大停电事故及其教训
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澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示近年来,全球气候异常状况频发,自然灾害频繁发生。
此外,电网基础设施老化、电力负荷持续增长等因素,也给电力系统带来了巨大挑战和压力。
澳大利亚作为一个发达国家,其电力系统也难免遭遇各种问题。
近期,澳大利亚出现了一次重大停电事故,对澳大利亚的经济和社会生活造成了严重影响。
本文将对澳大利亚“9·28”大停电事故进行分析,同时探讨该事故对中国电力系统建设和管理的启示。
一、事故背景及简要经过澳大利亚“9·28”大停电事故发生在2016年9月28日,涉及南澳大利亚州、新南威尔士州和维多利亚州。
当时,由于恶劣天气导致风力发电出现故障,电力系统出现大规模断电。
这次停电事故导致全国范围内600万人口和1000家企业断电,包括铁路、医院、机场、煤矿等重要基础设施受到严重影响。
二、事故原因分析1. 自然因素对电力系统的冲击:自然灾害是澳大利亚发生停电事故的主要原因之一。
澳大利亚地处环太平洋地震带,地震和风暴频繁发生,严重影响了电力系统的正常运行。
2. 电网基础设施老化:澳大利亚电力系统中的一些关键设备和设施老化严重,无法承受突发事故或极端天气的冲击。
在“9·28”停电事故中,一些发电设备和输电线路未能及时应对突发故障,导致断电范围扩大。
3. 电力负荷持续增长:随着澳大利亚经济的发展和人口的增加,电力负荷不断增长,电力系统的供需矛盾逐渐凸显。
部分地区电力系统无法满足日益增长的用电需求,在出现突发故障时,很容易导致大范围断电。
三、对中国电力系统建设和管理的启示1. 加强电网基础设施建设:中国电力系统建设应注重更新换代,加大对关键设备和设施的投资,实现设备的更新和升级。
同时,加强对电网系统的监控,提高预警能力,避免因老化设备导致的故障。
2. 提高电力系统的应急响应能力:在遭遇突发事故时,电力系统应能迅速反应,采取有效措施减少损失。
澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示近年来,澳大利亚迅速发展成为一个经济繁荣的国家,然而在2016年9月28日,这个国家却发生了一场备受关注的大停电事故。
这场停电事故给澳大利亚带来了严重的经济损失和社会影响,也给中国以重要的启示。
事故发生在当天下午,澳大利亚东南部的整个南澳大利亚州全境突然断电。
停电时间长达数个小时,期间各个领域受到了重大影响,包括交通、通信、能源供应等。
据统计,这场停电导致超过一百万人受到影响。
事故的原因可以归结为多个因素的叠加。
首先,极端天气条件下的电网运行不稳定是导致停电的主要原因之一。
当天澳大利亚正值夏季,气温高达40摄氏度,天气炎热导致大量人们打开空调,瞬时用电量剧增。
电力公司未能预测到这一用电高峰,无法及时做出调整。
此外,停电事故还暴露出电网设备老化、维护不及时等问题。
电力公司在维护工作上存在疏忽,未能及时检查和维修设备,导致设备出现故障并引发停电。
这场停电事故对澳大利亚经济造成了严重的影响。
由于停电,许多企业无法正常运营,大量订单无法及时完成,损失巨大。
停电还导致了电子支付系统瘫痪,人们无法使用信用卡和手机支付,造成交易受阻。
此外,停电还导致了交通堵塞,影响人们正常出行。
总体而言,这场停电事故让澳大利亚的社会和经济遭受了重大打击。
这场澳大利亚的大停电事故给中国提供了一些重要的启示。
首先,电力公司要能够充分预测和应对极端天气条件下的用电高峰。
