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真空泵机组出现跳闸现象的原因分析

真空泵机组出现跳闸现象的原因分析
真空泵机组出现跳闸现象的原因分析

真空泵机组出现跳闸现象的原因分析

真空泵,我想大家都听说过它,因为它的使用范围很广,对于那些经常使用真空泵的人来说,对其肯定是很了解的,而真空泵的使用过程中,有时也会出现一些这样或那样的问题,例如真空泵机组跳闸,对于这些问题,要找出引起的具体原因,这样才能“对症下药”,对问题进行有效解决,下面就为大家介绍一下引起真空泵机组跳闸的原因。

原因一:

造成真空泵机组跳闸的原因可能是其吸气口从罐体底部接管了,这样由于罐体里面有负压形成,当真空泵机组工作完之后,在真空泵机组停止工作的情况下,在负压的作用下,吸气管与真空泵机组会把水泵里面的水吸入到罐体里去,而这样,在再次将真空泵机组启动的时候,就会造成真空泵机组负载过大,从而导致超电流出现致使真空泵机组出现跳闸的故障。

原因二:

一般情况下,真空泵机组所采用的是一用一备的工作方式,就是将两台真空泵机组合并到一条管路当中去,如果只是在进口处安装了一个单向阀,而在这两个真空泵机组之间没有安装阀门,那么就造成这种状况:在一台真空泵机组工作的时候,另外一台真空泵机组里面的水就会很容易被其所抽吸过来,这就说明了一个问题,单向阀其起不到完全密封效果的,此外,严重的时候还可能会出现排气管抽回循环水和大气的状况。

真空泵是一种旋转式变容,真空泵须有前级泵配合方可使用在较宽的压力范围内有较大的抽速,对被抽除气体中含有灰尘和水蒸汽不敏感广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。

折叠发展

真空泵包括水环泵、往复泵、滑阀泵、旋片泵、罗茨泵和扩散泵等,目前这些泵是我国国民经济各行业应用真空工艺过程中必不可少的主力泵种。近年来,伴随着我国经济持续高速发展,真空泵相关下游应用行业保持快速增长势头,同时在真空泵应用领域不断拓展等因素的共同拉动下,我国真空泵行业实现了持续稳定地发展。

据《2013-2017年中国真空泵制造行业深度调研与投资预测分析报告》[1]数据显示,在我国真空泵市场上,外国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实,日本真空各地布点,德国莱宝在中国扩建,美国泰悉尔集团、韩国优成等国际著名厂家也纷纷寻找伙伴在中国建制造基地。他们的胃口很大,势有鲸吞真空泵市场之势。近年来,国内虽然有一些企业逐渐崛起,在真空泵市场上占据了较为领先的地位,但是多数企业研发能力差,与国外同行相比,高端产品在技术上仍处于劣势。

真空泵包括干式螺杆真空泵、水环泵、往复泵、滑阀泵、旋片泵、罗茨泵和扩散泵等,这些泵是我国国民经济各行业应用真空工艺过程中必不可少的主力泵种。近年来,伴随着我国经济持续高速发展,真空泵相关下游应用行业保持快速增长势头,同时在真空泵应用领域不断拓展等因素的共同拉动下,我国真空泵行业实现了持续稳定地快速的发展。

漏电保护器跳闸6种常见问题排查解决方法

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。 建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3和N线)的漏电开关;第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关。从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种: 第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象; 第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象; 第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象; 第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。 详细分析如下↓↓↓ 第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示。 故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N 线与PE线短接)。 解决方法:更换或维修用电设备。 第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示。 故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。 故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。 解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。 第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示。 故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。

三相电压不平衡导致电容器组跳闸原因分析

三相电压不平衡导致电容器组跳闸原因分析 【摘要】本文通过对220kV某变电站10kV电容器由于三相电压不平衡导致跳闸原因分析,找出引起电压不平衡的因素,为以后查找电容器组故障原因积累经验。 【关键词】不平衡电压;绝缘电阻;直流电阻;电容量;电抗 前言 为了补偿系统无功,变电站基本上都会在10kV系统中装设电容器组。在设备运行过程中,经常会发生电容器组跳闸现象,引起电容器组跳闸的主要原因是由于电压不平衡造成保护动作,使断路器跳闸。通常我们都会认为电压不平衡是电容器组电容量三相不平衡引起的,但实际上断路器三相不同期、放电线圈绕组直流电阻三相不平衡、电抗器三相电抗值不平衡、绝缘老化都会引起三相电压不平衡,使电容器组跳闸。 一、现场试验情况 2014年7月9日,某变电站10kV电容器首次对跳闸,对其进行电容量测量,测量结果为A相173.1μF、B相173.4μF、C相173.3μF。从测试数据看电容值没有问题,就对紫1#电容器组进行投运,此时保护定值设为3V,投上后电容器组马上就跳掉了。随后又将保护定值改到5V,再次将电容器组投上后,过了几分钟电容器再次跳掉。我们初步认为导致电容器组跳闸的可能会是电容器单元其他设备,不是电容器本身。 2014年7月11日,再次对跳闸电容器单元进行全面试验,分别对电容器电容量、绝缘项目,开关特性、直阻、绝缘项目,电抗器电感、电抗、绝缘项目,电缆绝缘项目,测试结果都正常。在对放电线圈一次绕组直流电阻测试时,发现A相1216Ω、B相1413Ω、C相1411Ω。从测试数据上看,A、B、C三相绕组直阻不平衡率约为15%。对其绝缘电阻测试时,发现A相绝缘较低,约10.92 MΩ,B、C两相均在320 MΩ左右。通过对试验数据分析,我们就能确定由于放电线圈一次绕组存在匝间短路造成三相电压不平衡,从而引起紫1#电容器跳闸。 二、影响电压不平衡的因素 1、电容器三相电容值偏差较大引起电压不平衡 Q/GDW1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》规定电容器组的电容量与额定值的相对偏差应符合此要求:3Mvar以下的电容器组:-5%~10%;3Mvar 到30Mvar电容器组:0%~10%;30Mvar以上电容器组:0%~5%;且任意两线端的最大电容量与最小电容量之比值,应不超过1.05。如果电容器中某相电容受潮或损坏,都会导致电容值减小,造成无功补偿不均衡,从而导致电压不平衡,

