浅谈安谷水电站 2号主变夹件电流异常分析
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关于某站2号主变送电跳闸故障分析及防范对策摘要:针对某变电站2号主变送电过程中两次跳闸的事故分析,介绍了此事故前运行工况,事故后检查处理经过,分析发现事故主要原因接线盒内二次接线有绝缘击穿的现象,公共绕组二次电流回路存在开路,导致分侧差动保护动作,2号主变送电未成功,提出避免同类事故发生的措施和应吸取的教训。
关键词:精细管理;公共绕组;开路;分析;策略1 引言精细管理是整个企业运行的核心工程。
企业要做强,需要有效运用文化精华、技术精华、智慧精华等来指导、促进企业的发展。
它的精密也在于:企业内部凡有分工协作和前后工序关系的部门与环节,其配合与协作需要精密。
要全面、协调和可持续发展,必然要求企业有强大的执行能力和高超的运作水平,所有这些都依赖于精细化管理的强大支撑。
2概述在某750kV 变电站2 号主变检修结束恢复送电过程中,先后发生两次跳闸,分侧差动保护动作。
具体情况如下:17 日22 时42 分调度下令开始进行2 号主变及三侧相关设备恢复送电工作,2 月18 日05 时12分,合上7522 断路器对2 号主变充电正常,05 时18 分断开7522 断路器。
18 日05 时27 分,合上40202 断路器时,2 号主变中压侧40202 断路器跳闸,分侧差动保护动作,非电量保护均未动作。
检查相关保护动作信息及录波后,判断为励磁涌流导致跳闸,并向调度申请试送。
2 月18 日06 时35 分,合上40202 断路器,主变充电正常。
2月18日06时48分,合上7522 断路器时,2 号主变7522、40202 断路器跳闸。
分侧差动保护动作,非电量保护均未动作。
2 月18 日12 时25 分,调度下令将2 号主变由热备用转冷备用,14 时48 分,2 号主变由热备用转冷备用操作结束。
2 月18 日21 时44 分,调度下令将2 号主变由冷备用转检修,对2 号主变跳闸原因进行检查。
新增工作内容:1 变电运维中心临时计划申请单:2 号主变及三侧断路器、66kVⅡ母电压互感器、13 号电抗器6624、2号站用变6652 间隔喷涂PRTV,主变冷却器水冲洗。
变电站二次电流回路故障分析及整改措施摘要】伴随着市场经济的持续性发展,社会供电压力不断提高,变电站的工作压力也在不断提高。
二次电流回路属于电力系统当中非常重要的环节,同时也是规避故障问题以及提高运行稳定性的重点回路,在二次电流回路发生故障时会严重非常严重的安全隐患。
对此,为了进一步提高变电站的综合运行效益,本文简要分析变电站二次电流回路故障分析及整改措施,希望可以为相关工作者提供帮助。
【关键词】变电站;二次电流回路;故障分析;整改措施0、引言变电站属于电力供应的重点角色,其属于电力建设综合水平的重要体现。
随着近些年供电压力的不断提高,变电站仍然处于一个持续建设阶段,目前正以5%的增速不断发展,每年约有千座新建变电站投运。
按照电网的相关要求,需要定期对变电站进行技术改造,并提升整个系统的运行稳定性与自动化水平。
变电站中二次电流回路属于变电二次设备的重要组成,其运行可靠性与正确性是保障变电设备安全稳定运行的基础前提,随着综合自动化设备的大量应用,对于二次回路的安装工艺以及维护质量提出了更高的要求。
对此,探讨变电站二次电流回路故障分析及整改措施具备显著实践性价值1、二次电流回路的运行价值伴随着变电站当中二次设备装置的应用越发重要,可靠性以及安全性的要求也在不断的提高。
二次电流回路因为无法自检,通过室内延伸到室外不同角落分布相对广泛,功能方面有强电与弱电回路、交流与直流回路,回路的长短并不相同,再加上电缆导线的截面选择不一致,促使并整个回路的计算方式难度相对较高,变电站的设计、施工以及试验等不同阶段都存在二次电流回路的相关问题,这也是影响变电站综合运行效益的关键[1]。
