水电厂一次调频功能及考核系统改进研究
- 格式:pdf
- 大小:1.41 MB
- 文档页数:6
小湾电厂一次调频考核浅析1. 引言1.1 背景介绍小湾电厂是一个位于中国南方的大型火力发电厂,拥有多台发电机组,每天都会面临不同的电网负荷需求。
为了有效应对电网负荷波动,保证电力系统的稳定运行,小湾电厂需要进行一次调频考核。
一次调频是指发电机组在电网频率发生变化时采取的快速调节措施,以维持电网频率稳定。
对小湾电厂进行一次调频考核可以评估其在频率控制方面的表现,发现存在的问题并提出改进建议,以提高其调频能力。
在我国电力系统日益发展的背景下,一次调频对于电厂的重要性日益凸显。
通过深入研究小湾电厂的一次调频考核情况,可以为其他火力发电厂提供借鉴和参考,促进整个电力系统的稳定运行。
本文将对小湾电厂一次调频考核进行浅析,以期为电力系统的健康发展贡献一份力量。
1.2 研究目的研究目的是对小湾电厂一次调频考核进行深入分析,探讨其评估体系的科学性和合理性。
通过对考核内容、方法和结果进行细致解读,找出存在的问题并提出改进建议,为电厂调频运行提供改进方向。
借此研究可以深入理解调频考核的意义,探讨如何更好地发挥调频在电网调度中的作用。
通过本研究,希望为小湾电厂及其它发电厂提供一种可行的调频考核模式,提高调频能力,保障电力系统的稳定运行,并对未来调频技术和评估方法的改进做出贡献。
2. 正文2.1 小湾电厂一次调频考核内容1. 调频准备工作:包括调频前的设备检查和准备工作,确保相关设备和系统处于正常运行状态。
2. 调频过程监控:对电厂的发电模式进行实时监控,关注各个调频参数的变化情况,确保调频过程的顺利进行。
3. 调频参数评估:对电厂的发电效率、频率响应速度、频率稳定性等调频参数进行评估,分析调频性能和稳定性。
4. 调频数据收集:对调频过程中的各项数据进行记录和整理,为后续的考核结果分析提供数据支持。
5. 调频报告提交:根据考核结果制作调频报告,总结分析调频过程中存在的问题和改进建议,提出调频优化方案。
在小湾电厂一次调频考核中,以上内容是考核人员需要重点关注的方面。
机组一次调频功能的研究与实现随着机组容量的不断增加和市场经济的进一步深入,电网的供电质量要求也越来越高,要求电网频率非常稳定,满足各用户的要求。
随着计算机技术的应用,机组DEH由原来的液调方式改为电调方式,一次调频功能也由电调实现,虽然机组协调、AGC等功能投入运行,但由于一次调频功能一般为运行人员控制它的投切,致使大部分机组未投入,造成电网频率频繁超限。
2002年4月29日青岛会议后,我省开始一次调频功能的恢复工作,6月3日青岛电厂#2机组率先进行了一次调频试验,到现在为止,大部分电厂已经投入了一次调频功能,但也有部分电厂还没有完成该功能的恢复工作。
1.基本思想一次调频功能是在电网由于机组或其他原因造成电网频率超限的情况下,单元机组利用锅炉蓄能,快速增减负荷,以弥补电网负荷缺口,保证电网安全、稳定。
2.名次解释a)电网频率特性电网频率是一个频繁变化的参数,也是电网运行的重要监视参数。
主要包括三部分:低频区为每天根据用户的生活习惯和作息时间而变化的部分,由计划运行的机组根据电网预测分配负荷,使系统负荷在发电机组之间实现经济分配;高频区是由于用电负荷较小随机变化而造成的,由AGC 功能随时完成调整;另外是由于系统内机组跳闸或大用户发生跳闸时,电网频率发生瞬间变化,一般变化幅度较大,变化周期在10秒到2~3分钟之间,要求网上机组的负荷能够在允许的范围内快速地调整,以弥补网上的负荷缺口,保证电网频率的稳定,这就是一次调频功能要完成的任务。
在液调机组中由液压系统的同步器根据机组的转速直接反应,为进一步提高机组的可控性和控制精度,现在的机组普遍采用电调系统,控制精度明显提高,机组的协调控制也具备了条件,其中一次调频作为DEH 系统软件部分的一个功能之一,在前一段时间内被大家忽略一直未投入运行,造成电网频率频繁超限。
