正交试验设计案例分析
- 格式:doc
- 大小:36.08 KB
- 文档页数:6
正交实验设计案例分析 45120611 戴杰 摘要:正交实验设计法在工业生产中具有广阔的应用领域,但 由于推广不够,在实践少有应用,除了观念上的影响外,对操 作方法的疑惑和不熟悉,也是重要因素。我们小组选取了两个 典型案例,对正交实验设计法的操作方法和步骤进行了介绍。
正交实验设计法在工业生产中具有广阔的应用领域。作为一种科学的实验方法,它以 投资少、易操作见效快的特点而为人们所关注,在已经试点过的单位都不同程度地取得了 明显效果,受到企业的普遍欢迎。正交实验设计法虽然已经取得了骄人的业绩,但它的推 广并不普遍。原因主要是许多企业科学意识差,对正交法缺乏正确认识,不懂操作程序, 甚至怕麻烦。鉴于此,我们选择了两个典型案例,对正交法的应用程序和方法做出了说明。
一、双氰胺生产工艺的优化研究 1.1 立项背景 山西省双氰胺厂。1989 年引进技术,设计能力为年产双氰胺 500t,1990 年投产, 1991 年全年生产双氰胺 300t。虽然当时双氰胺出厂价为 15000 元/t,市场供不应求,但由 于该企业产量达不到设计能力,成本很高,年亏损 30 多万元,企业处于非常困难的境地。 1.2 经诊断发现的问题 (1)双氰胺的主要原材料质量差,有效含氮量低。调查结果:石灰氮最好是一级品占 一半,其余为二级品以下。石灰氮产品的行业标准(有效含氮量)是:优级品>=20%,一 级品>18%,二级品>17%,次品<17%。经过对比,该厂石灰氮有效含氮量低,是双氰胺消 耗高、成本高、产量低的主要原因。 (2)石灰窑 CO2 气体浓度太低且很不稳定,是制约双氰胺生产的关键因素。经调查 发现,CO2 气体浓度一般在 17%以下,有时 12%左右,致使双氰胺车间第一道工序(即水 解工序)脱钙速度慢、时间长,是制约双氰胺产量的关键。 (3)双氰胺的生产工艺影响因素多,优化潜力大。经分析认为:水解投料量、水解 pH 值、聚合工序的聚合温度、聚合 pH 值、结晶温度等因素,均对产品质量和消耗有影响。 多因素影响正好适用正交法。 1.3 正交法在各生产车间的应用及效果 (1)提高白灰窑 CO2 气体浓度的正交实验。经调查,投入的煤和石头的比例是由人 工估计的,并不计量,每天加料总量和分配的层次随意性很大。由于没有固定的工艺标准, CO2 气体浓度既不可能稳定,生产效果也不可能提高。故采取了以下措施:一是安装地磅, 投入的煤和石头要求过磅计量;二是实施正交优化。 经计算,石灰窑优化方案的因素水平及实验结果(选用 L9(3^4)正交表安排实验)分别 如表 1、表 2 所示。
因素水平表1 表. 水煤石投料量t次投料层次(/ 1:0.15.1:0.11:0.3 2 表 实验结果表
方实验结CO投料层次(B投料量(CA煤石班班浓度26.1:0.1 28.1:0.1 1:0.227.5.28.1:0.1 5.1:0.130.1:0.25.29.4 7 67 1:0.14 29.2 88 6 30.41:0.17 6 9 1:0.20932.2 29.128.1 27.5 K1 平均值 :因素主次 C 29.8B, 29.4 32.1A, 平均值K2 优水平: 29.7 30.630 K3 平均值 Rj1.7 3.13 C3,B2,A3 1:0.17煤石比为A 。 化方案为A2B3C3即 , 料量为6t/次,加料加经计算分析,显然优 12 料层次为。经进一步优化,加/d 9 层次为 次 次38% 气体浓度达/d,使二氧化碳。 实验。经过对氮化车间2()提高石灰氮有效含氮量和产量的正交台沉降炉产出成3 连厚,在两层3cm 的,每层品状况分析和操作情况分析,我们发现成品不均匀,一层一层 接处质量好,而在两工人操作,电石在上端有加层之间质量疏松,经化验有效含氮量低。 80 摄氏度时, ,待炉温降低由于冷料加入,炉温逐步下降,连续加料料机均匀撒于料面, 。3cm 才停止加料,致使料层厚度超过 析:连续加料时间太长,使得料层太厚,从上面的操作过程分在停止加料后,氮气与 电石进行氮化反应,,CaCN2于氮化反应是一个放热由反应,炉温慢慢升高,当再回 生成 炉温降低摄氏度重新加料,又是厚厚一层,900 80 摄氏度才停止加料。这样就造成停止 到 内部反应不易,于料层厚,氮气深入由,CACN2 加料后,氮气与料层表面接触,反应生成 低。由于找准了石灰氮质量充分,造成质量差,而且反应慢,产量也因此两层中间氮化不20 的温差由正交优化方案制定如下:首先把加料前后差和产量低的原因, 摄氏度降低为 80 反应,和氮气能充 CaC2 是为了减少一次加料的数量和这),摄氏度以内(越低越好厚度使分 所示。4 、表3 实验结果分别如表质量,又可促进产量提高。其因素水平及既可提高产品.
