浅谈毛涤腈三合一混纺纱清花工序的生产技术

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14 广西纺织科技 2004年第33卷第2期 
浅谈毛涤腈三合一一混纺纱清花工序的生产技术 
邰胜月 杨义旺 
【摘要】本文对纺A80/T10/W10 18.2tex纱确定工艺流程,分析清花制卷影响因素,合理配 
置清花工艺,采取可行性措施,解决了A80/T10/W10 18.2tex纺纱在清花第一道生产难关。 

【关键词】棉型腈纶清花粘卷均匀度工艺 

近年来,随着人们生活水平的大幅度提高, 人们对服饰及纺织用品的要求也越来越高,一些 大路货品种在激烈的市场竞争中已悄然离人们远 去。现开发毛涤腈三种原料的混纺纱,对产品换 代,适应市场,提高企业效益有着积极的作用。 我国的精梳落毛及短羊毛资源丰富,腈又具有 毛型特点,利用棉纺设备开发毛涤腈混纺纱具有流 程短,成本低,效益高,毛型感好等优点。但在棉纺 设备上开发毛、涤、腈混纺纱,必须首先要在纺纱的 头道工序即清花采取积极可行有效的措施。 1 原料特性分析 1.1碱性涤纶短纤:1.67dtex×38mm 1.67dtex x 38ram碱性涤纶短纤具有吸湿性 好、易上色的特点,可在纺涤纶短纤清花设备上 制成碱涤卷。 1.2棉型腈纶(A):1.67dtex×38mm 1.67dtex×38ram的棉型腈纶从外观和手感都很像 羊毛,简称合成羊毛,与羊毛混纺后的纱线制成毛织物, 具有成本低,毛型感好的特点。本次开发的毛涤腈混纺 纱采用了80%的腈纶、10%的碱涤与10%的羊毛制 成A80/T10/W10 18.2tex混纺纱。由于1.67dtex× 38ram的棉型腈纶有以下特点,影响了可纺性: 1.2.1 含杂虽少,但硬丝多、束丝多。 1.2.2 回潮低,加工过程中易产生静电,缠绕 纺纱设备中的罗拉及打手。 1.2.3 纤维间抱合力和摩擦阻力较大,在纺纱 
过程中对机械通道要求较高。 
1.2.4 弹性较好,因而棉层比较蓬松,易粘连。 
1.3 羊毛条 
短羊毛毛条,毛感较好,但是用精梳落毛制 
成的毛条,长度较短,可以适应在清花之后的工 
序上与涤、腈混合。 

2 A80/T10/W10 18.2tex三合一 
混纺纱工艺流程确定 

2.1 碱涤:A002抓棉一A035混棉一A036豪猪一 
A092棉箱+A076成卷一A1 86梳棉制成碱涤生条。 
2.2 棉型腈纶:A002抓棉一A035混棉一A036 
豪猪一A092棉箱+A076成卷一Al86梳棉+毛条 
通过梳棉给棉罗拉喂人梳棉,制成毛腈生条。 
2.3 碱涤生条+毛腈生条一A272并条一A454粗 
纱一FA502细纱一l332M筒子。 

3 试纺过程中遇到的难题及对生产 
的影响 
腈纶在清花工序成卷时容易出现以下问题: 
易缠绕罗拉、打手,易堵塞管道,易粘卷,成卷 
均匀度较差。这些问题不解决,将会对清花及后 
工序的生产及棉卷和生条质量造成如下的影响: 
(1)腈纶堵塞清花单机管道,缠绕清花单机罗 
拉及打手,影响生产,影响效率,造成供应脱节。 
2004年第33卷第2期 广西纺织科技 15 
(2)腈纶卷到梳棉工序退卷困难,粘连严重, 
直接影响生条重不匀,严重影响成纱重不匀,也 
使生产过程中的回花太多,另外易轧伤针布。 
(3)腈纶成卷均匀度差,严重导致成纱重不匀差。 

