燃气轮机气压机叶片沉积物分析

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燃气轮机气压机叶片沉积物分析

2009年2月24~25日应电厂邀请,电科院环化室化学专工对#2燃气轮机压机片沉积物进行现场考察取样分析,现将有关情况报告如下:

1.2、概述:

#2燃气轮机于2006年12月正式投入商业性运行。在2009年2月12日由于震动濒率超标严重,紧急停机。把有关情况通知厂家,日本三菱厂家说此情况是由于压气机第三级叶轮处存在腐蚀裂纹而产生的,而进行紧急停机抢修,揭缸抽出轮子进行检查。

1.3、现场检查情况:

1.3.1、压气机转子共有17级叶片,叶轮由12根螺杆串联起来。空气由大气直接引进,只有滤网,没有设置干燥装置。

1.3.2、压气机从第1~10级叶片有明显的灰黑色沉积物,1~5级较多,有黏性,带有油质。从第11~17级叶片沉积物逐步减少,颜色变淡,呈铁锈色,特别在叶轮上,铁锈较明显。

1.3.3、在现场用变色PH值试纸对压气机3~5级叶片表面测其PH值,大约PH=4~5左右。

1.3.4、用竹片和木片在压气机叶片刮取沉积物,未发现叶片有腐蚀现象。

1.4、沉积物分析结果:

1.4.1、沉积物灼烧减重为89.85%(1~5级混合沉积物)

1.4.2、PH值4.29。 1.4.3、沉积物成分分析结果见下表。

燃汽轮机气压机叶片沉积物成分

成分

级别 Na2O% MgO% Al2O3% Sio2% P2O5% SO3% Fe2O3% CaO% K2O% CuO

1、2 1.12 1.18 15.80 22.79 0.48 28.15 22.86 1.60 4.36 0.86

3 1.10 1.13 17.92 31.29 0.60 22.96 17.19 1.65 3.94 1.06

4 1.10 1.14 13.05 28.35 0.51 32.76 14.37 1.78 4.85 1.05

5 1.06 1.02 12.94 38.62 0.56 30.34 6.61 1.97 6.42 0.13

10、11 0.76 0.74 6.66 6.45 0.21 12.56 67.31 0.56 3.88 0.12

1.5、结论:

1.5.1、气压机叶片的沉积物灼烧减重为89.85%,说明沉积物含油质和有机杂物较多,占主要部分。(黑灰色带黏性的油质)

1.5.2、气压机叶片的沉积物除了灼烧减重外,其化学成分大部分是Sio2、Al2O3、SO3、Fe2O3。其次是CaO、MgO、K2O、Na2O。

1.5.3、从气压机叶片沉积物所含的物质看,纯属空气带入的。因为气压机的空气入口没有设过滤装置,空气中带有灰尘和受污染的杂质进入气压机是难免的。

1.5.4、气压机第10、11级的沉积物取样时包含了叶轮的铁锈,故含Fe2O3 67.31%。

1.5.5、由于沉积物含有SO3酸性物质,故测得PH值为4.29。

1.5.6、气压机的叶轮没有沉积物,同时也没有腐蚀介质的存在,虽然沉积物有酸性物质PH值为4.29,不致于引起叶轮有腐蚀裂纹。