脱硫常见问题及解决方案大起底
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半水煤气脱硫存在的问题、原因分析及措施1.脱硫工段存在的主要问题1.1脱硫效率低1.2脱硫辅料消耗高(特别是碱耗高)1.3脱硫塔堵塔1.4副盐高(NaCNS、Na2S2O3、Na2SO4)1.5脱硫中悬浮硫含量高2.原因分析2.1脱硫效率低的原因:2.1.1脱硫液成分不合格,碱含量低、脱硫催化剂加入量不够、催化剂效率低。
2.1.2脱硫液中悬浮硫高、副盐高。
2.1.3脱硫设备偏小,或脱硫设备设计不合理,如:液气比不够,喷淋密度不够。
2.1.4脱硫塔堵塔,液体偏流,液体分布不均。
2.2堵塔的原因:2.2.1脱硫液中悬浮硫高(堵塔的主要原因之一)2.2.2脱硫液中副盐高(堵塔的主要原因)2.2.3操作不当,循环量偏小,液体偏流,填料层局部形成干区,慢慢由于硫泡沫、副盐或煤气中的杂质而结住,并逐渐扩大了板结面积。
2.3脱硫辅料消耗高,特别是碱耗高的原因:2.3.1脱硫液温度控制太低,再生时间短,或者自吸空气量小造成NaHCO3/Na2CO3比太高。
(正常情况下NaHCO3/Na2CO3比小于6)2.3.2副盐增长太快。
2.3.3煤气中焦油、苯、酚类含量高,造成飞泡冒槽。
2.3.4跑、冒、滴、漏。
2.4悬浮硫高的原因2.4.1再生温度高,硫颗粒不易聚结,难浮选。
2.4.2再生吸入空气量太小,得不到再生,或者空气量太大,再生槽内脱硫液翻滚,碰撞,硫泡沫破碎难浮选。
2.4.3泡沫层的厚度太薄或者太厚。
2.5副盐高的原因2.5.1.脱硫温度高,脱硫液温度达到45℃,副盐生成快,50℃以上副盐会急剧上升。
(这是副盐高的主要原因之一)2.5.2高温熔硫时,硫与碱反应迅速(这是副盐高的主要原因),这同时也是碱耗高的原因。
2.5.3溶液中悬浮硫高也是副反应发生的原因之一,而且反应速度会随硫颗粒的细小、颗粒数量的增加以及脱硫液温度的升高而加快。
2.5.4脱硫液中溶解氧过高,接触时间过长,副盐会增加(这个同时要满足温度过高,PH>9),这个发生的可能性不大,正常再生槽吹风强度是60m3/m2.h,我们目前为56m3/m2.h。
脱硫CEMS常见故障及处理方法2.1分析仪显示SO2、NOX数值偏低,O2显示偏高分析仪预处理系统有漏气,检查漏点处理。
可能原因是采样管路、连接接头、过滤器、冷凝器、蠕动泵管等密封不严,可将所有接头螺帽拧紧;将针阀顺时针旋到底(关死旁路),堵死截止阀上端的进气口,如果浮子流量计小球到最低,且仪表出现报警说明柜内各装置密封良好,则对采样系统进行漏点检查,若流量计有读数测对分析柜内系统进行检查。
2.2分析仪流量计读数显式过低正常情况下流量计读数显示在1.0-1.2ml之间,调整旁路针型阀读数指示能否正常,若读数低,检查取样泵是否工作常,分析柜内管路、滤芯及采样探杆、探头滤芯是否堵塞。
2.3 SO2读数自动吹扫后显示过低或过高,经过十几分钟左右恢复正常。
(1)通常U23分析仪表出厂设置自动吹扫周期为6小时,吹扫时间为360S。
采样探头加热温度在140°C左右,探杆长度1.5米,正常测量过程中,探杆在烟道的位置,探杆中的水以液态形式存在,与SO2反应消耗一部分,吹扫过程中将探杆中的水分吹走,使得SO2显示偏高,经过十几分钟后水分重新聚集在探杆内,读数逐渐恢复正常。
建议将探杆探头改为带加热装置,阻止探杆中的水分与SO2反应。
(2)自动吹扫过程中,如果吹扫用的压缩空气带有水、油等杂志,吹扫完毕,加热管线温度还立刻恢复的设定温度(出厂设定在140°C),采用管线中压缩空气中的水以液态形式存在,与SO2反应造成读数偏低。
带伴热管线温度升高水变为气态不再与SO2反应,读数显示正常。
