SDB—LIM型轮对压装工艺存在问题浅析
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现场经验
文章编号:1007-6034(2013)03-0045-02
SDB—LIM型轮对压装工艺存在问题浅析
粱立鹏
(青岛机车车辆验收室,山东青岛266111)
摘 要:对SDB—LIM型轮对压装曲线跳吨、降吨工艺问题进行分析,提出通过改变压装表面微观 纹路和改善润滑情况来解决问题。经过实践验证,新工艺提高了一次压装合格率,有效控制了轮 对质量。 关键词:SDB—LIM型轮对;压装;打磨;润滑 中图分类号:U260.331 .1 文献标识码:B
SDL—LIM轮对为某公司按EN13260标准设 计,车轴、车轮材质与以往均不同,在轮对压装工艺
上无成熟的经验可以借鉴。在试制过程中,轮对压
装一次合格率低,频繁出现压装力曲线末端跳吨、压 力曲线末端降吨超限等问题,对轮对质量控制带来
极大隐患。
1轮对组装简介
该型轮对按EN13260标准设计制造,车轴材质
为EA4T,轮座直径为6174: 0.5;mm,表面粗糙度为
Ra1.6 I.Lm;车轮材质为ER9,表面粗糙度为Ra3.2
m;采用基轴制,轴孔过盈量0.0010 d≤6≤0.0015 d+0.06 mm(6为过盈量,d为轮座平均直径);轮对
组装时,最终压装力为592—1000 kN,压力曲线符 合EN13260的要求,轮对型式见图1。
图1 SDL—LIM轮对型式 轮对压装工艺为:车轴轮座采用磨削加工来满 足尺寸及表面粗糙度要求;车轮内孔依据车轴轮座
尺寸进行选配加工,采用硬质合金刀具切削加工来
满足表面粗糙度要求;轮对组装采用压力机压装,压
装过盈量为0.18—0.25 mm,装配表面涂抹纯净花
收稿日期:2012—07—13 作者简介:梁立鹏(1981一),男,工程师,本科。 生油,压装速度为120 mm/min。压装时,单侧车轮 固定不动,压力机主油缸活塞推动车轴前进,选用捷
克轮对压装机压装。
2压装中存在的问题
(1)压装力偏大时,压装曲线出现跳吨现象,曲 线末端波动剧烈。
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图2跳吨现象 (2)压装末端降吨超出EN13260标准“最后25
mm,压力最多下降50 kN”的要求。
3 原因分析
3.1压装曲线末端跳吨
国内研究表明,产生轮对压装跳吨的原因为压 装I临界速度 大于组装速度。 用下式近似计
算:
: (1) 8rR √7r ̄km
其中 为阻尼比,k为传动系统的刚度,与设备 现场经验 机车车辆工艺 第3期2013年6月
有关,af为轮座与轮孔结合面动、静摩擦因数之差; D为轮座直径, 为结合面的长度,6为过盈量,E为 弹性系数, 为1/2轮毂外径,r为1/2轮毂内径,m
为移动件质量。
从公式(1)可以看出,在车轴、车轮、配合表面
状态及设备选定的情况下,m、 、 、E、d、R、r、6均为 定值。临界速度随着压装行程 的变大而变大,在 压装后期,易出现临界速度大于压装速度的情况,就
会产生跳吨现象。 3.2压装曲线末端降吨 该型轮对车轮采用的是整体轮,辐板及轮毂结
构(两边薄,中间厚)决定了压装后期出现压装力降 吨的现象。
4改进措施
对于跳吨,从公式(1)可以看出临界速度与毂
孔结合面动、静摩擦因数之差及过盈量8成正比。 因此,可以通过提高压装速度,减小过盈量或减小毂
孔结合面动、静摩擦因数之差来消除压装过程中的 跳吨现象…。但若采用减小过盈量的方法,会引起
压装曲线压装力偏低及降吨现象的产生,故减小过 盈量方法不宜采用。 对于降吨,可以通过增加轮座及毂孔的锥度
(根据经验积累,锥度≥0.05 mm时,对压装曲线末
端有明显改善)来提高压装末端的过盈量以提高压 装力 ,或者通过对压装末端表面形态及润滑状态
的控制,提高摩擦因数来提高末端压装力。但由于 技术要求对形位公差要求较严,轮座圆柱度为0.01
mm,轮毂孔圆柱度为0.015 mm。通过试验,改变锥 度的效果并不明显。
通过以上分析,决定采用以下改进方法。
(1)改变压装表面微观纹路,增加车轴轮座、车 轮毂孔打磨处理工序,提高最终压装力。
具体处理方法如下:对车轴轮座表面用3M型 120#砂纸进行双向打磨,打磨方向与车轴轴向成
45。,打磨纹路交叉成90。方格尺寸,见图3,打磨后 使用奇力工业擦拭纸蘸酒精进行擦拭。毂孔表面的
打磨是在车轮内侧面,使用风动布砂轮按照顺时针 方向由里向外沿着车轮内孔表面螺旋运动轨迹均匀
打磨,打磨时间约5 min,打磨纹路见图4。此纹路
可使预先涂抹的润滑剂在轮轴压装过程中,通过磨 痕由车轴顶端排出,使轮轴结合面的残存润滑剂减
少,使结合面摩擦因数变大,从而提高压装力。
46 图3轮座纹路 图4毂孔纹路
(2)改善润滑情况,增大整体摩擦因数,使摩擦 因数在压装过程中前小后大;同时增大润滑剂的粘 度,减小动、静摩擦因数差,可以提高压装力,减少末
端跳吨及降吨发生的概率。 传统铁路轮对压装用花生油,粘度小,涂抹后压 装表面呈明显液体状态,在压装过程中会不断地在
压装前端聚集,压装过程充分润滑,使压装过程中整 体摩擦因数偏小,而且无法通过改变前后涂抹量来
改变摩擦因数。
使用粘度和阻尼更大的二硫化钼润滑脂,油分 子紧紧地吸附在接触表面,可以有效控制涂抹量。
压装前先在整个轮座均匀涂抹一层润滑脂,然后用 工业擦拭纸擦拭,形成由轮座前端至后端润滑脂膜
逐步变薄的情形,使压装后期摩擦因数大于压装前
期,从而提高末端压装力,可明显减少压装曲线降吨 现象,亦可减小轮对压装动、静摩擦因数之差,从而
减少轮对压装末端跳吨现象。 改进后的最终工艺为:车轴轮座采用磨削加工
来满足图纸尺寸要求,给轮座增加90。纹路打磨工
艺来满足粗糙度要求;车轮内孔依据车轴轮座尺寸 进行选配加工,采用硬质合金刀具切削加工来满足
尺寸要求,轮孔增加内孔螺旋打磨工艺来满足表面 粗糙度要求;轮对组装采用捷克压力机压装,压装速
度为120 mm/min;装配表面涂抹纯二硫化钼润滑
剂,确保润滑脂前厚后薄;压装时,单侧车轮固定不 动,压力机主油缸活塞推动车轴前进。
通过采取上述工艺措施,有效降低了轮对压装 时压力偏低、跳吨、降吨现象,使轮对压装一次合格
率达到95%,有效控制了轮对压装质量,圆满完成 了SDB—LIM型轮对生产任务。
参考文献:
[1]刘秩勋.车辆轮对组装中跳吨现象的分析[J].机车车辆工艺, 2000,2. [2]张桂利.轮对压装曲线末端平直降吨原因分析[J].机车车辆工 艺,2004,1. ■ (编辑:唐 源)