关于克服燃气隧道窑产品烟熏缺陷的体会
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陶瓷科学与艺术 工 亭跋 、 关于克服燃气隧道窑产品烟熏缺陷的体会 詹益州 广东省陶瓷职业技术学校潮州521 031
摘要:本文把陶瓷制品烟熏缺陷分为残留型和吸附型两大类,并以笔者的亲身经历和体会提出建议:对于残留型烟薰缺陷,可以采取 烘干坯体、提高氧化阶段温度、加大排烟机抽力、合理装窖和在泥浆中加入适量电解质等措施来克服。 关键词:燃气隧道密、残留型烟熏、有机物和碳素、干坯进窖、氧化温度、排烟机抽力
1.前言 烟熏,又称为熏烟、吸烟、吃烟、卡烟等。是指陶
瓷制品局部或全部呈灰黑、灰褐色现象。 陶瓷制品产生的烟熏缺陷,按其成因可分为两大类 型。一种称作“残留型烟熏”,其特征是胎釉同黑,这 种现象通常发生在杯类产品的把脚,壶类产品的嘴、 把、边缘,壶盖或杯盖的蒂顶等部位,而这些部位一般 都为注浆件。其尾因是坯体中含有较多的有机物质和碳 素,在氧化阶段因氧化不 完全或还原过早加上电解 质起了某种作用,导致有 机物质和吸附碳素在釉层 熔化之前没有烧尽而使胎 釉犯黑、另一钟称作“吸 附型烟熏”其特征是釉黑 胎不黑、黑度不深、一班 泛灰黑色或灰褐色,这种 现象一般可以发生在任何 部位。其原因是陶瓷制品 在弱还原阶段或高火保温 阶段,窖内还原气氛过 浓:或在急冷阶段因烟气 倒流,使釉面吸碳所致。 置、装密密度、进密坯体的含水量、烧窑时的操作方 法、注浆件的形状及注浆模子的新旧程度等等因素有 关。 为了弄清楚宫庭杯脚窖易产生烟熏这个问题,笔者 曾做过一些试验。由于受时间和条件限制,实验内容相 对较少,现将试验情况介绍如下。 2、实验条件及实验经过 2.1实验条件 笔者几年前曾在一个 瓷厂从事生产管理工作。有一段时间,该厂的宫庭杯煅 烧后其脚部(注浆件,有四只足蹄)严重烟熏,而杯把 (注浆件)和杯身(滚压件)却不会烟熏。根据观察, 凡是装在窖车中部中心位置的宫庭杯一般容易产生烟熏 缺陷,而装在客车四周的宫庭杯却不会产生烟熏;同是 装在窖车中心位置的同时一块棚板的产品,也不是全部 都会烟熏;而更加有趣的是,同是粘接在同一个产品上 的且是用同一批泥浆浇注而成的主浆件,有的会烟熏, 有的则不会烟熏;有的杯子脚部会烟熏,而杯把则不会 烟熏。这确实是一个非常复杂的问题。这除了众所周知 的注浆件容易烟熏的道理之外,还与注浆件的装密位 实验产品:宫庭杯。 成形方法:杯身用阴 模滚压形成。杯脚用压力 注浆成形。 注浆泥料:采用湿泥 饼,其中球磨泥50%、淘 洗惠东土50%、含水量 20~23%。 烧成条件采用大生产 的以液化石油气为燃料的 轻体隧道密,长66M。全 密共设28对炉子,其中氧 化炉9对,还原上炉7mj-, 还原下炉1 2对。总管道气 压0 4~0 8MPa/c rn 。炉 前供气管道分作三组,其 中氧化炉组气压0 04~0 041MPa/cm 、还原上炉组气压 0 0 4 2~0.0 4 3 M P a/c m。、 还原下炉组气压 0 044~0 045MPa/cm 。烧成最高温度1320~1330℃。 窖车长1.1M、宽0.93M,日推车90车。采用锅炉引风机 排烟。 2.2.1调整泥浆电解质的加入量 1、湿泥饼1 OKg,加入水玻璃30g(占0 3%)、腐 植酸钠植酸钠4q(占0 04%). 效果:泥浆流动性较好,注浆口余泥收水快,有韧 性,宫庭杯脚坯脱模容易,烘干后上釉于隧道窖中部 烧,杯脚及粘接好的宫庭杯共48只,全部洁白。