处理方法,将压缩空气气源改造,气源从脱硫压缩空气出口改为主厂房压缩空气母管处引入,并在脱硫CEMS 吹扫用气中加装一套空气净化装置,保证气源品质合格。
2.4分析柜故障指示灯亮,PAS-DAS系统中显示故障报警(1)气体分析仪发故障报警导致分析柜故障灯亮。
分析仪故障时,液晶屏右缘显示“F”(故障),故障信息会被记录在日志中,在输入模式中用菜单路径“分析仪状态-状态-日志/故障”可调用故障信息。
脱硫系统运行中常见问题及处理1 引言石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺是目前较为成熟的脱硫工艺,被广泛应用于火电厂烟气净化处理系统中,我公司三四期脱硫系统陆续投入运行,在调试及运行过程中出现了一些问题,也是其它电厂经常遇到的问题。
2 吸收塔溢流问题2.1 吸收塔溢流现象调试及运行中吸收塔会发生浆液溢流现象,而且此现象很普遍。
溢流现象不是连续的,而且有一定的规律性,表面现象来看,很不好解释。
例如我公司#5吸收塔溢流管线标高为11150mm,溢流排水管线位置13110mm,上面呼吸孔标高为14000mm。
系统停运时液位正常,运行中液位显示10000mm时溢流口开始间歇性溢流,并从呼吸孔排出泡沫。
对液位计、溢流口几何高度进行校验,没有发现问题。
当液位降低到8.5米左右,烟气会从塔体溢流口冒出,造成浆液从呼吸孔喷出。
2.2 原因分析DCS显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而不是吸收塔内真实液位。
由于循环泵、氧化风机的运行,而且水中杂质(有机物,盐类等)、氧量较大,而引起浆液中含有大量气泡、或泡沫,从而造成吸收塔内浆液的不均匀性,由于浆液密度表计取样来自吸收塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,造成仪表显示偏低。
我公司脱硫用水采自机组循环水排污水,水质较差,有机物较高可达30~40,CL-含量超过1100 mg/l。
此时吸收塔内液位超过了表计显示液位,此时塔内液位已经达到了溢流口的高度,再加上脉冲扰动、氧化空气鼓入、浆液的喷淋等因素的综合影响而引起的液位波动,并且浆液液面随时发生变化,导致吸收塔间歇性溢流。
2.3 处理方案2.3.1 确定合理液位调试期间确定合理的运行液位,根据现场运行条件,人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄露。
修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,控制液位在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。
2.3.2 加入消泡剂尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,也难免吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。
脱硫施工易出现问题总结1,吸收塔底板施工1.1问题吸收塔底板与吸收塔混凝土基础之间铺实程度很大程度上影响吸收塔底板的使用寿命。
若吸收塔底板与混凝土基础间存在间隙,在浆液及搅拌作用下底板会出现起伏波动,底部防腐鳞片便容易出现裂纹,进而脱落,失去防腐功能。
在浆液的长期作用下,底板被腐蚀从吸收塔底板与基础间出现漏浆问题。
1.2 解决方案以合理的施工、布置提前预防,以避免返工或后续底板漏浆问题。
1.2.2 骨架层混凝土浇筑时的找平土建浇筑混凝土时必须对对混凝土的平整度进行控制。
在进行高度控制时考虑混凝土的凝固收缩原因以浇筑的混凝土高度略高于预埋骨架为宜。
在混凝土强度达到满足施工要求后再对略高的部分进行处理,以骨架高度为标准。