倒闸操作电容器过流跳闸原因分析和对策

一起倒闸操作电容器过流跳闸原因分析和对策 1.事件经过 2016年12月22日17点29分,一期总变一二期总变联络线、2#主变检修完毕,对其进行恢复性送电操作;18点14分一二期总变联络线送电完毕,当时各断路器状态为1120、1140、1170、0621、0601、0604、0605合位,1160、1110、0622分位,运行方式为一二期总变联络线通过110KV母联带1#主变带6KV全段运行,八化I线进线断路器1160、2#主变热备,示意图如图1; 18点18分,2#主变空载送电,即合2#主变110KV侧断路器1110时,6KV 2#电容器开关柜0604断路器过流保护动作跳闸,1#电容器0605继保过流保护启动但未跳闸。 图1 一期总变当时运行方式示意图

2.事件现象和说明 2.1.监控系统显示如图2.1 图2.1 监控系统显示图 从图中可以看出18点18分15秒194毫秒 2#主变合闸,18点18分17秒815 毫秒电容器0604跳闸,从18点18分15秒到18分25秒 1#主变二次谐波闭锁,从18点18分15秒到18点18分27秒2#主变二次谐波闭锁。 2.2.继电保护显示 2.2.1.2#电容器0604继保显示 (1)2#电容器0604继保面板事件显示如图2.2.1.1,从图中可以看出

18点18分15秒364毫秒过流保护启动,18分17秒725毫秒过流保 护动作,共经历了2秒361毫秒,18分17秒735毫秒过流保护故障 录波启动;17分825秒由于断路器变位再次启动故障录波。 过流跳闸 过流启动 断路器分闸 过流保护启动返回 过流保护跳闸返回 点亮第4盏报警灯 跳闸故障录波启动 断路器变位故障录波启动 跳闸回路监视闭锁启动

漏电保护器经常跳闸原因和处理方法

漏电保护器经常跳闸原因和处理方法 漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。 漏电断路器的工作原理 漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈。当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压。如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸。 下面是单相线路的示意图,三相或三相四线线路的原理相同。

漏电保护器跳闸原因 1、安装不良 如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。2、漏电保护器本身有问题 用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。 3、漏电保护器与负载不匹配 随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。 4、负载或线路漏电、短路 如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复