维普资讯 http://www.cqvip.com 2、湿泥饼10kg,加入水玻璃25g(占0.25%),腐 植酸钠6q(占0 06%)。 效果:泥浆流动性中等,宫庭杯脚坯脱模容易,但 断面不致密,有夹层,烘干后上釉于隧道窖中部烧,杯 脚及粘接好的宫庭杯共24只,全部洁白。 3、湿泥饼1 0Kg,加入水玻璃1 0g(占0.1%)、腐 植酸钠植酸钠25g(占25%)。 效果:泥浆流动性较差,宫庭杯脚坯脱模困难、快 硬、表面黑、注浆口余泥易碎、无韧性。实验中断。 _4、湿泥饼1 2 5kg,加入腐植酸钠1 5q(占0.1 2 %)。 效果:泥浆流动性较差,宫庭杯脚坯脱模困难、表 面灰黑、烘干后上釉于隧道窖中部烧,24只试样其足蹄 部位都呈灰黑色,有烟熏迹象,其余部位呈灰白色。 5、湿泥饼10Kg,加入水玻璃25g(占0.25%)。 效果:泥浆流动性中等,宫庭杯脚坯脱模容易,但 硬硬化较慢,断面不 致密,有夹层,烘干 后上釉于隧道窖中部 烧,24只试样全部洁 白。 2.2.2.}巴试样的 入密水分作对比 1、采用现有大 生产用泥浆,由打浆 工制备。泥浆配比 为: 1 湿泥饼 100Kg,加入水玻璃 340g(占0 34%)、 腐植酸钠60g(占 0 06%)。 陶瓷科 专茅 2—0 0 8 3l、 则少烧几车;有时上一班烧多几车,下一班则烧少几 车。每班烧客车教不一样,即是推车速度不一样,坯体 在窖内各个阶段停留的时间不一样,所以窖炉两侧火枪 就要由看火人员经常去调节。在调节节过程中,难免有 时调节不合理,造成氧化阶段温度偏低,坯体内部的碳 素和有机物质氧化燃烧得不完全,导致烟熏发黑。 适当提高隧道窖氧气化阶段的温度,是加速坯体内部碳 素和有机物质氧化燃烧防止烟熏的有效手段之一。我们 的具体做法是:适当调高第4对至第8对氧化炉的温度,并 把最后一对氧化炉(第9对)的温度降低,使第6对至第 9对炉这一区域的客温维持在950~1020oC之间,起着中 火保温作用。这样做,果然收到了预期的效果。 2.2.4.改造排烟系统,加大排烟机抽力 排烟机抽力不足,也是造成客内制品生产烟熏缺陷 的原因之一。 以前,笔者所服务的瓷厂的燃气隧道窖,其排烟机
做法:共烧注宫 庭杯脚96只,其中48只与宫庭杯身对接。分作二板,每 板放杯脚和粘接好的杯坯各24只,置于隧道窖烧成带密 墙底下烘干,其中一板烘得较干,一板烘得半干(带 湿),经分别修坯,上釉后装于同一块碳化硅板于隧道 窖客车中部煅烧。 结果:干坯者全部呈白色;半干坯者,有近一半试 样的足蹄烟熏,呈灰黑色。 2.2.3提高隧道窖氧化阶段的温度 众所周知,长石质日用瓷坯体中含有较多的碳素和 有机物质,尤其是添加了腐植酸钠的注浆坯体其有机物 质含量更多。这些碳素和有机物质必须在进入还原和釉 面开始熔化之前完全氧化燃烧排除,否则坯体容易产生 烟熏,断面呈灰黑色,大件,厚胎制品更是如此。