12.3 底板间焊接及底板与骨架的焊接底板的绝大部分钢板是进行四边焊接,且焊缝长度较长,若焊接顺序不合理使得热应力无法消除,使得焊接变形,进而底板焊接的周边翘鼓。
板的焊接必须先短焊缝后长焊缝,采用点焊及间断焊不可将一条焊缝一次焊完并注意对称焊接。
1.2.4 底板与基础间出现缝隙时的处理在吸收塔底板施工后进行检查,人在底板上跳动观察底板是否起伏及听底板的声音判断底板与基础是否贴近。
当发现底板与基础混凝土间存在缝隙时必须进行处理。
最可行的办法是在存在缝隙的钢板上割出大小合适的孔洞,将微膨胀混凝土从开的孔洞处灌入,水泥尽量稀释大些以便顺利灌入缝隙。
在灌入水泥浆后隔适当时间进行检验,直到缝隙消失。
将隔开的底板打磨焊接,焊接后将焊缝打磨处理。
2,鳞片防腐施工脱硫防腐施工在整个项目中都是至关重要的,有些脱硫项目在投入半年就出现吸收塔管口、喷淋层支撑梁、喷淋层区壁板及原烟道顶部檐口漏浆问题。
有时不得不停炉检修,防腐施工对脱硫能否正常运行及项目运行年限起着至关重要的作用。
而在脱硫项目中较易出现问题部位主要在吸收塔管口、喷淋层支撑梁、喷淋区壁板及原烟道顶部檐口。
2.1施工的验收喷砂效果是影响整体鳞片防腐质量的前提,喷砂效果必须严格检查。
脱硫吸收塔系统常见故障分析及处理脱硫系统的发生的故障主要是吸收塔系统出现的异常工况,分析吸收塔系统浆液循环泵叶轮磨损、浆液泵出口母管堵塞、吸收塔内浆液异常等对吸收塔出口参数的影响,并提出了各种异常现象发生时的解决方法,为减少脱硫系统故障,确保烟气达标排放提供参考。
1脱硫系统概况石灰石-石膏湿法脱硫工艺是目前较为成熟的脱硫技术。
莱城电厂4台300MW机组采用石灰石-石膏的湿法烟气脱硫工艺,一炉一塔设计。
自投运以来,脱硫设施投运率超过99.0%、脱硫效率保持在95%以上。
整套系统于2008年12月底完成安装调试,运行稳定。
系统全烟气量脱硫时,脱硫后烟气温度不低于80℃。
校核煤种工况下确保FGD装置排放的SO2浓度不超标;当FGD入口烟气SO2浓度比设计煤种增加25%时仍能安全稳定运行。
吸收塔系统是影响脱硫效率的核心部件,自下而上可分为氧化结晶区、吸收区、除雾区三个主要的功能区。
2吸收塔系统常见故障分析及解决方法2.1循环泵叶轮及泵壳磨损对吸收塔参数的影响脱硫系统运行中,因浆液循环泵中介质为石灰石浆液,外加浆液中pH值变化较大,因此,浆液循环泵的磨损在所难免。
浆液在泵内高速流动,对泵壳产生一定的冲刷磨损,造成泵壳壁厚变薄、磨穿的情况。
当泵壳减薄后,经叶轮作功后的浆液回流量相应增加,浆液循环总量减小,压头理所当然达不到应有的高度,吸收效果变差,出力不能达到额定值,吸收塔参数异常,脱硫效率降低。
解决方案:当浆液循环本叶轮及泵壳磨损严重时,相应出现浆液循环泵电流减小,出力降低,将循环量减少,此时应停止运行,对该泵叶轮及泵壳进行特殊工艺防磨,当防磨工作处理且养护完毕,可在此投入运行。
当叶轮磨损严重时根据运行周期可更换新叶轮,以保持正常浆液循环量。
2.2循环泵出口喷头及母管堵塞对参数的影响吸收塔系统运行中,经常出现浆液循环泵出力降低的情况,在排除浆液循环泵磨损等情况外,应考虑浆液循环泵出口喷头及母管堵塞。
一旦以上部位堵塞,必将造成浆液流量减少,浆液循环泵出力降低,浆液喷淋扩散半径减小,吸收塔内浆液喷淋不均,泵壳发热等现象,形成“烟气走廊”的机率大为增加,因而降低脱硫系统效率。
脱硫系统故障及处理汇总1.工艺水中断处理(1)故障现象1、工艺水压力低报警信号发出。
2、生产现场各处用水中断。
3、相关浆液箱液位下降。
4、真空皮带脱水机及真空泵跳闸。
(2)产生原因分析1、运行工艺水泵故障,备用水泵联动不成功。
2、工艺水泵出口门关闭。
3、工艺水箱液位太低,工艺水泵跳闸。
4、工艺水管破裂。
(3)处理方法1、确认真空皮带脱水机及真空泵联动正常2、停止石膏排出泵运行。
3、立即停止给料,并停止滤液水泵运行。
