铜精矿的脱砷实践
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、 总第7l期 1991年3月 工程设计与研究
ENGINEERING DIZ.SIGN AND RESEARCH 25
铜精矿的脱砷实践 李若 彬 [抽}要]本文较详细地介绍了智利EI INDIO矿的硫砷铜精矿多膛炉选择焙烧脱砷和加拿大 , Equi ty矿高银铜精矿硫化钠浸出脱砷的生产经验,可供我国含砷铜精矿开发利用参考。
砷是熔炼和精炼过程中一种难以处理的 杂质,对铜冶炼而言,在火法熔炼中,精矿中 砷含量的5—1 6 进入废渣,I一7%进入粗 铜,77—93%随烟尘和烟气带走。生产过程 中,会产生大量含砷中间产品,使其中有价 金属难以回收,降低主金属的回收率。砷在 电解精炼中特别有害,在制作棒材和线材的 成品铜中对该元素均有严格要求。所以,为 保证成品质量,普通炼铜流程(用氧强化的 闪速熔炼)在正常冰铜品位的情况下,要求 精矿含砷在0.3%以下。 我国含砷铜矿甚多,其开发利用越来越 受到重视,下面介绍两种已实践的铜精矿脱 砷方法,以供参考。 智利El INDIO矿硫砷铜/黄铁矿精 矿选择焙烧脱砷 该矿为高品位金一银一铜矿。目前采用 常规的破磨浮选作业得到以硫砷铜矿和黄铁 矿为主的含金、银高的铜精矿,其元素分析 为:Cu21—26 ,Au57.I克/吨,Ag350克 /吨,As7—10%,Sbo.4—0.7%,Fel 9.3 这种银精矿需脱砷和锑后才能出售,于 是采用NESA公司的选择焙烧工艺挥发脱 砷、锑。 NESA公司根据精矿的特性,认为影响 V族金属挥发的焙烧参数是最终温度、升温 速度、炉气气氛和硫势。 最终温度是指精矿中杂质的热离解温度 (此温度也取决于焙烧气氛和熔点极限)。 升温速度对杂质的挥发有明显的影响。 对复杂硫化矿的热敏感性影响也大。升温速 度慢,能使气固反应进行,促使表面相互反 应,提高孔隙度和避免共晶化合物熔融。升 温速度快,会使局部过热,减少杂质脱除的 有效面积。 炉气气氛以氧的分压表示。理论上焙烧 可以在中性、还原和氧化气氛中进行。实际 上,氧化焙烧会引起挥发性差的五价砷和五 价锑的生成(生成砷酸盐和锑酸盐),损失 了稳定的硫化物,过多地生成氧化铁化合物 和生成低熔点共晶体。因此,为取得理想的 结果,焙烧气氛应是中性至还原性。 硫势是指游离硫的多少。炉气中有游离 硫的存在,会加速As、Bi和Sb金属的挥发。 所以,物料焙烧应在有富硫气体存在的条件 下进行。复杂硫化物选择焙烧时,游离硫由 黄铁矿离解得出。 .