补偿电容器故障原因分析

补偿电容器故障原因分析 发表时间:2018-10-19T09:33:43.973Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:丁保凯[导读] 摘要:传统的电力电容器检测通常为停电离线试验,停电离线试验不仅影响了无功补偿装置的可利用率,而且不能准确反映其在运行中的状态,从近几年国内外状态监测技术的发展来看,多数监测系统功能较为单一,监测的状态量较少,设备的故障诊断仅局限于超标预警,其故障分析及定位都要由运维人员凭借以往经验来完成,诊断水平与运维人员的专业水平有直接关系。 (国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000) 摘要:传统的电力电容器检测通常为停电离线试验,停电离线试验不仅影响了无功补偿装置的可利用率,而且不能准确反映其在运行中的状态,从近几年国内外状态监测技术的发展来看,多数监测系统功能较为单一,监测的状态量较少,设备的故障诊断仅局限于超标预警,其故障分析及定位都要由运维人员凭借以往经验来完成,诊断水平与运维人员的专业水平有直接关系。基于此,本文主要对补偿电容器故障原因进行了简要的分析,以供参考。 关键词:补偿电容器;故障;原因分析引言 电容器被损坏的情况包含多种状况,对造成电容器损坏进行了分析,不论从设计、安装、运行管理、产品质量等各个方面都存在一定问题,应引起重视。 1补偿电容器故障原因 1.1电网背景谐波、谐波源的影响 国民经济发展迅猛,电网中谐波源增多,主要以变压器铁磁非线性负载、电弧炉等非线性、冲击性负载、各类交直流换流设备为主,谐波源产生的谐波电流注入电网,会对电容器运行产生较大的影响,主要是谐波分量引起运行中的电容器附加发热和过电压造成设备损坏、电容器发生谐波谐振造成设备损坏。 1.2渗漏 电容器是全密封装置,如果密封不严,空气、水分和杂质就可能进入油箱内部,造成极大危害,因此电容器是不允许发生油的渗漏。一般发生油渗漏的部位主要是油箱与套管的焊缝,发生渗漏的主要原因是焊接工艺不良。另外国内制造厂对电容器作密封试验的要求不严格,试验是采用加热到75℃保持2h的加热试验而不是逐台试验。相对照美国西屋公司是采用85℃8h加热试验,法国西门子公司是采用95℃6h加热试验。由于国外产品通过严格的试验,因此很少出现渗漏现象。套管渗油的部位一是根部法兰,二是帽盖和螺栓等焊口,渗漏的原因有加工工艺问题,也有结构设计和人为的原因。螺栓与帽盖应该构成整体,如焊接质量差,对螺丝紧力时紧力稍大就会引起焊缝断裂。变电站中多是采用硬母线联接,温度变化时母线温度变化而膨胀和收缩,就会使螺杆受力,很容易将螺杆焊口拉开。此外,搬运电容器如果是采用直接提套管的方法以及运输过程中包装质量不好,也会使套管的焊缝破裂而引起渗漏。 1.3鼓肚 鼓肚就是油箱膨胀电容器油箱随温度变化发生少许鼓胀和收缩是正常现象,但是当内部发生放电,绝缘油将产生大量气体,而使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象。发生鼓肚的电容器已经不能再用,而且不能修复,应拆下更换新电容器。造成鼓肚的原因主要是产品质量问题。过去绝缘纸、铝箔质量差,浸渍液不是吸气性的电容器油,又没经过严格的净化处理,加之在设计上追求比特性的指标,工作场强选择较高。这样就造成低质量的产品在高电场下运行,以致发生大批电容器鼓肚、元件击穿和熔丝动作的故障。 1.4电容器后期运行的安全隐患 (1)电容器不具备滤波功能,并且由于并补电容器的构造与滤波电容器不同,所以若有谐波注入到其中还会造成电容器烧毁,尤其在大电机启动瞬间,会产生大量的谐波电流,瞬间就有可能烧毁电容器;(2)并联电容器改变了系统阻抗,设计时可以尽量避免其与系统谐振,但由于负荷工作在不同状态,系统的阻抗是在变化的,因此就有可能因增加了并联电容器而造成系统产生串并联谐振,造成大规模烧毁设备;(3)电容器补偿具有软特性,因为电容器的出力是与电网电压的平方成正比的,所以当电网电压变化时,电容器出力的变化更加明显。而且,当电网电压降低时,需要靠容性无功来支撑电网电压,而此时电容器的出力反而降低了,没办法有效支撑电压;反之,当电网电压升高时,需要靠感性无功来拉低电网电压,但这时电容器的出力反而增大了,加剧了电网的升高,使系统故障扩大。(4)在系统正常运行的情况下,电容器还可进行正常补偿,但当系统发生故障时,其不仅不能有效抑制系统的故障,并且可能会扩大系统故障,扩大事故。 2补偿电容器故障有效措施 2.1电容量诊断标准及要求 根据国家电网公司《电网设备状态检修技术标准汇编》中电力电容器装置状态评价导则,对电力电容器电容量变化率的故障阈值进行设定:若电容量变化率小于注意状态设定值,则判定电力电容器成套装置的运行正常;若电容量变化率超过该设定值,则将设备列入注意状态,加强后续监视;若电容量变化率超过告警阈值,则发出异常告警信号,或根据现场运行要求,向出线断路器发跳闸信号。 2.2故障处理 电容器故障后,故障检验项目不齐全,导致电容器故障定位不准,无法及时消除缺陷,影响了电容器运行可靠性。目前电网电容器故障检验主要做电容器耐压试验、电容量试验,缺乏对配套设备(放电线圈、避雷器等)、一二次电缆的系统性故障检查,导致无法准确判断故障原因,无法及时消除设备故障。如某110kV变电站10kV集合式电容器组,组容量为6000kvar,采用开口三角保护,故障现象是投入运行1h后,开口三角保护动作,检修人员多次去设备现场开展故障检测,电容量单一指标始终满足国标要求,检修人员判断电容器设备正常,可以投入,但投入运行后,故障现象依旧,后要求检修人员对放电线圈进行比差、角差试验和二次保护电缆接线、绝缘检查,检查发现B相放电线圈电压比误差值超出0.5%,而为防止开口三角保护误动作,要求放电线圈电压比差一致性要好,由于放电线圈的问题导致电容器开口三角保护误动作,这种问题单纯靠做电容量试验是无法发现的。电容器容量测试用仪器精度不佳会导致电容器故障检验出现错误结论,导致电容器故障无法准确发现和消除。 2.3电容器成套装置专用保护