4 清花纺制腈纶卷所采取的工艺和 
设备措施 
4.1 防缠绕、防堵车,采取多松少打,以梳代 
打,多回收。少排除。充分混和的原则 
4.1.1 打手型式:选用打击缓和,梳理作用细 
致的全梳针滚筒代替豪猪打手。 
4.1.2 打手速度:全梳针滚筒速度500~550 r/ 
min、成卷打手速度750~800 r/min。 
4.1.3 风扇速度:将原1300 r/min改为1500 r/min。 
4.1.4 隔距:小隔距,尘棒反装,增加补风回收,对个 
别落杂区进行封闭,确保纤维顺利输送。尘棒与打手之 
间隔距加大1.5倍,减少纤维过度搓揉产生束丝。给棉 
罗拉与打手隔距调到12cm,剥棉刀与打手隔距调至 
lmm,可以解决纤维缠绕到梳针打手上的难题。 
4.1.5 管道定期清擦,特别是管道弯头部分的 
清擦,毛刺、棉腊,解决了叮花堵塞现象,每三 
天清揩一次。 
4.2 防止粘卷 
4.2.1 成卷机加装夹粗纱装置。用6~8根粗纱 
隔层,到梳棉退卷时,不易粘连。 
4.2.2 加热定型。在第二、第三紧压罗拉内用 
电热丝加热,这样可控制两根罗拉表面温度 
IO0 ̄C左右,使纤维层获得暂时热定型,减少蓬 
松现象,使成卷良好,不易粘连。 
4.2.3 腈纶卷重定量、短定长。腈纶卷采用定量稍 
重、长度稍短工艺,对定长齿轮作调整,从原33 调 
为28 ,重量保证在13kg左右,这样有利于改善纤维 
层结构,增加纤维之间的抱合力,从而减少粘卷。 
4.2.4 增加紧压罗拉压力,使棉层结构紧密, 
不易粘层。 
4.2.5 增大上下尘笼的凝棉配比。采用单上尘 
笼凝聚纤维,封闭下尘笼左右两侧的风道。以封 
闭下尘笼吸风,从而减少下尘笼的凝聚纤维量, 
使上下尘笼的凝聚纤维量比例保持在7:3左右, 
这对防止粘卷起到了显著效果。 

4.3 加强均匀度控制措施 
4.3.1 为了减少棉箱内腈纶原料激烈翻滚形成 
纤维团,故A092双棉箱给棉机中储棉箱和后储棉 
箱要减少存量,为了防止回击罗拉返花,V型帘上下 
隔距比纺棉时增加3~5cm,减低了储棉量的高度。 
4.3.2 做好定量供应工作。为保证输出纤维层 
均匀稳定,棉箱运转率控制在85%~90%,减少 
了因给棉机件停止所引起的出棉量波动,较好地 
控制了棉卷的均匀度。 
4.3.3 定期清擦管道。由于腈纶纤维与金属摩 
擦系数大,易在通道壁上凝聚污垢,造成粘挂纤 
维,增加输送时阻力,使棉流不畅,影响均匀 
度。定期清擦管道,将解决这一缺陷。 
4.3.4 洋琴镀铬。由于腈纶纤维与洋琴间摩擦 
力大,不易顺利向前,故将洋琴镀铬,对控制成 
卷重不匀较为有利。 
4.3.5 经常检查天平调节装置的作用情况。 
检查天平曲杆凹上与刀V1有无变形、磨灭; 
检查天平罗拉与天平曲杆间隔距是否正确;检查 
另钩攀有无歪斜脱落;平衡杠杆支点位置是否合 
适;检查各连杆、链条间的联接情况是否正常。 

5 实施效果较为显著 
5.1 清花较少发生堵车现象 
生产腈纶卷每班每个车头达100只,生产效 
率较高,每个车头比原来多生产40~50只卷,保 
证了供应,保证了生产稳定。 
5.2 基本消除了粘卷现象 
腈纶卷到梳棉退卷较为顺利,回花较少,运转 
生活较好做,很少有因粘卷轧伤针布现象产生。 
5.3 质量比较稳定 
生产出的腈纶卷每班试验棉卷均匀度,能控 
制在内控指标1.3%范围内。由于腈纶卷均匀度 
控制较好,A80/T10/W10 18.2tex三合一混纺纱 
重不匀也较稳定,成纱质量达到标准要求。 
5.4 经济效益较好 
A80/T10/W10毛腈涤18.2tex混纺纱批量生 
产后经济效益较好,吨纱工资比T/C 18.2rex高 
3000元/吨。 
(作者单位:江苏众想集团有限公司)