4、查明工艺水中断原因,及时汇报值长及分场,尽快恢复供水。
5、根据冲洗水箱、滤饼冲洗水箱液位情况,停止相应泵运行。
6、在处理过程中,密切监视吸收塔温度、液位及石灰石浆液箱液位变化情况,必要时按短时停机规定处理。
2.脱硫增压机故障(1)故障现象1、"脱硫增压风机跳闸"声光报警发出。
2、脱硫增压风机指示灯红灯熄,黄灯亮,电机停止转动。
3、脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭。
4、若给浆系统投自动时,连锁停止给浆。
(2)产生原因分析1、事故按钮按下。
2、脱硫增压风机失电。
3、吸收塔再循环泵全停。
4、脱硫装置压损过大或进出口烟气挡板开启不到位。
5、增压风机轴承温度过高。
6、电机轴承温度过高。
7、电机线圈温度过高。
8、风机轴承振动过大。
9、电气故障(过负荷、过流保护、差动保护动作)。
10、增压风机发生喘振。
11、热烟气中含尘量过大。
12、锅炉负荷过低。
(3)处理方法1、确认脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭,若连锁不良应手动处理。
2、检查增压风机跳闸原因,若属连锁动作造成,应待系统恢复正常后,方可重新启动。
3、若属风机设备故障造成,应及时汇报值长及分场,联系检修人员处理。
在故障未查实处理完毕之前,严禁重新启动风机。
4、若短时间内不能恢复运行,按短时停机的规定处理3.吸收塔再循环泵全停(1)故障现象1、"再循环泵跳闸"声光报警信号发出。
锅炉脱硫设备维修方案1. 引言锅炉脱硫设备是用于去除燃煤锅炉废气中SO2的设备。
在锅炉运行过程中,可能会出现一些故障和问题,使得锅炉脱硫设备无法正常工作。
因此,本文将介绍锅炉脱硫设备的常见问题以及相应的维修方案。
2. 常见问题及解决方案2.1 脱硫塔堵塞脱硫塔堵塞可能会引起脱硫效率降低,严重的话会导致脱硫塔停机。
如果发现脱硫塔堵塞的情况,需要采取相应的措施进行处理。
2.1.1 清理脱硫塔首先需要停止脱硫塔的运行,并确认脱硫塔内没有残余的化学药剂物质。
然后,使用高压水枪或清洗设备进行清洗,清除脱硫塔内的杂物和沉积物,并且清洗出口处的堵塞物。
2.1.2 更换堵塞严重的填料如果清洗无法解决脱硫塔的堵塞问题,就需要更换堵塞严重的填料。
在更换填料的过程中,需要根据实际情况进行操作,具体可以参考设备操作手册。
2.2 除氧器堵塞锅炉脱硫设备中的除氧器是用于清除废气中O2的设备。
如果除氧器堵塞,会严重影响设备的运行效率和脱硫的效果。
因此,需要及时采取措施解决这个问题。
2.2.1 清洗除氧器首先需要停机,关闭排气阀和进气阀后,清洗除氧器,并用高压气体将除氧器内的杂物泄放出去。
如果仍有堵塞的情况,需要更换除氧器内的材料。
2.2.2 更换除氧器内的材料如果清洗无法解决除氧器堵塞问题,就需要更换除氧器内的材料。
实际操作时,需要根据设备手册和相关规定进行更换操作。
2.3 化学药剂输送管堵塞化学药剂输送管的堵塞可能会导致脱硫效率降低或者停机,因此需要及时处理。
2.3.1 清洗输送管道首先需要停机,并关闭适当的阀门。
然后,使用高压气体进行输送管道的清洗,以清除可能存在的杂质和沉积物。
2.3.2 更换输送管道如果清洗无法解决输送管道堵塞问题,就需要更换输送管道。
在更换管道的过程中,需要根据设备手册和相关规定进行操作。
3. 结论通过对锅炉脱硫设备常见故障的分析及相应维修方案的介绍,可以提高设备操作人员的故障排除能力,保证设备的正常运行。
目录1.脱硫概述2.脱硫系统存在的问题3.脱硫系统已改造的项目4.脱硫系统以后下一步打算一:脱硫概述内蒙古上都电厂现有4×600MW空冷机组,编号为1号机(炉)、2号机(炉)、 3号机(炉)、4号机(炉).烟气脱硫工程FGD按4台机组统一规划。
