第29卷第3期2008年3月
腐蚀与防护
CORROSION&PROTECTION
V01.29No.3
March2008
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鲢黧必锅炉高温过热器弯管的失效分析
龙会国。陈红冬。万克洋
(湖南省电力试验研究院,长沙410007)
摘要:用显微组织、力学性能和扫描电镜等方法,分析了1900t/h超临界锅炉用TP347H高温过热器弯管在高温运行近1000h下产生裂纹的原因,结果表明,TP347H奥氏体钢冷加工成形后未经过固溶处理,腐蚀敏感性增强。在高温及烟气、煤灰覆盖层等运行环境下,在综合应力的作用下,加速腐蚀过程,在弯头应力集中部位产生了晶间应力腐蚀裂纹。
关键词:TP347H钢;冷加工成形;残余应力;晶间应力腐蚀
中图分类号:TGl72.8文献标识码:A文章编号:1005—748X(2008)03-0157-03’FailureAnalysisofHi曲TemperatureSuper-heaterBendforBoiler
LONGHui—guo,CHENHong-dong,WANKe-yang
(HunanElectricPowerCompanyTestandResearchInstitute,Changsha410007,China)Abstract:FractureanalysisofU-typebendofTP347Htubeinthehightemperaturesuper-heaterofa1900t/hboileroperatedforlessthan1000hwascarriedOUtbymeansofexaminationsofmicrostructune,mechanical
propertiesandscanningelectronmicroscopy.Thecorrosionsensibilityofcold-formedTP347Hsteelincreasedbecausesolutionheattreatmentwasnotperformedandthebendwasoperatedundertheconditionsofhightemperatureandashdeposits.Intergranularstresscorrosioncrackingoccurredatthepositionofstressconcentration.
Keywords:TP347Hsteel;coldforming;residualtensilestress;intergranularstresscorrosion
1概况2试验数据
某600MW超临界燃煤发电机组,锅炉为超临界参数变压直流本生型锅炉,一次再热,单炉膛,尾部双烟道结构。最大连续蒸发量(B-MCR)1900t/h,高温过热器出口蒸汽压力25.4MPa,高温过热器出口蒸汽温度571℃。该锅炉高温过热器炉膛内材质均为SA213一TP347H,规格均为445mmX7.8mm。共31屏,每屏由20根管子弯制而成。自168h试运行通过后,在累计运行时间近1000h,相继发生4次下部弯管内侧周向裂纹泄漏故障,对其余高温过热器弯头进一步着色检测中,又发现了三根高温过热器弯头内侧出现了环向裂纹,裂纹长约1/4~1/3圆周。发现共计8根存在裂纹管子,其中发生在第3、4圈管子上裂纹计有5根,第2圈1根,第20圈2根。
收稿日期:2007-03-14;修订日期:2007—03—282.1化学成分
对开裂试样进行了化学成分分析,表1数据表明,管材的化学成分符合ASTMSA213/213M标准‘13要求。
表1开裂试样化学成分分析结果(质量分数。%)
2.2力学性能
对开裂失效弯管直管段取样进行室温拉伸试验,4项试验结果分别为626MPa、616MPa、627MPa、611MPa。管材抗拉强度符合ASMESA213/213M标准要求(≥515MPa)。
2.3宏观断口
从图l、2可知,裂纹管子外壁呈黑灰色,裂纹爆
万方数据万方数据