第3章 气动控制阀与气动回路及使用与维修
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第3章 气动控制阀与气动回路及使用与维修
气动控制阀主要有方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀三大类。方向控制阀可分为单向型控制阀和换向型控制阀,压力控制阀可分为减压阀、溢流阀和顺序阀,流量控制阀可为节流阀、单向节流阀和排气节流阀等。气动控制阀组合成各类气动回路,气动回路能实现较复杂多变的控制功能。
3.1 方向控制阀与方向控制回路及使用与维修
3.1.1 方向控制阀
按气流在阀内的流动方向,方向控制阀可分为单向型控制阀和换向型控制阀;按控制方式,方向阀分为手动控制、气动控制、电磁控制、机动控制等。
1. 单向型方向控制阀
单向型方向控制阀包括单向阀、或门型梭阀、与门型梭阀和快速排气阀等。
(1)单向阀
图3-1 所示为单向阀的典型结构,图a为符号,图b为实物。
图3-1 单向阀
(2)或门型梭阀 图3-2所示为或门型梭阀结构,它有两个输入口P1、P2,一个输出口A,阀芯在两个方向上起单向阀的作用。当P1进气时,阀芯将P2切断,P1与A相通,A有输出。当P2进气时,阀芯将P1切断,P2与A相通,A也有输出。如P1和P2都有进气时,阀芯移向低压侧,使高压侧进气口与A相通。如两侧压力相等,先加入压力一侧与A相通,后加入一侧关闭。图3-3所示是或门型梭阀应用回路,该回路应用或门型梭阀实现手动和自动换向。
图3-2 或门型梭阀结构图
图3-3 或门型梭阀应用回路
(3)与门型梭阀
与门型梭阀又称双压阀。图3-4所示为与门型梭阀结构。它有P1和P2两个输入口和一个输出口A。只有当P1、P2同时有输入时,A才有输出,否则A无输出;当P1和P2压力不等时,则关闭高压侧,低压侧与A相通。图3-5所示是与门型梭阀应用回路。或门型梭阀和与门型梭阀的区别要从输入和输出关系来判断。
图3-4 与门型梭阀结构图
图3-5 与门型梭阀应用回路
(4)快速排气阀
快速排气阀简称快排阀,是为了使气缸快速排气。图3-6a所示为快速排气阀的结构。快速排气阀常安装在气缸排气口。
图3-6 快速排气阀
2.换向型方向控制阀
(1)气压控制换向阀
用气压力来使阀芯移动换向的操作方式称为气压控制。常用的多为加压控制和差压控制。加压控制是指施加在阀芯控制端的压力逐渐升高到一定值时,使阀芯迅速移动换向的控制。差压控制是指阀芯采用气压复位或弹簧复位的情况下,利用阀芯两端受气压作用的面积不等而产生的轴向力之差值,是阀芯迅速移动换向的控制。按阀芯结构特性可分截止式换向阀和滑阀式换向阀,滑阀式换向阀与液压换向阀的结构和工作原理基本相同。图3-7为二位三通截止式气控换向阀工作原理图。
图3-7 气压控制换向阀工作原理图
(2)电磁控制换向阀
由电磁力推动阀芯进行换向。图3-8a 所示为二位三通电磁控制换向阀处于常态,图3-8b为通电状态,图3-8c为图形符号。
图3-8 电磁控制换向阀工作原理图
3.1.2 方向控制回路
1.单作用气缸换向回路
图3-9所示为单作用换向回路。在图3-9a所示回路中,当电磁铁通电时,气压使活塞杆伸出,当电磁铁断电时,活塞杆在弹簧作用下缩回。在图3-9b所示回路中,电磁铁断电后能使活塞停留在行程中任意位置。
图3-9 单作用气缸换向回路
2.双作用气缸换向回路
在图3-10 a所示回路中,对换向阀左右两侧分别输入控制信号,使活塞伸出和收缩。在图3-10 b所示回路中,除控制双作用气缸换向外,还可在行程中的任意位置停止运动。
图3-10双作用气缸换向回路
3.1.3 方向控制阀常见故障及排除 1 方向阀的维护与检查
方向阀在使用过程中应注意日常的保养和检修。这不仅是防止发生故障的有力措施,而且是延长元件使用寿命的必要条件。
日常的保养和检修一般分日检、周检、季检和年检等几种层次的管理制度。
各种检查主要任务见表3-1。
表3-1 各种检查主要任务
检查种类 检查主要任务内容
日检 对冷凝水、污物的处理,及时排放空气压缩机、冷却装置、储气罐、管道中的冷凝水及污物,以免它们进入方向阀中造成故障
周检 对油雾器的管理,使方向阀得到适中的油雾润滑,避免方向阀因润滑不良而造成故障
季检 检查方向阀是否漏气、动作是否正常,发现问题及时采取措施处理
年检 更换即将损坏的元件,使平常工作中经常出现的故障,通过大修彻底解决
检修方向阀时,首先要了解故障的原因,这对节省修理时间,提高修理质量,都有很大帮助。因此,需要详细了解阀的结构,才能从故障现象迅速找到故障的根源。
气动单向阀主要技术性能指标如表3-2所示。 表3-2 气动单向阀主要技术性能指标
公称通径/mm 有效截面积 A>/mm2 泄漏量/
(mL/min) 耐久性/万次