工程对1-4号炉进行100%烟气脱硫,锅炉额定出力为2070t/h。
分二期工程建造。
一、二期脱硫工程相继于2006年11月和2007年12月投运。
一期工程由北京博奇公司以总承包的方式设计、安装,一期脱硫工程采用比较成熟的日本川崎石灰水-石膏湿式烟气脱硫工艺,采用一炉一塔脱硫装置。
脱硫率不小于95%。
二期工程由山东三融公司以总承包的方式设计、安装,二期脱硫工程采用比较成熟的德国比晓芙石灰水-石膏湿式烟气脱硫工艺,采用一炉一塔脱硫装置。
脱硫率不小于95%。
一二期脱硫自投产以来从设计到安装都存在一些问题,经过对设备及系统的改造和治理,脱硫系统基本可以运行。
但是要达到安全、经济、稳定运行还有一定的差距,还需我们进一步对设备及系统进行改造和治理。
现在我们厂1-4号脱硫维护均由北京博奇公司承包,材料由上都电厂供应,电厂负责监督和考核。
承包方在脱硫岛EPC范围内提供1-4号炉整套石灰石—石膏湿法全烟气脱硫装置及1-4号炉公用设施(石灰石浆液制备、石膏脱水处理、供电系统和DCS控制系统等)的设计安装,1-4号炉公用设施的土建工程一次建成。
脱硫系统至少包括以下部分:—烟气(再热)系统—湿式吸收塔系统装置—石灰石称重、卸料、破碎、储存系统—石灰石浆液制备系统— FGD石膏脱水及贮存系统—石膏浆液排空及回收系统—工艺水供应系统—废水排放系统—脱硫岛范围内的钢结构、楼梯和平台—保温和油漆—检修起吊设施— I&C设备—配电系统—采暖、通风、除尘及空调—供排水系统—通讯工程—消防及火灾报警—压缩空气系统1.脱硫系统存在的问题3.脱硫系统已改造的项目1)#1、#2石膏排出泵机封冷却水、冲洗水排水系统改造2)#1、#2浆液循环泵、增压风机冷却水回收3)#1、#2浆液循环泵入口管道保温4)一期真空泵排气管改造5)一期工艺水管改造6)#1、#2GGH、PH计及入口烟道增加步道及平台7)一期脱硫真空皮带脱水机下料系统改造8)二期脱硫工艺水系统改造9)#3、#4综合泵房冷却水回水系统改造10)#3、#4增压风机进出口围带改造11)#1-#4旁路烟道安装烟气监测装置12)#3、#4浆液循环泵A、B联轴器改造13)#3B浆液循环泵叶轮连接方式改造14)一期浆液循环泵叶轮、机封、入口护套耐磨板及吸收塔搅拌器机封、叶片、轴等备件国产化改造4.脱硫系统下一步打算1)针对脱硫现场存在的问题,逐一进行整改2)对进口设备备件进一步国产化3)通过对脱硫设备及系统的改造,使脱硫系统逐步由可以运行过度到安全、经济、稳定运行。
1 吸收塔运行中的问题1.1吸收塔入口积灰4月,脱硫随机组停运检修,在对吸收塔入口检查时发现有大量的积灰,积灰溢流进入GGH入口,将下部冲洗槽堵死。
针对这一现象,进行了认真分析,认为烟气在吸收塔内被石灰石浆液洗涤过程中产生大量的泡沫,吸收塔烟道入口设计标高为15.1m,坡度1000,而吸收塔液位标高控制在14.5±0.2 m,泡沫带有部分石膏浆液流入烟道,造成入口积灰。
吸收塔内因有泡沫产生,在运行中应定期加入消泡剂,外方专家调试时规定的加消泡剂的方法,是以吸收塔烟温下降为根据,没有按手册中的计算方法进行加药。
分析后认为这种方法是不科学的,通过查阅资料,找到了加消泡剂的依据,并根据我公司脱硫系统运行的实际情况,核算了加入量及周期,按原设计值计算 1.9m3/h(废水处理量)×24h ×10g/ m3=0.456kg/h,实际运行约1.6 m3/h废水量,每天约加入0.37 kg/d就可起到消泡作用,根据计算结果制定了加药制度,并将原设计吸收塔液位由14.5m设定为14m,运行一年来检查烟道入口没有发现积灰。
1.2石膏抽出泵运行控制方式的调整吸收塔石膏抽出泵设计运行方式为一运一备用,备用泵入口门设定为全开,DCS控制为自动备用状态,运行一段时间后我们发现备用泵经常堵塞,更为严重的是冬季由于泵壳里的浆液不流动造成泵体冻裂,分析后认为,抽出泵入口在吸收塔低部,浆液密度高达1100kg/ m3,泵停止运行后由于浆液的沉淀、凝固,段时间内就可能发生堵转,备用泵无法正常启动,根本没有起到备用的作用。