水泵跳闸故障原因及排除

水泵跳闸问题是经常遇到的故障情况,那么导致跳闸的原因主要是什么呢?有什么解决办法呢?今天就一一呈现 一、故障表现: 发电厂125mw机组自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌。在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功。后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作,仍会出现此现象。 二、查找问题: 为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给水泵,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。 三、解决办法:

差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%。二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流。在水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50m,并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3va,二次负载并不重。检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流,变比600/5,容量40va,完全能满足二次负载的要求。 以上分析是基于正常运行的条件下,在电机启动时,情况又有所不同。电机启动时电流很大,首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不一致,二次差电流可能很大。根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明,继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的最大误差,0.04~0.06;kk—可靠系数,2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比。应整定在1.0a 的位置。在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在

电容器组开关异常跳闸分析

电容器组开关异常跳闸分析 1 故障情况 某110kV变电站10kV#I、II电容器组153开关发生多次未知原因跳闸现象,后台监控机只发第一组电容器故障跳闸信号及开关位置变位信号,且每次经过各专业检修人员的试验检查,均未发现故障点,而后将其恢复运行,也没有发生立即跳闸并无任何异常现象,但是经过一段时间的运行,该电容器开关就会再次跳闸,并且故障报文均一致。 2 一二次接线配置情况 10kV#I、II电容器组153开关一次接线方式如图1所示,153开关代两组电容器运行,配置的保护装置为国电南京自动化股份有限公司 图1 10kV#I、II电容器组153间隔接线图 生产的电容器保护装置,型号PSC-641。此保护装置配备有过流保护,过电压和低电压保护、三相差压保护,无电容器本体保护功能。 根据设计要求,现场#I电容器组放电线圈二次接成开口三角电压的不平衡电压保护,同时本体还具备压力释放及温度高跳闸输出接点;#II电容器组放电线圈接成三相差压的不平衡电压保护,同时本体也具备压力释放及温度高跳闸输出接点,见图1。由此可知两电容器组的本体不平衡电压保护共需四组电压输入装置,其中#I电容器组开口三角电压一组,#II电容器组三相差压三组,而PSC-641装置只提供了一组三相差压的电压输入,只能供#II电容器组差压保护使用,所以根据实际情况,将#I电容器组的开口三角电压及两电容器组本体保护通过加装电压继电器YJ和跳闸出口中间继电器1ZJ、2ZJ来实现,二次接线见图2、图3及图4。中间继电器1ZJ、2ZJ动作后的一副常开接点去启动153开关控制回路跳闸,另一副常开接点启动保护装置发第一组或第二组电容器故障跳闸信号。

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施 摘要:该文通过对国产引进型300MW火电机组汽动给水泵经常发生泵芯抱死现象进行原因分析,查找出预防措施和解决办法,以促进机组稳定经济运行。 关键词:汽动给水泵;泵芯抱死;原因分析;预防措施 Analysis of Rotor Seizure Failures in Turbine Driven Feed Water Pumps and Preve ntive Measures Abstract : Found by analyzing recurrent rotor seizure failures that happened to turbi ne driven feed water pumps of domestically manufactured , licenced type , 300MW fossil fired power sets , the paper presents some preventive measures and may o f solving the problem , for the sake of enhancing steady and economic operation. Key words: turbine driven feed water pump ; seizure of pump rotor ; failure analysi s ; preventive measures 0 引言 目前,国产引进型300MW 火电机组大部分给水泵配置均为2 台汽动泵(50 %容量) , 1 台电动泵(30 %或者50 %容量) 。生产厂家主要有沈阳水泵厂、上海电力修造厂以及北京电力设备总厂。汽动泵的小汽轮机生产厂家主要有哈尔滨汽轮机厂、上海汽轮机厂、杭州汽轮机厂等。由于小汽机厂家与给水泵厂家从设计方面不协调配置等原因,造成对泵组的运行管理要求大不相同,如小汽机要求启动前、停止后必须投低速盘车,而给水泵厂家要求最好不投盘车直接启动或停泵,若必须盘车最好为高速盘车,否则直接影响给水泵的安全运行,易造成动静磨损以及严重时发生泵芯抱死现象。待出现问题时往往厂家持不同态度, 使电厂作为用户深受其害,损失严重。为使电厂使用好汽动泵组,并在机组安全稳定运行过程中发挥更大作用,本人结合多年掌握收集的经验及多个电厂的运行调查情况,就经常出现的汽动泵组启动(或停止) 时泵芯抱死现象加以分析研究, 查找出一条行之有效的处理和解决办法,给各位同行提供一点帮助和参考。 1 原因分析汽动给水泵启动前需低速盘车暖机,国内许多电厂都曾出现多次在小机预 暖低速启动或停泵中给水泵泵芯抱死故障,一旦发生后必须拆泵检修或者返厂处理,少 则一周多则一个月时间才能恢复运行,特别是在新投产机组初期表现最为明显和突出, 给电厂机组投运造成严重影响,直接危害机组的安全稳定运行,同时处理解决也浪费好 多财力、物力。 经过多方查找原因,总结起来不外乎有以下几种情况: (1) 凝结水、除氧给水系统清洁度差,运行初期有硬质颗粒进入泵内,造成泵芯抱死。一般电厂新机组的凝汽器及凝结水系统尽管在投运前进行的水冲洗和碱洗,但由于设备及管 道系统比较庞大和复杂,必然有一些死角和残杂存在,这样在投运初期热态运行过程中,经常有焊渣、铁锈等硬质颗粒进入泵体,从而导致泵体动静部分研磨,使泵芯产生卡涩现象。特别是在泵组热态停泵投低速盘车时易发生泵芯抱死现象,一旦发生此事,也就不可能轻易盘动,只能解体检修或返厂处理,但均在解体后发现有硬质颗粒卡在动静间隙之间, 这是泵芯抱死的主要原因所在。 (2) 给水泵芯包动静间隙偏小,也是造成泵芯抱死的不可忽视的原因。前面讲过硬质颗粒杂质是造成泵芯抱死的主要原因,然而芯包动静间隙尺寸也起到了很大作用,到底间隙多