中国夏季气温较高,许多地区经常面临着用电高峰的挑战。
电力公司需要进行科学规划,加强设备调度和应急处理能力,确保电力供应的可靠性。
其次,电网设备的维护和更新十分重要。
中国的电网设备大部分还处于老化状态,维护和更新工作亟待加强。
电力公司应制定完善的设备维护计划,加强设备巡检和故障排查,做到隐患及时发现并修复,确保电网设备的正常运行。
此外,停电事故还提醒我们,应该建设更加智能化和可靠的电力系统。
8.14美加大停电事故原因分析及启示美加大停电事故原因作初步分析(1)电网结构方面北美电网包括三个独立电网①东部互联电网,包括美国东部的地区和加拿大从萨斯喀彻温省向东延伸至沿海省份的地区②西部互联电网,包括美国西部的地区不含阿拉斯加州和加拿大阿尔伯达省、不列颠哥伦比亚省以及墨西哥的一小部分③相对较小的德克萨斯州电网。
这三个互联系统在电气上相互独立,通过少数几条输送容量较小的直流联络线相连。
这次发生大面积停电事故在东部地区。
被认为造成大停电的主要导火线是包括底特律、多伦多和克利夫兰地区的Erie 湖大环网,沿该环网流动的潮流经常无任何预警地发生转向,造成下方城市负荷加重。
此次系统潮流突然发生转向时,控制室的调度员面对这一情况束手无策。
(2)电网设备方面美国高压主干电网至少已有四五十年的历史,一些早期建设的线路及设备比较陈旧,而更新设备又需要大量资金投入。
投资电网建设的资金回报周期长、回报率低。
例如在20世纪90年代,投资发电厂资金回报率常常在12%~15%,而投资输电线路只有8%左右。
因此,只有当供电可靠性问题非常严重,或是供电要求迫切时,电力公司才会考虑投资修建输电线路。
另外,环保方面的限制也增加了输电线路建设的难度。
(3)电网调度方面由于没有统一调度的机制,各地区电网之间缺乏及时有效的信息交换,因此在事故发展过程中,无法做到对事故处理的统一指挥,导致了事故蔓延扩大。
国际电网公司(ITC)追踪到大停电以前1h 5min的数据,认为如果能够早一点得到系统发生事故的一些异常信号,就可能及时采取应急措施,制止大停电事故的发生。
(4)保护控制技术方面美国电网结构复杂,容易造成运行潮流相互窜动,增加了电网保护、控制以及解列的难度。
这次停电事件中,在事故发生初期FE与AEP公司的多条联络线跳闸(有些在紧急额定容量以下),对事故扩大起到推波助澜的作用。
NERC在对事故记录的调查中发现许多“时标”不准确,原因是记录信息的计算机发生信息积压,或者是时钟没有与国家标准时间校准。
近年来国内外大停电事故原因分析及启示近年来全球发生了多起大停电事故,2011年2月巴西发生大停电事故,2012年7月30日、31日印度相继发生大停电事故.本文介绍了这些电网大停电事故过程,分析其原因,结合中国电网实际,从网架结构、电力系统三道防线等方面提出应当吸取的经验教训。
一、巴西电网大停电事故概述2011年2月4日00:20左右,巴西发生大面积停电,始于伯南布哥州的Luiz Gonzaga变电站,由于该变电站内保护装置中电子元件的故障触发安全系统自动关闭,断开了变电站所连6条高压线路,引起了快速、连锁的大面积停电。
1.1 事故前东北部电网运行方式。
巴西电网分为6大区域电网,西北电网尚未与其他区域互联,东北部电网为本次停电事故发生区域。
事故前东北部电网通过4回500kV线路与北部电网互联,通过1回500kV线路与中西部电网互联。
事故前东北部电网负荷8 883MW,接受区外来电3 237MW,占区域负荷的36.4%.事故发生前一天下午,线路因紧急检修停运。
该线路的检修停运,消弱了Paulo Afonso区域水电北送能力。
1.2 事故发生过程。
