7月22日贵阳2#篦冷机堆雪人处理通报

  • 格式:pdf
  • 大小:191.08 KB
  • 文档页数:6

分厂立即组织人员连接高压水枪进行清理,效果不佳。

7月22日10:40分中控操作员周其波发现一段篦床5列、8列输送轨道行程动作不到位,电话联系现场人员检查“雪人”是否垮塌并汇报分厂领导,10:50分一段篦床8列输送轨道陆续出现动作不到位现象。

经公司相关工艺专业人员到现场观察和研讨,判断为前墙“雪人”垮塌,决定停窑处理,2#窑于11:00停机。

停窑后,公司组织召开了现场会议,布置了具体清料方案和检修项目的安排,经过42小时的连续清理,24日05:15“雪人”清理完毕,篦冷机试机正常,窑检修继续开展,检修结束后2#窑于7月26日14:06分投料。

二、原因分析及责任界定
经现场检查确认,窑头共有3台空气炮不能正常运行,推“雪人”装置运行正常,公司三大专业就事故原因进行了认真的分析和研讨,原因分析如下:
1、中控操作员周其波在发现“雪人”垮塌后,仅要求现场进行检查确认和汇报分厂领导,操作上未及时止料、减风、减煤,导致出窑高温物料不断粘结在“雪人”上,促使物料堆积,难以清理,是导致本次事故的主要原因;
2、制造分厂在“雪人”处理上未引起高度重视,“雪人”生长期间未安排专人负责清理,未制定详细的处理方案,在清理过程中,清理效果不佳,对粘结在窑口前墙的“雪人”
没有足够的处理手段,是导致堆“雪人”的直接原因;
3、窑头有3台空气炮运行不正常,空气炮压力不够且为单独动作,清理作用未能有效发挥,是导致本次事故的间接原因;
综上所述,这是一起因中控操作不当,专业管理不到位而导致的工艺事故。

中控操作员周其波操作技能不强,系统应急处理能力不够,在发现“雪人”垮塌后不能及时止料、止煤、停窑或采取其它有效措施,过于依赖分厂领导指示,中控操作主观能动性差。

篦冷机行程异常时,操作不当回转窑未及时止料且低窑速运行,造成堆积料过多,清理时间过长,在此次事故中应负主要责任;
工艺主管王成兵、烧成工段长陈刚,日常对中控操作员管理、教育、培训不到位,“雪人”垮塌后未要求操作员及时止料停窑,“雪人”生长期清理不得力,工艺管理制度执行不严谨,在此次事故中应负次要责任;
制造分厂分管工艺厂长助理吴相春,对中控操作员要求不高,未能按时开展中控操作应急演练和培训,窑头3台空气炮不动作未能及时安排人员处理,在此次事故中负有管理责任;
生产安全处处长助理王亮,工艺管理职能、工艺管理制度落实不到位,对异常的安全生产指导不到位,在此次事故
中负有一定的职能管理责任。

三、事故定性及处理意见
本次篦冷机堆“雪人”导致回转窑停机42:15分,根据《工艺事故管理办法》的相关规定,本次事故属于工艺事故,为严肃公司管理制度和工艺管理制度,经研究决定对相关责任人处理意见如下:
取消中控窑操作员周其波当月K2系数;
考核工艺主管王成兵当月考核分-10分;
考核烧成工段长陈刚当月考核分-10分;
考核制造分厂厂长助理吴相春当月考核分-10分;
考核生产安全处处长助理王亮当月考核分-5分。

四、防范措施
针对此次事故的发生,公司各单位要高度重视,认真吸取教训,引以为戒,举一反三,重点加强各项基础管理和专业检查工作,规范应急操作规程,具体防范措施如下:
1、保持设备完好性。

一是立即恢复窑头3台不能正常工作的空气炮(从水泥分厂调剂);二是对于空气炮膜片易损坏的实际情况,采购质量好,使用周期长的进口空气炮膜片,保证其使用效果和使用周期;三是要确保推“雪人”装置的完好性,随时可以投入运行。

2、提高中控操作要求。

一是在熟料煅烧合格的情况下,将二次风温控制在1150度左右,严禁长时间在1200度以上
运行或瞬时高温,f-cao控制在0.7以上,杜绝窑内高温操作;二是根据窑电流、料层和篦床压力综合判断窑内是否掉窑皮或有“雪人”垮塌,如有此现象发生应提前提高一段篦速,合理降低窑速,增加固定端用风量,联系现场管理人员确认;三是如出现系统紧急情况需要SP窑运行,运行时长不得超过30分钟,窑系统减料、减风后,立即采取相应减煤措施,减小系统低产高温运行时长,提高系统安全运行系数;
3、提高现场管控力度。

一是制定推雪人点检制度,每班至少要保证使用两次推雪人装置,检查空气炮压力和动作情况,观察固定端物料情况,发现堆料立即处理。

白班由工段和分厂管理人员进行抽查,将隐患消除在初始阶段;二是现场巡检要及时清理燃烧器结焦保证火焰顺畅,避免因火焰变形而产生局部高温和高温物料;三是中控操作员要勤下现场,通过观察镜了解篦冷机运行情况,是否有红河或其它异常情况;
4、从煤料对口入手,解决窑内结长辅窑皮等问题。

一是根据无烟煤的掺入量和矿山主台段石灰石品位,将三率值合格率控制在90%以上,标准偏差控制在1%以下,把好源头控制关,减小波动、稳定窑内热工制度、稳定窑皮;二是窑磨操作员要加强分析出磨生料和入窑生料率值差异性,找出规律提高预判能力,提前做出操作调整;。