变电运行事故案例
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几起35kV变电站接地故障案例分析社旗县电业局惠东军笔者从事变电运行19年,先后在四个变电站工作,在值班时遇到的故障绝大多数是单相接地故障。
现将几起接地故障实例和大家探讨。
一、单相接地故障的报警原理:在系统中,由于电压互感器(PT)的一次绕组采用了Y0方式接线与系统的母线相连,当系统在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,二次绕组的开口三角端理论上无电压但实际上总会有点电压,当发生单相金属性接地时,PT开口三角端感应出100V的零序电压,当发生单相非金属性接地时,PT开口三角端感应出的零序电压,其数值大于零小于100V。
当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器励磁动作,使信号继电器也励磁动作,发出灯光及音响信号,微机保护变电站还从各设备的电流互感器二次接入一零序电流以提高保护的灵敏性。
二、各种类型接地故障的现象:中央信号:警铃响,“xxkV某段母线接地”光字牌亮;电压表指示不正常;主变压器声音异常、电压互感器有声响;接于PT开口三角的灯泡亮。
1.电压表指示为Ua:0kV, Ub:10.5kV, Uc:10.6kV。
判断为A相金属性接地,选择线路后系统恢复正常。
结论:单相金属性接地时,故障相对地电压为零,中性点位移电压为相电压,非故障相对地电压升高根号3倍,变为系统线电压。
2.电压表指示为Ua:7.0kV, Ub:4.3kV, Uc:7.1kV。
判断为B相高电阻非金属性接地。
结论:非金属性接地时,故障相对地电压大于零而小于相电压,非故障相对地电压值大于相电压而小于线电压。
3.电压表指示为Ua:10.5kV, Ub:10.6kV, Uc:0.2kV; 当所有出线利用接地选择按钮逐条选择后电压表指示有变化但接地现象仍没有消失,将故障所在母线上各出线断路器逐条断开并且暂不送电,查找出一条接地线路,恢复其它线路供电,当送上另一条线路后又报接地,电压表指示为Ua:10.0kV, Ub:10.1kV, Uc:1.0kV; 断开此条线路后,系统恢复正常,接地光字牌消失。
“以例说理、诠释安规”引用案例目录(变电站电气部分)《电力安全工作规程》(变电站电气部分)第一章总则一、《安规》条款:1.1 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。
1.2 作业现场的基本条件1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
1.2.2 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。
1.2.3 现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。
1.2.4 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
1.3 作业人员的基本条件1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
1.3.2 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。
1.3.3 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
1.4教育和培训1.4.1 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。
1.4.2 作业人员对本规程应每年考试一次。
因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
1.4.3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。
1.4.4外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。
