105井相同。
但本井在起下仪器过程中有迂卡现象发生(井深965m)。
下面将定深取样与压力测试的结果列于表3、表4。
表3144井定深取样表取样取样井深卤水浓度NaC1舍量温度序号(m)(’Be)(g/L)(℃)0井口12.8139.502l150o129141.05212加0l270142.5721370012.0133.3721480011201257121585111401241821690072057950275981【瑚14.001579121表4144井压力测试表井深应变值压力值(m)(衄1)(MPa)50021.007.0370*******舯03051007900341116102337212153.2.3资料分析将定深取样与压力测试的结果分别绘制成井深——_Naa含量曲线,井深——压力曲线图(图3、图4)。
从图3可见Naa含量突降点在井深900~950m左右。
从图4显示井深900m以下直线斜率有所改变,引起此现象发生的原因只能是井筒内的液体介质发生了改变。
其次是在起下仪器过程中,井深965m附近迂阻。
图3144井井深--NaCI 含量曲线示意图图4井深一压力曲线示意图综上所述,表明:本井油管破裂口在井深965m左右;卤咸下降的原因均由油管破裂后,溶腔上部淡水的渗透造成。
4结束语105井、144井通过试井找漏,准确而科学地判定了卤井油套管的破裂位置。
为制定修治卤井事故方案的顺利实施,解决了长山采区卤井污染问题。
同时,将105井、144井重新投人生产,既稳定了大腔压力,又提高了采区的产量和咸量。
由此表明:试井技术应用于卤井事故处理的前期工程,取得了一定的效果。
既经济又科学,操作简单,为制定卤井修治方案提供了准确可行的依据。
该项技术先进可靠,不仅在岩盐矿山值得推广,同时在水溶采矿行业亦有广阔的应用前景。
(牧稿日期:1999.04.22)。