辊压机液压系统PID控制改进

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2008年第4期液压与气动

辊压机液压系统PID控制改进 曾亮,孟绰PID Control Improvement on Roller Press Hydraulic SystemZENG Linag, MEN Chuo(东华大学机械工程学院,上海200051) 摘要:该文首先分析传统球磨与辊压机的区别,辊压机的工作原理。介绍了旧式辊压机压力不稳,调节频繁等缺点及其结构特点。在此基础上介绍辊压机控制系统组成,重点讨论基于可编程序控制器的基础上,辊压机液压调节自动控制系统的改进,取得良好的效果。 关键词:辊压机;液压系统;可编程序控制器;比例微分积分控制PID

中图分类号:TH137文献标识码:B文章编号:1000-4858(2008)04-0081-031辊压机工作原理 在传统的研磨工艺中,因球磨机内钢球之间及钢球与衬板间的无用撞击和摩擦,有85%以上的能量转变成热能损失川。辊压机的出现,为研磨工艺的节能降耗,降低成本提供了广阔的空间。辊压机有两个水平的辊轮,一个固定,一个活动。以液压系统驱动活动辊轮移动,改变间隙,如图1所示。 在辊压粉磨中,物料首先被带人相向运动的两辊轮之间。随着磨辊的转动,磨辊间的物料逐渐下沉,间隙逐渐变小,受压的强度越来越大。直到辊缝的最狭处,压力达到最高值,物料被高压彻底粉碎,形成薄片状料饼卸出。在整个挤压过程中,物料无逃逸余地,也

不产生相对运动,很少有动能和热能转换而带来的浪费,提高了输人能量的利用率〔‘〕。2旧式辊压机控制模式存在的问题 辊压机启动前连续卸压若干秒,间隙不变情况下启动主马达,辊轮间隙靠料层将其顶开。启动前辊轮间的物料难以排除,主电机易在重载下启动。如欲推开辊轮,只能手动用千斤顶。 辊压机以加压电磁阀配合液压泵同步ON/OFF

收稿日期:2007-10-31 作者简介:曾亮(1978-),男,江西萍乡人,硕士研究生,主要从事机电控制与液压技术方面的科研工作。

瞬态调节时间都在2。以内,此后发电机的转速进人稳态调节。 发电机转速波动率也就是输出电能的频率波动率。从上述的试验结果可知,采用新型电控柔性动力系统的发动机,在发电机突加突减较大负载和发电机稳定负载工作时均能达到国家I类电站的标准。3结论 电源车作为可移动电站,能在野外提供高性能电源,被广泛应用于各种系统。电源车和特种用途车相互独立会造成操作、使用、维护以及移动上的困难,而且增加了原始成本和运行成本。本文介绍了电源车与特种用途车的一体化液压连接方案,采用了成熟的电控技术和先进控制算法,使新型的特种电源车停车发

电的电能质量达到了国家I类电站的标准。参考文献:廖家璞.液压传动〔M].北京:北京航空航天大学出版社,

1995.胡玉贵,栗颜辉车辆,2001(1):,军用移动电站需求分析【J],移动电源与

44一47.王宏桥,周明,欧阳明高.车用柴油机柔性控制系统的研究【A].中国汽车工程学会.国际车用柴油机技米研讨会[C].北京:中国汽车工程学会,2000: 216一222.兰州电源车辆设计研究所.交流移动电站【M].北京:机械工业出版社,1976.GB 2819一81,中国国家标准汇编[s].王延岭.车用电控柴油机管理系统的开发【D].北京:清华大学汽车工程系,1998.

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万方数据液压与气动2008年第4期

T2 }{固定辊户静辊

减速毛圳液偶静辊

电机

1,8,9.液压缸2.液压泵3比例阀 4.卸压阀5.双向阀6.安全阀7.氮气囊 图1液压系统原理图加压,以减压电磁阀ON/OFF减压。阀门只有开、关两种状态,油路承受巨大的瞬间压力。阀门动作时间间隔有时仅数百毫秒,修正动作频繁。 采用电流/压力比模式来修正压力。该模式不能很好地发挥辊压机的效率,辊轮间隙很难增大,相对产量也比较小,电流变化频繁,油压操作变化范围较大,调整频繁。3辊压机控制系统的改进3.1控制系统组成 辊压机液压系统如图1所示。液压泵1仅在系统启动时和压力降到一定程度时才工作。当辊间进人硬物(铁块)或者系统压力升高到设定值时,卸压阀4打开以保护设备。当系统的压力升高到一定值而卸压阀4未工作时,安全阀6打开,保护系统。采用比例阀3与双向阀5组合进行加减压压力调整。氮气囊7的功能是蓄能保压,避免液压泵长期工作,减少能耗。辊压机在固定辊与活动辊之间增加2个小液压缸9和单独启动阀。 液压系统通过上位组态软件编程和PLC进行控制,实现操作、监视、报警等功能。如图1所示,包括主电机电流(11,12)、左右辊缝(CL, CR)、动辊左右压力(PL,PR)、两辊左右轴承温度(T1, T2, T3, T4)、减速机油温(T5, T6)、干油润滑左右分配器信号、液力藕合器油温( T7, T8)等的检测。将以上信号送人PLC中,使辊压机在正常的压力和辊缝偏差中工作,控制系统组成如图2所示[2103.2启动程序的改进 辊压机采用顺序控制启动,即根据预定顺序或逻辑控制相关设备。启动前,卸压阀4动作,大液压缸8卸压回油。小液压缸9将辊轮推开,到最大设定间隙后停止,将其间的余料排除,确保主电机无载启动,保