有统计数据显示,近些年二次电流回路当中故障发生率不断提高,其主要是因为二次电流回路当中遍布着变电站当中不同的电气元件,促使故障的发生存在隐匿与发散性特征,导致日常维护难度相对较高。
对此,及时掌握二次电流回路的故障特征并及时处理显得非常重要。
变电设备的一些常见异常原因分析及措施随着我国经济的迅猛发展,社会上的用电量也在急速的增加,同时越来越多的用电设备都有着用电的需求,所以,供电的安全问题需要引起社会的重视。
电力企业的工作展开和变电设备的质量息息相关,稳定的电力系统更是离不开变电设备的正常运行,如果在变电设备工作出现了问题,会给供电工作带来一系列的差错,甚至造成安全问题。
并且,目前来看,变电设备的市场很混乱,变电设备的产品的质量千差万别,不可避免的会因为设备的原因而影响到供电安全。
所以,本篇文章对变电设备的一些常见异常原因进行分析,并且提出解决的措施,进一步的保障变电设备的安全问题,为后面的正常运行打下基础。
标签:变电设备;异常原因;解决措施在当下社会的巨大用电需求的背景下,安全的供电对供电企业和社会发展都有着重大的意义。
变电设备对整个供电过程都有着保护的作用,是保证供电正常的重要手段。
变电设备主要是依靠电压的改变来进行远程距离的运输电,进而满足用户的正常供电需求。
但是变电设备产生故障也是非常常见的问题,如果没有及时的采取有效手段对变电设备进行维护,可以造成整个供电系统的中断,从而导致人民的正常生活和社会活动被打乱。
其中,变电设备的主要异常现象包括以下:关键设备的不正常运行、显示设备的运行紊乱、电缆线圈的不工作等等。
一、变电设备的一些常见异常原因(一)变电设备老化或者出现故障一些变电设备的使用时间过长,从出厂之后开始不断的老化磨损,产生了一系列问题威胁了设备的正常运行。
变电设备在正常的运行中,也会因为缺少了定期的检查、维修,从而造成了很多因为设备老化而产生的事故。
(二)设备的安全管理的不到位很多的安全事故根本原因都在于安全管理的不到位上,没有一套完整的安全管理体系。
电力企业也是如此,往往忽视了安全管理的重要性,只是追求提高生产的技术来避免安全问题的产生,而这样的力度是远远不够的。
所以,如果想要从根本上预防安全问题的产生,只有做到建立健全安全管理体系,例如,加强对变电设备管理,减少技术人员的决策错误,做到对工作人员的岗前培训,加强管理者的工作能力,建立健全管理制度等等。
变电站变电运行故障分析与处理发布时间:2021-11-24T02:18:03.955Z 来源:《电力设备》2021年第10期作者:胡纯[导读] 变压器是变电站中较易出现故障的部件,每当变压器的用电量过大时相应的变压器就会因无法承受相应的电量而被损坏,除用电量过大外,相应的配件因素等也会导致变压器无法正常运行。
通常将变压器故障分为四类:(昆明供电局云南昆明 650000)摘要:电能从发电厂进入到千家万户,需要有一个庞大的系统来进行支撑,而变电站就是将发电厂和用户连接到一起的一个十分重要的环节。
一旦变电站的运行出现故障,就会严重影响供电的质量。
本文就从变电站运行过程中常见的故障以及具体的解决策略两个方面进行了研究,希望能有效提升变电站的运行质量。
关键词:变电站;变电运行;故障分析;处理1变电运行常见故障1.1变压器故障变压器是变电站中较易出现故障的部件,每当变压器的用电量过大时相应的变压器就会因无法承受相应的电量而被损坏,除用电量过大外,相应的配件因素等也会导致变压器无法正常运行。
通常将变压器故障分为四类:箱内故障、箱外故障、变压器异常及异响。
一般故障的含义为:变压器油箱内发生故障,主要有匝间短路、相间短路、绕组接地线等;变压器油箱外发生故障,由于绝缘套管老化等原因造成接地短路、中性点接地或匝间短路等故障造成过电流;变压器内部绝缘损坏造成局部放电,促使油液分解。