工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
1.5任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。
各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
变电运行倒闸操作事故及相应策略发表时间:2017-01-18T13:22:43.227Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:施绍坤[导读] 本文结合3个倒闸操作的事故案例对倒闸操作事故原因进行了分析。
(云南电网有限责任公司昆明供电局云南昆明 650000)摘要:变电运行的倒闸操作是运行人员最重要的日常工作之一。
所谓的倒闸操作就是指电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式需要进行的一系列操作。
本文结合3个倒闸操作的事故案例对倒闸操作事故原因进行了分析,进而归纳和总结了变电运行倒闸操作的关键点,最后提出了变电运行倒闸操作事故的相应策略,对于变电运行的倒闸操作有很好的指导意义。
关键词:变电运行;倒闸操作;事故;预防1倒闸操作事故原因分析作为变电运行的重要操作内容,倒闸操作的好坏会对电力系统的安全可靠运行造成直接影响。
一旦出现倒闸操作事故,就可能给运行人员的人身安全、电网和用户的电气设备带来很大损失,造成十分严重的后果。
在变电运行实际倒闸操作过程中,很多事故都是人为误操作造成的,其原因主要有以下几点:1.1调度发令不准确,运行人员受令不认真某110KV变电站运行值班人员接到调度部门调度指令:要求拆除#1主变(三绕组变压器)所有的安全措施,其高压侧和中压侧恢复送电,而低压侧变为试验状态。
而后运行人员在没有拆除#1主变低压侧与10KV母排连接处接地线的情况下,就合上了#1主变高压侧的开关,对变压器进行送电,结果导致主变压器差动保护动作和开关跳闸,造成主变压器以及母线设备严重损坏。
在此次恶性事故发生后,对事故原因进行了分析与总结。
由于调度部门在发出倒闸操作指令时,没有明确地向变电站运行值班人员说明倒闸操作的目的和意图,在指令中没有特别强调#1主变的低压侧虽然不需要送电,但必须是在拆除主变低压侧的接地线后方可对高压侧及中压侧送电,仅仅只发出了#1主变高压侧和中压侧送电、低压侧不送电的指令;再加上变电站的运行值班人员对于接收到的调度指令未进行认真复诵,以及其在工作业务和技术能力上的不足,错误地认为既然低压侧不用送电就不需要拆除其接地线,结果就导致了此次恶性事故的发生。
13时15分,两人对川米联线线路高压带电显示装置控制器检查完,判断控制器内MCU微处理机元件存在缺陷且无法消除,曹X决定结束工作,并与赵XX一同离开设备区。
两人到达主控楼门厅,曹X上楼去办理工作票终结手续,赵XX留在楼下。
随后,赵XX单独返回工作现场,跨越挂有“止步,高压危险!”标示牌的围栏,攀登挂有“禁止攀登,高压危险!”标示牌的爬梯,登上35V川米联线562隔离开关构架,因与带电的562隔离开关C 相线路侧触头安全距离不够,发生触电,赵XX从构架上坠落,经抢救无效死亡。
试分析该起事故中的违章行为。
案例16 误登带电设备电弧灼伤2012年5月18日,某公司变电检修人员对220V某变电站110V28114、28122、28113三个间隔修试工作。
在完成28114、28122间隔修试工作后,某供电局变电运行工区专责纳XX根据掌握的缺陷统一览表,要求超高压分公司变电检修部现场总协调人程XX结合本次停电进行消缺,程XX请求检修部生产调度出面协调。
此时,超高压分公司安监部专责张X在进行安全稽查时指出28113间隔现场班前会交底记录不符合要求,责令停工整顿,而工作负责人王X表示异议,与张X进行辨解。
程XX通知工作班成员李XX(已在28122工作票上办理了离去手续,坐在工程车上待命)进入28113间隔协助劝阻张X与王X之争议。
李XX到现场后,从程XX手中看到“缺陷及隐患统一览表”内有28122-3隔离开关发热及28114断路器A相发热等缺陷,即向程XX提出有些缺陷已消除,程XX随口解释以前存在的设备缺陷不消除,运行人员就不同意结束工作票。