图2辊压机控制系统框图压缸8将辊轮回推,到最小设定间隙后停止。加压期间,双边压力如果高于4 M Pa则表示辊压机有异常问题,间隙控制停止。之后开启辊压机主马达,待料柜料位大于设定料位,进料阀门自动打开。当物料进人辊压机时,液压泵2起动,两侧比例阀3、双向阀5同时打开,系统进行连续增加。当压力达到设定值时,液压泵停止运转,比例阀3与双向阀5关闭,系统处于保压状态。左右两侧的压力可以在允许的偏差范围内变化,而不需压力控制系统校正,启动流程如图30 启动产令启1条件停车命令停车条件

启动卸压阀启动小液压泵推升,再山大液压1,1卜11退,启动主电机

熏尹星

共料、、//是启动主液压泵,加压阀打开停辊压机

否到达设定压}嘎诬uf停辊压系统

氏于下限压力宁

否尸洲才、、袱又到上限压力?邑心在上限俞

报警,卸压阀开I I报警丫是安全阀打开

护主电机Q之后比例阀3与双向阀5动作加压,大液

图3辊压机系统的启、停与压力追随控制流程3.3加减压控制油路的改进 在辊压机工作过程中,瞬间卸压需要快速响应。旧的控制模式中,因为回油管路太长,油不能快速的回到油箱,影响卸压速度。改进后在回油管路上加一个较大的卸压油箱,快速卸压时,液压油可以暂存在液压缸中,加快卸压的速度。 在原有控制油路上增加了比例阀3与方向阀5配 (下转第85页)

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4液压控制系统静、动态特性分析 在轧制工况,缸活塞杆为伸出运行,按工艺要求,缸最高速度V max二0. 2 m/s,计算出缸进油路总流量为610 L/min,回油路总流量292 L/min. 缸轧制完成返回行程,工艺要求V,二0.4 m/s,可计算出缸进油路总流量为584 L/min,回油路总流量为1220 L/min. 轧制工况下,两缸始终为差动连接(不限动工况)、两缸最大拉力为200 kN(超越负载),有杆腔压力为泵压力14 MPa,解得无杆腔理论最低工作压力为2.8MPa。此工况比例阀通过最大流量为610 L/min,参

照REXROTH比例阀流量特性曲线,Op比=1.2MPa,故减压阀调整压力应高于等于4 MPa,即比例阀人口压力为高于等于4 MPa。此差动连接实现了对缸有杆腔的压力反馈,使有杆腔产生限动背压力,背压力高低由系统压力提供,为溢流阀调整压力14 M Pa,此时系统属进油路节流调速系统、主溢流阀常开溢流,形成恒定背压力,实现限动。5结论 本系统保证了液压缸运动平稳性和有效的速度控制,缸速度完全取决于比例阀开口大小、限动背压力为可调的稳定值。口

 ̄务 ̄一-朴朴朴卜朴 ̄朴,卜弓十州汗一朴一钊‘招卜,卜月冷-岭一升一创卜-4.卜朴月夺曰州圣 ̄朴朴招 ̄十州冷一朴--4".卜,十月十(上接第82页)合,组成线性流量控制,如图1所示。比例阀开度50%一100%为加压控制,50%一0%为减压控制。液压泵在加压完成后延迟1。停止。比例阀在加减压控制时,提供一定的时间,使通过流量由0缓慢地升至最大,确保油路没有冲击和瞬间的高压,可进行压力的微量调节,动作平缓、稳定,有利于对液压组件的保护[3]。3.4压力修正模式的改进 辊轮两边压力和辊缝的稳定是辊压机控制的核心。改进后控制系统采用PID压力设定值追踪模式,即调节器能随输入信号的不断变化而按一定规则输出,不间断地修正输出值的大小,如图3所示。当压力、电流、间隙超出上下限范围时,根据不同的偏差程度,采取不同的压力修正模式,调节加减压的速度。如当压力低于设定压力2.5 MPa时,单边连续加压,直到压力到达设定值。当压力低于设定压力1.5 MPa时,则单边每5s加压is,直到压力到达设定值。同时还通过设定比例阀的开度大小,调节加减压的速度。具体的压力修正模式如图4所示[[410

当双边间隙、压力偏差超出设定范围时,除以上的PID设定值追踪控制外,还设置了间隙/压力比进行修正,即“辊轮间隙”乘以“间隙斜率比”为“系统的设定压力”,通过该设定值再去调整压力。当左右辊轮间隙偏差大于1/2(间隙偏差保护设定位),则进行单边微量修正动作。当间隙偏差大于间隙偏差保护设备定位,则进行两边间隙(△‘)偏差修正模式控制等〔5104总结 旧的控制模式可靠性差,故障率高,控制油压操作不稳定,需较多的条件式控制,修正动作频繁。液压系统零部件承受较大的瞬间压力,容易磨损,维修工作量大。 改进后的控制油压操作较稳定,仅需简易的条件式控制。加减压的过程中,动作较为平缓、稳定,不会有瞬间的高压,有利于对液压组件的保护,克服了旧控制模式压力不稳定,加压减压频繁,零件易损,故障率高等弊端。同时研磨效率,产量,电耗等均有不同程度的下降,为工厂节能降耗,降低成本提供有利的保证。

系统正常工作压力过高左减压

图4辊压机正常操作控制框图参考文献:[1]黄有丰,汪澜,顾正义.水泥工艺新型挤压粉磨技术〔M]. 北京:中国建材工业出版社,1996.[2]胡寿松.自动控制原理[Ml.北京:科学出版社,2001.[3]李清泉.自适应控制系统理论设计与应用【M].北京:科 学出版社,1990.[4]余以慧.过程控制〔M].北京:清华大学出版社,1993.[5〕张惠荣,王国贞.基于PLC的辊压机控制系统〔Jl.河北 省科学院学报,2007(6): 41一43.

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