综合上述,可以看出窑炉结构与节能关 系极大,要节能就必须改革炉型结构,变单 纯的冶金窑炉设备为综合的冶金热工设备,
变旧式窑炉为新式窑炉,这样,节能将获得 更大的成效。
维普资讯 http://www.cqvip.com 工程设计与研究 根据精矿条件,选择了多膛焙烧炉。多 膛炉还有烟尘率低的优点,从而缩少烟气处 理系统,提高砷产品质量和减少中间产物量, 并可灵活处理含As、Sb范围较宽的物料。 在还原气氛下进行如下的反应: . 硫砷铜矿2Cu 3AsS 4一Cu 2S-I-4CuS +As S 3(气) (1) 黄铁矿2FeS:-- ̄2FeS+S:(气) (2) 毒砂8FeAsS一4FeAs+4FeS +As。S。(气) (3) 根据(1) 、(2)、(3)式离解硫化物,要 求将物料加热到一定的温度;但不能马上升 温达到,因为这会很快使精矿熔结。若逐步 总第7l期 升温,则各种硫化物离解所需的不同温度就 会顺次达到。而且,在挥发性硫化物的脱除 过程中,焙烧物料的熔结温度也会提高。所 以,焙烧炉中有合适的温度剖面是很关键的。 在还原气氛下的反应末期,可以提高物料温 度,这对最终脱除杂质有利。 底部炉膛温度和炉气气氛,通过烧嘴调 节。气态产物在烟气系统中进一步处理得出 As 2O 3产品。 经过小型试验和扩大试验后,建了200吨 /日工业厂( 6.55米,高25米l4层多膛炉), 1 983年8月起连续生产并达到设计能力(8.5 吨/时),其流程见图l。
圈1 El INDIO焙烧和烟气处理流程 1一多膛焙烧炉;:2一旋涡收尘器;,3一后燃烧室;4一热交换器;5一中间风机;6一电收尘器;7 混合室;8 .沱器;9一排风机;l0一A。2O3包装;ll一骤冷空气风机。
整个系统分为如下几步:焙烧脱砷、锑, 旋涡收尘,烟气后燃室,烟气在热交换器中 冷却到400℃,电收尘,烟气用空气 骤冷至 I 20℃以冷凝As 2O。,布袋收砷和包装。 多膛炉为l4层,设计能力8.5吨(湿)/小 时,加入焙烧的精矿粒度65%--37微米,含 水7%,经计量后通过气动控制的密封闸门连 续给入炉子顶部。每个偶数炉膛有两个“北 美”烧油嘴,精确保持每一炉膛的温度,’使 过程顺利进行而不会引起物料熔结。在第2 7层加入限量空气将部分气态硫和硫化物 转为氧化物,放出热成为热源。过程大部分 的热实际上是由这些反应提供的。焙烧炉内 的正常操作梯度见表l。 实践中完全证实炉膛烟气温度剖面对焙 烧炉连续生产起着重要的作用。1 膛炉维持 500±40℃,随后炉膛的温度慢慢升高至8 炉 膛700℃,其余炉膛温度不允许高过720℃。 严格控制温度的原因是:在63O 4O℃时, 硫砷铜矿不会分解,要到达7—8 炉膛时大部 分才分解(见表2)。后来温度升高至最大 值72O℃,其目的是需完全脱砷,并尽可能脱 锑。如炉温大于75O℃,则料床熔结。 如前所述,控制炉内氧位也是脱砷的重
维普资讯 http://www.cqvip.com 总第71期 铜精矿的脱砷实践 表1 日indio焙烧炉操作数据(1985年3月) f 温 项 目}
筇一层 l 542 第二层 }645 第三层 I 642 第四层 I 652 第五层 I 642 第久 :655 0 r匕 ; 690 第八 ! :70a 九 6 57 筇十一 71q : 十一层 659 筇十二量 714 第十三屡 i 653 第十四晨 716 后燃烧室 ’J 691 电收尘:入几 377 出口:267 布袋室 120 燃油(升/吨) 27 电(度/吨) 162 给料量(吨/时)‘
度(℃) 最高l最低 氧(%) i 压 力(帕)
平均l最多l最少}平均;最大 最小
} { { } {
I’ 1 l
0.2 0.4 6.9
88.2-137.2 78.4