b) 转速不等率机组转速不等率(δ):是指机组调节系统给定值不变的情况下,机组功率由0至额定值对应的转速变化量(Δn )与额定转速(n 0)的比值,通常以百分数形式表示。
China Science&Technology Overview/油气、地矿、电力设备管理与技术提高一次调频性能、降低AGC调节精度考核的措施介绍郑俞国(南通天生港发电有限公司,江苏南通226000)摘要:当电网频率发生变化时,机组的调节系统参与调节作用,改变机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡,同时还尽力减少电网频率的变化,这一过程即为一次调频。
结合某2X330MW火电厂#2机组一次调频性能测试、AGC调节精度多次被考核后采取的一些优化工作,总结几点提高火电机组一次调频动作合格率的具体措施。
关键词:调频负荷指令;具体措施;AGC调节精度中图分类号:TV734.4文献标识码:A文章编号:1671-2064(2020)16-0091-021.改进措施1.1增加防止AGC指令与一次调频负荷指令反向动作负荷闭锁功能当一次调频指令来时,增减机组负荷,由于同时经常发生AGC指令与一次调频负荷指令反向动作情况,导致机组实测数据一次调频不合格。
鉴于以上情况,增加了机组一次调频指令动作时AGC负荷指令闭锁逻辑。
在一次调频开始动作时,一次调频指令增负荷时闭锁CCS侧减负荷指令,一次调频指令减负荷时闭锁CCS侧增负荷指令。
这一闭锁条件不能长期保持,否则会导致机组负荷不能按照CCS、AGC指令变化,影响机组正常的负荷变化。
由于电液调节型火电机组的一次调频死区在±0.033Hz,对应土1.98r/min,因此我们设置了土2i/min 的转速死区。
当机组转速低于2998且无闭锁增条件时,AGC负荷指令、机组功率调节器闭锁减;当机组转速高于3002且无闭锁减条件时,AGC负荷指令、机组功率调节器闭锁增。
1.2优化机炉协调控制系统参数鉴于之前#2机组一次调频动作积分电量有时达不到要求和AGC调节精度不合格小时数过长的现状,我们对机炉协调控制系统参数进行了优化,放大机功率调节器的前馈作用,适当增强比例作用,使一次调频测试或AGC 调度指令波动时,机侧阀门动作更加迅速,负荷响应更快,以满足调频的积分电量和AGC调节精度的要求。
小湾电厂一次调频考核浅析
小湾电厂是一家大型火电厂,作为电力系统的重要组成部分,调频工作成为一项非常重要的任务。
本文将对小湾电厂一次调频考核进行浅析。
一次调频是指电网系统向发电机组发出功率指令,发电机组根据指令改变输出功率的过程。
调频的核心目标是使电力系统频率尽可能稳定,最终使得负荷和发电平衡,以保障电力供应的稳定性和可靠性。
小湾电厂在每年的调频考核中,需要进行如下考核项目:
一、转子惯量齐定标准
转子惯量齐定标准是指发电机组在满足系统频率控制所需的最小功率输入下,由发电机组内部自动调节转子转速时,发生的频率波动要求不大于一定的限值。
小湾电厂的齐定标准为0.01Hz。
二、最大调节速率
最大调节速率是指发电机组能够通过增减燃料供给等方式,动态地响应系统电力需求变化的最快速率。
小湾电厂的最大调节速率为0.05pu/s,即功率变化率为机组额定功率的5%。
三、启停响应能力
启停响应能力是指发电机组在电力系统中增减负荷的条件下,从开机到达到稳态输出功率的时间,并保持稳态输出功率的持续时间。
小湾电厂的启停响应能力要求在15分钟内达到额定功率,并在一定时间范围内保持稳态输出功率。
四、并机稳定性考核
并机稳定性考核是指将两个或多个发电机组并联运行,维持稳定输出的能力。
