启备变保护传动试验报告
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实验一 直流电机转速特性测定一、实验目的1.了解转速开环直流调速系统的组成。
2.测定晶闸管-电动机调速系统的转速特性。
二、实验系统组成及工作原理采用闭环调速系统, 可以提高系统的静、动态性能指标。
转速开环直流调速系统是闭环系统的基础, 实验图1-1是转速开环直流调速系统的实验线路图。
实验图1-1 带电流截止负反馈的转速单闭环直流调速系统图中电动机的电枢回路由晶闸管组成的三相桥式全控整流电路VT 供电, 转速给定信号 作为移相触发器GT的控制电压 , 由此组成转速开环直流调速系统。
三、实验设备及仪器 1.主控制屏MC012.直流电动机-负载直流发电机3.直流调压器 7.万用表 四、实验内容1.检查实验装置的有关单元2.测定晶闸管-电动机系统的开环转速特性 五、实验步骤及方法1.主控制屏开关按实验内容需要设置2.调压设备的检查和调整检查和调整电位器调节偏置电压, 使控制电压 -220, 并用万用表检测。
3.调压-电动机系统开环机械特性的测定(动机空载(发电机负载回路开路), 慢慢加电压, 使电动机转速慢慢上升至额定转速, 改变负载变阻器的阻值, 使主回路电流达到额定电流, 此时即为额定工作点(, )。
然后再改变负载变阻器,使主回路电流从额定电流减少至空载电流, 画出转速特性。
n(r/min)I a(A)六、实验注意事项1. 调压电路正常后, 方可合上主回路电源开关SW。
2.不允许突加给定开关起动电动机, 这时, 每次起动时必须慢慢增加给定, 以免产生过大的冲击电流。
更不允许通过突合主回路电源开关SW起动电动机。
七、实验思考题n1. 电枢电压不变, 电机转速随电枢电流如何变化?答:根据Ua=CeΦn+RaIa , 由于电枢电压Ua不变, 电枢电流Ia增大, 电枢绕组等效电阻Ra上的分压变大, 而感应电动势CeΦn减小, 所以转速n下降。
实验二直流电机调压调速一、实验目的1.了解转速开环直流调速系统的组成。
编号:_______________糯扎渡电厂#8机组保护定检及传动试验报告试验结论:合格批准:生技部审核:审核:校核:编写:工作负责人:闫兴建工作班成员:刘东、郑霜糯扎渡电厂运维部2015年03月25日糯扎渡电厂#8发变组保护A、B、C柜装置定检试验报告一、检修时间:2015 年03月14日到2015年03月18日二、检修性质:发变组保护A、B、C柜装置检修三、检修标准GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 7261-2008 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》DL/T 995-2006 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 770-2001 《微机变压器保护装置通用技术条件》四、设备参数五、检修项目六、检查结果1、外观及回路检查七、试验结果1.1发变组保护A柜发电机保护装置1.1.1装置外观检验:1.1.2二次回路绝缘检查:注意:回路绝缘数据见附件一。
1.1.3装置上电检查:1.1.4软件检查:1.1.5 装置开入量检查:1.1.6 装置零漂检验:1.1.6.1电流零漂检验:1.1.6.2 电压零漂采样检验:1.1.7装置采样精度检验:1.1.7.1 电流采样检验:1.1.7.2电压采样检验:1.1.8定值检验:1.1.8.1发电机差动:1)启动值:(定值:I cdqd =0.3Ie,机端Ie=0.77A,中性点一、二分支Ie=0.77A)2)比率制动:(定值:比率制动起始斜率--K bl1=0.07,比率制动最大斜率--K bl2=0.50)3)动作出口及信号接点检验:(投入相应保护功能压板和出口压板,模拟发电机差动保护动作,检验以下对应出口接点是否可靠闭合)1.1.8.2发电机裂相横差保护:(裂相差动启动定值0.3Ie,裂相差动速断定值 4.0 Ie,Ie=0.77A)1)启动定值检验:2)比率制动:(比率制动起始斜率Kbl1=0.10,比率制动最大斜率Kbl2=0.50, 发电机中性点额定电流0.77 A)3)动作出口及信号接点检验:(投入相应保护功能压板和出口压板,模拟发电机裂相横差保护动作,检验以下对应出口接点是否可靠闭合)1.1.8.3发电机匝间保护:1)定值检验2)动作出口及信号接点检验:(投入相应保护功能压板和出口压板,模拟发电机匝间保护动作,检验以下对应出口接点是否可靠闭合)1.1.8.4发电机过电压保护:1)动作值检验:2)动作出口及信号接点检验:(投入相应保护功能压板和出口压板,模拟发电机过电压保护动作,检验以下对应出口接点是否可靠闭合)1.1.8.5开关失灵保护:1)定值检验2)动作出口及信号接点检验:(投入相应保护功能压板和出口压板,模拟发电机开关失灵保护动作,检验以下对应出口接点是否可靠闭合)a)开关失灵一时限b)开关失灵二时限1.1.8.6励磁后备保护:2)动作出口及信号接点检验:(投入相应保护功能压板和出口压板,模拟励磁后备保护动作,检验以下对应出口接点是否可靠闭合)1.1.8.7传动试验1)模拟发电机差动保护动作,保护出口跳开808、灭磁开关、启动808开关失灵、启动停机,动作行为及信号正确;2)模拟发电机开关失灵二时限保护动作,保护出口跳开5041、5042开关,动作行为及信号正确。