17点44分,李XX擅自携带绝缘梯核实28114断路器A相发热缺陷,误入正常运行的28101间隔(与28114间隔相邻),致使A相断路器下接线板对人体放电,造成电弧灼伤。
试分析该起事故中和违章行为。
案例17 仪表校验时二次反供电触电灼伤1997年4月4日,某变电站按计划全站停电检修。
典型事故案例--变电类广西电网公司基建系统工作票两种人考试典型事故案例分析复习题(变电类)请根据事故经过,分析产生事故的原因并进行简要回答。
一、案例 1(一) 事故简要经过某供电局 35kV 某变电站(简易变电站) 10kV 1M 停电,进行 513 开关缺陷处理工作。
A 公司根据年初与供电局签订的年度 10kV 零星设备维护(含绝缘子清扫等)合同,利用停电机会进行 35kV 某变电站 10kV 1M 设备的清扫工作。
由于 A 公司办理变电第一种工作票资质的人员数量不足,经与供电局输变电部协商后,将 A 公司承担的设备清污工作任务和人员列入输变电部试验班办理的工作票中。
7 时 50 分,变电站 10kV 1M 停电,变电运行人员完成挂接地线、悬挂标示牌等安全措施,并装设安全遮栏,将带电设备与停电设备进行隔离。
8 时 10 分左右,供电局输变电部试验班工作负责人钟某到变电站办理变电第一种工作票,工作任务:#1 主变变低5011 刀闸检修、 10kV 侯陂线 513 间隔、电容器 541 间隔、陆源线 512 间隔设备预试定检工作、 10kV1M 设备清污、 10kV侯陂线 513 开关更换;计划工作时间:9 月 23 日 08: 30~16: 00;工作分工:1/ 8试验班 7 人负责预试定检消缺工作, A 公司一队 4 人负责10kV 1M 设备清污工作, A 公司赖某为清污工作负责人。
9 时 0 分,变电运行人员对钟某进行了安全交底,完成了现场许可。
9 时 30 分,钟某带领全体工作人员进入 1M 侧下方草地进行安全交底并分工,分工完后工作人员在危险点控制措施卡上签名。
9 时 40 分,按照分工大家开始工作,中午在变电站休息。
13 时 40 分左右恢复工作, A 公司赖某将 4 名员工分成两组,其中赖某和 1 名员工在 10kV 1M 电容器室进行清扫工作,魏某和谭某(死者,始兴县人, 47 岁)在 10kV 1M 侧设备构架上清扫瓷瓶。
案例分析题库(变电部分)1、事故经过:2010年9月26日,应业扩报装用户要求,客服中心安排客户专责吕××组织对新安装的800kVA箱变进行验收。
吕××带领验收人员计量中心吴×、李×(死者)、生技部熊××和施工单位李××等4人前往现场。
到达现场后,吕××电话联系客户负责人,到现场协助验收事宜。
稍后,现场人员听见“哎呀”一声,便看到计量中心李×跪倒箱变高压计量柜前的地上,身上着火。
经现场施救后送往医院抢救无效死亡。
经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因用户要求送电,施工人员在请示施工单位经理同意后,未经供电公司营销部门许可,擅自对箱变进行搭火。
9月26日验收过程中,计量中心李×独自一人到箱变高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装臵检查,触及带电的计量装臵10kV C相桩头,触电死亡。
2、事故经过:2007年8月19日,一座110kV变电站10kV河桥Ⅱ线314线路发生单相接地,经查系314开关下端到P1杆上3147出线刀闸电缆损坏,需停电处理。
20日晚,生技股主任胡××、生技股线路专责朱××、变检专责刘××、变检班班长龙××、配网110班副班长朱××在生技股办公室商量处理方案。
经现场查勘,决定拆开电缆头将电缆放到地面再进行电缆中间头制作,由变检班龙××担任工作负责人。
同时决定由配网110班更换3087、3147刀闸(因刀闸合不到位),班长王×为工作负责人。
21日,配网110班王×持事故应急抢修单,负责3087、3147两组隔离开关更换工作;变检班龙××持电力电缆第一种工作票,负责电缆中间头制作。