小湾电厂并机稳定性要求发电机组启动后,在一定时间内可以逐步增加输出功率,直到与系统同步。
基于同源控制策略的一次调频性能研究与优化摘要:电网频率的变化对整个系统的安全稳定具有重要的影响。
对西北某350MW超临界空冷供热机组原有一次调频的分析及对“两个细则”要求的研究,提出了一次调频的优化方法,并对比性能优化前后的效果。
优化后能够很好地实现在一次调频动作时,DEH 侧快速动作,同时 CCS 保证动作的准确性。
通过高精度同源装置改造、控制策略优化等措施,有效提升了一次调频性能。
既保证了电网频率稳定和电网优质运行,又满足“两个细则”的要求。
[关键词]一次调频;信号源;控制策略;两个细则;0引言电网频率作为最重要的电能质量指标之一,是电网稳定的基础。
机组一次调频功能是保证系统频率质量的重要技术手段,根据电网频率变化的偏差限量限速率的调节增、减发电机组有功出力,按照一定调节速率实时调整机组出力,维持电网供电频率的稳定。
对于燃煤机组来说,机组一次调频性能首先需达到规定的动作合格率;其次在大频差工况下机组一次调频响应能力应达到标准要求。
根据机组现有运行状况,一次调频动作合格率不能满足调度考核要求。
1西北电网一次调频技术标准(1)转速不等率: 火电机组转速不等率不大于5%,该技术指标不计算调频死区影响部分。
(2)调频死区: 机组参与一次调频死区为|±0.033|Hz或|±2|r/min。
(3)机组参与一次调频的响应滞后时间应小于3s。
(4)机组参与一次调频的稳定时间应小于1min。
(5)机组一次调频的负荷响应速度应满足: 机组达到75%目标负荷的时间应不大于15s,达到90%目标负荷的时间应不大于25s。
(6)额定容量350MW的火电机组,一次调频的负荷调整限幅为机组额定容量的±8%。
(7)额定容量运行的火电机组,应参与一次调频,增负荷方向最大调频负荷幅度不小于机组额定容量的5%。
(8)并网运行机组一次调频月度平均合格率应满足火电、燃气机组一次调频平均合格率不小于70%。
水电厂机组一次调频程序修改及试验方案1. 前言按照南方电监局《南方区域电厂并网运行管理若干指导意见(试行)》和省电力调度通信中心《关于开展发电机一次调频工作的通知》和《关于发电机组一次调频参数性能测试内容及工作要求的通知》的相关要求,为了保证电网及并网发电机组安全稳定运行,迅速减小或消除电网频率波动,提高系统抗干扰能力,需要全网发电机组投入一次调频功能。
根据我厂水轮发电机组的特性、上下游水情、调速器改造、压油装置、监控系统有功控制、远方及现地自动发电控制(AGC)等的具体情况,特制定本试验方案。
1.1一次调频功能简介机组一次调频功能是指当电力系统频率超偏离目标频率时,发电机组通过调速系统的自动反应,调整有功出力减少频率偏差的过程,是根据发电机组调速系统的静态特性F=f(p)及其PID动态调节特性,通过水轮发电机组和火力发电机组调速系统的负荷频率特性对电网的功率和频率的控制,自动地降低或增加机组出力的功能。
机组一次调频功能对电网和机组的安全稳定运行有着极其重要影响。
1.2 编制依据1.2.1 《水轮机调速器与油压代替装置试验验收规程》GB/T 9652.2—19971.2.2 《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》DL/T496-2001 1.2.3 《关于印发《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》的通知》(国家电力监管委员会的电监市场[2006]43号文件)1.2.4 《关于印发《南方区域电厂并网运行管理若干指导意见(试行)》的通知》(南方电监安全[2006]27号文件)1.2.5 