凝汽器自动除垢强化换热装置
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随着工业化的发展,项目生产越来越多,提高汽轮机的发电效率显得尤为的重要,影响其效率的因素有很多,其中一个原因就是内壁的污垢太多,没有及时的清理导致效率的下降,那么具体提高汽轮机发电效率该怎么做呢?下面给南京高和大家详细说明。
一、技术方案:(1)由于凝汽器已长期服役,内壁结垢坚实,常规的人工清洗不能达到清洗要求,化学清洗又会加重铜管腐蚀,缩短使用寿命,且可能增加铜管损坏数量,直接减少凝汽器的换热面积。
故此次仍然采用干熄焦7MW机组所采用的专用高压清洗车射流清洗方法,确保铜管内壁光洁无垢。
(2)在每一根换热管内安装在线清洗及强化换热装置(型号: GH-19), 利用螺旋纽带自转形成的素流,强化水侧热交换,同时对换热管内壁在线防垢、除垢,保证整套机组始终运行,节能增效。
二、项目实施过程:1.这次项目施工是结合2#发电机组大修进行,时间紧,任务重。
工作流程如下:a)搭建操作平台、脚手架等施工准备工作。
b)拆装凝汽器两侧端盖。
c)清洗换热管,保证管内壁光洁无垢。
d)试水查漏。
e)按照要求安装在线清洗及强化换热装置。
f)检查验收装置安装质量。
g)工完场清。
通过投运至今各项运行参数反映,新装置运行稳定正常,达到并超过了预期目标,确认整套机组运行正常,新装置未对系统内其它设备产生任何不良影响。
以上是对提高汽轮机发电效率的文章介绍,如有这方面的需求,可咨询专业的生产厂家:南京高和环境工程有限公司或者登陆公司官网:进行详细的了解。
南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、合同能源管理及工程设计总承包,是国家高新技术企业。
公司通过ISO9001质量体系认证,拥有多项专利技术。
公司技术力量雄厚,实践经验丰富,拥有30多项具有自主知识产权的国家专利和其它非专利技术.公司主要产品为中小型电厂凝汽器自动除垢换热系统,该产品获得国家高新技术产品、江苏省循环经济科技进步二等奖以及南京市新兴产业重点推广应用新产品,自动除垢换热系统不仅解决凝汽器换热管循环水结垢问题,而且还起到强化换热,换热效率提高20%左右,从而提高汽轮机发电效率,具有投资小、安装简单、工艺简便、维护量小、回收期短等特点,非常适合企业进行节能环保技术改造方面的需要。
RCCS除垢防垢及强化换热装置在国产330MW机组上的应用摘要:汽轮机冷端系统工作效率的高低直接影响到汽轮机真空的高低,也即直接影响机组的循环效率。
其中,尤其以凝汽器水侧结垢或堵塞对冷端系统工作效率的影响较为突出。
在凝汽器每根换热管内安装RCCS装置,当机组运行时,无需外加动力,利用循环水自身的流速驱动本装置的旋转部件,长期在换热管内不停地快速旋转,改变管内水的层流为紊流状态,破坏水垢的形成机理,使水垢不能在管壁上滞留,达到优化真空降低煤耗的目的。
关键词:除垢;防垢;强化换热装置;应用1前言西固热电2×330MW机组由于凝汽器结垢及堵塞、冷却塔面积不够等原因,造成凝汽器真空度较低,机组效率下降,其中因凝汽器结垢造成凝汽器端差较高(1#机组全年平均值在8.5℃,2#机组全年平均值在7.2℃左右)是造成凝汽器真空度较低的最主要的原因之一。
采用RCCS技术,可以将1#及2#机组凝汽器端差常年保持在4-7℃的低水平,真空度提高1.5%-2%,机组煤耗下降3.1-5.1g/kw.h,年节省标煤量约11200-15600吨。