某110kV变电站事故分析及预防措施摘要:变电站是城市电网中的关键,它可以实现变换电压、电能分配以及交换功率等功能,工作人员需要根据电网规划以及变电站的类型对内部设施进行具体的设计,满足供电的需求。
其次,在变电站的设计过程中,应该提高土地的利用率,加强配电布置以及平面布置工作,合理的做好线路规划。
另外,根据变电站的用途以及环境条件进行接线方式的确定,尽量简化安装流程,降低涉及到的成本费用。
但是在实际的变电站管理中,工作人员的运行管理达不到预期的目的,需要有关人员根据设施构成采取优化措施。
文章介绍一起110kV某变电站安全生产事故,对本次事故进行简要分析,对变电站的相关安全管理及有关制度探究,针对本次事故提出意见及防范措施。
关键词:变电运行;安全;管理1案例简介2021年6月17日,某供电公司110kV变电站配电装置改造期间,发生电网安全事故。
改造项目具体内容为更换110kV手车断路器。
计划工作时间为6月16日21:00至6月17日18:00。
按照工作计划,施工单位6月17日17:50完成工作票内容并办理工作票终结手续。
6月17日19:00,施工单位工作负责人和该供电公司运维人员,在带电母线周围使用钢卷尺测量(该工作非工作票所列内容),并靠近带电母线引下线,造成放电。
2事故分析发生本次安全生产事故的原因有以下几点:一是工作人员安全意识不到位,根据《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》第16.1.8条规定,在带电设备周围禁止使用钢卷尺进行测量工作。
施工单位工作人员未按安全规程严格执行,在带电体周围违规使用钢卷尺,运维人员发现后未及时制止。
二是变电运维人员“两票三制”执行力度不足。
测量工作未在工作票上列出,属于超出工作票范围工作,应立即停止,重新履行工作票及工作许可手续。
事故中,2名工作人员未按公司相关规定履行相关手续,造成此次事故。
三是该供电公司运维人员安全意识浅薄。
未严格履行工作票制度,在工作票办理完结手续后,仍带领施工单位工作人员进入带电间隔。
变电运行事故案例总结与分析变电运行事故是电力行业中比较常见的一种事故类型,因其涉及到大量的电压和电流,一旦发生事故,对整个电力系统和使用者来说都有着严重的影响。
本文将针对变电运行事故进行总结和分析,以期能够更好地避免此类事故的发生和减少事故带来的损失。
1.案例总结1.1.案例一:广西某变电站事故事故时间:2018年8月24日事故经过:当日下午4点左右,广西某变电站一直流变压器发生跳闸,工作人员对变台进行检查时,发现运行面板上显的水温异常偏高,水位偏低。
经过排查,发现是冷却水泵站出现故障,导致冷却水泵停运,引起变台过热。
最终,该事故造成的设备及停机损失大约为3万元。
1.2.案例二:山东某变电站事故事故时间:2019年1月10日事故经过:当日下午2点左右,山东某变电站一台500千伏变压器发生爆炸事故,事故现场引发火灾。
经过初步核查,发现该变压器过热导致绕组局部放电,最终引发了变压器爆炸。
该事故造成了设备和停机损失大约为200万元。
1.3.案例三:海南某变电站事故事故时间:2020年4月15日事故经过:当日下午5点左右,海南某变电站的一台电容器组突然短路,引发了火灾。
经过现场勘查,发现该电容器组接线松动,引发电容器过热,最终导致短路事故。
2.案例分析在以上三起变电运行事故中,都存在一些普遍性的问题,可以从以下几个方面进行分析:2.1.设备维护不到位从上述案例中可以看出,变电运行事故的其中一个主要原因是设备的维护保养不到位。
这不仅会导致设备频繁出现故障,而且对于事故调查和处理也会造成很大的困难。
因此,对于变电设备的维护和保养工作必须要做到严格落实,及时发现和解决问题。
2.2.人员管理不当在变电站中,人员是设备运行和事故处理的关键。
若人员管理不当,就会给设备带来一定风险。
例如,在广西某变电站的事故中,排查故障的工作人员没有及时发现冷却水泵的故障,最终导致了变台过热。
因此,对于变电站的工作人员必须要重新加强岗位培训,提高故障排查和处理的能力。