《关于开展发电机一次调频工作的通知》(省调方[2006]272号文件)1.2.6 《关于发电机组一次调频参数性能测试内容及工作要求的通知》(省调方[2007]1号文件)1.2.7 《中国南方电网自动发电控制(AGC)调度管理规定》(中国南方电网电力调度通信中心,2006年6月版)1.2.8 水电站调速器改造相关的产品说明书、技术要求及图纸1.2.9 水电站监控系统产品说明书、技术要求及图纸1.3 编制目的本方案编制目的是为了确定水电厂机组一次调频工作所涉及的程序修改范围、试验方式、相关内容及步骤,指导一次调频试验工作的进行,从而充分了解我厂机组一次调频的静态特性和相关技术指标,对调速系统相关联的系统进行全面认识,并确定机组一次调频功能与其他系统的安全、合理、准确的配合方式,可靠投入一次调频功能,按照相关标准保证电网的电能质量。
小湾电厂一次调频考核浅析一次调频是指电力系统中对于负荷变化的快速响应能力,也是电厂运行中非常重要的一项性能指标。
小湾电厂作为湖北省较大的火电厂之一,其一次调频性能一直备受关注。
本文将对小湾电厂的一次调频进行浅析,从其调频特点、调频考核方法、考核结果等方面进行探讨,以期为电厂的运行和调度提供一些参考和借鉴。
一、小湾电厂的一次调频特点1. 设备规模大:小湾电厂具有多台机组,总装机容量较大,这使得电厂具有较强的整体响应能力,能够对电网负荷的快速变化提供足够的调节能力。
2. 调频响应快:小湾电厂采用先进的电气调速系统和智能化控制系统,能够实现对负荷变化的快速响应,提高了电厂的一次调频性能。
3. 调频精度高:小湾电厂通过多年的运行实践,不断优化调频控制策略,实现了调频精度的提高,能够更好地满足电网对于频率调节的要求。
小湾电厂的一次调频性能主要通过以下几种方式进行考核:1. 静态频率偏差:静态频率偏差是评价电厂一次调频性能的重要指标之一。
小湾电厂通过对机组的运行数据进行监测和分析,计算得出不同负荷情况下的频率偏差,并据此评估电厂的一次调频性能。
2. 动态频率响应:动态频率响应是评价电厂对负荷变化快速响应能力的重要指标。
小湾电厂通过实际运行和试验,对机组的频率响应特性进行研究和测试,以验证电厂的动态频率响应能力。
3. 负荷追踪能力:小湾电厂还通过模拟实验和实际运行,对其负荷追踪能力进行考核。
这主要是通过对负荷变化的追踪和对比分析,评估电厂在负荷变化过程中的动态性能。
小湾电厂通过对其一次调频性能的考核,取得了一些较为显著的成绩。
在静态频率偏差方面,小湾电厂能够在较短的时间内实现频率的稳定控制,频率偏差较小,在一定范围内满足电网对频率控制的要求;在动态频率响应方面,小湾电厂的机组能够迅速响应负荷变化,并在较短的时间内实现频率的恢复,保证电网的安全稳定运行;在负荷追踪能力方面,小湾电厂能够对负荷的快速变化做出及时响应,实现了负荷追踪的较好效果。
小湾电厂一次调频考核浅析小湾电厂是江苏省重点发电企业,是国家能源局实施“煤改气、煤改电”项目的试点企业之一。
电厂具备节能减排、环境保护等优点,是中国节能减排领域的重要代表。
小湾电厂为加强电力系统一次调频考核,不断提高电网稳定性和安全性,组织了一次调频考核活动。
一次调频简介一次调频是电力系统的基本运行方式,是指调动机组或其它调峰设备来控制电力系统的频率,并维持恒定的系统频率。
一次调频起着重要的作用,如果负荷与发电不平衡,则会使电压和频率的稳定性受到影响,严重时甚至会导致系统崩溃。
因此,保持一次调频的良好运行状态,对于保证电力系统的稳定运行至关重要。
一次调频考核就是对电力系统一次调频能力的评估,评估标准涉及各个环节,例如发电机、输电线路等。
考核内容1.一次调频实际测量数据分析,包括负荷容量、过重负荷、超低频等数据。
2.现场巡视,检查各设备的运行状态,包括发电机、开关、仪表仪器等。