家用漏电保护器频繁跳闸的处理办法

家用漏电保护器频繁跳闸的处理办法 家用漏电断路器是在普通的微型断路器的基础上增加了一个附件,该附件可以监测电路内的剩余电流,从而在电路中发生漏电时可以自动断开电路,因此漏电断路器兼具了普通断路器具有的过载保护的功能。家用漏电保护器一般安装在插座回路,电灯开关一般不带漏电。许多人遇到过家用漏电保护器频繁跳闸的原因,今天,我们逐步分析跳闸原因及解决方法,请逐步完成以下操作。 确定跳闸时间:首先要搞清楚,断路器是在一交房就跳闸还是使用一段时间以后才开始跳闸。若是一交房就跳闸,十有八九是断路器的质量问题(其它情况较为复杂,此处不再赘述,建议找开发商或物业解决),可以直接换新的断路器。 确定跳闸原因:上文说过,漏电断路器兼具漏电保护和过载保护,因此首先要确定是否是由于漏电导致断路器跳闸。具体方法如下——请观察漏电流断路器附件,一般品牌断路器右侧共有两个按钮,一个在顶端,上面印有“T”字,是测试按钮,按下后断路器自动跳闸,是检测断路器是否能正常使用的。在下方还有一个按钮,是复位键。若是由于电路中有漏电导致断路器跳闸,跳闸后复位按钮会突出,且无法合闸,需要按下复位按钮才能正常合闸。还有一种漏电断路器,没有复位按钮,而是带有一个显示屏。正常运行时,显示屏是绿色,当电路中发生漏电导致跳闸时,显示屏变为红色。此时可以正常合闸,且在合闸后显示屏会自动变为绿色。

因此,当漏电断路器跳闸后,复位按钮突出或显示屏变为红色说明电路中存在漏电情况,否则,是由于电路中存在过载。 漏电开关作为总开关时,跳闸后检测方法如下:闭合所有分路开关,万用表调到电流档测量,若万用表有指针摆动,证明电路中有漏电。此时把主开关上口的零线拆除,若万用表指针不变,证明火线与大地之间漏电;若万用表指针回零,证明火线与零线之间漏电;若万用表指示变小,但不为零,表明火线与零线、火线与大地之间均有漏电。接通零线,断开所有分路开关,继续测量。若万用表指

真空泵过负荷跳闸原因分析

投运#4热泵时真空泵过负荷跳闸 原因分析及防范措施 (一)事故前工况 2019年10月15日,运行四值白班。#4机负荷31MW,主汽流量140t/h,主汽压力8.7Mpa,主汽温度525℃,真空–76kPa,排汽温度46℃。 (二)事件经过 15:00组织运行人员投运#4机热泵,先开热泵到真空泵入口管道阀门后,稍开热泵凝汽器供汽蝶阀。 15:30分#1水环真空泵由正常运行的85A电流突然升至150A,真空泵掉闸。启动#2真空泵,设备状态显示开超时。就地检查真空泵,两台泵液位均在50cm。再次启动#2真空泵,过负荷跳闸,并且从#2真空泵排气孔和汽水分离器溢流管喷水。#4机真空从–76kPa逐渐下降,空冷岛凝结水温度从45℃逐渐下降,运行人员降低负荷以维持机组真空,联系热泵运维人员立即关闭热泵抽真空门和热泵凝汽器进汽蝶阀。 降负荷至27MW时,退#3抽加热蒸汽,高加疏水倒至低加,厂用电电源切至备用电源。负荷10MW时,真空值–45kPa,空冷三个街区风机满转速,两侧凝结水温度接近环境温度。在降低负荷的同时电气人员对#2真空泵重新送电并启动,电流依然为150A跳闸,检查真空泵轴承无冒烟迹象,排除轴承磨损导致电流增加的原因。

