第六章砂浆案例
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第六章门机安全事故案例一、门座式起重机事故案例分析:大风吹袭,门机出轨机毁坏事故经过:某港一10t门座式起重机,司机在未上紧夹轨器的情况下离机去“方便”。
此时,狂风突起,以46m/s的风速吹向起重机而来,将若大个门机吹走20余米且车速逐渐加快,压碎“铁鞋”,门架的两条支腿由台车上坠落至地面,行走驱动机构被甩出数米之远,其两条支腿及其运动机构亦被扭转变形,部分走轮脱轨掉道,给国家造成严重经济损失。
事故原因分析:(1)司机离机后未上紧夹轨器,亦未楔紧“铁鞋”,是这次事发的主要原因。
特别是在港口地区,风大、起重机高,而且迎风面积大,随时有被吹走的可能性。
(2)运行机构制动器制动不良,如制动器调得较紧,在某种程度上可缓解此次事故发生。
事故教训与防范措施:(1)起重机安全防护装置必须齐,门座式起重机不仅具备夹轨器“铁鞋”,而且应在其运行区域内设几个锚柱,特别是其停车处,在长时间停车之际(夜间〉,应用铁链把其锁固在锚柱上。
(2)司机离机时间,必须把起重机楔住或锚定住,不得存在侥幸心理,以跨被风吹走。
二、一起门机运行倾覆事故案例事故类别:机械伤害发生时间:2006年6月28日发生地点:××电站消力池伤亡情况:死亡5人严重级别:重大伤亡事故[事故经过]1、事故基本情况 6月28日上午,位于基坑的MQ600B门机负责3#机尾水扩散段混凝土浇筑任务,入仓砼罐为6m3卧式砼罐。
浇筑前,仓面指挥人员首先对起吊大钩进行了28m内回转半径的确定,然后开始浇筑。
上午浇筑砼约100m3,12:00时3#机基坑吊装压力钢管,因场地限制,MQ600B门机暂停作业。
14:10时MQ600B门机恢复浇筑,为了使沙浆能分散得更好,指挥人员要求调整扒杆角度,第一罐2m3砂浆顺利入仓。
14:30,门机司机在没有行走门机、没有将已经变幅的扒杆回复到正常位置就转到受料点受料,并提升第二罐砼,在砼罐起升到距离地面8~9m时门机倾斜,并迅速倾覆。
第6 章施工管理6.1 标后预算[案例79]某公路工程采用沥青混凝土路面,施工图设计的路面面层为中粒式沥青混凝土,厚为18cm(4~m+6cm+8cm)。
其中某标段路线长度25km,面层数量为610 350 ㎡。
承包人在中标后,组织相关人员对现场进行了详细踏勘,发现在距路线两端1/3 处各有一块比较平坦的场地,可以作为拌和站的场地,且与路线紧邻。
合同约定的施工工期为5 个月。
问题:假定承包人的企业预算定额比部颁《公路工程预算定额》的工效提供 5%,拌和站场地处理费用不考虑。
请根据上述资料列出本标段路面工程标后预算直接费所涉及的相关定额的名称、单位、定额代号、数量等内容,并填人表格,需要时应列式计算或文字说明。
分析要点:本案例主要考核沥青面层施工的工序,以及面层混合料拌和设备随具体施工情况配备。
先根据沥青拌和设备的工作能力确定拌和设备的台数,再确定面层混合料的平均运距。
参考答案:(1)混合料拌和设备数量计算。
结合承包人现有机械设备情况,沥青混合料拌和设备按 240t/h 考虑,拌和设备利用系数按0。
85考虑,沥青混凝土的压实干密度按2.36t/m3 计算,拌和设备每天的工作时间按 10 小时计算,根据合同约定的工期,考虑拌和站的安拆等内容,路面实际施工时间按4 个月考虑。
混合料拌和设备的需要量:610 350×0。
18×2.36÷240÷30÷4÷10÷0。
85=1。
06(台)。
(2) 混合料综合平均运距计算。
如设置一处沥青混合料拌和站,其混合料综合平均运距:25÷3÷2÷3+25÷3×2÷2×2÷3=6.94(km),按7km 考虑。
如设置两处沥青混合料拌和站,其混合料综合平均运距:25÷3÷2×2÷3+25÷3÷2÷2÷3=3.47(km),按3.5km 考虑。
案例八主体工程质量案例分析——梁、板底部夹杂砂浆(砂)一、事故简述某住宅接业主投诉,装修过程中发现客厅及餐厅局部顶板“混凝土”疏松、强度低,敲击后脱落,预埋线管爆出的现象。
分析确认为主体施工时,润洗混泵管的砂浆遗落至板面,未能及时清理所致。
经与建设单位及业主商议后决定用灌浆料及碳纤维对顶板进行补强。
事情虽已解决,但,此事不仅给项目上带来不必要的经济损失,而且给公司造成了不良的社会影响。
业主客厅现状:二、原因分析1.润洗泵管的砂浆掉落在梁或者顶板上未能及时清理,或者未能清理干净,混凝土浇筑时,一般先浇筑墙柱,后浇梁、板。
待浇筑梁板时,原来的砂浆已经初凝,即使振捣也无法与混凝土很好的融合。
2.前一次混凝土浇筑完毕洗泵后,未能将泵中残留的混凝土粗细骨料清理干净,下一次浇筑时,个别弯管位置的沙石直接混入混凝土中,也是造成这种现象的原因之一。
混凝土浇筑的施工现场:泵混凝土浇筑的施工现场:三、预防措施1.浇筑前与商混站做好沟通,明确要求润滑泵管的砂浆必须是与混凝土同配比的水泥浆。
2.加强对现场施工工人的技术交底,要求第一泵砂浆只能浇筑在剪力墙根部(厚度不超过3cm),并且加强此处的振捣。
对于低强度的砂浆,应采用特制的容器接起,清运出现场。
3.提高管理人员及现场工人的质量意识,布料机软管端部设专门挡板,避免砂浆(或其他强度混凝土)遗落在不该布料的位置。
四、处理原则和方法1.对梁、板疏松位置的砂浆錾除彻底,并将截面清洗干净,风干。
2.对于砂浆厚度较小(不超过钢筋保护层)的部位,直接采用高强度灌浆料修复、补平即可。
若砂浆厚度很大,已经影响结构安全的,则需要征得设计院意见后采取补强加固措施。
3.加强施工质量检查(尤其是顶板抹灰过程中),尽早发现,尽早处理,避免事态扩大。
4.发现问题,第一时间通知公司技术部门,寻求解决方案。
工人正在錾除疏松部位的混凝土:。