巴西大停电事故是由继电保护装置导致的暂态功角失稳事故,整个事故过程大致可划分为以下5个阶段。
(1)起始阶段。
事故当日00:08,Luiz Gonzaga变电站Luiz Gonzaga-Sobradinho 1号线路故障,保护装置需要跳开与母线之间的2个边开关。
但由于保护装置中1块板卡异常,误认为Luiz Gonzaga-Sobradinho 1号线路与1号母线之间开关失灵,1号母线跳闸。
此时系统的结构改变不大,仍保持稳定状态,没有损失负荷。
00:20:40之前,Luiz Gonzaga变电站运行人员进行Luiz Gonzaga-Sobradinho1号线路合闸操作,在合Luiz Gonzaga-Sobradinho 1号线与2号母线之间开关时,同样因保护板卡异常,失灵保护动作使2号母线跳闸。
7.19惠州大停电事故之警示1.惠州大停电事故经过2010年7月19日上午, 500kV惠州站进行220kV5M电压互感器225PT、220kV5M电压互感器225PT刀闸及220kV5M 225PT避雷器至220kV5M电压互感器225PT之间连线更换工作。
11时50分左右,在吊装225PT C相时,吊车吊臂在伸展的过程中,触及220kV 5M B相管母,造成B相管母支柱瓷瓶折断,B相管母部分落在母线构架上,导致5M B相管母与惠仲乙线5M侧刀闸距离不足(惠仲乙线挂II母运行)而对地放电,引起220kV 母差保护动作,造成8个220kV站失压。
12时43分,在事故抢修工作中,施工单位另一吊车司机罗某在调整吊车位置时,再次发生吊臂与#3主变的变中开关与CT之间的A相跨线距离不足而放电,导致处于热备用的#3主变保护动作,跳开变高及变低开关,同时导致#3主变的变中B相开关外绝缘瓷套炸损,并引起相邻间隔设备的部分损伤。
经抢修,13时30分,恢复上述失压8个220kV变电站的供电。
至14时30分,所有110kV变电站、所有重要负荷恢复供电。
此次事故造成了减供负荷840MW,惠州市大面积停电,为近几年极少数重大电网事故之一。
2.事故原因1)这主要是施工单位现场指挥人员指挥不当,没有密切注意吊臂的伸展位置,同时由于吊车司机观测角度存在盲点,导致在操作吊车伸展吊臂过程中,直接触及220kV 5M B相管母。
2)暴露出现场施工单位在带电区域作业,现场组织不力,安全风险预控不足,安全意识淡薄。
同时也暴露出管理单位在事故应急方面存在许多问题,缺乏事故现场的应急指挥能力,忙中出错,导致吊车第二次碰线,损失严重。
3.针对事故原因,提出3点建议:1)重点场所责任到位在500kv变电站内作业施工,若发生事故严重的情况会造成一个城市的电力中断,造成巨大的损失。
所以500KV电站属于重点场所范畴,对于重点场所施工应该重点对待,业主,监理,与施工单位三方都应给予高度的重视,对每一个环节都要层层把关,责任到位,只有这样才能把事故发生率降到最低。
巴西11.10大停电事故分析摘要2009年11月10日,由于不良气候原因的影响,伊泰普水电站部分机组停运导致巴西发生大面积停电圣保罗州等五地影响最严重,受大面积停电影响最严重的是里约州、圣保罗州、格伊斯州、巴拉纳州以及首都巴西利亚等。
这次大停电对巴西当地的交通秩序和人们的生产生活造成了很大的影响。
本文主要从这次巴西大停电事故前,事故时和事故后的电路状态的分析查明造成这次大停电事故的原因,并在最后简述从这次大停电事故中我们应该吸取怎样的教训。