为此,我们改变了泵投运自动控制程序,将#1、2抽出泵由自动改为手动备用,即在#1泵运行时,将#2泵备用入口门关闭,泵体内浆液放空,冲洗干净,运行一段时间后,未再发生泵堵转和冬季冻结现象。
2 原烟气密封档板缺陷的处理下部原烟气密封风机档板的运行方式为在脱硫正常运行时处在关闭状态,停运时开启档板起到密封烟气的作用,但是由于该档板卡涩,起不到密封烟气的作用,每次脱硫停运,都需要进行拆检才能开启,2002年10月在检修过程中将档板拆下后进行了认真的分析,认为造成卡涩的原因为该门安装方式不合理,原门安装方向向烟气侧翻转并横向安装,档板内口稍有积灰就会造成卡涩现象,在此次检修中我们将门掉转了安装方向,解决了该门的卡涩问题。
一、脱硫效率低1.脱硫效率低的原因分析:(1)设计因素设计是基础,包括L/G、烟气流速、浆液停留时间、氧化空气量、喷淋层设计等。
应该说,目前国内脱硫设计已经非常成熟,而且都是程序化,各家脱硫公司设计大同小异。
(2)烟气因素其次考虑烟气方面,包括烟气量、入口SO2浓度、入口烟尘含量、烟气含氧量、烟气中的其他成分等。
是否超出设计值。
(3)脱硫吸收剂石灰石的纯度、活性等,石灰石中的其他成分,包括SiO2、镁、铝、铁等。
特别是白云石等惰性物质。
(4)运行控制因素运行中吸收塔浆液的控制,起到关键因素。
包括吸收塔PH值控制、吸收塔浆液浓度、吸收塔浆液过饱和度、循环浆液量、Ca/S、氧化风量、废水排放量、杂质等。
(5)水水的因素相对较小,主要是水的来源以及成分。
(7)其他因素包括旁路状态、GGH泄露等。
2.改进措施及运行控制要点从上面的分析看出,影响FGD系统脱硫率的因素很多,这些因素叉相互关联,以下提出了改进FGD系统脱硫效率的一些原则措施,供参考。
(1)FGD系统的设计是关键。
根据具体工程来选定合适的设计和运行参数是每个FGD系统供应商在工程系统设计初期所必须面对的重要课题。
特别是设计煤种的问题。
太高造价大,低了风险大。
特别是目前国内煤炭品质不一,供需矛盾突出,造成很多电厂燃烧煤种严重超出设计值,脱硫系统无法长期稳定运行,同时对脱硫系统造成严重的危害。
(2)控制好锅炉的燃烧和电除尘器的运行,使进入FGD系统的烟气参数在设计范围内。
必须从脱硫的源头着手,方能解决问题。
(3)选择高品位、活性好的石灰石作为吸收剂。
(4)保证FGD工艺水水质。
(5)合理使用添加剂。
(6)根据具体情况,调整好FGD各系统的运行控制参数。
特别是PH值、浆液浓度、CL/Mg 离子等。
(7)做好FGD系统的运行维护、检修、管理等工作。
二、除雾器结垢堵塞1.除雾器结垢堵塞的原因分析经过脱硫后的净烟气中含有大量的固体物质,在经过除雾器时多数以浆液的形式被捕捉下来,粘结在除雾器表面上,如果得不到及时的冲洗,会迅速沉积下来,逐渐失去水分而成为石膏垢。
由于除雾器材料多数为PP,强度一般较小,在粘结的石膏垢达到其承受极限的时候,就会造成除雾器坍塌事故。
沉积在除雾器表面的浆液中所含的物质是引起结垢的原因。
如果这些污垢不能得到及时的冲洗,就会在除雾器叶片上沉积,进而造成除雾器堵塞。
结垢主要分为两种类型:(1)湿-干垢:多数除雾器结垢都是这种类型。
因烟气携带浆液的雾滴被除雾器折板捕捉后,在环境温度,粘性力和重力的作用下,固体物质与水分逐渐分离,堆积形成结垢。
这类垢较为松软,通过简单的机械清理以及水冲洗方式即可得到清除。
(2)结晶垢:少数情况下,由于雾滴中含有少量亚硫酸钙和未反应完全的石灰石,会继续进行与塔内类似的各种化学反应,反应物也会粘结在除雾器表面造成结垢,这些垢较为坚硬,形成后不易冲洗。
