一体式膜生物反应器处理中药废水
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一体式膜生物反应器处理中药废水王敏1,雷易2(1.西南交通大学联合工业工程公司,四川成都610071;2.四川省环保局,四川成都610064)[摘要]介绍了采用150t/d一体式膜生物反应器(M B R)处理某中药厂废水的设计和运行情况。
监测结果表明,出水水质优良,运行稳定,各项污染指标均优于国家一级排放标准。
运行实践证明,M B R是一种先进、高效、前景广阔的新型废水处理工艺。
[关键词]一体式膜生物反应器;中药废水;C O D[中图分类号]X703.1[文献标识码]A[文章编号]1006-1878(2004)07-0237-03膜生物反应器是废水生物处理技术和膜分离技术有机结合的一项新技术。
以膜技术的高效分离作用取代活性污泥中的二沉池,达到原来二沉池无法比拟的泥水分离和污泥浓缩效果,从而可以大幅度提高生物反应器中的污泥浓度,使泥龄增长、剩余污泥量减少、出水水质显著提高。
膜生物反应器用于生活污水的处理在国内已经有较多的应用,但用于中药废水处理的工程实际却很少见。
四川某中药厂中药废水C O D高、色度大、水质水量变化亦较大,采用传统工艺难以达到理想的效果。
该厂中药废水利用M B R工艺进行处理,经过一年的运行证实了M B R工艺的处理效果,为膜生物反应器工艺在中药废水处理中的推广应用提供了范例。
1设计原水水质及排放标准1.1原水水质该中药厂废水来源主要由洗药车间废水、制药废水、冲洗地面及设备废水及其他生活污水等组成。
设计水质及排放标准见表1。
表1设计水质及排放标准项目B O D5/(m g・L-1)C O D/(m g・L-1)S S质量浓度/(m g・L-1)p H色度/倍进水40011005004~9400排水≤20≤100≤706~9≤50 1.2工艺流程废水处理的工艺流程见图1。
车间废水和生活污水汇流后经粗格栅去除大的悬浮物和废纸屑等杂物,再经细格网去除一些细小的悬浮物和细小药材,废水流入厌氧调节池后进行水质水量的调节,同时厌氧调节池又具有厌氧反应池的功能,借助微生物发酵去除大部分C O D和色度。
厌氧调节池的出水经斜管沉淀池去除绝大部分悬浮物,出水进入M B R反应器,废水中有机物和发色物被微生物分解吸收,在自吸泵的作用下,废水通过超滤膜实现泥水分离。
超滤膜对稳定出水水质起着重要作用,出水清澈透明可以回用。
,避免对后续处理工艺造成冲击和影响处理[收稿日期]2003-09-09;[修订日期]2003-11-06[作者简介]王敏(1979—),男,河南省汝南县人,现就职于西南交通大学联合工业工程公司,硕士,主要从事废水处理工程研究与设计。
・732・2004年第24卷增刊E N V I R O N M E N T A LP R O T E C T I O NO FC H E M I C A L I N D U S T R Y效果。
按150m 3/d 处理规模,设1个池,建于地面以下,废水停留时间为13.6h ,规格为7.5m*4m*3m ,有效容积85m 3。
池内设6个隔板,便于实现泥水混合,池上面用盖板覆盖并留有通气孔洞。
2.3斜管沉淀池将厌氧调节池出水含有的悬浮物去除,以减少废水对超滤膜的污染。
斜管沉淀池是根据平流式沉淀池去除分散性颗粒的沉淀原理,在池内增加许多斜管,以加大水池过水断面的湿周,同时减小水力半径,为此在同样的水平流速时,可以大大降低雷诺数(R e ),从而减少水的紊动,促进沉淀;另外,加设斜管可使颗粒沉淀距离缩短,减少沉淀时间,沉淀效率大大提高。
出水由送水泵打入M B R 池。
斜管沉淀池规格为2m *4m *3m 。
2.4M B R 反应池M B R 反应迟内有40片中空纤维超滤膜,膜孔径0.2μm ,每片膜面积为12.5m 2。
废水进入M B R反应池后,有机物被活性污泥中的微生物分解后,混合液在自吸泵的抽吸作用下经中空纤维超滤膜实现泥水分离,得到处理出水。
自吸泵采用间歇抽吸运行,抽吸频率为13m i n 开,2m i n 关。
压力表和流量计用于测定抽吸泵施加中空纤维膜上的过滤压力和出水流量。
M B R 池规格:7.5m*4m*2.5m (有效水深2.2m ),钢砼结构。
污泥质量浓度为10000m g/L ,水力停留时间为10.5h 。
2.5污泥池污泥池1座,规格为2m *2m *1m ,有效容积3.5m 3,砖混结构,每半月由人工清理1次污泥。
2.6控制废水处理系统的控制全部集中在电控柜中。
各设备的运行全通过P L C 进行全自动化控制(可切换成手动控制模式),完成送水泵、自吸泵、鼓风机等设备的起闭和自动切换,并备有过压、过热、缺相、短流等保护和报警功能。
如M B R 池、斜管沉淀池和厌氧调节池的水位通过浮球液位计传送到P L C ,通过P L C 控制送水泵、自吸泵的动作。
当厌氧调节池超过一定水位且M B R 水位在中水位以下时,水泵开始工作,将废水送至M B R ,直到M B R 水位到达高水位。
当M B R 水位在低水位以上时,自吸泵开始间歇工作。
如果M B R 水位降至中水位以下,废水会由送水泵自动补充到高水位,其动作反复进行,直至斜管沉淀池水位下降到低水位,送水泵停止,而M B R 降至低水位以下时,自吸泵停止工作。