2 RCCS的技术特点及优势凝汽器实时在线清洗及强化换热系统(RCCS)是针对凝汽器换热效率低下问题的革新性技术,RCCS除垢防垢及强化换热的工作原理是:在凝汽器每根换热管内安装本装置,当机组运行时,无需外加动力,利用循环水自身的流速驱动本装置的旋转部件,长期在换热管内不停地快速旋转,改变管内水的层流为紊流状态,破坏水垢的形成机理,使水垢不能在管壁上滞留,在设计思想上摆脱了传统的被动清洗除垢概念,变被动除垢为主动防垢,同时强化换热,大幅度提高凝汽器的换热系数K值20%以上,达到优化真空降低煤耗的目的。
2.1 RCCS工作机理冷却塔、循环水泵和凝汽器共同组成了汽轮机的冷端系统。
汽轮机冷端系统工作效率的高低直接影响到汽轮机真空的高低,也即直接影响机组的循环效率。
其中,尤其以凝汽器水侧结垢或堵塞对冷端系统工作效率的影响较为突出。
汽轮机是一种现代火力发电厂的主要设备,以蒸汽为工质,并将蒸汽的热能转化为机械能的旋转设备。
电力行业发电机组凝汽器循环水一般使用工业用水、地下水、河水等水质,循环水含有一些杂质导致凝汽器换热管内壁结垢,影响汽轮机发电效率。
那么该如何去提高汽轮机的发电效率呢?接下来高和环境工程为大家详细的介绍下,希望对你有所帮助。
汽轮机组凝汽器在运行中换热管的清洁度会不断下降,使得凝汽器端差劣化,而端差是影响凝汽器真空的重要方面,是反映凝汽器中蒸汽与冷却循环水之间热交换能力的一个重要指标,同等工况下端差的下降将直接提高机组发电效率。
根据电力行业根据大量各类汽轮发电机组实际公认的理论数值:端差每增加1℃,影响汽轮机热耗率增加0.4%以上。
传统的胶球清洗装置需要人为控制并运行的,而且需要定期进行。
由于凝汽器本体结构的先天性(如局部涡流、流速不均、换热管管径不一等),使胶球的运动呈现概率性和习惯性,有的换热管长期或始终得不到清洗,凝汽器整体清洗效果不好,胶球回收率不高。
胶球对硬垢无能为力,反而会使胶球卡塞在换热管里,造成换热面积的损失。
更重要的是胶球清洗装置没有在线强化换热的能力,不能大幅度提高凝汽器的换热效果,充其量只能使凝汽器的换热效果达到换热管为光管时的状态。
而固定式螺旋纽带,即是多年以来在工业应用中使用的扰流子(节能芯)的一种类型,原理大同小异,也仅仅在材质和制造工艺方面进行了优化和改进,一般用于换热管内径较大、冷却介质流量较大的换热器节能改造,汽轮机凝汽器不建议使用。
现如今,随着我国经济和社会的不断发展,目前,可采用冷凝器强化换热装置来解决这个问题。
它是在每根换热管里满管安装,全覆盖,无死角,在线连续清洗和强化换热同步实现,既保证了换热管始终干净无垢,又大大增强了换热管内壁对流换热能力,使凝汽器整体换热效果增强,远高于换热管为光管时状态,即设计状态。
在运行中因受到循环水冲刷和螺旋线型前进的水流的双向反作用力相互作用,一直在换热管轴心附近高速旋转并不停地小幅度高频率摆振,拥有较强自清洁能力。
国家发展改革委办公厅关于开展国家重点节能技术征集及前六批国家重点节能技术推广目录更新工作的通知文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2014.08.04•【文号】发改办环资[2014]1818号•【施行日期】2014.08.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】节能管理正文国家发展改革委办公厅关于开展国家重点节能技术征集及前六批国家重点节能技术推广目录更新工作的通知(发改办环资[2014]1818号)各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、经信委(经委、工信委、工信厅),计划单列企业集团和中央管理企业,国家节能中心,有关行业协会:按照节能法和国务院有关要求,根据我委印发的《节能低碳技术推广管理暂行办法》规定,为加快重点节能低碳技术的推广普及,引导用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新设备和新工艺,促进能源资源节约集约利用,减少碳排放,缓解资源环境压力,我委拟于近期开展国家重点节能技术的征集及前六批国家重点节能技术推广目录更新工作,相关技术将纳入《国家重点节能低碳技术推广目录》(2014年版)向全社会发布(自发布之日起,原《国家重点节能技术推广目录》根据《办法》规定停止使用)。