其次,绝缘损伤导致局部短路,造成高温环境和油质的过度氧化;变压器产生异响。
主要是由于贴片厚度不均、杂质进入变压器、铁芯出现松动等原因造成的。
1.2变电站输电线系统常见故障变电站在输电过程中,出现故障的概率较高,从整个变电站出现故障的情况来看,此类故障的数量相对较多。
当输电线路在运行过程中发生故障以后,怎样才能借助现有的技术判断故障的种类以及故障的位置是技术人员必须要重点关注的问题。
从现在的情况来看,变电站输电系统出现的故障大致可以分为以下几类,即架空输电线路断裂导致的故障、绝缘电子设备损坏导致的故障以及部分人为因素以及外力因素导致的故障。
• 84•变压器在运行过程中,若铁芯或夹件发生多点接地事故,接地点间将形成接地回路,出现环流,从而导致铁芯或夹件局部过热,对变压器的安全运行产生威胁。
本文从福建省检修公司管辖下的一台500kV 变压器铁芯、夹件接地电流过大事故出发,描述了故障排查的过程,分析了事故的故障机理。
分析认为,铁芯、夹件之间的磁屏蔽板由于制造工艺不佳,割破表面绝缘纸与铁芯在变压器运行过程中因振动接触,从而造成了铁芯与夹件多点接地形成环流。
最后,本文提供了相应的解决方案,具有典型的指导意义。
变压器在运行过程中,高低绕组、铁芯、夹件、油箱壁及大地一起500kV联变铁芯、夹件接地电流异常原因分析福建省送变电工程有限公司 陈安杰 丁 苏 陈章山图1 感温电缆处理前后对比图表1 通港变#1联变铁芯、夹件接地电流相别A 相B 相C 相规程要求铁芯接地电流(mA )173.7(不合格)0.50.9≤ 100夹件接地电流(mA )202.0(不合格)88.686.9≤ 100表2 通港变#1联变微水及油色谱试验结果相别H 2(μL/L )O 2(μL/L )N 2(μL/L )CO (μL/L )CO 2(μL/L )CH 4(μL/L )A 9.72487.89112.892.6303.6 1.81B 15.64791.016993.155.1418.30.89C 6.22086.67859.098.3357.1 1.55相别C 2H 4(μL/L )C 2H 6(μL/L )C 2H 2(μL/L )总烃(μL/L )含气量(%)微水(μL/L )A 0.240.230 2.28 1.2 5.3B 0.890.190 1.21 2.2 4.8C0.150.241.941.05.0相互之间存在寄生电容,带电绕组通过电容的耦合作用会使得未接地的金属部件上出现悬浮电位。
若铁芯、夹件的对地电位过高,可能出现对地断续性击穿放电、绝缘油异常分解等问题,影响变压器安全经济运行。
变电运行中二次回路运行异常原因及处理措施发布时间:2023-03-24T03:05:10.741Z 来源:《科技潮》2022年36期作者:黄涛徐小明蒋高峰[导读] 当变电站出现故障后,使得对于整个变电站的继电保护的断路器不能够进行跳闸断路的动作,即是继电保护的失效,其专业术语称为保护拒动。
贵州电网有限责任公司铜仁供电局贵州铜仁 554300摘要:二次回路系统属于保护一次设备的电气回路系统,由二次设备连接后构成,这些设备主要是隔离开关回路、短路器以及操作电源回路等等,复杂性是其主要特征。
这种系统在运行过程中,容易在各种因素的影响下出现异常和故障。
因此对变电运行中二次回路运行异常原因及处理措施进行研究,具有十分重要的意义。
关键词:变电运行;二次回路;运行异常;处理措施1变电运行中二次回路运行异常原因1.1变电站继电装置异常的原因当变电站出现故障后,使得对于整个变电站的继电保护的断路器不能够进行跳闸断路的动作,即是继电保护的失效,其专业术语称为保护拒动。
对于变电站保护拒动的原因来说,其主要原因有:保护线路不通、继电器出现故障、继电器电流互感变比的选择不当、继电器调试值和保护的整定值出现错误,使得变电站出现问题时继电保护不能够启动,同时,还可能由于直流系统的多点接地,把继电器的线圈短路。