表 3 因素水平表 因 素 回炉料比例 D(%) 1.0 水平 加料温度 (摄A 进口氮压 )萤石比例(% 氏度) )(mmH2O 1 860 30 1.0 1.5 2 880 401.5 20 50 2.09003
实验结果表表 4 方案A(摄氏度) 素因
)B(mm (摄氏度)DC(摄氏度) 有效氮 N% 1860 30 2.01.5 20.0 2 860 40 1.0 1.0 20.1 860 20.38 350 2.0 1.5 4 5
880 880 1.530 1.040 1.0 2.0 20.20 20.15
6 880 2.050 1.5 20.24 7 900 2.050 2.0 20.22 8 900 1.5 40 1.5 20.80 9 900 30 1.0 1.0 20.10 平均值K1 20.1420.16 20.19 20.13 :因素主次 K2 平均值 20.20 20.35 20.46 20.35 ,BAC,D, :优水平 平均值K3 20.2420.37 20.08 20.25 Rj 0.21 0.380.21 0.22 ,B2A3, C2,
D2
优化方案为A3B2C2D2。由于人工操作,温差太小,操作困验难,后来安装了自动控制加料 装置,可把温差控制在10摄氏度以下,使CaCN2质量大幅度提高。9个方案均达到优级品, 从极差大小来看,其他因素影响不大。当按优化方案生产后,有效含氮量稳定在 22%~23%,100%为优级品。 (3)双氰胺生产工艺的正交优化。双氰胺工序正交试验,主要是降低消耗,提高产量。 考察指标只计产量,其因素水平及实验结果(选用 L8(2^7)正交表)分别如表 5、表 6 所 示。
表 5 因素水平表 因 素 水平 聚合温度(摄氏 kg)pH 值pH 水解 值 投料量( 聚合 度) 9.57210.5 8001 900 11 75 10 2.
表 6 试验结果表 方案 因 素
投料量 A(kg) 水解pH 值 B 聚合温度 C(摄氏度) pH 值聚合 产量(袋) 1 800 9.5 72 11 17.5 2 800 10 75 10.5 25.5 3 900 10 75 11 25.5 4 900 9.5 72 10.5 21.5 5 800 10 75 10.5 24 6 800 9.5 72 11 24 7 900 9.5 72 10.5 19 8 900 10 75 11 29 平均值K1 30.3 27.3 32 30 因素主次: 平均值K2 31.7 34.7 30 32 B,C,D, A 优水平: A2,B2,C 1,D2
Rj 1.4 7.4 2 2
直接可看出 8 号试验产量最高,班产 29 袋,其条件为 A2B2C1D2。经观察发现,投料 过程中,由于投料速度快,再加上水解过程为放热反应,故料液温度升高。本来水解工序 料液温度应低于 70℃,如果达到聚合温度,会提前生成双氰胺,过滤过程将把生成的双氰 胺滤到废渣中丢弃,使消耗高、产量低、温度高,将生成的大量氨气排放到空气中,造成 损失。因此,除优化生产条件外,应着重控制加料速度的均匀性,保持料液温度低于 60℃。 这样按优化方案操作,使每 t 双氰胺消耗石灰氮由 6.5t 降至 4t 以下。石灰氮售价 2000 元 /t,双氰胺成本下降约 5000 元/t。 (4)经济效益分析。由于 CO2 气浓度提高,产量增加 1/3,石灰氮有效含氮量的提高 可使双氰胺的石灰氮耗量大幅度下降。
2 八水钡生产工艺的优化及一水钡的开发研究 2.1 立项背景 1995 年,榆次钡盐厂月产八水钡不足 70t,投产近两年亏损约 90 多万元。该项目投产 后只能生产八水钡,消耗极大,成本很高,企业亏损严重。 2.2 发现问题 (1)毒重石煅烧工艺问题最大。主要有以下几点:一是煅烧温度和恒温时间不确定, 工人凭经验操作;二是煅烧罐煅烧过程中破裂严重,高温情况下空气进入,熟料变色提取 不出八水钡;三是矿石粒度大,熟料中仍有大量 BaCO3 矿石颗粒。该工序是该厂生产工艺 的关键工序,BaCO3 矿石不能很好地转化为 BaO,产品无法生产出来。当时生产 1t 八水钡, 需矿石 5t 以上,试产时曾用 20t 矿石生产出 1t 八水钡,每 t 矿石从四川运到山西,进厂费 用 300 元/t 以上,造成企业亏损。 (2)浸取工序中成品和废渣分离不彻底,仅废渣中带走的成品约占 1/3。 杂质经常超标。 BaCO3)成品中杂质含量高,3(.
2.3 科研课题组采取的措施 (1)在浸取过滤工序中增加真空过滤装置,收回大量成品; (2)改自然结晶为真空结晶,提高结晶效率和产品质量; (3)配料中增加添加剂,有效解决因热胀造成煅烧罐大量破裂的问题; (4)针对煅烧转化率极低的难题,用正交试验法找出最佳工艺参数。 2.4 毒重石煅烧提高转化率的正交试验 为了找到最佳恒温湿度,工厂专门建小型试验窑一座,经摸索发现恒温温度在 1100 至 1150 摄氏度范围,转化率有保证,故以下试验把恒温温度作为固定因素。试验 1、试验 2、试验 3 的结果分别见表 7、表 8、表 9。试验 1 考察了恒温时间、保温措施、添加剂对 转化率的影响。该试验告诉我们,恒温时间长些好,在保温措施下增加添加剂有明显效果, 转化率有