关键词:巴西11.10大停电事故原因教训一、事故过程Fig.1 Instruction of sending system of Itaipu hydropower station2009年11月10日2 2 :1 3 ,由于在恶劣气候条件下, Itaberta ——Ivaipora的一765 kV线路首先发生单相短路故障在第l个故障的影响下, 另一回765 k v 线路也发生了单相短路故障" 在前2个短路故障还未被切除的情况下, 母线Itaberta 上又发生了单相故障"从事故后的录波图来看Itaberta——Ivaipora的2 回765kV线路及母线Itaberta 几乎同时发生故障, 其效果可等效于发生母线三相短路故障, 从而导致切除了数条线路和相关设备,Itabert和Ivaipora之间的765kV联络线全部被切除。
Itaberta和Ivaipora间的3回765kV线路跳闸后, 南部电网和东南部电网之间的2 回500kV线路因过载而跳线.导致Assis至Araraqura 的一条500kv 联络线功率振荡, 此时南部电网频率高达63 .5Hz,而东南部电网的频率降至58.3Hz " 由于系统的功率振荡, 系统内安控系统动作, 导致南部电网和东南部电网的一系列线路和机组被切除"由于上述的一系列连锁故障, 东南部电网( 特别是在圣保罗地区)发生了电压崩溃, 使得伊泰普电站巴拉仁侧的HVDC输电系统因逆变侧最低直流电压保护动作而双极闭锁, 导致巴西东南部电网出现更大的功率缺额, 同时也导致巴拉圭的50Hz交流系统脱离巴西国家互联系统运行。
澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示澳大利亚是一个高度发达的国家,拥有稳定的电力供应系统。
然而,在2016年9月28日,澳大利亚却经历了一次严重的停电事故,该事故引发了全国范围内的停电,导致了巨大的经济损失和社会影响。
这次停电事故的发生给澳大利亚社会敲响了警钟,也对中国这样正在电力系统改革的国家提供了重要的启示。
一、澳大利亚“9·28”大停电事故的背景澳大利亚的电力系统主要由国家电网(National Grid)、各大能源公司以及地方电网公司共同运营。
事故发生的的当天,澳大利亚南部地区暴风雨袭击,导致许多高压输电线路损毁。
然而,在事件发生瞬间,电网自动保护系统没有迅速反应,未能及时隔离已损坏的线路,导致电网发生连锁反应,最终导致了全国范围的停电。
二、澳大利亚“9·28”大停电事故的影响1. 经济损失:停电事故造成了澳大利亚全国范围的停工和停产,导致了巨大的经济损失。
不仅各大工厂和企业受到了影响,许多商场和餐馆也因为停电而暂停营业,造成了大量的经济损失。
2. 社会影响:停电事故造成了澳大利亚交通瘫痪,公共交通系统无法正常运行,市民出行受阻。
此外,由于停电导致电信基站无法正常工作,澳大利亚南部的通信系统也遭受了严重破坏,导致了信息传输的中断。
三、澳大利亚“9·28”大停电事故的原因分析1. 自动保护系统故障:澳大利亚的自动保护系统在事故发生时没有快速反应和隔离损坏的线路,造成连锁反应,扩大了停电范围。
2. 应急预案不足:澳大利亚电网部门的应急预案不足,导致在事故发生后应对不及时,没有有效控制和应对停电的蔓延。
3. 电力系统脆弱性:澳大利亚的电力系统存在脆弱性,一旦发生重大事故,整个系统很容易崩溃,无法保证持续稳定供电。
四、对中国电力系统改革的启示1. 自动保护系统的完善:加强自动保护系统的研发和改进,提高系统的故障预警和应对能力。
美国得州“2·15”停电事故分析及对中国新型电力系统供电充裕度的启示美国得州“2·15”停电事故分析及对中国新型电力系统供电充裕度的启示近期,美国得克萨斯州发生了一起被称为“2·15”停电事故。