变电站保护装置发生误动,首先可能是由于变电站系统的多点直流接地,使得中间出口继电器出现跳闸。
其次是在继电器运行中的保护值的变化,使得继电保护失去了其选择性。
最后是继电器保护的接线出现错误,或者接线的极性出现相反。
最后是继电器的保护的整定值的调试的不正确,例如其保护定值过小,而其负载量却很大。
而对于变电站中双回路供电的线路来说,如果其中一条线路出现故障,而另一条线路正常的运行,并且其保护装置没有按照规定要求改大定值,就会导致继电器出现误跳闸。
1.2变电站自动装置异常的原因首先是因自动装置无需人工进行操作,自动装置的各项功能都可以提前进行设置。
变电站二次回路常见异常处理变电站二次回路是变电站的重要组成部分,负责将变电站的电能输送到用户终端。
然而,在实际运行中,二次回路常常会出现各种异常情况,如线路故障、设备损坏等,这些异常情况如果处理不当,可能会导致电网安全事故的发生。
因此,正确处理二次回路的常见异常是保障电网安全稳定运行的重要措施之一。
对于线路故障,我们应该及时排查故障原因,并采取相应的修复措施。
线路故障常见的有导线断裂、杆塔倾斜等情况。
对于导线断裂的情况,我们首先需要确定断裂的具体位置,并及时更换断裂的导线段。
对于杆塔倾斜的情况,我们需要及时加固杆塔或更换杆塔,以确保线路的稳定运行。
此外,对于线路故障,我们还需要及时进行巡视,以防止故障扩大。
对于设备损坏的情况,我们需要尽快修复或更换损坏的设备。
变电站的二次回路中包括各种设备,如变压器、断路器、隔离开关等。
对于这些设备的损坏,我们需要及时检修,确保设备的正常运行。
如果设备无法修复,我们需要及时更换设备,以保证二次回路的正常运行。
变电站二次回路还常常会出现电流异常的情况,如过载、短路等。
对于过载情况,我们需要及时降低负荷,以避免设备过热或损坏。
对于短路情况,我们需要及时采取断电措施,并进行故障检修,以恢复二次回路的正常运行。
在处理二次回路常见异常时,我们还应该注重预防工作。
例如,定期对二次回路进行巡视和检修,及时发现并排除潜在故障隐患;加强设备的维护保养工作,确保设备的正常运行;加强人员培训,提高操作人员的技能水平,以应对各种异常情况。
正确处理变电站二次回路的常见异常是确保电网安全稳定运行的重要措施。
在处理线路故障时,我们需要及时排查故障原因,并采取相应的修复措施;对于设备损坏的情况,我们需要及时修复或更换设备;在处理电流异常时,我们需要及时降低负荷或断电,并进行故障检修。
此外,预防工作也是非常重要的,我们需要定期巡视和检修二次回路,加强设备的维护保养,提高操作人员的技能水平。
只有通过正确处理二次回路的常见异常并加强预防工作,才能确保电网的安全稳定运行。
藏木水电站2号机组励磁功率柜电流输出不平衡的分析与现场处理藏木水电站机组与当前国内发电机组一样,普遍采用大功率整流元件整流方式为发电机转子提供励磁电流,通过多功率柜并联运行方式增加励磁系统容量,构成冗余系统增加励磁系统的可靠性。
多功率柜并联运行,就可能出现不同功率单元出力不一致,而引起功率柜的不均流。
藏木水电站2号机组组励磁方式为自并励,励磁系统配置2台整流柜,采用三相全控整流原理,可控硅采用强触发方式。
在试运行过程中,机组有功功率76MW,无功功率9.2MVar时,1号功率柜输出电流400A,2号功率柜输出电流750A,两台功率柜输出电流相差较大,功率柜不均流。
工作人员检查其它工况,不均流现象均存在。
1.影响功率柜均流的因素影响自并励发电机励磁功率柜均流的因素包括可控硅元件的通态特性、开通特性、温度特性及交直流回路阻抗等因1.1 可控硅元件的通态特性因素可控硅元件的通态特性是影响各并联支路均流的关键因素,对于两只通态特性不同的可控硅元件,即使在相同的管压下,其通流能力也不同 [1]。