对符合条件的技术,我委将向国际能效合作伙伴关系(IPEEC)“十大节能技术和节能实践”工作组推荐,向国际社会进行宣传推广。
现请你们协助开展以下工作:一、关于推荐重点节能技术(一)技术范围。
煤炭、电力、钢铁、有色金属、石油石化、化工、建材、机械、纺织、轻工等工业行业,农业,建筑、交通、通信、民用及商用等领域的节能新技术、新工艺。
全行业普及率在80%以上的技术不在推荐范围之内。
(二)技术要求。
推荐技术应符合节能降碳效果显著、经济适用、有成功实施案例等条件,能够反映节能技术最新进展;节能降碳潜力大,预期可获得明显的节能降碳效果;应用范围广,在全行业推广前景广阔,能促进经济和社会可持续发展。
凝汽器酸洗技术方案一、引言凝汽器是热能转换装置中的重要设备,其工作效率直接影响着热能利用效果。
然而,由于长期运行和烟气中的灰尘、油渍等污染物的大量积累,凝汽器表面会形成厚厚的污垢层,导致传热效果下降,进而影响热能转换效率。
为了解决这一问题,凝汽器酸洗技术应运而生。
二、凝汽器酸洗技术原理凝汽器酸洗技术利用酸溶液的腐蚀作用,将凝汽器表面的污垢溶解掉,恢复其传热效能。
具体步骤如下:1. 准备酸洗液:选择适当的酸洗液,一般可采用稀硫酸或稀盐酸溶液,注意酸浓度的合理控制。
2. 清洗凝汽器:将酸洗液注入凝汽器内,通过循环泵使酸洗液充分覆盖凝汽器表面,然后保持一定时间,使酸洗液与凝汽器表面的污垢发生反应。
3. 冲洗凝汽器:酸洗液与污垢反应后,将酸洗液排出,然后用清水进行反复冲洗,保证凝汽器表面的酸洗液彻底清洗干净。
4. 重新启用凝汽器:经过酸洗清洗后,凝汽器表面的污垢被彻底去除,传热效能得到恢复,可以重新启用凝汽器进行热能转换。
三、凝汽器酸洗技术的优势凝汽器酸洗技术相比传统的机械清洗方法具有以下优势:1. 高效彻底:酸洗液能够充分溶解凝汽器表面的污垢,清洗效果好,可以彻底恢复传热效能。
2. 环保节能:酸洗液可以循环使用,减少了对环境的污染,同时也节约了水资源。
3. 经济实用:凝汽器酸洗技术操作简便,不需要大量的人力物力投入,降低了清洗成本。
四、凝汽器酸洗技术的应用前景凝汽器酸洗技术在电力、化工、冶金等行业中具有广泛的应用前景。
随着工业生产的不断发展,凝汽器的清洗需求也越来越大。
凝汽器酸洗技术作为一种高效、环保、经济的清洗方法,将会得到更加广泛的应用。
凝汽器酸洗技术的出现为凝汽器的清洗提供了一种高效、环保、经济的解决方案。
通过酸洗技术的应用,可以彻底去除凝汽器表面的污垢,恢复其传热效能,提高热能利用效率。
凝汽器酸洗技术在各个行业中的应用前景广阔,将为工业生产带来更大的效益。
《国家重点节能技术推广目录》第1-6批技术清单序号批次节能技术名称适用范围主要技术内容1 第一批煤矿低浓度瓦斯发电技术煤炭行业矿井抽采瓦斯发电以矿井抽采的低浓度瓦斯为燃料,通过低浓度瓦斯发电机组进行过氧燃烧发电2 第一批矸石电厂低真空供热技术煤炭行业矿山民用及办公建筑采暖将汽轮发电机正常凝汽温度由40℃提高至80℃,通过热交换形成55-60℃的循环水,从而实现低真空供热3 第一批选煤厂高效低能耗脱水设备煤炭行业大中型选煤厂用隔膜压滤机代替过滤机分离煤泥中的水分,节省电力4 第一批汽轮机通流部分现代化改造电力行业各种容量(50-600MW)和形式(纯凝、抽汽、空冷)的汽轮机采用先进的汽轮机三维流场设计,结合四维精确设计对汽轮机通流部分及汽封系统进行优化改进5 