这次停电事故导致了大范围的电力中断,无数家庭和企业被迫在寒冷的冬季中度过漫长的黑暗时刻。
对于美国来说,这一事件是一个严重的打击,也为电力供应安全性提出了重大的挑战。
同时,对于中国来说,这次事故也给中国新型电力系统供电充裕度的建设提供了一些有益的启示。
首先,我们需要了解“2·15”停电事故的原因。
事故的主要诱因是得克萨斯州遭受了罕见的极端寒冷天气,导致该州的电力需求急剧上升。
然而,由于该州电力系统的设计本身存在问题,无法满足这种突然的、大规模的电力需求增长。
此外,可再生能源的供应也受到了严重的冻结影响,导致很多风力和太阳能发电设施无法正常运转,进一步削弱了电力供应能力。
事故发生后,美国各界对此进行了广泛的讨论和反思。
我们可以从中得出一些对中国新型电力系统供电充裕度建设的重要启示。
首先,加强电力系统的可靠性和弹性是关键。
得克萨斯州电力系统的可靠性和弹性存在明显的不足。
在建设中国新型电力系统时,我们必须重视系统的设计和建设,采用先进的技术手段,提高系统的可靠性和弹性。
同时,需要做好各种灾害和风险的应对准备,确保电力系统在极端环境下也能正常运行。
其次,加强电力系统的区域互联互通。
得克萨斯州电力系统与其他州电力系统的互联互通程度很低,这在一定程度上限制了电力的调度和共享。
而中国的新型电力系统建设中,已经有着较高的区域互联互通水平,这能够更好地平衡电力的供需关系,提高电力资源的利用效率,降低供电风险。
第三,加强可再生能源的发展和利用。
在美国得州停电事故中,可再生能源供应的不足是电力供应出现问题的一个主要因素。
中国作为全球领先的可再生能源发展国家,应该继续加大可再生能源的投资和建设,采用新技术、新材料,提高可再生能源发电设施的抗风抗寒能力。
典型电气事故案例大全目录一、电力设备与线路事故 (2)1.1 电力设备故障引起的事故 (3)1.1.1 变压器事故 (4)1.1.2 输电线路事故 (5)1.1.3 开关设备事故 (6)1.2 电力线路接地故障引起的事故 (7)1.2.1 接地短路事故 (8)1.2.2 反击接地事故 (9)1.2.3 间歇性接地事故 (10)二、电力系统事故 (11)2.1 电力系统失去稳定引起的事故 (12)2.1.1 系统短路故障 (13)2.1.2 电力系统失去负荷 (14)2.2 电力系统调度事故 (16)2.2.1 调度指令失误 (17)2.2.2 调度操作不当 (18)三、电气设备安装与运行事故 (19)3.1 设备选型不当引起的事故 (21)3.1.1 设备额定参数不匹配 (21)3.1.2 设备绝缘损坏 (23)3.2 设备安装不规范引起的事故 (24)3.2.1 安装过程中误操作 (25)3.2.2 设备支架不稳固 (26)四、电气线路维护与管理事故 (27)4.1 线路维护不当引起的事故 (28)4.1.1 导线断裂 (29)4.1.2 杆塔倾斜 (30)4.2 线路管理不善引起的事故 (31)4.2.1 电缆头制作不合格 (32)4.2.2 线路标志不清晰 (33)五、电气安全与防护事故 (34)5.1 电气设备过载引起的事故 (35)5.1.1 过电压导致设备损坏 (36)5.1.2 设备长时间过载运行 (37)5.2 电气设备接触不良引起的事故 (38)5.2.1 接线端子松动 (39)5.2.2 电缆绝缘破损 (41)一、电力设备与线路事故案例:2005年,某地一家大型工厂的一台变压器突然发生爆炸,造成大面积停电。
经过调查发现,该变压器的电缆出现短路故障,导致电流过大,最终引发爆炸。
原因分析:电缆质量差,使用年限过长,导致绝缘性能下降;操作人员未按照规定进行定期检查和维护,未能及时发现并处理隐患。