在励磁功率柜制造、设计及可控硅的选择时,应充分的考虑可控硅的通态特性,选用了通态特性相同或相近的元件并联,以减小元件通态特性对均流的影响。
1.2 可控硅元件的开通特性因素可控硅元件的开通特性不一致,会引起并联可控硅开通区间不均流,同时对于两个并联可控硅,一只导通后,另一只可控硅两段电压显著下降,开通时间增加,也影响到均流[1][5]。
励磁系统功率柜的可控硅基本都选择特性参数相同的元件,但每只可控硅实际的特性难免有差别。
现在的发电机励磁调节器采用强脉冲触发方式,陡而强的脉冲采用并联方式送至各功率柜,经过脉冲放大单元放大,触发可控硅门极,使并联可控硅开通特性的不平衡降至最小,即使元件个体的开通特性略有差别,也能保证并联支路的可控硅导通的一致性,从而获得最佳的均流效果。
1.3可控硅元件的温度特性因素对于同一可控硅元件,运行在不同温度时,其通态特性也不同。
浅谈安谷水电站 2号主变夹件电流异常分析
发表时间:2019-11-18T13:30:19.437Z 来源:《中国电业》2019年14期作者:侯天元
[导读] 本文介绍了安谷水电站2号主变在运行中出现了夹件电流异常,并对产生的原因进行分析。
摘要:本文介绍了安谷水电站2号主变在运行中出现了夹件电流异常,并对产生的原因进行分析,供大家在处理类似问题提供参考。
关键词:主变夹件电流原因分析
1.概述
安谷水电站装机4×190MW+1×120MW,采用发变组单元接线,发电机出口电压13.8kV,经主变压器升至220kV,经220kV两回线路送至20km外的南天变电站,该变压器是山东泰开变压器有限公司生产,2014年12月17日投入运行,1-4号主变低压侧采用全封闭离相母线,高压侧采用SF6全封闭母线。
1-4号主变参数如下:
2号主变在2015年的运行中发现夹件接地电流为0,正常情况下测量夹件接地电流6mA左右,同容量的1、3、4号主变空载和满载时,测量夹件接地电流为5-7mA,说明2号主变夹件接地电流出现异常。
2.夹件未接地的危害
大容量的主变在运行中或者冲击合闸瞬间,强电场的作用下会在主变夹件上产生大量电荷,这些电荷与大地之间形成电位差(称之为悬浮电位)。
悬浮电位由于电压高,场强较集中,一般会使周围固体介质烧坏或碳化,也会使绝缘油在悬浮电位作用下分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标。
当悬浮电位较大时会产生局部放电。
因此,大容量的主变压器要求对夹件接地,并定期测量夹件的接地电流。
根据国家能源局关于《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的通知(国能安全[2014])第12.2.18条,铁芯、夹件接地电流控制在100mA以下。
3.夹件接地电流异常分析
在2号主变夹件电流出现异常时,停电测量2号主变夹件对地绝缘电阻大于200GΩ,测量1、3、4号主变夹件对地绝缘电阻均在1 GΩ以下,是2号主变夹件引出线出现断裂还是夹件对地绝缘电阻有这么大为了查清原因,决定对2号主变排油后进入器身内部检查。
3.1夹件引出线的检查
将变压器油排完后拆除夹件引线进行检查,用万用表测试夹件引线电阻值无穷大,说明夹件引出线中间出现了断裂,拆开引出线上的绝缘纸,发现线鼻子一端压接过程中使软铜线受伤较大,变压器运行中在电动力的作用逐渐让软铜线断裂,见下图一。
问题似乎已找到,然而是不是夹件引出线的问题?为了真正查清原因,更换夹件引出线后测量夹件对地绝缘电阻0.05MΩ,通过所测绝缘电阻分析夹件对地绝缘有接地现象。
3.2夹件绝缘系统检查
在确定夹件对地绝缘异常后,为了查清原因需要进入器身内检查,对可能发生对地绝缘异常的部位进行详细检查并制定方案,其检查部位及内容如下:
箱上,因橡胶垫并非完全绝缘导体,造成了夹件有间接接触下节油箱,从而导致绝缘降低,见下图二:。