序号:B1专业:修试事故类型:触电资料来源:本公司事故20060512事故简题:修试工区试验人员在进断路器试验试验工作时,误登带电设备造成电灼轻伤事故事故经过:5月12日,按照工作计划安排,修试工区试验班人员进行110kV固镇变110kV 782开关试验、牵引站工程新建开关间隔交接试验工作(均为110kV连城铁路牵引站配套工程,该工程属基建工程项目,由蚌埠电力工程总公司承包)。
试验班当日在固镇变工作分为二组,第一组为第一种工作票工作负责人孟涛,工作班成员张强、黄欣(当日由班长另行安排工作),工作任务:进行110kV782开关试验;第二组为第二种工作票工作负责人王多祥,工作班成员吴凡、郭宏国、孙国强,工作任务:110kV连城铁路牵引站配套工程新建出线开关间隔交接试验工作。
事故前运行方式为:110kV高固512开关及线路运行;702开关及#2主变运行;110kV母线及压变间隔运行;110kV怀固782开关及线路检修(110kV连城铁路牵引站配套工程改造间隔);#1主变及三侧开关检修(110kV连城铁路牵引站配套工程改造间隔);110kV新I段压变为110kV连城铁路牵引站配套工程新建工程,未投运;新建110kV两个出线开关间隔及新#I主变为110kV连城铁路牵引站配套工程新建工程,未投运;110kV分段开关与110kVII母线引线未连接为110kV连城铁路牵引站配套工程新建工程,未投运(固镇变110kV系统图附后)。
12日上午,工作负责人孟涛在办理好110kV 782间隔工作票许可手续后,工作负责人孟涛对张强进行了现场安全交底和危险点分析:1、进入工作现场应确认停电间隔,防止误入带电间隔;2、相邻110kV512开关间隔运行,工作时与带电设备保持足够的安全距离;3、工作现场人员较多,工作时通知无关人员离开试验工作现场;4、因下雨,上下梯子应采取防滑措施,应有专人扶守,高处作业打安全带。
然后工作人员张强履行工作交底签名确认手续。
变电运行事故案例(以下案例仅限于本次平安知识竞赛利用,日常案例学习以正式事故通报为准)案例1:安徽霍邱县供电公司“4.8”人身伤亡事故2021年4月8日9时25分,国网安徽电力霍邱县供电公司所属集体企业阳光工程公司员工刘××(男,1974年生,中专学历,农电工)在进行10kV酒厂06线倪岗分支线#39杆花园#2台区低电压改造工作,装设接地线的进程中触电,抢救无效死亡。
依照施工打算安排,8日9时左右,工作负责人刘××(死者)和工作班成员王×在倪岗分支线#41杆装设高压接地线两组(其中一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线)。
因两人均误以为该线路废弃连年不带电,当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,未验电就直接装设第二组接地线。
接地线上升拖动进程中接地端并接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,现在王×正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV 电压,王×感觉手部发麻,随即扔掉接地棒,刘××因垂下的接地线现在并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地。
王×当即下杆召集相邻杆的地面工作人员姜××、张××对伤者刘××进行心肺苏醒急救,并拨打120急救,约20分钟后(9时45分左右)医务人员赶到现场将伤者送往医院抢救,11时左右抢救无效死亡。
本次事故暴露出设备治理工作存在严峻漏洞,线路图纸与实际不符,设备标识不完善,对历史遗留的有关客户线路与公司线路同杆架设问题不清楚,属严峻治理违章;工作票签发人、许可人在不把握现场相邻设备带电的情形下,错误签发、许可工作内容和平安方法,现场作业人员未验电就装设接地线,属严峻作业违章。
当前,电网正值春检预试和施工作业忙碌时期,各单位要结合正在开展的春天平安大检查,触类旁通,把防作业人身伤亡、防误操作事故作为重中之重,采取针对性方法,防范类似事故再次发生。