因两台真空泵跳闸现象相同,排除真空泵组故障的原因。从真空系统经过初步分析怀疑开热泵抽真空门时有水进入真空泵导致过负荷。核对热井就地、远方水位一致,排汽管道不存在满水现象;敲打空冷凝结水集箱和真空泵入口立管没有集水现象。将两台真空泵汽水分离器水位排空后,再次启动#2真空泵从该泵汽水排气孔及汽水分离器溢水管仍喷水,电流在98~150A晃动,约2分钟后该泵汽水排气孔及汽水分离器溢水管停止喷水,机组真空开始上涨,空冷三个街区两侧凝结水温度开始上涨,真空涨至–75kPa,将真空值降到–60kPa空冷两侧凝结水温度恢复至正常值。开旁真空泵补水至稍低于正常水位,启动#1真空泵试转,电流110A,就地真空泵运行正常,并缓慢下降至正常值。停运#2真空泵,机组恢复正常运行。 机组恢复正常后,重新投运#4机热泵,开启热泵抽真空手动门后,运行真空泵电流突然超限,并有大量水从真空泵排气管排出,立即停止投运热泵。与热泵运维人员共同检查热泵系统,发现热泵凝结水箱满水。关闭乏汽至热泵凝汽器进汽蝶阀和热泵抽真空门,启动热泵凝结水泵进行排水。 (三)主要原因分析 #4热泵机组凝汽器进汽蝶阀不严,造成机组排汽在热泵机组凝汽器中不断凝结。热泵机组凝汽器满水,开启热泵至真空泵入口管道抽真空阀门后,将凝结水吸至真空泵内,造成#1、

家用漏电保护器“老跳闸”需谨慎简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 家用漏电保护器“老跳闸”需谨慎简易版

家用漏电保护器“老跳闸”需谨慎 简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 12月19日,家住安徽省阜南县城郊乡陈庄 的陈守春给当地供电所打来电话,感谢该所员 工及时查出了他家漏电保护器“失灵”的故 障。说起躲过一场有可能发生的火灾或人身触 电事故的一幕,陈守春至今仍然感到后怕。 几天前,从外地打工“挣了钱”回来的陈 守春为家里新置办了空调、电热水器、电磁炉 和电饭煲,打算让全家好好的过上一个幸福的 “暖冬”,头两天,一家人着实感受到了电器 化生活带来的便利。后来不知怎么的,家里的 漏电保护器老是跳闸,推上后马上又跳了。陈

守春怀疑是漏电保护器出了问题,就直接把保护器拆了,直接把进户线接到了刀闸上。谁知合上闸没一会,家里连接着电热水器、和空调的两个插座里便冒了烟,接着就没电了。陈守春感到事情严重了,急忙给阜南县城郊供电所打了报修电话。 抢修人员接到报修电话后,马上赶到现场。根据经验,一眼就判断出了故障原因,原来“罪魁祸首”就是陈守春家新增加的这几件大负荷的家用电器。陈守春家以前的室内暗敷线路导线过细,接头处理不当,同时承载多个大负荷电器时,造成原本绝缘薄弱的部位发热,导线绝缘破坏,导致相线接地或相间短路而引起保护器频繁跳闸停电。 抢修人员从墙壁里抽出的绝缘层已经融化

如何解决因电容器故障而跳闸的现象

如何解决因电容器故障而跳闸的现象 在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决? 电容器组故障分析 电容器组采用常用的星型接线方式,三相共体外壳接于同一铁框架,框架接地。电容器内部结构为多个元件并联的四串结构,并设置内熔丝保护,检修人员与厂家人员对损坏的电容器进行解剖,发现受损电容器的A、B相内熔 丝均熔断了两根,外包封破裂,经过认真分析,认为一相熔丝熔断两根后,造成外包封损伤,在外包封受伤的情况下,长期运行发展成对壳击穿,并发展成单相接地。由于单相接地呈不稳定电弧接地,使健全相产生过电压而另一相也有两熔丝熔断,外包封受伤致使在过电压作用下发展成对壳击穿,由此形成相间短路,尽管保护可靠动作,但巨大的短路电流产生的热效应,仍对电容器造成一定程度的损伤,使电容器外壳严重变形。 另外由于电网中存在大量的非线性负荷,使得电网中谐波占有一定含量。110kV张河变电站除担任城郊居民用电外,主要担任工业供电,除几条10kV 工业专线外,其他10kV线路上还有一些小型化工厂、铸造厂等工业用户,这 些用户都可能产生谐波。尽管每户产生的谐波很少,但可以汇集成较大的谐波电流馈入电网,使电网的谐波水平升高,影响电网设备的安全运行。由于此变电站的无功补偿装置,配置电抗率为6的串联电抗器,6的电抗率虽然能对5 次及以上谐波有抑制作用,但在3次谐波下使串联电抗器与补偿电容器的阻抗成容性,出现谐波电流放大现象,使电容器过负荷。尽管母线上以5次谐波为主,3次谐波含量不是很高,而装设电容器后,容性阻抗将原有的3次谐波含