3.发电机性能测试,测试发电机的空载、负载等性能参数。
4.有关设备的检测和检验,包括绝缘电阻测试、电磁阀测试、控制回路测试等。
5.系统能力评价,通过对整个电网的负荷特性、接线和负载情况等进行评价,对电网整体能力进行评估。
考核结果根据考核结果,小湾电厂对于一次调频存在以下问题:1.负荷计量的准确性有待提高,负荷测量误差较大。
2.电压电流不平衡的情况比较普遍,应该加强平衡控制。
3.调峰机组运行不稳定,需要加强控制。
4.某些设备接线存在问题。
针对以上问题,小湾电厂将采取以下措施:1.加强负荷计量系统的维护,建立健全的负荷计量系统,提高负荷测量精度。
4.加强设备接线的检查和维护。
针对现有设备接线问题,进行及时的整改。
结论通过本次一次调频考核,小湾电厂发现了自身的存在问题,并积极采取相应措施,加强对电力系统的运行管理,提高电网稳定性和安全性,促进小湾电厂的可持续发展。
收稿日期:2015-01-26作者简介:黄国明(1975-),男,电气工程师,从事自动化监控工作。
水电厂一次调频功能及考核系统改进研究黄国明,陈庆小,王向伟(广西桂冠大化水力发电总厂,广西大化530800)摘要:为了提高电力系统的电能质量,规范辅助服务管理,2010年02月,南方区域“两个细则”考核系统在广西区域投入运行。
因考核系统投运较早,国内没有成熟的经验借鉴,存在考核费用大及考核准确性不高等问题。
本文主要研究水电厂一次调频辅助服务功能如何更好的适应考核系统,以及考核系统如何更好的适应实际情况,达到减少一次调频考核费用,提高考核系统的准确性的目的。
关键词:一次调频;辅助服务;两个细则;考核系统;功能改进;水电厂中图分类号:TM761文献标识码:B文章编号:1672-5387(2015)06-0018-06DOI:10.13599/ki.11-5130.2015.06.0060引言为了提高电力系统的电能质量,进一步提高电网安全稳定性,规范辅助服务管理,国家电监会要求全国各区域在2010年开始逐步将“两个细则”(辅助服务管理细则和并网运行管理细则)考核系统投入运行。
2010年02月,南方区域“两个细则”考核系统在广西区域投入运行。
“两个细则”考核系统在国内属于新的技术平台,特别是南方区域的一次调频辅助服务考核子系统,为全国范围内投运较早的同类型考核系统,没有成熟的经验可借鉴,存在考核费用大及考核准确性不高等问题,一次调频考核费用占整个考核费用的85%以上。
而实际情况是各电厂的一次调频功能均经过有资质的试验机构进行检测和试验合格,考核结果仍是正确动作合格率达不到要求,考核费用非常大。
如大化电厂每个月平均被考核费用达30~40万元,广西区域(40个直调电厂)月平均被考核费用达到680万元。
为了深入了解一次调频辅助服务功能和考核系统特性,大化电厂提出并实施了水电厂一次调频辅助服务功能和考核系统适应性研究与改进项目。
研究水电厂一次调频辅助服务功能如何更好的适应考核系统,以及考核系统如何更好的适应实际情况,最终达到减少一次调频考核费用,提高考核系统的准确性的目的。
1一次调频动作量对考核影响的研究1.1分析研究情况考核时段内,进行考核的电网频率偏差均较小,广西电网2010年1~8月一次调频频率偏差最大仅为0.04Hz,一次调频理论计算的有功变化量偏小,与正常负荷波动、正常变化以及负荷微调的量相近。
按大化电厂一次调频试验报告,0.01Hz 频率对应的最终有功变化量为1MW,已是理论动作值的1.75倍。
理论计算对应的变化量为:△=[(△/e )×100%/p ]×e =[(0.01/50)×100%)/4%]×114=0.57MW,其中p=4%根据2010年1~8月份一次调频评价考核期间的电网频率偏差平均值为0.005Hz,如额定有功功率为100MW 左右的机组,实际一次调频动作值负荷最终稳定后的一次调频负荷变化量应为0.5MW,即0.5%e 。