第一批汽轮机汽封改造电力行业-火电厂汽轮机在机组并网带初始负荷,主蒸汽压力达到一定值时,克服汽封内的弹簧力,使汽封关闭,使运行中汽封漏汽量减少,提高汽轮机的缸效率6 第一批燃煤锅炉气化微油点火技术电力行业适用于干燥无灰基挥发分含量高18%的贫煤、烟煤、褐煤的锅炉利用压缩空气的高速射流将燃料油直接击碎,雾化成超细油滴进行燃烧,用燃烧产生的热量对燃料加热7 第一批燃煤锅炉等离子煤粉点火技术电力行业煤粉锅炉等离子发生器是利用空气做等离子的载体,用直流接触引弧放电的方法制造功率达150KW的等离子体,同时采用磁压缩及等离子体输送至需要进行点火的部位,完成持续长时间的点火和稳燃8 第一批凝汽器螺旋纽带除垢装置技术电力行业火力发电机组螺旋纽带除垢装置具有自动除垢和强化换热作用,在凝汽器内安装后节煤、节水、减少污染物排放9 第一批干式TRT技术(高炉炉顶余压余热发电)钢铁行业高炉炉顶余压发电利用高炉炉顶煤气的余压余热导入透平膨胀机驱动发电机发电10 第一批(高压)干熄焦技术(余热利用)钢铁行业钢铁生产企业焦化工序惰性气体将吸收红焦的热量传给干熄焦余热锅炉产生蒸汽而发电和供热111 第一批钢铁行业烧结余热发电技术钢铁行业利用钢铁行业的低温(200-400℃)废烟气产生蒸汽发电12 第一批转炉煤气高效回收利用技术钢铁行业采用电除尘净化转炉运转时的热烟气,并回收煤气,收集的除尘灰,进行热压块后又回到转炉中,作为转炉的冷却剂。
相对化学清洗、高压水清洗、胶球清洗、毛刷清洗等传统方法的技术优势,借助RCCS 原理对电力行业发电机组进行污垢处理的在线清洗强化换热装置,除污效果更优的同时不会损坏机械的使用,是如今选用的主要设备对象。
RCCS工作原理:
在凝汽器每根换热管内安装装置,当机组运行时,无需外加动力,利用循环水自身的流速驱动装置的旋转部件,长期在换热管内不停地快速旋转,改变管内水的层流为紊流状,破坏水垢的形成机理,摆脱了传统的被动清洗除垢概念,变被动除垢为主动防垢,同时强化换热,大幅度提高凝汽器的换热系数K值。
该装置在线清洗技术成熟性与先进性
1汽轮机组凝汽器在运行中换热管的清洁度会不断下降,使得凝汽器端差劣化,而端差是影响凝汽器真空的重要方面,是反映凝汽器中蒸汽与冷却循环水之间热交换能力的一个重要指标,同等工况下端差的下降将直接提高机组发电效率。
2、装置是在每根换热管里满管安装,全覆盖,无死角,在线连续清洗和强化换热同步实现,既保证了换热管始终干净无垢,又大大增强了换热管内壁对流换热能力,使凝汽器整体换热效果增强,远高于换热管为光管时状态,即设计状态。
装置在运行中因受到循环水冲刷和螺旋线型前进的水流的双向反作用力相互作用,一直在换热管轴心附近高速旋转并不停地小幅度高频率摆振,拥有较强自清洁能力。
装置还免除了胶球清洗装置人工操作的随意性和能耗,减少加药量,减轻换热管垢下腐蚀,免除头疼的停机清洗工作,持续经济效益巨大,相较于传统胶球清洗系统有很大优势。
上述内容仅供参考,了解更多信息,可咨询南京高和环境工程有限公司。
冷凝器胶球在仪器清洗过程中发挥着必不可少的作用,成为不可或缺的装置之一。
那么具体来说,冷凝器胶球的作用有哪些呢?它在哪些方面能够起到重要的作用呢?下面我们一起来了解一下。
胶球清洗装置的运行是人为控制的,是定期进行的。
由于凝汽器本体结构的先天性(如局部涡流、流速不均、换热管管径不一等),使胶球的运动呈现概率性和习惯性,有的换热管长期或始终得不到清洗,凝汽器整体清洗效果不好,胶球回收率不高。
胶球对硬垢无能为力,反而会使胶球卡塞在换热管里,造成换热面积的损失。
更重要的是胶球清洗装置没有在线强化换热的能力,不能大幅度提高凝汽器的换热效果,充其量只能使凝汽器的换热效果达到换热管为光管时的状态。
南京高和环境工程有限公司的自动除垢换热系统(自转螺旋纽带)在运行中因受到循环水冲刷和螺旋线型前进的水流的双向反作用力相互作用,一直在换热管轴心附近高速旋转并不停地小幅度高频率摆振,拥有较强自清洁能力。