一般上,陶瓷工厂每天的烧窖数是不同的。车间半成品 库存多时或出货任务紧时,每天或每班多烧几车,反之
夕 壳是用普通钢板制 成的。客炉投不到半 年,排烟机外壳严重 腐蚀生锈,机内下半 部积水,闸板卡死, 排烟抽力无法调节, 导致客内坯体氧化分 解出来的水蒸气及各 种废气不能从排烟机 顺利排走。而是一部 分从窖头益出,一部 分又从窖头益出,一 部分又重新被窖内坯 体吸附,使制品产生 烟熏缺陷。2005年 春节前窖炉停火后, 该厂对排烟系统进行改造,把排烟支烟管道。总烟管 道,排烟机外壳及烟囱等金属部件全部换成不锈钢材质 的,解决了排烟困难问题,大大减少了制品的烟熏缺 陷。 2.2.5.改变装窖位置和装窖密度 宫庭杯装在客车中部进窖煅烧,在排烟机抽力不足 或氧化阶段温度偏低时,也会经常产生烟熏。在徘烟系 统还没改造之前,我们采取改变宫庭杯装在客车顶部二 层或底部二层,把无把杯子(如月光杯,加华杯等)装 在中部;或是在客车中部内心码装诸如小脚,大肚形状 的杯子,客车四周装宫庭杯。这样,对于改善烧成状 况,减少烟熏缺陷,也有一定的效果。 3、关于造成陶瓷产品烟熏缺陷若干问题的讨论 3.1液化石油气对产品烟熏的影响 燃气隧道有两个特点:
维普资讯 http://www.cqvip.com 陶瓷科学与艺术 工 与 践 一是燃料为液化石油气,二是坯体裸装。烧窖所用 的液化石油气,二是坯体裸装。烧窖所用的液化石油 气,是丙烷和丁烷的混合物,在空气充足,完全燃烧的 情况下,所产生的气体是C02和H 20,废气干净,无黑 烟,无毒,对环境无污染;但是在空气不足,不完全燃 烧情况下,会产生具体有还原性质的CO、H 2和C素,而 C素是带黑烟的。当液化气在隧道窖还原段发生不完全燃 烧的产物在排烟机作用下进如氧化段时,如果在氧气充 足,通风良好情况下,会得到继续完全的燃烧,变成干 净的气体经排烟机排走;反之在氧气不足,通风不良或 排烟机抽力不足情况下,这些气体连同坯体排出的各种 废气又容易被裸装在棚板上的坯体吸附,有时还从窖头 冒出,严重时水蒸汽及废气凝聚成脏水滴,把窖车上的 坯体淋塌。这些受污染的坯体,在进入还原阶段,釉面 逐步熔化之前还没有氧气燃烧的话,则会导致制品烟熏 或其它缺陷。 3.2腐植酸钠对制品烟熏的影响 笔者从调整注浆泥浆中水玻璃和腐植酸钠的加入量 对泥浆性能和产品质量的影响的试验中发现,当泥浆中 水玻璃量逐渐减少,腐植酸钠量逐渐增多时,泥浆流动 性逐渐变差,泥浆颜色越来越黑,烧后试样的百度也越 来越差。当泥浆中水玻璃量为零,即全部用腐植酸钠 时,泥浆流动性更差,坯体脱模困难,快硬,易碎,表 层乌黑,试样烧后呈灰黑色。可见腐植酸钠对制品烟熏 缺陷的生产是有一定影响的。 腐植酸钠又名胡敏酸钠,是从褐煤.煤矸或泥碳土 中提取出来的。因所含成分复杂,杂质较多,所以没有 固定的分子式,烧后呈黑褐色。往泥浆中加入腐植酸 钠,这无疑是增加了坯体中有机物质和杂质的含量,使 有机物质在氧化阶段的完全氧化燃烧变得更加困难,同 时也影响到制品的白度。 3.3水分对制品烟熏的影响 根据资料介绍,含水量较高的坯件在窖内烧成时. 