锅炉烟风系统流场设计问题分析及改造实例(华中所王磊)
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对火力发电厂锅炉设备检修及改造问题分析王磊摘要:当前,电力系统在我国经济的快速发展过程中获得了极其高速的发展,人们的生活水平得到充分提升的同时,对于电能的需求也越来越高,因此,我国电厂所面临的生产任务也愈发艰巨。
现如今,我国电力系统最为主要的发电方式为火力发电,电厂若想对产能质量与数量予以保证,就必须让发电机组有更加稳定与安全的运行状态。
在火力发电厂中,锅炉设备极为重要,发电厂的正常电力生产会因锅炉故障而受到严重的影响。
所以,在火力发电厂的生产过程中尤其需要注重对锅炉的检修与改造工作,提高电厂锅炉改造水平,以对发电厂锅炉运行的可靠性与稳定性予以保证,使发电厂的整体运行更为稳定与安全。
关键词:火力发电厂锅炉设备;检修;改造引言改革开放以来,我国的政治、经济、文化、社会都取得了显著的成就。
人们的物质生活水平提高,人们的用电量日益增加,为了电力企业的健康发展,使企业健康有效的进行下去,就要对发电厂进行有效管理,目前,火力发电是我国现阶段大部分电厂首选的发电方式之一,而锅炉则是火力发电的核心,因此,火力发电对锅炉的改造与改造就显得尤为重要本文就火力发电厂中锅炉设备的改造与改造作出分析,并提出一些建设性建议希望对锅炉设备的改造有所启发。
1锅炉检修及改造的主要内容在社会不断发展的背景下,现阶段火力发电厂从根本上探索出一条不仅能够满足现阶段社会与国民日渐提升的供电需求,更能够推动自身快速发展的进程的道路来,就要将锅炉检测与改造工作贯彻落实到工作实处。
而锅炉主要检修及改造工作主要包括:锅炉内外部构造的检修与在改造、水压测试等。
具体来说,对锅炉的内部检修与改造是基于锅炉停止运行的前期下,观察并及时处理过锅炉内部是否有结构变形或是裂缝等病害的发生,以有效规避因锅炉内部故障对火力发电厂造成不利影响的现象出现;对锅炉外部进行检修以及改造主要是针对锅炉表面以及锅炉外部辅助锅炉运行的其他设备是否存在漏水、漏气、设备运行时的不稳定性等问题的出现,从而根本上保障锅炉运行的安全性;水压测试主要是针对锅炉结构中承压部分运行情况进行的检测,而此种手段不仅为火力发电厂自身节省了许多购买其他检测设备所需要的经费,跟提升了其检修与改造过程中的高效性与实效性。
电力工程循环流化床锅炉一次风量控制装置故障解析及改进煤秆石发电公司佟达蒋昇摘要针对煤秆石发电公司一次风量控制装置发生的故障进行解析,并提出具体改进实施方案,保证了一次风量控制装置调节风量的准确、可靠、安全,确保了锅炉燃烧系统的稳定安全。
关键词控制装置解析改进1前言煤肝石发电公司2x300MW机组,锅炉采用为亚临界压力一次中间再热循环流化床锅炉,是在引进、吸收法国ALSTOM公司CFB锅炉先进技术基础上而设计、制造的单锅筒自然循环锅炉。
锅炉型号SG-1065/17.5-M804,锅炉型式:亚临界一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风、固态除渣紧身封闭布置、全钢架悬吊结构,双布风板CFB燃煤锅炉。
与其他的300MW CFB锅炉不同,双布风板CFB锅炉一次风量调节必须要考虑炉膛床温波动较大、易翻床等因素11,因此对锅炉一次风量自动调节有着严格的要求。
2017年10月,2号机组正常运行,锅炉又一次风量控制挡板关闭,热工人员接到运行值班员电话后,及时到达2号炉四层挡板处,与锅炉专业人员共同配合,对一次风挡板开度进行固定,保证了2号机组安全运行。
随后对2号炉右侧风量控制装置进行检查,主要检查其报警记录,参数设置,DCS手动操作记录、风量及阀门趋势、自动控制回路参数等。
针对风量控制装置进行故障解析,提出和实施改进措施,取得良好效果。
2故障解析通过DCS系统离线组态查询,对控制装置的动作及风量进行曲线组态,及控制装置和风量反馈,发现在运行过程中右侧热敏式一次风量计和差压式风量计风量值同时下降,此时阀门仍处于自动控制状态下,为保证自动回路被调量等于其给定值,控制装置指令不断增大,控制装置反馈在指令作用下不断增大,自动调节作用正常。
由此可以看出在故障的过程中,阀门实际确实关闭,导致一次风量下降,自动控制下,为保证被调量等于其给定值,阀门自动增大开度。