整组试验报告
整组试验5-1
试验人
员
刘飞、范兵兵试验日期2016.7
试验单
元
35kV母线保护
序号试验项目结论
1 保护加入同一额定电流、电压相位正确
2 模拟瞬时故障,各保护能同时动
作出口
均能同时正确动作
3 模拟单相瞬时故障保护正确启动重合,
且只重合一次
4 保护动作后启动故障录波,上传
保护报文,启动监控信号与自动
化信号
正确
5 手动合闸时模拟瞬时故障断路器正常无跳跃
6 弹簧未储能时,手动分合断路器断路器能够正确闭
锁不动作
7 手动分合断路器,测量分合闸线
圈两端电压压降不小于额定电压的90%
8 保护各开关量输入符合设计要求
9 各保护压板与操作把手名称与位
置符号
正确
试验单
元
35kV防孤岛保护
序号试验项目结论
1 保护加入同一额定电流、电压相位正确
2 模拟瞬时故障,各保护能同时动
作出口
均能同时正确动作
3 模拟单相瞬时故障保护正确启动重合,
且只重合一次
4 保护动作后启动故障录波,上传
保护报文,启动监控信号与自动
化信号
正确
5 手动合闸时模拟瞬时故障断路器正常无跳跃
6 弹簧未储能时,手动分合断路器断路器能够正确闭
锁不动作
7 手动分合断路器,测量分合闸线
圈两端电压压降不小于额定电压的90%
8 保护各开关量输入符合设计要求
9 各保护压板与操作把手名称与位正确。
10kV 备用705 开关二次设备投运前试验报告绝缘测量
. 装置信息
三. 外观检查外观及接线检查:正确。
四. 开入试验
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
五. 开出传动检查:
六.保护装置零漂检查
七. 交流电流、电压通道测试
1.交流电压通道平衡度及线性度检查(U An=U Bn=U Cn=57.7V ,U Xn =100V)
2.交流电流通道平衡度及线性度检查
(In=1.0A)
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
3.交流电流、电压通道测试结果
1).交流电流通道测试结果: 合格。
2) .交流电压通道测试结果: 合格。
八. 控制字检查
九. 定值传动试验
Izd =4.0A,T=0S)
1.电流速断保护(整定值:
过流Ⅰ段保护(整定值:Izd =1.3A,T=0.5S)
过流Ⅱ段保护保护(整定值:=,=)
4. 过负荷保护(整定值:I =1.0A,T=9.0S)
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
用户名称: 110kV 裕丰站 十 . 核对压板 1.外部硬压板检查
2.内部软压板检查
十一 . 整组试验
给装置加入 额定直流电压。
十二. 遥信试验
十三. 遥测试验
十五.CT 回路检查
1.10kV 开关CT 回路检查
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
六.小电流接地选线试验
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森。
10kV备用705开关二次设备投运前试验报告绝缘测量
装置信息
二
三.外观检查
外观及接线检查:正确。
四
开入试验
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
五.开出传动检查:
六.保护装置零漂检查
七.交流电流、电压通道测试
交流电压通道平衡度及线性度检查,
交流电流通道平衡度及线性度检查
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
3.交流电流、电压通道测试结果
1).交流电流通道测试结果:合格。
2).交流电压通道测试结果:合格。
控制字检查
八
九.定值传动试验
1.电流速断保护(整定值:Izd = 4.0A, T = 0S)
I段保护(整定值:Izd = 1.3A , T = 0.5S)
2.过流
段保护保护(整定值:Izd = 1.3A , T = 0.5S)
过负荷保护(整定值:= , = )
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
1.外部硬压板检查
用户名称:110k V裕丰站十.核对压板
内部软压板检查
十一.整组试验
给装置加入额定直流电压。
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森 十二
遥信试验
十三.遥测试验