注:上述温度指热电偶读数,不是实际温度。 要因素。精确控制烧嘴的过剩氧量和2—7号 炉膛的过程空气量,检查门保持密封,使炉 内氧位小于0.3%O 。氧位每小时用电子设 备测一次。 表3示出As、Sb、S的焙烧脱除率。从 表看出,砷脱除97%、锑5O%,45%的硫留 在焙砂中作熔炼冰铜之用。 720℃热焙砂通过密封阀排出,再入水冷 密封螺旋运输机中。 台中间轴流风机使焙烧炉内保持微负 压(见表1)。烟气经两个旋涡除尘器除尘, 烟尘返回多膛炉的第1 1层,随后烟气进入后 燃烧室,在此通入空气,将硫和硫化砷转化 为氧化物(放热反应),控制温度为700± 2 5℃,烟气再进入立式不锈钢多管热交换器 冷却至35o_4OO℃,利用间断操作的喷砂清 理系统清理管外的砷玻璃型结块和Cu/Fe硫 化物和氧化物结块。实践表明,后燃烧室温 度不应大于75O℃,以免结瘤变硬无法清除。 净化后烟气用空气骤冷至1 20。±5℃,骤 冷室为特殊设计 可产出大小均匀的As O a 结晶,且无大的维修问题。在上述温度下, As O。析出基本完全,一般情况下生成的硫 酸不会冷凝.但操作不善时将有短时冷凝。
2— 2 8 0 4 ■ 6 0 0 0 8 S 2 2 2 0 5 ) 2 3 3 0 7 2 0 8 7 0 8 0 锶 的 加 儿 2 8 7 3 0 3 0 O S 2 3 8 8 7 2 3 S O 8 ” 他 钔 0 维普资讯 http://www.cqvip.com 28 工程设计与研究 总 ̄g-zl期 裹2 El lmtlio螬麓妒鲁曩产物和烟灰 产 品 A11 Ag Cn Fe As 。Sb Si02 A1203 S总 (克/吨)(克/吨) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
给料 ’68 372 22.4 24.3 6.40 0.63 4.3 0.37 374
第2屡 87 386 22.6 25.5 6.40 0.68 5.6 1.07 34.3 第4层 105 459 29.2 31.3 2.88 0.58 6.5 1.11 27.1 第6层 105 460 28.6 30.6 1.49 0.64 5.6 1.05 32.1 筇8层 1 J17 479 30.9 32.3 0.32 0.30 6.3 1.03 28.0 第10层 ll5 499 31.4 33.7 0.08 0.35 6.0 1.16 261
第12层 116 507 31.6 33.4 0.09 0.30 6.3 1.12 26.5 纰砂 ll5 488 32.1 34.7 0.04 0.27 6.0 1.15 26.2 旋涡 85 456 29.6 29.S 40 260 20.9 7.6
电收尘烟尘 ;65 432 21.1 lO.7
注:上述结果是从实样所得,由于分析或试样代表性问题,与实际有所偏差,但基本一致。 裹3 日Intlio烙烧炉As、Sb、S的脱除率 寰4
j As ;8.0 1984年8月 Sb f1.5 { :S :7.8 1 0.32 0.34 23.0 97.2 51.0 56.1 As 7.5 0.2S97.7 1984年10月 Sb 0.48 0.34 50.2 S 37.6 22.7 54.9 注:焙砂平均重量损失为28 (干基) 含As:0。烟气进入袋滤室,袋材最初用 丙烯酸系纤维,但由于耐酸和耐热性差,后 改用特氟隆(聚四氟乙烯),效果良好 As 20 3质量见表4。 EI Indio焙烧厂的生产费用分析见表 5。 二、加拿大Equity矿高 银铜精矿浸出脱|-- EI Indio As 20 3典型分析 (1984年12月) A。703( ) 96.0 991 90.5 Au(克/吨) <1.0 2.2 <1.0 Ag(克/吨) 8 1, <2.0 Cu( ) 0.35 1.21 0.08 Fe( ) 0.21 0.63 0.05 Te( ) 0.02 0.03 <0.01 Sb( ) 0.84 1.10 0.61 Bi( ) <0.O1 0.04 0.01 ● Se( ) <0.01 0.02 0.02
Pb( ) . <0.01 0.01 <0.01 Hg(ppm) i14 283 61 SiOz( ) 0.46 1.04 0.10 _A.1:03( ) 0.10 0.22 0.20 H:0(%) 0.12 0.90 .0.0O