2.防止除雾器堵塞的措施由于除雾器的功能就是捕捉烟气携带的雾滴,因此形成湿-干类型的垢属于正常现象,脱硫系统都设计有冲洗装置将沉积的石膏垢定期及时冲洗掉,防止其堆积。
正常运行期间,应按照设备厂家要求的冲洗水流量和冲洗频率进行冲洗,可防止结垢物堆积,同时防止发生堵塞和坍塌事故。
应重点进行以下工作:(1)定期进行冲洗,通常2小时一次,低负荷可适当延长确保冲洗压力,要求冲洗时喷嘴处压力0.25-0.3MPa;(2)定期检查冲洗阀门,防止阀门内漏,确保除雾器压力测量准确,建议采用环形取压,同时带吹扫。
只有准确的压力测量,才能正确的进行监控;(3)严格控制吸收塔浆液浓度(小于20wt%);(4)避免长期高PH运行,另外PH波动不能太剧烈。
三、石膏品质差1.影响石膏品质的因素石膏品质差主要表现在以下几方面:石膏含水率高(大于10%);石膏纯度低;石膏中CaCO3\CaSO3超标;石膏中的CL-、可溶性盐(如镁盐等)含量高等。
水泥厂对石膏水分、纯度、CL要求较高,CL高则影响水泥的粘性。
在石膏的生成过程中,如果工艺条件控制不好,往往会生成层状或针状晶体,尤其是针状晶体,形成的石膏颗粒小,粘性大,难以脱水,如CaSO3·1/2H2O晶体。
而理想的石膏晶体(CaSO4·2H2O)应是短柱状,比前者颗粒大,易于脱水。
所以,控制好吸收塔内化学反应条件和结晶条件,使之生成粗颗粒和短柱状的石膏晶体,同时调整好系统设备的运行状态是石膏正常脱水的保证。
(1)吸收塔内浆液成分因素•石膏来源自吸收塔内浆液,其品质的好坏,根本上由吸收塔内反应环境及反应物质决定。
常见影响石膏含水率的因素:••浆液中杂质成分过高:飞灰、CaSO3、CaCO3、 Cl-、Mg2+、含量高,前三者本身颗粒较小不易脱水;而过多的Mg2+则影响石膏结晶的形状,因增加了浆液的粘度而抑制颗粒物的沉淀过程;••Cl-过高也会影响石膏的结晶。
通常吸收塔内要求Mg2+<5000ppm, Cl- <10000ppm,否则脱水就有影响。
••石膏在塔内停留时间短,结晶时间不足,其颗粒小;••浆液过稀,石膏过饱和度不足,浆液浓度低于10wt%。
•(2)设备因素•旋流器分离效果差,造成脱水机上浆液浓度过低;••真空度过低:一般在0.04~0.06MPa之间最为合适,过高会造成真空泵过载;过低的原因可能是真空系统泄漏、滤饼厚度不足(20~40mm之间)、滤布破损等;••小颗粒堵塞滤布或者滤布冲洗不足;••真空泵入口堵塞、真空槽与皮带孔相对位置偏移,皮带上的真空度下降。
•2.石膏品质差解决措施(1)设计核算应首先对设计进行核算,检查吸收塔容积、石膏结晶时间(15h以上)、氧化空气量进行检查,是否满足要求。
(2)分析吸收塔浆液成分对吸收塔浆液进行取样分析,检查浆液内各成分,包括固相和液相。
(3)检查石膏旋流站检查旋流站压力是否合适,旋流子是否磨损。
同时对顶流和底流取样分析,确定旋流子分配比。
(4)检查皮带机设备包括石膏底流是否分布均匀,石膏滤饼厚度是否合适不至于太薄或太厚,滤布是否堵塞或损坏,真空度是否偏低或偏高,管道有否泄漏,滤布/滤饼冲洗水是否正常等。
(5)检查石灰石品质石灰石中CaCO3含量低、白云石及各种惰性物质如砂、黏土等含量高将引起石膏品质低下;石灰石浆液粒径过大不仅影响脱硫效率,且使石灰石的利用率偏低,石膏纯度低。
3.运行建议(1)提高锅炉燃烧效率,保证电除尘效率,尽可能控制烟气中的粉尘浓度在设计范围内。
(2)保证吸收剂石灰石的质量。
石灰石的杂质如惰性成分除对脱硫率有不利影响外,还对石膏的质量有不利的影响,因此应尽可能提高石灰石的纯度及提供合理的细度。
(3)保证工艺水的质量,控制水中的悬浮物、CL-、F-、Ca2+等的含量在设计范围内。
(4)选择合理的吸收塔浆液PH值,避免PH值大波动,保证塔内浆液CaCO3含量在设计范围内。
(5)选择合理的吸收塔浆液密度运行值,浆液含固率不能过小或过大。