该装置还免除了胶球清洗装置人工操作的随意性和能耗,减少加药量,减轻换热管垢下腐蚀,免除头疼的停机清洗工作,持续经济效益巨大,相较于传统胶球清洗系统有很大优势。
其装置是在每根换热管里满管安装,全覆盖,无死角,在线连续清洗和强化换热同步实现,既保证了换热管始终干净无垢,又大大增强了换热管内壁对流换热能力,使凝汽器整体换热效果增强,远高于换热管为光管时状态,即设计状态。
在运行中因受到循环水冲刷和螺旋线型前进的水流的双向反作用力相互作用,一直在换热管轴心附近高速旋转并不停地小幅度高频率摆振,拥有较强自清洁能力。
免除了胶球清洗装置人工操作的随意性和能耗,减少加药量,减轻换热管垢下腐蚀,免除头疼的停机清洗工作,持续经济效益巨大,相较于传统胶球清洗系统有很大优势。
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南京高和环境工程有限公司由一批北京科技大学、南京工业大学长期从事冶金、石化、化工、电力行业节能环保的专业技术人员组建而成,公司主要依托北京科技大学、南京工业大学等科研院所,主要从事冶金、石化、化工、电力等领域节能环保产品研制、开发、生产、合同能源管理及工程设计总承包,是国家高新技术企业。
88 EPEM 2020.5发电运维Power Operation钢铁余热电厂冷端系统运行效率的高低对于电厂运行的经济性至关重要。
凝汽器真空直接影响发电机组的经济效益。
钢铁余热电厂凝汽器长期运行后,由于循环水水质恶劣等多方面因素常常出现结垢问题。
结垢产生的热阻大大影响凝汽器换热效率,端差上升从而导致真空下降,因此结垢问题是凝汽器真空下降的主要原因。
解决结垢问题,常规的处理方法是采用定期清洗,效率低、改进效果有限。
本文应用的RCCS 产品具备在线除垢与强化换热两种功能,可有效解决钢铁余热电厂凝汽器结垢问题,提升凝汽器换热效率。
1 RCCS 产品技术优势列管式换热器强化换热系统(简称RCCS )是在凝汽器每根换热管内安装螺旋纽带,当机组运行时,利用循环水自身的流速驱动螺旋纽带在换热管内不停地快速旋转,强化管内流体的旋转流动,破坏水垢的形成机理,在设计思想上摆脱了传统的被动清洗除垢概念,变被动除垢为主动防垢,同时实现强化换热。
RCCS 的安装十分便捷,只需在凝汽器每根换热列管内安装此装置,无需外部动力,在水流的作用下高速旋转,改变管内层流为紊流状态,进而达到强化换热和在线清洗的目的。
RCCS 除垢防垢原理:污垢的形成一般要经历起始、运输、附着、老化、剥蚀五个阶段。
加装凝汽器在线清洗及强化换热系统RCCS在钢铁余热发电站的应用攀钢(集团)西昌钢钒有限公司 刘习平摘要:通过凝汽器在线清洗及强化换热系统RCCS的应用,实现在线自动除垢防垢、提高凝汽器换热系数,从而提高机组真空并增发电量,经济效益十分显著。
关键词:RCCS;凝汽器;强化换热;钢铁余热发电RCCS 后打破边缘滞流层,破坏了污垢形成的其中3个阶段,通过强化扰流和对管壁不规则刮扫,实现在线除垢防垢。
RCCS 强化换热机理:加装RCCS 后,在水流的作用下螺旋纽带高速旋转,换热管内循环水流动状态由层流变为高强度紊流状态,打破管内温度分层,将流体边界滞留层厚度降低一个数量级,从而实现强化换热功效,有效提升凝汽器的运行效率。
自清洁耐压畅通型换热装置
自清洁耐压畅通型换热装置是一种高效的热交换设备,主要用于工业生产过程中的热能回收,能够有效提高生产效率和节约能源开支。
该设备采用了一种新型的换热管结构,具有自清洁、耐压、畅通的特点,能够极大地提高换热效率和运行稳定性,广泛应用于各个领域。
具体来说,该设备的换热管采用了特殊的材料,并采用了一系列优化的设计,使得管壁具有自清洁的特性。