一是国网安徽电力要深刻反思,公司各单位要深刻吸取事故教训,全面排查治理违章和作业违章,采取切实有效的整改方法,杜绝各类违章行为;二是各单位应增强设备治理,做到图纸与现场相符;作业前认真勘探现场,正确签发、许可工作票,确保平安方法与实际相符,作业中正确执行各项平安技术方法,做到不漏项、不错项;三是各单位应当即把事故快报转发到基层一线和所有作业现场,组织全员学习,深切开展反违章,严格执行电力平安工作规程,针对性地开展隐患排查,切实保障平安生产。
案例2:安徽电力繁昌县供电公司“4.12”10千伏带接地线合隔离开关恶性电气误操作事故一、事故描述2021年4月12日13时20分,变电运行班正值夏××接到现场工作负责人变电检修班陆××,“110千伏荻港变电站10千伏I段母线电压互感器及#1主变10千伏101开关爱惜二次接线工作”终止,能够办理工作票终结手续。
14时00分,夏××抵达现场,与现场工作负责人陆××办理工作票终结手续,并汇报调度。
14时28分,调度员下令执行将荻港变10千伏I段母线电压互感器由检修转为运行,夏××接到调度命令后,监护变电副值胡××和方××执行操作。
由于变电站微机防误操作系统故障(正在报修中),在操作进程中,经变电运行班班长方××口头许可,监控人夏××用全能钥匙解锁操作。
运行人员未按顺序逐项唱票、复诵操作,在未拆除1015手车断路器后柜与I段母线电压互感器之间一组接地线情形下,手合1015手车隔离开关,造成带地线合隔离开关,引发电压互感器柜弧光放电。
#2主变高压侧复合电压闭锁过流Ⅱ段后备爱惜动作,#2主变三侧开关跳闸,35千伏和10千伏母线停电,10千伏I段母线电压互感器开关柜及双侧的152和154开关柜受损。
事故损失负荷33兆瓦。
二、事故缘故及暴露问题一、变电运行人员平安意识淡薄,“两票”执行不严格,适应性违章严峻,违背倒闸操作规定,未逐项唱票、复诵、确认,不依照操作票规定的步骤逐项操作,漏拆接地线。
二、监护人员没有认真履责,把关不严,在拆除平安方法后未清点接地线组数,没有对现场进行全面检查,接地线治理混乱。
3、防误专业治理不严格,解锁钥匙利用不标准。
在防误系统故障退出运行的情形下,防误专责未依照要求到现场进行解锁监护,未认真履行防误解锁治理规定。
4、主变10千伏侧爱惜未正确动作,造成事故范围扩大。
五、到岗到位未落实。
在变电站综自改造期间,县供电公司治理人员未依照要求到现场监督管控。
三、防范方法一、严肃平安责任落实和到岗到位要求,严格执行“两票”,强化避免电气误操作治理,标准现场装、拆接地线和倒闸操作流程。
二、认真吸取近期平安事故教训,结合春天平安生产大检查,深切开展防误闭锁隐患排查治理,全面排查防误闭锁装置缺点、危险源、风险点和治理隐患。
3、变电站综自和无人值守改造是一项复杂工作,平安监督和技术治理部门要深切现场,到岗到位,切实履行职责,增强现场监督,强化风险辨识和危险源分析,确保现场人身和设备平安。
案例3:河北衡水供电公司220kV衡水变电站35kV带地线送电事故衡水站35kV配电设备为室内双层布置,上基层之间有楼板,电气上经套管连接。
2020年2月27日,进行#2主变及三侧开关预试,35kV Ⅱ母预试,35kV母联开关的301-2刀闸检修等工作。
工作终止后在进行“35kVⅡ母线由检修转运行”操作进程中,21时07分,两名值班员拆除301-2刀闸母线侧地线(编号#20),但并未拿走而是放在网门外西侧。
21时20分,另两名值班员执行“35kV母联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线(编号#15)拆除时,想固然以为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间(实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间),即来到位于2楼的301距离前,看到已有一组地线放在网门外西侧(由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线),误以为应该由他们负责拆除的#15地线已拆除,也没有查对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防闭锁程序,并记录该项工作终止,造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。