开启压力/MPa 关闭压差/MPa 换向时间/s
3 3
6 10 50 200 <0.030 <0.025 <0. 03
8 20
10 40 100 150 <0.025 <0.020 <0.04
15 60
20 110 200 100 <0.020 <0.015 <0.05
25 190
32 300
40 400 300 50 <0.015 <0.010 <0.06
50 650
2 电磁阀故障及排除方法
要找到电磁换向阀的故障原因,必须掌握气动阀主要技术性能指标和常见故障及排除方法。主阀故障还要参考气动三通气控换向阀主要技术性能指标,才能彻底解决电磁换向阀故障。气动三通气控投向阀主要技术性能指标包括:软质密封、间隙密封的公称通径(mm)、有效截面积(mm2)、泄漏量(m L /min)、耐久性(万次)、最低控制压力(MPa)、换向时间(s)、最高换向频率(Hz)、工作频度等。以上具体数据查阅有关方向阀的技术性能指标。
电磁阀的故障可分为铁心的机械故障,异物等侵入后引起的故障和由电气原因引起的故障。
先导电磁阀的故障及排除方法见表3-3。
表3-3 电磁换向阀的故障原因及处理对策
3.1.4 方向阀用于系统故障排除实例
1 故障现象
某小型气动冲击试验台(俗称空气炮),气动原理如图3-11。
当操作者按下起动按钮时,Y1通电,压缩空气从工作缸顶部进入。当气压达到设定压力时,电接点压力表MH使Y2通电,压缩空气同时进入锁定触发缸,但是锁定触发活塞未能后移,“试验舱”没有被释放。
图3-11 冲击试验台气动原理图
2 直接故障原因
经详细检查 直接故障可能原因有3个:
1)电磁阀Y2内有异物,造成阀芯动作失灵;
2)MI-I电接点电阻增大,造成Y2电磁铁吸力降低;
3)锁定触发缸活塞密封圈磨损,造成外泄,减小了活塞推力。
3 寻找故障深层次的原因
当维修工将这些故障点逐一排除以后,设备仍不能恢复正常,甚至毛病越来越重。最初是在额定压力0.25 MPa时不能击发,而在0.2 MPa时尚可;后来0.2 MPa也不行了。这台设备虽说是国外进口的,但其工作原理和结构并不复杂。抽动锁定销的力F1由锁定触发缸活塞提供,阻力F2则主要来源于锁定销与试验舱之间,锁定活塞与缸体之间的摩擦。显然,正常击发须满足的条件为:F1>F2。
对有关数据进行验算。当设定压力为0.25 MPa时,计算得F1的理论值为2215 N;F2为2087 N(摩擦系数取0.3,复位弹簧的阻力未计算在内),于是有:F1-F2=128 N。
128N显然太小,看来,这是故障产生的真正原因。
为排除内泄更换了密封圈,却同时大大增加了阻力—由于国产密封圈硬,弹性差,阻力还非常大。为了证实这一分析,重新将原密封圈装上,为减少泄漏,多涂了些“黄油”,果然,锁定触发机构又突然恢复了“正常”。不过这个“正常”也不可靠。在0.20-0.25 Mpa之间它一共只触发了4次,就又不动了。
4 改进办法
很显然,原气路在设计上确实存在明显不足。Y2接通时,由于Y1并未截断,气源与工作缸仍是接通的。所以尽管锁定触发缸体积只有253cm,但在瞬时缸内并不能达到气源压力。只是由于工作缸的体积要比它大240倍,才能使它在触发的瞬时内部气压稍高于工作缸气压(当气源一定,MH调得越低,两缸压力差越大;F2也越小,便有利击发)。当工作缸MN为设定压力0.25MPa时,压力表显示锁定缸压力为0.3MPa(气源压力为0.5 MPa)。如果瞬时(零点几秒)不能触发,说明此时Fl≤F2。并且随着时间的延长。两缸的气压将同时增高,很快趋于平衡,等于气源压力。由于工作缸径远大于触发缸径,FI
改造方法是在Y1前A、B处串接一个两位两通电磁阀(常开型),如图1中的虚线所示(电源与压力表MH并联)。实施后一次成功。压力表显示触发缸瞬时压力为0.45MPa(MH调定0.25MPa,气源压力仍为0.5MPa)。按此计算,F2不变,F1却比改进前增加862N。
3.2 压力控制阀与压力控制回路及使用与维修
压力控制阀按其控制功能可分为减压阀、溢流阀和顺序阀三种。
3.2.1 减压阀
减压阀又称调压阀,可分为直动式、先导式,其中先导式又分为内部先导式和外部先导式两种。
1 直动型减压阀
图3-12a所示为QTY型直动型减压阀的结构图。其工作原理如下:
阀处于工作状态时,压缩空气从左端输入,经阀口11节流减压后再从阀出口流出。当旋转手柄1,压缩调压弹簧2、3推动膜片5下凹,通过阀杆6带动阀芯9下移,打开进气阀口11,压缩空气通过阀口11的节流作用,使输出压力低于输入压力,以实现减压作用。与此同时,有一部分气流经阻尼孔7进入膜片室12,在膜片下部产生一向上的推力。当推力与弹簧的作用相互平衡后,阀口开度稳定在某一值上,减压阀的出口压力便保持一定。阀口11开度越小,节流作用越强,压力下降也越多。