当介质通过管道时,产生的旋转和涡流会将管道内部的沉淀物和污垢清除净,避免了结垢和堵塞的情况。
这样就可以保证换热管的畅通程度,并且延长了设备的使用寿命。
与此同时,该设备还采用了耐压合金材料,能够承受较高的压力,不易变形和裂开。
在耐压的基础上,设备还具有良好的散热效果,避免了换热管过热的问题,同时也提高了整个设备的安全性。
此外,该设备还具有畅通的特点,能够满足高流速和大流量的要求。
设备内部的设计非常合理,能够使介质快速通过,同时也能够保证换热效果和温度均匀性。
这样一来,设备的运行效率和稳定性大大提高,符合各种工业应用需求。
总的来说,自清洁耐压畅通型换热装置是一种非常优秀的换热设备,具有多种先进设计,能够提高生产效率、节约能源开支、延长使用寿命等多重效益,非常适合于各种领域的热能回收应用。
凝汽器自动除垢强化换热装置前言:汽轮机是火电厂的重要设备,通过汽轮机,蒸汽的热能转化为机械能,为发电机发电提供动力。
凝汽器是汽轮机的附属设备,在凝汽器里汽轮机排汽转化为凝结水,体积缩小,压力降低,汽轮机进出蒸汽焓差增大,做功能力提高。
凝汽器也为系统水汽循环提供了必要条件。
凝汽器工作性能的好坏直接影响到系统的热经济性。
衡量凝汽器工作性能的指标主要有端差和真空。
凝汽器是一个表面式换热器,在壳程里流动的是汽轮机排汽和凝结水,管程里流动的是冷却水。
冷却水吸收蒸汽热量后蒸汽凝结成水,冷却水温度升高后排出凝汽器。
表面式换热器存在换热管结垢的问题,凝汽器也不例外。
凝汽器铜管内壁结垢会严重影响换热效果,大大降低系统的热经济性。
凝汽器结垢影响主要体现在端差升高和真空降低。
在系统来说主要是发电汽耗增加,煤耗增加,经济效益下降。
(常识,可越过)水垢的形成:汽轮机组运行时必须有大量的冷却水通过凝汽器来冷却汽轮机排汽,循环冷却水的水温在15℃—35℃之间,适宜藻类和微生物繁殖。
循环使用中,大量的水分被蒸发,而补充水中又含有杂质和盐类化物,冷却水的盐类不断浓缩,水中的碳酸氢钙浓度越来越高,游离CO2-却不断挥发,使Ca(HCO3)2分解为CaCO3而析出形成水垢:Ca(HCO3)2= CaCO3↓+CO2↑+H2O碳酸盐水垢的产生严重影响了金属的传热效果,循环水温又适合藻类和微生物繁殖生长,脱落下的藻类易发生粘垢,致使循环冷却水水质不断恶化。
(这里讨论的应该是采用凉水塔的闭式循环冷却方式,而我们采用的是海水直流冷却的开始循环方式)循环水在凝汽器铜管内流动,吸收大量的热量,保证了汽轮机正常运行。
根据流体力学原理,液体在管道内流动分为层流和紊流两种基本现象。
层流边层是紧靠管壁的一层,流速很慢,水中的CaCO3和粘垢最易滞留在管内壁上,形成水垢。
水垢的危害:1、凝汽器铜管内壁形成水垢后,换热效果下降,导致真空下降,能耗上升,严重时要降低发电负荷或停机清洗。
据有关资料介绍,水冷设备换热器中水垢厚度为2.16mm时,传热系数平均下降51%,设备运行效率下降50%,而形成水垢的时间仅25天。
如此短的积垢时间和低传热效率,导致凝汽器长期处在低效率中运行。
2、增加了冷却循环水系统的水流阻力,降低了冷却水的流量,增加了循环水泵的能耗。
3、由于水垢的热导率很低,因而急剧降低了凝汽器的传热系数,导致凝汽器真空降低,按照不同汽轮机的试验资料,真空度每降低1%,汽耗增加1~1.5%,当蒸汽流量不变,将降低汽轮机组的出力。
据有关资料介绍,水冷设备换热器中水垢厚度为2.16mm时,传热系数平均下降51%,设备运行效率下降50%,而形成水垢的时间仅25天。
凝汽器结垢对真空度的影响装置安装:自动除垢强化换热装置安装简单,不需对凝汽器本体作任何改动。
使用寿命及质量保证:本装置设计使用寿命5年,无条件质保2年,质保期内出现产品质量问题免费更换。
适用范围:所有的开式循环和直流冷却系统都能安装本装置,解决凝汽器的结垢和换热效率低下的难题,大幅度提高发电经济效益。