定子冷却水泵跳闸事故原因分析及处理

定子冷却水泵跳闸事故原因分析及处理 摘要:某厂发电机冷却方式为水氢氢,即发电机定子铁芯冷却方式为氢气间接冷却,发电机定子绕组冷却方式为去离子水直接冷却,发电机转子绕组冷却方式为氢气直接冷却。去离子水采用定子冷却水泵进行强制循环。定子冷却水泵在发电厂至关重要,定子冷却水泵故障,可能会将发电机线圈烧损,直接导致发电机重大危险。若断水保护动作,应检查定子冷却水泵是否跳闸,备用水泵是否联动,分析判断进水滤网是否堵塞及保护装置误动等因素。文章着重分析大唐辽源发电厂330MW 3号机组定子冷却水泵跳闸原因,以及在检修中根据分析方案查找和治理的措施。 关键词:定子冷却水泵;跳闸;缺相跳闸;定子冷却水泵跳闸 随着机组运行时间的增长,各种设备问题也日益增多,给安全生产带来了重大隐患,而作为全厂动力源泉的电动机首当其冲,对电动机事故跳闸应做好必要防范手段,电动机跳闸原因很多,处理更为复杂,特别是事故跳闸。如何做好应对电机跳闸,减少电机跳闸,保证安全生产已刻不容缓,跳闸是电动机最为常见的故障,本文就我厂低压电动机定子冷却水泵常见的跳闸故障类型,故障原因,并结合我厂实际事故案例进行分析,采取最好的防范措施,减少机组跳闸次数,保证生产现场安全稳定运行,减少不必要的非停事故。 1 事故概述 某发电厂3号与4号机组2×330MW亚临界汽轮发电机组,分别于2008年11月12月份投产,汽轮机为北京北重汽轮电机有限责任公司制造的NC330-17.75/0.39/540/540型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸双排汽、采暖抽汽凝汽式机组。发电机为北京北重汽轮发电机有限责任公司生产的T255-460水氢氢冷却、静止硅整流励磁系统、三相隐极式同步发电机。我厂定子冷却水泵的主要作用将定子冷却水箱中的去离子冷却水通过定子冷却水泵打到发电机定子绕组空芯铜导线中,将铜导线中的热量吸收并进入定子冷却水箱中进行冷却,防止定子绕组过热,烧损定子线圈,影响发电机的安全运行。定子冷却水泵在电厂中至关重要,如果定冷水流量低于 30 t/h,延时30s动作于机组跳闸。定子绕组允许的最高温度为120℃。在正常运行条件下,定子绕组温度应不超过90℃,各测试点及定子铁芯的各测试点温度指示大致相同,其标准偏差小于5℃,如果标准偏差大于5℃时,将发出报警信号。发电机定子绕组温度超过120℃,发电机保护动作跳闸。 2 事故经过 2012年01月02日,早9:20,3号机直流110 W第二组电源绝缘监测装置报警就地检查,进行查找,确定机MCC段母线控制装置报警。同时3号机汽机监盘人员发现3B定子冷却水泵跳闸,3A定子冷却水泵联锁启动。电气人员立刻去机MCC段母线查找定子冷却水泵开关。定子冷却水泵开关综合保护装置报

