用镁钙碳砖代替镁碳砖作精炼钢包内衬
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20 年 第 3 06 期
用镁钙碳砖代替镁碳砖作精炼钢包 内衬
钢研院耐火材料研究所 吴俊银
摘要 对比 阐述了 碳砖与镁 镁钙 碳砖在酒钢 1 吨精 2 0 炼钢包上 使用可行性. 并就镁钙
碳砖的生产工艺及结构组成进行了详细的讨论 ,提出了用镁钙碳砖代替镁碳砖作为酒钢 10 2 吨精炼钢包内衬。
C 0与 S a i 沿着 内衬基质部分 的贯通气 O
孔 、裂隙及杂质所形成的液相通道迁移至
大类,钢水处理型炉外精炼法和钢包精炼
型炉外精炼法。 酒钢二炼钢工序采用的 L F 埋弧精练工艺 ,即属于钢包精炼型炉外精 炼, 并且留有 L ( ) FV I艺设置空间。 F V L( )
工作条件可以概括如下 : 1加热时间长 。 ) 平均加热时间达 1~ 5 3rn 精炼 温度高 , 0 i; a 一般在 10 % , 70 在接
关键词 镁钙 碳砖, 镁碳砖,g—a一 ,g— M O c0 cM O c
剂, 包内大部分时间处于较强的还原气氛。
1 酒钢 二 炼 钢 工 序 精 炼 钢 包 概况
酒钢二炼钢工序冶炼设备 10 2 吨精炼 钢包, 容量是一炼钢工序相应设施的 2 。 倍 此外新工序与一炼钢工序最大最重要的不 同是调整转炉冶炼功能、增设钢包精炼型 炉外精炼工艺 。到年底精炼 比计划 目标为
渣性强 、 抗热震性好 、 高温强度高的特点 , 但是这种耐火材料的存在最大缺陷是热导 太高, 造成钢包外壳温度太高, 钢包保温效
3 )对 于高碱 度渣 ,在 TF 含量 高 . e (e 3 %) F2 3 的条件下 , 0 0 镁熔点物, 还因炉渣 中铁的氧化物使砖 中的石墨氧化脱碳 。但 是. 对于低碱度低氧化铁含量的炉渣 . 镁钙 碳砖 中的 C O与炉渣中的 S a i 反应 。 O 使炉 渣的碱度提高 . 形成硅酸二钙高熔点反应 层。 抑制了炉渣的渗透和石墨氧化 , 使得镁 钙碳砖在这种使用条件下。抗熔损性优于 镁碳砖。参考酒钢 10 吨精炼钢包熔渣成 2 分, 熔渣碱度较高 , 铁的氧化物含量较低 , 铝氧化物含量较高 。根据高温氧化物反应 稳定性 .适合酒钢 10 2 吨精炼钢包的镁钙 碳砖, 必须是低钙( a 8 1%) C0 5 镁钙碳砖。
P
001 . 3 o0l _ O-0 06 OOl . 1
S
O3 9 .0 n42 l 04 9 .5 03 .4o
Mo g
4.l 2 6.9 2 96 .1 1 .6 05
n1 e
14 . 21 .4 1O .7 O6 .5
h
13 .8 18 .6 1O .8 08 .4
基质为硅酸盐所充填 : 同时颗粒边缘形成的
1 2 . 1 0吨精炼钢包的使用条件 1 炉外精炼按设备类型分一般可分 为两
不稳定相 CS低熔点相 cM 2 M 和黄长 2、 s C S 、 石 固熔体等. 则会造成内衬的不连续损毁。 2高温和真空下的挥发作用。耐火材 料在高温和真空下会加速解离和挥发 . 其 挥发速度与蒸气压力和分子量 、温度乘积 的平方根成正比。 3熔渣的侵蚀 。在高温下 , ) 炉渣 中的
近电弧的热点区的高温直接热辐射甚至高
达 2 0 %。 00
凝 固点 .形成了以硅酸盐为主 的低熔点矿 相 。改变了内衬的组织结构,产生 了变质
2 熔渣侵蚀严重。 ) 以碱性渣为主 . 碱度 波动于 2 3 之间。 -. 5
层, 当温度急变时就形成结构剥落。 通常熔
渣的侵入量随气孔的孔径和熔渣 的表面张 力增大以及接触时间的延长而增大 .随熔 渣的粘度增大而减小。
果差 , 热损耗太大。
炼钢包上使用情况对 比 110吨 L 埋弧精炼钢包平均工作 )2 F
温度达 10  ̄. 70 目前使用 的镁碳砖的平均
炉 龄为 5 。 5炉
2 目前存在的问题是二炼钢工序 10 ) 2
吨钢包耐火 内衬 由酒钢耐火材料生产的镁
碳砖砌筑组成 . 虽然镁碳砖具有耐高温 、 抗
酒钢 1 0 L () 吨 FV精炼钢包熔渣成分 2
序 号
l 2 3 4
C0 a
6 .8 36 5 .5 99 6 .8 01 5 .5 85
A | l
l.1 9 1 l.7 67 1 7 6.5 I .8 6 8
s j
74 .O l .3 0 o 8 39 83 .6
3底部吹氩搅拌, ) 钢水上下激烈翻腾 .
对渣线和内衬冲刷严重。
4 冶炼时加入碳粉、 ) 铝粉 、 硅粉等还原
4 物理冲击 和机械冲刷 。L ( ) ) F V 炉底
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部吹氩进行强搅拌 。 吹氩时间长 ; 电弧 三相 加热 。 电极至包壁距离仅 0 m; . 在高温下 6 包壁遭受到强烈的机械冲刷和热冲击 。 13镁钙碳 砖与镁碳砖在 10吨精 、 2
F2 e, 0
04 .7 n9 9 o3 .3 O0 O .5
M0 n
015 .9 040 - 7 0l5 _5 O3 2 Io
4 ) 对于具有脱硫作业 的酒钢 10 L 2吨 会使镁钙质材料 中的 M 被还原之后而 o g 使钢水中 Mg 含量提高时, 则可获得较好的 脱硫作业率。 据此与镁碳质相比较。 采用镁 钙质材料可以降低钢水中硫化物的含量。
10 。 0%
5精炼时间长 , ) 平均每炉达 3 多分钟。 O 6 间歇操作. ) 热震频繁。
1 2 . 10吨 L ( 精炼钢包炉衬损毁 2 F V) 因素 1化学反应与熔蚀。高温下 , ) 钢水与熔
渣向耐火内衬中扩散 .同时发生熔蚀作用。
渣中的 C O S a 、i 以及 C 与耐火衬发生 O a 化学反应。使衬体表面形成熔渣渗透层 。 而