十五.CT 回路检查
开关回路检查
备注:1.保护、测量CT 回路在开关柜一点接地。
试验人员:赵丽春、魏顺和、陈石飘、梁向明、杨凯、盘良森。
广东台山发电厂二期(首两台1000MW级机组)扩建工程04号高备变启动试验报告上海电力建设启动调整试验所2010年2月目 录1. 设备系统概况.................................................................. 1 2. 试验目的........................................................................ 1 3. 试验过程简况.................................................................. 1 4. 试验的结果及评价 (3)5. 试验发现的问题及处理建议 (3)附录一: 试验所用仪器附录二: 试验数据记录报告编写: 审核: 批准:S PC T I一. 设备系统概况1.1 广东铜鼓发电厂6、7号机组均系容量为1000MW 的燃煤发电机组,接线方式为发电机变压器组单元制,通过500kV 升压站并网运行,供给机组备用电源的04号高备变接入一期升压站220kV 母线第10间隔(2213)。
1.2 04号高备变(52MVA )为常州西电变压器有限责任公司生产的SFFZ10-52000/220TH 型变压器,变压器高压侧开关采取新东北电气(沈阳)高压开关有限公司生产的六氟化硫封闭式组合电器(GIS),接至已投运的220kV 升压站。
1.3 220kV 母线保护为双配置的南京南瑞RCS-915A 产品。
二. 试验目的为了使6号机组分系统全面进入试运调试的用电有可靠的保障,需进行04号高备变的启动试验。
通过本次启动调试的工作,使全厂6kV 电源系统进入工作状态,为机组各系统、各设备进入试运转创造条件。
通过启动调试,检验断路器、高备变本体、母线、保护系统、操作系统等启动范围内一、二次设备及回路的正确性,分析及解决所遇到的技术问题,使机组厂用电源系统达到可靠、安全、可用的状态。
宁夏吴忠热电厂“上大压小”新建项目2×350MW工程启备变保护系统调试方案国电科学技术研究院二○一六年四月宁夏吴忠热电厂“上大压小”新建项目2×350MW工程启备变保护系统调试方案会签单宁夏吴忠热电厂“上大压小”新建项目2×350MW工程启备变保护系统调试方案编写:审核:批准:目录1. 编制目的 (5)2. 编制依据 (5)3. 调试对象和范围 (5)4. 调试质量目标 (6)5. 调试前应具备的条件和准备工作 (6)6. 调试方法、工艺、步骤及作业程序 (7)7. 调试质量验评标准 (10)8. 调试仪器设备 (10)9. 安全技术措施 (10)10. 环境、职业健康安全风险因素控制措施 (11)11. 组织分工 (12)12. 精细化措施 (14)1.编制目的为明确启备变保护系统的调试内容及调试流程,确保启备变保护系统满足各项技术规范和设计要求,使启备变保护系统安全、可靠投入运行,特制订本措施。
2.编制依据2.1.《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T 5437-2009)2.2.《火力发电建设工程机组调试技术规范》(DL/T 5294-2013)2.3.《火力发电建设工程机组调试质量验收与评价规程》(DL/T 5295-2013)2.4.《电力安全工作规程电力线路部分》(GB26859-2011)2.5.《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860-2011)2.6.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006)2.7.《继电保护和安全自动装置基本试验方法》(GB 7261-2008)2.8.《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995-2006)2.9.《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)2.10.《微机继电保护装置运行管理规程》(DL/T 587-2007)2.11.《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161 号)2.12.《中国国电集团重大事故预防措施》(国电集生[2003]260号)2.13.《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(国家电网生[2012]352号)2.14.厂家技术说明书和设计院的设计图纸2.15.电厂继电保护整定通知书3.调试对象和范围3.1.系统及设备概述启备变高压侧绕组经架空短引线引自330kV 户外升压站启备变间隔,启备变低压侧绕组经共箱母线接至#1、#2机组6kV备用进线开关柜。