而正常时负荷变化量就达到2MW (此数值<有功负荷调整精度2.5%,负荷波动满足要求)。
加上串口通信每4~6s 上送一次数据,就有可能导致计算的实际动作量不足,甚至计算出来的动作方向是相反的。
以下以频率峰值为0.02Hz 的一次调频动作过程进行说明。
如下页图1。
水电站机电技术1.2存在问题在电网频率偏差较小的情况下,考核系统中一次调频理论动作量和电厂实际动作量均较小,理论和实际动作量与负荷波动量相近,考核系统目前算法无法正确判别,导致各电厂的一次调频正确动作率低,达不到考核标准被考核。
1.3改进措施1.3.1加大一次调频动作量为了适应考核系统,电厂应适度加大一次调频频差对应的动作量。
主要方法有:(1)一次调频动作后逐步增加一次调频计算频差。
如大化电厂在10s 内逐步增加计算频差0.05Hz,增加约5%负荷,同时考虑最大幅值限制确保控制安全。
此方案确实有利于调速器一次调频效果的突出体现,有利于电网系统的稳定,是提高一次调频考核结果的有效方法。
具体效果图如图2。
(2)适度减少调速器的转速不等率(永态转差率)p值。
南方电监安全[2006]27号文《关于印发《南方区域电厂并网运行管理若干指导意见(试行)的通知》中要求一般为4%~3%,国家规范要求为不大于4%,目前各电厂在中试院试验时按4%设置。
如各电厂按3%设置,相同的频率下可增加动作量30%左右,但要注意限制不同水头下的最大负荷变化量确保机组动作安全。
具体效果图如图3。
1.3.2降低考核系统动作正确判断门槛实际动作量不小于理论动作量的50%为不合格改为实际动作量与理论动作量相反为不合格。
即ACT_ENG/THEORY_ENG<50%则判为不合格改为“ACT_ENG 与THEORY_ENG 动作方向相反”判为不合格。
1.4改进后的效果一次调频功能动作效果明显,一次调频合格率大幅提高(图4、图5)。
图1负荷波动对一次调频考核算法的影响示意图图2增大一次调频频差示意图图3减少调速器转速不等率(p )示意图图4改进前一次调频实际动作曲线图5改进后一次调频实际动作曲线2数据通信固有特性对考核系统影响研究2.1分析研究情况电厂与调度远动通信目前还均有大量串口通信,串口通信因通信速率低,通信数据量大时,完成一次通信的时间较长,如大化的101远动通信正常数据刷新为4~6s,总召唤一次完成时间为30s左右(每3min一次,即出现总召唤时间达到了1/6),总召唤过程中,上送中调的数据在30s内只变化一次,这样计算的一次调频评价结果正确动作率就有问题,经常出现不合格。
因串口通信速率低,一般遥测数据均设置一定的刷新死区,由于刷新死区设置不合理导致中调侧的数据刷新不满足考核和控制要求。
如有功功率刷新死区达到1%~2%e,而一次调频考核大部分动作量也是1%~2%e左右,而其他不重要的遥测刷新死区可能又很小,导致该上送的重要遥测上送不了,经核实中调侧大化电厂的有功功率经常有20~30s不刷新现象,从而导致一次调频动作不合格。
中调直调电厂与调度远动通信一般均有2~4个通信(至少2个),几个通信之间可以人为切换和故障时自动切换,在切换过程中,会造成数据不刷新,故障切换的时间有时达到20~60s,目前南方电网和广西中调104通信故障数据切换的时间至少有25s 以上,切换时间的长短决定于通信程序参数设置。
如切换一个通信不成功再切换到下一个通信,则需要更长的时间。
电厂作为与中调远动通信的从站,完全是被动的,通信故障和切换,考核系统中数据是否正确,目前无法知道。
电厂与调度通信故障数据传输出现问题时,一次调频可能直接被考核,但这可能不是电厂本身的原因造成。
2.2存在问题(1)目前电厂与调度远动通信采用速率低的串口通信,造成考核不合格。