装置作用:1、强化凝汽器换热管水侧换热效果(提高真空,降低端差)。
2、保持凝汽器换热管内长期干净无垢,无需清洗,提高设备寿命及有效运行时间。
3、减缓垢下腐蚀,延长凝汽器换热管使用寿命。
4、减少发电汽耗0.1kg/kwh及以上,减少补充水量50%左右,减少加药量50%左右。
投资回收期:用户在安装本装置后2~6月内收回投资。
安装、运行注意事项:1、在安装技术改造产品前甲方必须对凝汽器铜管进行彻底清洗,以免因存留水垢损坏改造装置和影响改造运行效果。
2、凝汽器的循环水中无塑料袋,杂物,烂草,大的水生物等杂物。
3、装置自安装完毕投入运行,循环水水质要保持安装改造前之状态,不能擅自改变,更不能突然停止加药。
具体的加药量和循环水水质要在运行中摸索,循序渐进,以机组整体经济效益最大为依据。
4、循环水量尽量维持在额定量,装置的自清洗和强化换热效果会更好,使凝汽器的换热性能处于最佳状态。
因此提高真空取得的经济效益远大于因加大循环水量而增加的泵耗。
5、定期检查各级滤网,及时清除杂物,减小流动阻力,保证循环水水质。
以下是装置原理图改造后:凝汽器铜管内壁水的滞流层消失呈现紊流状态本装置和胶球清洗装置的比较胶球清洗装置的运行是人为控制的,是定期进行的。
由于凝汽器本体结构的先天性(如局部涡流、流速不均、铜管管径不一等),使胶球的运动呈现概率性和习惯性,有的铜管长期或始终得不到清洗,凝汽器整体清洗效果不好,胶球回收率不高。
胶球对硬垢无能为力,反而会使胶球卡塞在铜管里,造成换热损失。
更重要的是胶球清洗装置没有在线强化换热的能力,不能大幅度提高凝汽器的换热效果,充其量只能使凝汽器的换热效果达到铜管为光管时的状态。
自动除垢强化换热装置是在凝汽器每根铜管里安装,在线连续清洗和强化换热,保证了铜管始终干净无垢,大大增强了铜管内壁对流换热能力,使凝汽器整体换热效果增强,远高于铜管为光管时状态,即设计状态。
自动除垢强化换热装置还免除了胶球清洗装置人工操作的随意性和能耗,减少加药量,减轻铜管垢下腐蚀,免除头疼的停机人工清洗,持续经济效益巨大,是当前取代胶球清洗装置的最佳产品。
各种清洗方式的优缺点热力性能试验报告1 项目来源北京首钢超群电力有限公司1#机组在2006年5月份的大修中,对凝汽器进行了改造,安装了自清洗强化换热装置。
为评价1#机组凝汽器自清洗强化换热装置的运行效果,为机组运行提供依据,北京首钢超群电力有限公司对1#汽轮机组进行热力性能试验及凝汽器性能试验。
2 试验目的应首钢公司要求,对1#汽轮机组进行热力性能试验及凝汽器性能试验,测取有关热力参数及循环水系统的主要运行参数,评价凝汽器改造的效果,为机组经济运行提供依据。
3 设备概述3.1汽轮机技术规范C60-8.83/1.27 汽轮机主要技术规范:调节方式:喷嘴调节额定功率:60MW最大功率:63MW 主蒸汽流量:373.29t/h主蒸汽压力:8.83MPa 主蒸汽温度:535℃工业抽汽压力:1.275 MPa 设计背压:0.0061 MPa设计冷却进口水温:20℃给水温度:199.2℃额定工业抽汽量:200 汽耗(抽/冷):6.219/3.709kg/kwh热耗(抽/冷):5905/9723.6kj/kwh3.2凝汽器技术规范凝汽器为对分、双道制、表面式结构,冷却水从下部的两个接管口流入前水室,流经第一道的铜管进入后水室,转折后,经过第二道铜管进入前水室上部排出凝汽器。