(6)保证吸收塔浆液的充分氧化,定期化验,使塔内浆液的成分在设计范围内。
(7)对石膏浆液旋流器应定期进行清洗维护,定期检验底流密度,发现偏离正常值时及时查明原因并作相应处理。
(8)对石膏皮带脱水机、真空泵等设备应定期进行清洗维护,保证设备的效率,滤布和真空系统是重点检查维护对象。
加强对石膏滤饼的冲洗。
(9)定期维护校验FGD系统内的重要仪表如PH计、密度计等,使之能真实反映系统的运行状况。
(10)适当地加大系统的废水排放量。
(11)控制好燃煤的含硫量,使之在设计范围内。
四、浆液泵的腐蚀与磨损1.浆液泵的腐蚀与磨损机理由脱硫工艺的特点决定了,所有中间介质均为腐蚀性液体,同时液体中均携带有颗粒物。
接触这些浆液的设备,如泵、管道的磨损和腐蚀是免不了的。
特别是对于泵,常伴有汽蚀现象发生,加剧了泵的磨损。
磨损是指含有硬颗粒的流体相对于固体运动,固体表面被冲蚀破坏。
磨损可分为冲刷磨损和撞击磨损,设备的磨损是冲刷磨损和撞击磨损综合作用的结果。
(1)泵汽蚀的危害汽蚀主要是由于泵和系统设计不当、入口堵塞造成流量过低而造成的,包括泵的进口管道设计不合理,出现涡流和浆液发生扰动;进人泵内的气泡过多以及浆液中的含气量较大也会加剧汽蚀。
产生噪声和振动、缩短泵的使用寿命、影响泵的运转性能2.影响泵磨损的因素磨损速度主要取决于材质和泵的转速、输送介质的密度。
泵与系统的合理设计、选用耐磨材料、减少进人泵内的空气量、调整好吸人侧护板与叶轮之间的间隙是减少汽蚀、磨损,提高寿命的关键措施。
针对石膏系统的生产流程,改变设备的运行工况,即降低浆液泵输送介质的密度,可大大地延长设备的寿命。
2.降低磨损的对策基于脱硫浆液的特性,泵磨损是必然,运行中应重点较少泵的磨损,延长泵的使用寿命。
•严格控制浆液流速在设计值范围内;••保证入口烟尘浓度低于设计值;••保证石灰石细粉品质,粒度、纯度符合设计要求;••采用耐磨材料或耐磨涂层;••控制浆液密度在设计值范围内。
•3.降低腐蚀的对策•严格控制浆液PH,禁止长期低PH值运行;••定期对PH计进行标定,保证PH计显示准确,避免PH大起大落;••多排废水,降低浆液中的CL离子小于20000ppm。
•六、机械密封损坏1.机械密封结构原理机械密封,亦称端面密封,是一种限制工作流体沿转轴泄露的、无填料的端面密封装置,主要由静环、动环、弹性(或磁性)元件、传动元件和辅助密封圈等组成。
机械密封有至少一对垂直于旋转轴线的端面,该端面在流体压力及补偿机械外弹力的作用下,加之辅助密封的配合,与另一端面保持贴合并相对滑动,从而防止流体泄漏。
由于两个端面紧密贴合,使密封端面之间的分界形成一微小间隙,当一定压力的介质通过此间隙时,会形成极薄的液膜并产生阻力,阻止介质泄漏:液膜又可以使端面得以润滑,由此获得长期的密封效果。
机械密封由于其泄露量小,密封可靠,摩擦功耗低,使用周期长,对轴(或轴承)磨损小,能满足多种工况要求等特点被广泛应用于泵等旋转设备中。
2.机械密封的重要性目前脱硫系统上95%的离心泵(水泵、浆液泵)都配备机械密封,机械密封良好的使用性能为脱硫装置的长周期、安全、平稳运行打下了物质基础。
但在脱硫系统实际运行维护中,由于机械密封引起的离心泵故障占脱硫设备总故障的 60% 以上,机械密封运行状况的好坏直接影响着脱硫装置的正常运行,必须予以重视并采取有效措施。
特别是吸收塔浆液循环泵,一旦机械密封泄露,直接影响脱硫效率,严重时会导致环保不达标,造成环保罚款。
另外,由于循环泵机封非常昂贵,频繁损坏直接影响效益。
目前吸收塔搅拌器也采用机封形式,如果出现机封损坏,有些还需要停运排空更换,给电厂造成很大麻烦。
3.机械密封泄露原因分析离心泵在运转中突然泄漏,少数是因正常磨损或己达到使用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当引起的。