高压水泵主轴断裂失效分析

动设备石油化工设备技术,2010,31(4)?35? Petro-ChemicalEquipmentTechnology高压水泵主轴断裂失效分析 马小明.熊烨 (华南理S-大学机械与汽车工程学院,广东广州510640) 摘要:文章通过化学成分、力学性能、金相组织、宏微观断口等分析方法,系统分析了高压水泵轴断裂的原因,表明材料组织夹杂物多,脆性明显,操作中受循环水腐蚀作用,并在退刀槽处产生点蚀坑,致使退刀槽部位产生应力集中,形成疲劳裂纹源,最终主轴在退刀槽部位发生低应力高周疲劳断裂。 关键词:高压水泵;疲劳断裂;失效分析;点蚀 某炼油焦化装置中HSG625型高压水泵主 轴发生了断裂失效,该轴经调质处理,3Crl3材 料,转速为3750r/min,工作介质为含焦的循环 水。2009年1月4日,高压水泵正常启动10S 后,泵轴位移联锁自停,突然发生断裂。该水泵累 计运行5760h,为分析失效原因,防止同类事故 重复发生,对断裂主轴进行了如下分析。 l理化检验 对失效的高压水泵主轴样品进行了化学成分 分析、力学性能测试、金相组织分析、以及用扫描电镜对断口表面的微观形态观察,并对局部区域进行能谱分析,以深入了解水泵轴断裂的原因。1.1断口宏观观察 水泵轴断口宏观的形貌如图1所示,断裂发生在退刀槽处,断裂面垂直于泵轴的轴线。断面宏观形貌呈现疲劳断裂的特质。断口明显地分为3个区:疲劳裂纹的起源区、疲劳裂纹扩展区及瞬断区;疲劳扩展区与瞬断区之间的界限清晰;断口疲劳裂纹源区呈多台阶特征,清晰可见5个疲劳台阶,如图1中箭头所示;疲劳裂纹扩展区存在清晰的贝纹线,约占整个断口面积的2/3;贝纹线区域平滑,颜色较深;贝纹线间距和密集度不规则,说明泵轴工作过程承受不稳定的扭转载荷[1];瞬断区断口清晰可见层叠状形貌,且存在黄色氧化物斑点;在疲劳台阶附近的源区外侧,退刀槽圆角半径过渡表面处密集分布着很多较小且较浅的点蚀坑。 i.2微观观察 (1)断口微观观察 图1泵轴试样断口的宏观形貌 对断口样品的扫描电镜分析发现断口表面呈解理和准解理形貌特征,如图2,断口存在二次裂纹,如图3;裂纹扩张方向不一致,二次裂纹较多,表明材料具脆性特征[21;瞬断区局部呈现层叠状形貌;疲劳台阶附近的退刀槽部位有许多大小、深度不等的点腐蚀坑,为疲劳裂纹源,如图4。 微观分析表明,退刀槽部位受介质腐蚀并形成点蚀坑,为疲劳裂纹起源提供基本条件。 (2)能谱分析 对金相表面的杂质进行X射线能谱分析,表明夹杂物主要由O、Mg、Al、Ca等元素组成。该杂质应是钢在冶炼时形成。承受疲劳载荷的钢轴中若含有A1203,CaO?A1203?Si02,CaO? 收稿日期:2009—08—05。 作者简介:马小明(1962一),男,甘肃天水人。1986年毕业于华南理工大学化机系化工机械专业,获硕士学位,主要从事设备安全检测与失效分析、液化天然气技术等方面的教学、科研等工作,已发表论文40余篇.副教授。 Email:xiongye87@hotmail.corn 万方数据

施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4487-40 施工现场漏电保护器频繁跳闸原因 分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。

2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护

对施工现场漏电保护频繁跳闸原因分析

对施工现场漏电保护频繁跳闸原因分析 对施工现场漏电保护频繁跳闸的原因分析 1 引言 施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。 2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因 2.1 漏电保护器布局不合理 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,在每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统下管理。这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2—0.3s,可极大地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能通过加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。 2.2 在保护范围内没有形成有效的二或三级漏电保护 开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。如施工现场有的照明部分相当混乱,存在很多问题:工地照明线经常随施工部位的改变而重新敷设,乱拉乱挂现象比较多,导线绝缘不是很好,经常漏电;现场办公室照明线虽然比较固定,但是一般固定的比较低,人很容易触及,还带有一些插座回路,在很多时候都不装漏电保护器,特别是在天刚黑需要照明的时候,经常造成了总漏电保护器频繁跳闸。施工现场移动设备比较多,如振捣棒、手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,有的时候使用这些设备时没有接入开关箱,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的几率。只有在每个保护范围内形成有效的二或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。 2.3 漏电保护器本身有一定的局限性 (1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设

电容跳闸原因分析

在一批GGD成套开关柜中,投一组电容时,电容开关就跳闸。这 是怎么回事? 先不带电容分级检测。如这组有问题。将这组开关关掉。投入其他回路,也不会影响使用。下来再将这组维修好。开关跳闸有以下几点。 1:开关选择过小。新柜子电容坏的可能性小,针对新柜。 2:开关自身质量问题,新柜旧柜都可出现。 3:接触器短路或质量问题,出现接触器三相粘连或其中一相粘连脱不开的现象。4:热继电器参数设置过大或热继电器已烧坏,出现短路补偿。电流过大跳闸。 5:电容器短路或已烧坏。 6:检查一次回路有没有接触不好的现象。最好全部压接一次。 最简单的就是先投其它组,如果能投上,再来分析跳闸的这组。 35kV主变柜与进线柜的区别? 35kV进线是指35kV母线的进线开关,35kV主变柜只是35kV母线的一个馈出回 路。 进线柜就是35KV输入到35KV母线的总开关柜。 主变柜是35/6KV变压器的高压侧开关柜,它是接在35KV母线上的。 算是一路输出, 我再补充一点: 进线柜的进线保护是保护进线的,主变柜的主变保护是保护主变的,也就是说两 个保护装置的保护对象是不一样的。 而且进线保护装置取得电流来自进线柜的电流互感器,主变保护装置取得电流来 自主变高压侧和低压侧的电流互感器。 进线保护装置动作时跳进线柜的断路器,主变保护装置动作时跳高低压侧断路器,即35kV侧的断路器和10kV侧的断路器。 关于高压断路器和高压电缆选型问题 高压电缆的截面选取要考虑以下方面: 1、根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流。 2、电压损失。一般要求线路电压损失要小于5%,当然也有要求高的,没特殊说明按5%。 3、架空线要考虑机械强度问题,而电缆则要考虑短路热稳定度的问题。这两种校验有公式。

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