安钢2号高炉开炉生产实践
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高炉快速开炉新技术的应用实践发布时间:2023-01-15T06:54:00.721Z 来源:《科技新时代》2022年16期作者:周鹏[导读] 经济的发展,社会的进步推动了我国综合国力的提升,周鹏单位:阳春新钢铁有限责任公司单位邮编:529600摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国综合国力的提升,也带动了高炉开炉技术的不断成熟。
开炉是一项复杂、繁琐的系统工作,涉及到联动试车、烘炉打压、炉内装料、送风点火、炉前出渣出铁组织等各个方面,其中开炉装料料制的选择、送风参数的确定以及第一炉渣铁能否出净是决定开炉效果好坏的关键,这些不仅决定了加风达产的进程,也对后续高炉强化冶炼有深远的影响。
基于此,本文主要对高炉快速开炉新技术的应用进行实践,详情如下。
关键词:高炉;快速开炉;新技术引言经过数十年的不断发展和改进,目前试验出几项开炉新技术,在国内多座高炉成功应用并取得较好的效果,被大家普遍认可和采纳。
随着高炉炼铁技术的不断进步和完善,高炉强化冶炼的水平不断提高。
然而强化冶炼导致大量高炉出现炉缸侧壁温度异常升高的情况,不得不对高炉采取钛矿护炉、降低冶炼强度、休风堵口等一系列措施以保证炉缸安全,这样势必造成高炉技术经济指标下滑,有时甚至影响高炉稳定顺行。
因此,炉役后期在保证炉缸安全的前提下,如何改善高炉技术经济指标是各大钢铁企业共同面临的难题。
1铁口预埋氧枪操作全焦开炉死铁层及炉缸中下部填充的都是冷焦炭,因而初期炉缸温度较低。
在送风初期,通过铁口预埋氧枪通入氧气和空压风,自下而上加热炉缸特别是铁口区域,热量损失小、热效率高,有利于快速提高炉缸温度,保证了送风后渣铁热量充足,增加渣铁热量储备,不需要长期维持过高的炉温来加热炉缸,降炉温时间短,有利出好第一次铁和快速加风,加快开炉达产进程。
预埋氧枪需安装流量计、逆止阀、温度传感器,氧枪长度根据铁口深度确定。
铁口预埋氧枪在检漏试压完成后,与焊补漏点、风口堵泥、铁口保护板安装等相关工作同步进行;氧枪在开炉料至铁口中心线上部即可开始点火加热炉缸。
安钢2号竖炉改造及效果
孙涛
【期刊名称】《烧结球团》
【年(卷),期】1993(18)4
【摘要】安阳钢铁公司水冶炼铁厂两座竖炉由于受工艺、设备和原料条件等各种问题的影响,长期以来球团矿产量低、消耗高、强度差、环境污染严重,对炼铁生产造成了不良影响。
提高球团的产、质量已成为工作重点。
为此在1991年2号竖炉中修时,对2号竖炉进行了适当的改造。
【总页数】3页(P48-50)
【关键词】球团;竖炉;改造
【作者】孙涛
【作者单位】安阳钢铁公司水冶炼铁厂
【正文语种】中文
【中图分类】TF063
【相关文献】
1.安钢100t竖式电弧炉的系统优化与效果 [J], 郁福卫;王新江;姬健营;胡俊邦
2.南(昌)钢2×8m2竖炉技术改造及效果 [J], 易任生;肖炸和;黎金芳;严奕波
3.唐钢10 m^2竖炉的大修改造及效果 [J], 马玉明;高会芹;唱润阁;王兴国;强轶臣
4.萍钢球团1号竖炉改造及其效果 [J], 刘杨发
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2 号高炉高效护炉生产实践发布时间:2022-06-22T00:58:19.866Z 来源:《中国科技信息》2022年2月第4期作者:全建邱未名陈元洪李大明李宏玉[导读] 柳钢2号高炉在2021年9月计划检修时发现炉缸温度超高全建邱未名陈元洪李大明李宏玉广西柳州钢铁集团有限公司炼铁厂广西柳州摘要:柳钢2号高炉在2021年9月计划检修时发现炉缸温度超高,在铁口正下方2m处打孔安插热电偶时发现在距离炉壳450mm深度的位置温度高达736℃,经过专家及领导现场勘测分析后决定复风立即进行护炉生产,截止12月,该点温度成功从826℃降低至232℃,护炉效果十分显著。