(2)通信刷新死区设置不当,用于考核和控制的遥测量未能及时刷新,造成考核不合格。
(3)通道故障或通信故障造成考核不合格。
2.3改进措施(1)考核系统全部采用高速率通信数据作为一次调频考核系统的数据,如采用远动网络(104)通信、PMU网络通信等数据。
表1为101串口通信、104网络通信和PMU网络通信速率对比表。
(2)调整刷新死区:减小重要遥测量(用于考核或实时控制)的刷新死区(大化电厂直接改为0,即每个扫描周期均上送重要遥测量),以及适当增加非重要遥测量的刷新死区,确保重要遥测量达到“实时同步刷新”,非重要遥测量少占用宝贵的通信资源。
(3)建议考核系统采用2个以上的网络通信的数据进行并行考核,任一个合格即判定为合格,避免单一数据切换过程中出现不合格。
(4)以电厂现地数据为依据,申请免考。
2.4改进后的效果上述第(1)项,从广东电网和广西电网考核系统采纳高速率的通信数据后,考核结果得到了明显改善。
但目前广西电网仍保留大部分的串口通信方式,各通信之间存在切换和平等权限(即没有明显的主备用关系),考核结果仍有相当部分与实际情况不符。
上述第(2)项实施后,中调侧用于考核和控制的重要遥测量(有功功率)刷新速度除总召唤外,已由原来的有时达到20~30s变为每4~6s刷新一次,提高了考核合格率。
3测频原理不同对考核系统影响的研究3.1分析研究情况(1)测频原理不一样,考核系统频率和各电厂相差较大。
调速器测频与调度GPS系统频率测频原理性差别较大,导致一次调频动作和复归时间与调度的动作和复归时间相差较大,加上一次调频频率偏差对应的负荷变化量不大,综合导致了考核不合格。
(2)整个广西电网中,系统频率存在差异,导致一次调频存在测频偏差。
(3)各电厂的测频环节和电网考核的测频均有偏差,测频软件中均有一定的滤波平均处理,频率测量会有一定的偏差。
再有调速器中频率偏差只要<0.01Hz即为合格,本身也允许了一定的误差。
基于以上原因,如一次调频动作早了,一次调频的提前增加量则没有效果。
如大化电厂增加的动作表1101串口通信与104网络通信性能对比表101串口通信 104网络通信 PMU网络通信 数据刷新时间 4~6 s <1 s <1 s完成总召唤时间 30 s <2 s <2 s水电站机电技术量(约5MW)可能在未开始计算前已动作完,而理论的动作时间开始后,频率偏差量近半年来的考核量只0.02~0.03Hz,平均下来一般不到0.02Hz。
而0.02Hz对应的动作负荷只有1~1.5MW,而负荷波动值就达到了1~1.5MW,也就是说有可能计算出来的结果可能还未消除负荷波动或正常变化的影响。
3.2存在问题系统频差不同步、测频存在偏差,导致一次调频考核开始时间和结束时间出现偏差,动作不合格。
3.3改进措施(1)加大一次调频频差对应的动作量。
(2)改造调速器测频回路,提高测频精度,但不一定能实现,或效果不明显。
如部分水电厂采用可靠的高速记数模块进行测频,测频精度取决于模块的运算速率,当时的条件下,已无法再提高精度;有些电厂采用外置的单片机测频板,测频精度会达到更高,但可靠性不一定比PLC测频模块高。
3.4改进后的效果广西分公司部分水电厂和火电厂采纳后,考核正确性大幅提高。
4控制模式和考核模式不同对考核系统影响的研究4.1分析研究情况(1)考虑到调速器控制的可靠性和与监控控制配合,目前大部分水电厂调速器的调节模式绝大多数采用“开度模式”,频率大于一次调频动作死区时,一次调频动作后导叶按一次调频偏差量进行了调整。
而目前一次调频辅助服务考核系统按“功率模式”进行考核,判断的是有功功率负荷变化量。
两者模式存在偏差。
(2)对水轮发电机组来说,两种模式之间的变化率并不相等。
在水头较低时,或在水轮机固定特性情况下,可能有功功率的变化幅值达不到考核要求。