通过历史记录及操作记录查询,运行人员在此次故障过程中未进行操作,排除人为、DCS控制回路、控制装置指令信号等原因造成装置关闭。
关于锅炉烟风管道的优化设计相关阐述发布时间:2022-05-07T03:55:17.395Z 来源:《新型城镇化》2022年5期作者:王梅[导读] 笔者将会对关于锅炉烟风管道的优化设计展开研究,希望可以从理论的角度对相关专业人士提供一些帮助。
南京泽众环保科技有限公司摘要:本文主要针对锅炉烟风管道的优化设计展开研究,先提出烟风管道设计问题分析,然后对锅炉烟风管道的优化设计要点进行阐述,主要包括烟风道壁厚的优化、内撑杆优化、积灰荷载优化,最后对锅炉烟风管道的优化设计的具体应用进行论述,旨在确保锅炉烟风管道优化设计的科学性与有效性,从而将锅炉烟风管道的内在价值充分发挥出来。
关键词:锅炉;烟风管道;优化设计在火力发电过程中,锅炉设备扮演着重要的角色,作为可转换能量的设备之一,在锅炉的使用方面,必须要采取正确的方式方法,不断提高锅炉设备的使用效率,从而将锅炉的效用与价值充分发挥出来。
与此同时,在火电厂锅炉中,烟风系统发挥着重要的作用,在锅炉内部燃烧系统中,为冷空气的升压创造了有利的条件,在加热后,空气管道与送风机可以实现向燃烧器与磨煤机设备处的顺利输送,在炉膛中抽出燃烧产物后,为净化处理的开展奠定基础。
笔者将会对关于锅炉烟风管道的优化设计展开研究,希望可以从理论的角度对相关专业人士提供一些帮助。
一、烟风管道设计问题分析为了不断提高烟风管道的设计水平,应对相关要求进行深入分析,将规范性与合理性积极渗透到整个设计过程之中,将所有环节的设计工作落实下去。
其中,应准确确认管道壁厚,对各种管道造成影响的荷载进行准确计算,从烟风管道系统的具体情况出发,仔细筛选内撑杆和加固肋等关键构件,保证其应用规格的重点分析。
对于1000t/h型锅炉,圆形的烟风管道明显更为适用,在具体的工程项目中,圆形管道也非常适用于600MW及以上的大规模火力发电厂,而如果锅炉设备在1000t/h以下,矩形形状的管道则具有较高的应用价值。
通过对比分析,圆形管道的制作过程具有较强的简单性,如果烟道所用的是大型锅炉机组,应对其中的防爆压力数值进行深入分析,而对于圆形管道来说,可以使防爆压力的设计需求得到满足,再加上低廉化的设计成本,可以将材料用量控制在合理范围内。
烟风系统运行分析与优化对策[摘要]本文主要对杨电三期锅炉烟风系统运行状况进行了分析,介绍了系统及运行方式改进情况,并对烟风系统运行的安全性经济性进行了比较。
一、系统设备概况杨电三期工程为2×300MW燃煤机组,锅炉为亚临界参数、一次中间再热、直吹式制粉系统、双燃烧室(W火焰)、100%飞灰复燃、液态排渣、紧身封闭、塔式直流炉,烟风系统装有两台动叶可调轴流式送风机、两台静叶可调轴流式引风机、两台离心式一次风机,两台三分仓容克式空气预热器,送风机采用室外、室内进风方式,一次风机吸进口与送风机出口风道相连接,两侧空预器出口一、二次风道连通,两侧引风机进口烟道未连通,空预器进口风道上分别设有一、二次风热风器。
送风机选用上海鼓风机厂生产的动叶可调轴流式风机,风机型号FAF20-10.6-1,设计流量138.1m3/s,设计风压4617Pa(最大工况6618Pa),配套电机功率1800KW,电机转速1492rpm,轴承采用润滑油强制冷却方式。
一次风机由上海鼓风机厂生产,风机型号1888B/112,进气方向90°,出气方向60°,设计工况下,风机进口流量63m3/s,系统阻力15015Pa,驱动电机功率1250KW,转速1480rpm,采用进口导叶调节。
引风机选用成都电力机械厂生产的静叶可调轴流式风机,风机型号AN28e6,风量205.4m3/s,全压4090Pa(设计工况4090Pa),风机转速745rpm,驱动电机功率1600KW,设有两台冷却风机用于冷却风机轴承。
空预器采用三分仓转子回转式预热器,型号LCVZT28.6/2350,换热面积65200m2,一次风/二次风/烟气截面比20:30:50,烟气侧压力损失-0.99KPa,一次风侧压力损失0.95KPa,二次风侧压力损失0.93KPa。
转子采用两台电机驱动。