关键词:高炉炼铁;炉缸监测;护炉技术;操作制度1概述柳钢2号高炉始建于2011年,有效容积2650m3,炉缸直径11200mm,炉喉直径8300mm,设置有3个出铁口,30个风口,于2012年9月3日开炉投产,截止目前已经连续生产了超过9年时间,2021年9月12日进行为期4天的计划检修更换气密箱及热风阀水冷法兰,借此机会在炉缸3个铁口正下方安装热电偶以便监测炉缸侵蚀情况,在进行打孔时,1号铁口正下方标高7700mm打孔深度位置进入环碳100mm便发红,内部温度经过现场实际测量达到736℃,2号、3号铁铁口正下方标高7700mm打孔深度仅与环碳接触也出现发红,其内部温度也高达650℃和550℃,据此推测3个出铁口象脚区侵蚀都较为严重,决定复风后立即进行加钒钛球及调整制度护炉生产。
2炉缸侵蚀情况分析及对策制定2.1 2号高炉炉缸进入炉役后期炉缸寿命往往决定了高炉寿命,根据2021年8月柳钢6号高炉拆除后炉缸侵蚀程度,再结合2号高炉炉缸设计的特点,截至2021年12月,2号高炉炉龄已经达到9年3个月,截止2021年10月累计生产铁水达到2084.5万t,单位容积产铁量7869 t,从该数据来说,2号高炉已经进入炉役后期,而且2021年以来,砌筑炉缸所埋入的热电偶温度监测也呈现出上升趋势,尤其是位于3个铁口象脚区位置;由于铁口区域冷却壁热电偶基本损坏,无法准确判断铁口区域温度情况,2021年9月检修开孔安装插入式热电偶时在开孔过程中发现3个铁口侧壁温度超高后更是证实了此前该区域侵蚀较为严重的猜想。
安钢2号高炉大修放残铁实践宋燕民【摘要】安钢2号2800m3高炉大修放残铁时克服了残铁孔位置空间狭小、残铁沟障碍物多及残铁孔标高与铁水罐高差小等不利因素,研究开发了一种大型高炉放残铁使用的水平摆动溜槽,解决了高炉大修时放残铁的难题,为高炉大修工期及投资控制探索出新思路.【期刊名称】《四川冶金》【年(卷),期】2019(041)003【总页数】4页(P15-18)【关键词】高炉;大修;放残铁;新工艺【作者】宋燕民【作者单位】安阳钢铁股份有限公司,河南安阳455004【正文语种】中文【中图分类】TF035安钢2号高炉于2007年6月28日建成投产,有效炉容2800 m3。
自2014年以来,随着高炉进入炉役后期,冷却壁漏水较多,炉缸侵蚀严重,炉缸异常侵蚀区的温度持续升高,高炉采取了诸如在线压浆、钒钛矿护炉、减风生产、堵风口等措施,控制碳砖温度维持生产;于2016年9月20日停炉大修,第一代炉役为9年零3个月,累计产铁19 450 kt,单位炉容产铁6946 t/ m3。
大修时为缩短工期,减少炉内残铁处理时间,采取了高炉停炉后放残铁的方案。
1 炉缸结构高炉设计3个铁口,30个风口,炉缸直径11 600 mm,炉缸高度4900 mm,死铁层深度为2400 mm,炉底、炉缸采用半石墨碳块-陶瓷砌体复合炉衬结合水冷薄炉底碳砖结构。
炉底中心下部砌筑高导热半石墨化碳砖(高1200 mm),上部砌筑微孔碳砖(高800 mm),最上部立砌两层刚玉莫来石砖(高800 mm),炉缸内侧砌刚玉莫来石砖,宽度350-750 mm,外侧环砌微孔碳砖,高度5800 mm,宽度:1000-1350 mm;在炉缸、炉底交接处采用加厚陶瓷质耐火材料和微孔碳砖砌筑结构,如图1所示。
炉缸共有 4 层冷却壁,铁口使用刚玉质和碳质组合砖;冷却系统为联合软水密闭循环冷却,循环软水总量4250 m3/h,水压0.75 MPa。
2 残铁孔位置确定根据当时能正常使用的炉缸热电偶测量数据,结合炉壳外部测温,找出温度较高的区域,也就是炉缸侧壁侵蚀最严重的区域,经过测量对比分析,在8号风口下部标高7.5 m处和在11号风口下部标高6.8 m处两个区域温度相对较高。