其主要技术参数如下:型号:N-3500型型式:单壳体双流程冷却面积:3500m2冷却水流量:8455m3/h冷却水温度:20℃铜管尺寸:Φ25×1×7170mm铜管根数:62803.3试验结果的计算△t:循环水进出水温差δt:凝汽器端差A:凝汽器换热面积3500m21#凝汽器改造前平均功率N=4.45KW 主蒸汽流量G1=210.29t/h 凝结水流量D2=91.75t/h 排汽温度Tc=42.67℃表计真空=-0.091MPa(排汽温度对应标准真空=0.093MPa)循环水进水温度t1=19.38℃出水温度t2=27.86℃凝汽器端差δt=16.58℃抽汽发电汽耗=4.73kg/kwh根据热平衡原理,凝汽器内蒸汽放热与循环水吸热相等:凝汽器循环水实际流量为D:D=520*91.75/(27.86-19.38)=5626t/h=1563 kg/s循环水吸热量Q:Q=D*(h’2-h’1)=1563*(27.86*4.2-19.38*4.2)=55668kJ循环水进出水对数平均温度:△t m=△t/ln(1+△t/δt m)=(27.86-19.38)/ln(1+(27.86-19.38)/ 16.58)=20.53 ℃由凝汽器的热量传递公式Q=KA△t m可知凝汽器传热系数K:K=Q/A/△t m=55668/3500/20.53= 0.7747 kW/(m2.℃) = 774.7 W/(m2.℃)1#凝汽器改造后1#机组2006年7月18日10:10~10:45纯凝回热运行工况测试平均功率N=5KW 主蒸汽流量G1=180.8t/h 凝结水流量D2=138.43t/h 排汽温度Tc=40℃表计真空=-0.091MPa(排汽温度对应标准真空=0.0939MPa)循环水进水温度t1=26℃出水温度t2=36.14℃凝汽器端差δt=3.86℃纯凝发电汽耗=3.61kg/kwh根据热平衡原理,凝汽器内蒸汽放热与循环水吸热相等:凝汽器循环水实际流量为D:D=520*138.43/(36.14-26)=7099 t/h =1971.9 kg/s循环水吸热量Q:Q=D*(h’2-h’1)=1971.9*(36.14*4.2-26*4.2) =83979.28kJ/s循环水进出水对数平均温度:△t m=△t/ln(1+△t/δt m)=(36.14-26)/ln(1+(36.14-26)/3.86)=7.87 ℃由凝汽器的热量传递公式Q=KA△t m可知改造后的凝汽器传热系数K:K=Q/A/△t m=83979.28/3500/7.87=3.0488 kW/(m2.℃) =3048.8 W/(m2.℃)4、结论1#凝汽器改造前:平均端差为16.86℃,传热系数平均为774.7 W/(m2.℃),抽汽工况下发电汽耗平均为4.75kg/kwh。
1#凝汽器改造后:平均端差为4.08℃,传热系数平均为3048.8 W/(m2.℃),纯凝工况下发电汽耗平均为3.61kg/kwh。
改造后传热系数提高了2284.35 W/(m2.℃),端差下降了12.78℃,纯凝工况下实际发电汽耗好于纯凝工况下设计发电汽耗3.709kg/kwh(设计参数为进水20℃,循环水量为额定水量等)。
综上所述,1#凝汽器安装自清洗强化换热装置后运行效果明显,改造是成功的。
1#凝汽器运行参数表2006-5-12 改造前备注:抽汽运行工况,抽汽平均压力0.7MPa,平均温度270℃,平均流量25t/h以上图文均来源于网络,仅供参考由上述资料可知,该装置的原理及预期效果是很令人振奋的,但经多方调研考察,对该项目的可行性,个人仍持保守态度。
1、可行性(1)该项技术虽已提出多年(本世纪初已有相关论文发布),但基本上仍停留在理论阶段,尚未实现范围较广的商业化运作。
能查到的成功案例,基本上都是60MW左右的机组,大多为化工厂或企业自备电厂,且均为淡水冷却,未发现超过10OMW机组的成功应用案例。
(2)小容量机组的凝汽器换热面积不大,一般在3000——5000㎡,铜管或者钛管长度都在7米左右,驱动螺旋纽带的压头约需0.04MPa;而我公司凝汽器换热面积为18000㎡,钛管长度达10.6米,钛管总数20000多根,循环水进水压力(约0.1MPa)能否满足要求仍是未知数。