二、烟风系统运行状况及存在的题目1.烟风系统运行方式概述送风机进口设有室外、室内进风挡板,室内进风口设在炉顶86m标高处,用于改善锅炉主厂房内环境温度;室外进风口设在25m标高处,满足冬季锅炉主厂房全部封闭后进风要求,设计容量2×100%,即室内或室外单独进风均可满足锅炉100%MCR工况。
锅炉烟气再循环系统的设计与优化随着环境保护意识的提高,锅炉烟气再循环系统设计与优化成为了现代工业领域中一个重要的议题。
这个系统的设计和优化旨在最大程度地减少烟气中的污染物排放,并提高能源利用效率。
本文将对锅炉烟气再循环系统的设计原理、优化方法以及相关技术进行介绍,并探讨其在环境保护和能源产业中的应用前景。
锅炉烟气再循环系统的设计主要包括两个关键组成部分:烟气再循环装置和烟气处理设备。
烟气再循环装置的主要作用是将部分废气重新引入炉膛中,以提高燃烧效率和煤粉燃烧稳定性。
烟气处理设备则主要用于对烟气中的污染物进行处理,以降低大气污染的程度。
在烟气再循环装置的设计中,有几个关键参数需要考虑。
首先是再循环比,即烟气再循环装置中再循环气量与炉膛燃烧气量之比。
再循环比的优化需要考虑到燃烧效率、污染物排放以及系统的经济性等多个因素。
一般来说,再循环比过大会导致燃烧不充分和过剩空气,进而降低热效率。
同时,还需要考虑炉膛的结构和燃烧参数等因素,以保证再循环气能够均匀分布在燃烧区域内。
其次是再循环气质量,主要包括再循环气温度和湿度。
再循环气温度的合理选择可以影响燃烧的稳定性和热效率。
一般来说,较低的再循环气温度可以提高燃烧稳定性,但也会增加锅炉的热负荷。
再循环气湿度则需要根据炉膛的燃烧特性和污染物的排放要求加以考虑,以保证污染物的控制效果和烟气处理设备的正常运行。
在烟气处理设备的设计与优化中,主要需要考虑的问题是如何有效地去除烟气中的污染物。
常见的烟气处理设备包括除尘器、脱硫装置和脱氮装置等。
除尘器主要用于去除烟气中的悬浮物颗粒,脱硫装置则用于去除烟气中的二氧化硫,而脱氮装置则用于去除烟气中的氮氧化物。
除尘器的设计与优化主要涉及到净化效率和能耗的折中。
常见的除尘器有静电除尘器、袋式除尘器和电除尘器等。
静电除尘器具有高效除尘效果,但能耗较高;袋式除尘器则具有较低的能耗,但对颗粒物的捕集效率较低。
因此,在设计除尘器时需要根据具体的工况和需求加以选择,以达到净化效果和能耗的最佳平衡。
锅炉二次风流量测量存在的问题及解决对策摘要中电神头发电有限责任公司#1、#2机组于2013年6月、2013年9月投产后,在运行期间, 发生二次风流量测量装置经常堵塞、导致二次风流量测量不准而引发二次风挡板不能投自动的问题, 已影响机组协调、AGC 方式的正常投入。
二次风流量测量装置改造势在必行。
本次课题主要阐述了二次风流量测量装置存在的问题及所采取的有效措施和取得的效果。
关键词:二次风流量;测量装置;吹扫;改造1.选题理由二次风流量测量装置易堵塞,影响测量结果的准确性。
二次风流量的自动投入是保证锅炉氧量在合理控制范围内的基础,二次风流量的自动投入也是锅炉协调系统自动投入的基础。
二、存在的问题1、#1机组运行期间(1)运行人员监盘时发现, 二次风流量调节挡板为满足二次风流量测量值与设定值相符而异常开大或关小, 同时锅炉烟气含氧量也偏离设定值,且不同测点数值偏差较大。
分析原因是由于二次风流量测量不准造成的。
(2)为了确定异常原因,切除送风自动和协调自动,同时解除MFT风量低保护对二次风流量取样装置进行了吹扫, 吹扫后测量值明显好转。
2、#1机组启动过程中机组在启动过程中二次风流量波动较大,而且存在部分测点显示为0,为机组的正常启动带来不稳定因素,因此在机组启动过程中需要退出MFT总风量低保护。
运行人员不能依据二次风流量准确判断送风机出力。
机组负荷570MW同一侧不同测点偏差最大值为100t/h,二次风流量测量值失真,严重影响机组的安全经济运行。
启动过程中同一时刻不同测点偏差较大,且波动大(部分测点显示为0)三、原因分析原因一:左右侧二次风流量3个测点正负压侧表管均源于一根表管分支,容易造成表管堵塞。
原因二:改造前锅炉二次风流量测量装置风量测点布点不太合理,在涡流的作用下灰尘、沙粒很容易造成取样管堵塞。
实地进入到风道内观察, 发现取样管表面积灰很多,单独吹扫正压侧, 发现正压侧 8 个取样孔只有中间的 2 个通风, 其余的都已经堵死。