3调试运行与处理效果3.1调试运行工程于2002年7月开始投入试运行。
工程调试中,M B R 池的接种污泥取自城市污水处理厂的活性污泥,使M B R 池的M L S S 质量浓度达到1/L 左右。
调试开始阶段厌氧调节池废水间歇进入膜生物反应器,使污泥处于低负荷增殖、驯化状态,同时为加快污泥的增殖,适当添加营养源(面粉、尿素、磷酸二氢氨)。
20d 后污泥质量浓度达到6000g /L ,M B R 池开始连续进水,整个系统在调试运行期间进水量采取循序渐进的过程,40d 后达到系统最大处理量150m 3/d 。
工程调试经过40d 基本完成。
3.2处理效果本工程经过一年的试运行后于2003年7月由当地环保部门进行连续采样监测,顺利通过环保部门组织的验收。
出水水质稳定达标,并且优于国家一级排放标准,出水回用于工厂用水不严格的地方。
现将2003年7月连续3天的采样结果列于表2。
表2废水处理效果测点日期p H C O D/(m g・L -1)B O D 5/(m g・L -1)S S 质量浓度/(m g・L -1)色度/倍进水07-056.38112541740140007-067.6282629237228007-077.1324461038538450平均值7.041466582437377厌氧调节池出水07-057.1284630117426007-067.4873117813815007-077.332048832161300平均值7.311208437158237去除率,%17.624.964.137.1・832・2004年第24卷E N V I R O N M E N T A LP R O T E C T I O NO FC H E M I C A L I N D U S T R Y续表测点日期p HC O D/(m g・L-1)B O D5/(m g・L-1)S S质量浓度/(m g・L-1)色度/倍斜管沉淀池出水07-057.177172766.2170 07-067.147011458.012007-077.0819828007.3130平均值7.1311334077.17140去除率,%6.26.895.540.9 M B R池出水07-057.143118030 07-067.09421702007-077.383721020平均值7.203718.7023去除率,%96.795.410083.64膜污染控制与工艺技术经济分析4.1膜污染控制措施(1)反应器启动工作时,为防止膜污染,采用了膜通量分阶段由小到大的运行方式。
(2)应维持良好的水力冲刷作用,利用曝气形成的剪切力和紊动,使固体难于积聚在膜的表面,从而减少膜的堵塞和能耗。
在膜过滤压差上升速度较快时,停止抽吸,采取空曝气方法对膜面进行水力冲刷。
(3)采用间歇吸水方式延缓膜污染,流量恒定7.5m3/h,自吸泵运行13m i n停2m i n,每天运行20 h,从而保证M B R一定的空曝气时间。
自吸泵的间歇操作可通过定期停止膜过滤,使混合液流向膜面的流速为零,而由于空曝气产生的剪切作用,使膜面上的污物脱落,膜过滤性能有所恢复。
同时在停吸的过程中,由浓差极化引起的膜面有机物也会有扩散作用返回混合液主体。
(4)系统正常运行后采用低压、恒流的操作方式可以有效减缓膜污染。
本工程稳定运行100d后单位面积的膜通量仍能达到18L/(m2・h)。
(5)经过长期的运行,膜污染会缓慢增加,必须对膜进行化学清洗。
本工程在运行127d后,用质量分数为0.4%的N a O H溶液对膜组件进行化学清洗,清洗后膜基本恢复初始膜通量。
4.2技术经济分析本工程设计处理能力为150m3/d,占地面积80 m2,工程投资38.48万元,处理单位废水投资为2565元/m3;运行费用主要是电耗和膜折旧费用,鼓风机装机容量为4k W,每天24h运转,自吸泵和污水提升泵的装机容量分别为1.8k W和1.1k W,每天运行20h,则本工程的单位电耗为0.92k W・h/m3,另外本工程无须人工看管,省去了人工费,单位运行费用为1.551元/m3。
5结论a)中药废水处理工艺采用M B R工艺,有效克服了传统工艺(两级生化加混凝、过滤)管理困难、出水不稳定的缺点。
工程自2002年7月投产以来,废水水质水量变化相当大,但系统运行性能仍然良好,其出水水质优于国家一级排放标准,管理方便无须专人看管,不用担心污泥膨胀的问题。
b)M B R对C O D的去除率极高,大部分是在生物反应器内去除的,膜截留部分C O D和几乎全部的悬浮物,对系统的稳定出水起决定作用。
c)工程运行期间,生物反应器的V S S/S S比值无明显变化,说明污泥中没有无机物的积累。
同时由于膜的高效截留作用大大丰富了菌种数量,镜检发现,膜的无选择性分离作用为各种微生物,如生长较慢的菌种、不易沉降的菌种(如丝状菌)等在生物反应器中的停留创造了条件,从而丰富了生物反应器中的微生物相,提高了污泥对难降解物质的降解速率,缩短了驯化周期。
d)工程运行了13个月对膜清洗过3次,系统出水用于工厂绿化用水,获得良好的经济效益。
随着膜材料价格的下降,M B R工艺将在各种废水处理及回用中得到更多的应用。
・932・增刊王敏等.一体式膜生物反应器处理中药废水。