21时53分,在进行35kV Ⅱ母线送电操作,合上#2主变35kV侧312开关时,35kVⅡ母母差爱惜动作跳开312开关。
二、事故缘故及暴露问题一、现场操作人员在操作中未查对地线编号,误将已拆除的301-2母线侧接地线以为是301-2开关侧地线,随意利用解锁程序,致使挂在301-2刀闸开关侧的#15接地线漏拆,是造成事故的直接缘故。
二、设备送电前,在拆除所有平安方法后未清点接地线组数,也没有到现场对该回路进行全面检查,把关不严,是事故发生的要紧缘故。
3、该站未将跳步密码视同解锁钥匙进行治理,致使值班员能够随意利用解锁程序,使五防装置形同虚设,是事故发生的又一重要缘故。
4、操作票上未注明地线挂接的确切位置,未能引导另外一组工作人员抵达地线挂接的准确位置;由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线,加上拆除的301-2刀闸母线侧地线没有拿走,而且就放在网门前,造成了后续操作人员判定失误,是事故发生的重要诱因。
三、防范方法一、严格执行避免电气误操作平安治理有关规定,增强倒闸操作治理,严格执行“两票三制”,严肃倒闸操作流程,依照操作顺序准确查对开关、刀闸位置及爱惜压板状态。
二、认真执行装、拆接地线的相关规定,做好记录,重点交待。
3、严格解锁钥匙和解锁程序的利用与治理,杜绝随意解锁、擅自解锁等行为。
4、加大对作业现场监督检查力度,确保做到人员到位、责任到位、方法到位、执行到位。
案例4:天津高压供电公司500kV吴庄变电站误操作事故2020年2月10~11日吴庄变电站按打算进行#4联变综合检修,11日16:51,综合检修工作终止,向华北网调回令。
华北网调于17:11分向吴庄站下令,对#4联变进行复电操作。
吴庄站执行本次操作任务,操作人杨×,监护人韩×,值班长刘××。
吴庄站值班人员进行模拟操作后正式操作,操作票共103项。
17:56,在操作到第72项“合上5021-1”时,5021-1隔离开关A相发生弧光短路,500kV-1母线母差爱惜动作,切除500kV-1母线所联的501一、503一、5041三开关。
检查一次设备:5021-17 A相分闸不到位,5021-17 A相动触头距静触头距离约1米。
5021-1隔离开关A相均压环和触头有放电痕迹,不阻碍设备运行,其它设备无异样。
经与华北网调沟通,20:37分华北网调同意进行复电操作,23:08分操作完毕。
事故未造成少发、少送电量。
二、事故缘故及暴露问题一、5021-一、5021-17刀闸为一体式刀闸。
本次事故直接缘故是由于操作5021-17刀闸时A 相分闸未到位,操作人员未对接地刀闸位置进行逐相检查,未能及时发觉5021-17刀闸A相未完全分开,造成5021-1隔离开关带接地刀合主刀,引发500kV-1母线A相接地故障。
二、操作人员责任心不强,未严格执行《变电站标准化治理条例》中倒闸操作“把六关”规定(把六关中质量检查关规定:操作完毕全面检查操作质量)。
3、5021-一、5021-17刀闸A相操作机构卡涩,发生5021-17的A相分闸未到位现象,造成弧光短路。
刀闸为沈阳高压开关厂2004年产品,型号GW6-550IIDW。
4、5021-一、5021-17为一体式隔离开关。
5021-1与5021-17之间具有机械联锁功能,联锁装置为“双半圆板”方式。
后经检查发觉#5021-1 A相主刀的半圆板与立操作轴之间连接为电焊连接,由于在用电动操作5021-1隔离开关时,电动力大于半圆板焊接处受力,致使开焊,造成机械闭锁失效。
三、防范方法一、开展平安检查,检查梳理防误操作有关规定是不是落实了上级要求;检查防误闭锁装置存在的问题;检查防误有关规定落实情形等。
二、进行防误操作专项督查,检查各变电站执行操作把关制度情形,执行“安规”中倒闸操作制度情形。
3、结合大小修对同类型隔离开关增强机构传动工作,避免类似问题重复发生。
案例5:宁夏银川供电局220kV平吉堡变110kV母线带电挂接地线误操作事故一、事故描述2020年3月9日8:00-20:00平吉堡变吉沙线13113距离停电,进行改换电流互感器工作。
(监护人)开始执行平吉堡变吉沙线13113断路器由冷备转检修操作任务。