在低温阶段坯体受热排出水蒸汽,使坯体表面色围着一 层浓厚的水蒸汽膜,挡住了氧气进入坯内的通道,使坯 内的有机物质和碳素没能氧化燃烧;当坯体进入强还原 阶段后,由于缺乏氧气,这些黑色物质不会继续进行氧 化燃烧而积留在坯釉里面;随着温度的继续升高,制品 胎骨逐渐瓷化,釉面逐渐熔化,这些没有氧化燃烧的有 机物质和碳素便导致坯釉变黑。 3.4.注浆件为何容易产生烟熏缺陷 这个问题,我们可以泥浆注浆操作时所发生的化学 变化来了解。 注浆泥中含有电解质,当泥浆与石膏模接触时,在 其接触表面上溶出有一定数量的CaSO4它与泥浆中的 Na一粘土及水玻璃发生离子交换反映: Na一粘土+CaS04+Na2S—Ca一粘土+CaS103』 +Na2SO4,使得靠近石膏模表面的一层Na一粘土,泥浆 由悬浮状态变为聚沉状态直至硬化成坯。通过上述反应 生成的溶解度很小的CaSiO3,促使反应不断向右进行; 生成的水溶性Na2SO4,一部分被吸进石膏模型的毛细管 中,一部分则与CaSiO3--起留在坯体表层中。石膏模型 越陈旧或泥浆中Na2SO3,越多,CaSO4的溶解与 Na2S03的反映越强烈。由于有了这样的化学反映,使注 浆坯体表面富集着钙离子和可溶性盐类,尤其是双面吃 浆的注浆件,诸如汤匙的边缘,杯把的边缘及顶尖,杯 脚的足蹄,杯盖及壶盖的蒂顶等部位,所富集的钙离子 和可溶性盐类物质更多,进而大大地降低了这些部位坯 体的瓷化温度和釉子的熔融温度。 当注浆坯体在窖内烧成时,如果氧化阶段温度足 够,氧化时间充分及排烟机抽力充足的话,坯体内的有 机物质和碳素会在釉子熔化封闭之前得到完全的氧化燃 烧排出体外,否则势必造成烟熏。 4、结语 烟熏是陶瓷制品比较常见的一种缺陷。它的产生不 仅与烧成有关,而且与坯料中有机物质及碳素的含量、 注浆浆中电解质的加入量及进窑坏体的含水量等因素也 有一定的联系。它的表现形式有残留型和吸附型两种, 而常见的是前者。 根据笔者所做的试验及多年的工作经验认为,对于 克服陶瓷制品残留型烟熏缺陷,采取如下几个措施是比 较有效的。 1、进窑坏体要足干。坏体进窑水分要严格控制在 2%以下,严禁湿坏进窑,在春天空气潮湿时更要注意。 2、氧化阶段温度要足高。使坏釉中的有机物质和碳 素,在釉面熔化之前能得到完全的氧化燃烧,但氧化温 度千万不能超过1020oC严防超温发黄。 3、排烟机抽力要足。把窑内坏体物化反应所产生的 各种气体及燃料燃烧废气及时排走。 4、装窑位置及装窑密度要讲究。一般上,窑车上下 部位可适当密装,中部宜稀装,使窑内窑车各部位气流 顺畅、温度均匀。 5、泥浆中电解质要适量。如果注浆泥料中已经配有 定数量的淘洗粘土或黑粘土的话,就没有必要再加腐 植酸钠了;如果确实需要外加腐植酸钠的话,建议其量 占坏料熏量的0 01—0.02%为宜。至于泥浆中水下班的加 入量,在满足成形工艺要求前提下,也是少加为好。 以上仅是笔者的工作体会。至于陶瓷制品产生烟熏 缺陷的深层次的机理,限于客观条件及本人的水平,笔 者没能作更深入的研究。文中若有廖误之处,望同行指 正。 参考文献: 1、华南T学院、南京化T学院、武汉建筑材料T业学院合编、陶 瓷T艺学、中国建筑T业出版社 2、顾辛勇、陈玉清主编、陶瓷制品检测及缺陷分析、化T出版社