常减压蒸馏装置减压系统异常分析
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影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策常减压蒸馏装置是一种常用的分离技术装置,广泛应用于石油化工、化学工程等领域。
常减压蒸馏装置的能耗问题一直备受关注。
本文将对常减压蒸馏装置能耗的问题进行分析,并提出相应的节能对策。
常减压蒸馏装置的能耗问题主要来源于以下几个方面:1. 能量浪费:常减压蒸馏过程中,需要向塔内注入大量的热能,以提高馏分的蒸发速度。
这导致了大量的热能浪费,增加了能耗。
常减压蒸馏装置的除气过程也会产生大量的废热,进一步增加了能耗。
2. 塔内传质阻力:常减压蒸馏装置的塔内填料会形成一定的传质阻力,使得馏分在塔内停留的时间变长,从而增加了能耗。
传质阻力的增加还会导致流体的压降增大,需要进一步增加能耗来克服。
3. 杂质扰动:常减压蒸馏装置中,来自物料中的杂质会对蒸馏过程产生影响,使得分离效果下降。
为了达到所需的分离效果,就需要增加能耗来加大操作条件,例如加大蒸馏温度、增加冷凝器面积等。
为了降低常减压蒸馏装置的能耗,可以采取以下的节能对策:1. 优化操作条件:合理调整塔底温度、压力等操作参数,减少能量的浪费。
通过对热能的合理利用,降低塔内的传质阻力,从而达到节能的效果。
2. 改进设备设计:优化塔内填料的形状和材料,减小填料的阻力,提高传质效率。
设计合理的冷凝器结构,增加冷凝器的传热效率。
优化塔底收液器和顶部除气器的设计,减少能量的损失。
3. 采用先进的技术手段:例如多级减压蒸馏、热泵蒸馏等,利用能量的互补性,提高能量的利用率。
利用先进的控制技术,实现对常减压蒸馏装置的自动化控制,减少操作误差,降低能耗。
4. 进行能量回收:利用废热进行能量回收,例如通过余热交换器将废热回收并用于加热其他介质,或者将废热用于蒸汽发生器的供热,从而减少能量的浪费。
降低常减压蒸馏装置的能耗是一个综合性的工程问题,需要结合设备设计、操作参数优化和先进技术的应用等方面进行综合考虑。
通过采取相应的节能对策,可以有效降低能耗,提高装置的经济性和可持续性发展。
常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因分析常减压装置是一种常用的工艺装置,用于降低设备或系统中的压力,以达到减压和蒸汽回收的目的。
常减压装置通常由减压阀、减压塔和降盐系统等组成。
减压塔是整个系统中的关键环节之一,被广泛应用在炼油、化工、冶金等行业。
在实际应用过程中,我们常会遇到减压塔中段回流冷却效果降低的情况。
这种情况的出现不仅会影响装置的正常运行,降低产品质量,还有可能引发安全生产事故。
对于降低减压塔中段回流冷却效果降低的原因进行分析,对于提高设备运行效率具有重要意义。
减压塔中段回流冷却效果降低的原因有很多,下面将从减压塔结构设计、介质性质、操作参数和操作技术等方面进行分析。
1. 减压塔结构设计不合理:减压塔的结构设计中包括所采用的传热方法、塔板布置、塔板间距等。
如果减压塔的传热方法不合理,回流冷却效果就会降低。
传热方法包括塔板对流传热和塔内塔板上的气液相的传热。
如果塔板布置不合理,塔板间距过大或过小,都会导致介质在塔内停留时间过短,无法充分进行回流冷却。
2. 介质性质变化:减压塔中段回流冷却效果受介质的性质变化影响较大。
如果介质的物理性质、化学性质发生变化,例如介质的熔点、热容量、粘度等发生变化,都会影响回流冷却效果。
介质中的杂质、颗粒物质等也会降低回流冷却效果。
3. 操作参数不合理:减压塔中段回流冷却效果还受到操作参数的影响。
回流液的流量、温度、压力等参数的变化都会对回流冷却的效果造成影响。
如果回流液的流量过小或过大,都会影响回流冷却的效果;回流液的温度过高或过低也会导致效果降低。
常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因非常多样化。
要针对不同的情况,分析具体原因,逐一解决问题。
在实际应用过程中,加强设备质量管理,合理设计减压塔结构,严格控制介质性质,合理选择操作参数和操作技术,都能有效提高减压塔中段回流冷却效果,保证设备的正常运行。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策常减压蒸馏装置是一种常用的化工设备,由于其能够对高沸点物质进行分离和回收,因此在石化、化工以及医药等行业得到广泛应用。
然而,常减压蒸馏装置在运行过程中会消耗大量的能源,对于企业的生产成本和环境保护都会产生一定的影响。
因此,分析常减压蒸馏装置能耗的影响因素,制定有效的节能措施,是化工企业实现可持续发展的必要措施。
常减压蒸馏装置消耗能源的主要原因是在分离和回收过程中需要提供大量的热能。
其能耗的主要来源包括以下几个方面:1.蒸汽消耗:常减压蒸馏装置需要加热,使物质得以蒸发,在蒸发时需要注入蒸汽。
蒸汽消耗量是影响常减压蒸馏装置能耗的重要因素之一。
2.冷却水消耗:常减压蒸馏装置在蒸馏过程中需要冷却,以便将蒸发出的气体变为液态。
这个过程中消耗的冷却水量也会影响其能耗。
3.真空泵消耗:常减压蒸馏装置在蒸馏过程中需要排出气体,排放气体时需要使用真空泵。
真空泵消耗的能量是常减压蒸馏装置耗能的另一个重要来源。
二、节能对策针对上述影响因素,可采取以下的节能对策:1.优化设计:在常减压蒸馏装置的设计上采用更加先进的技术,提高蒸汽利用效率,减少蒸汽消耗;采用能够降低回收温度的设备,降低冷却水消耗;使用高效节能的真空泵,减少真空泵消耗。
2.优化操作:在常减压蒸馏装置的运行过程中,采用更加科学合理的操作方法,优化操作流程,减少能源的损耗。
尽可能地使用余热,降低能源的浪费。
对于重要的设备和管道,及时进行维护和清洁,避免因设备故障或管道堵塞等原因造成的能耗增加。
3.优化控制:引入先进的控制技术,采用自动化控制系统,实施精准控制,实现蒸汽、冷却水、真空泵等能源的优化调节。
通过使用能源管理系统,实现能源的全面监控和分析,科学合理地进行能耗管理,进一步提高能源利用率。
总之,常减压蒸馏装置的节能工作旨在通过优化设计、优化操作、优化控制等方面,降低能源的消耗,提高能源利用效率,实现可持续发展。
只有加强节能工作,才能更好地满足企业的生产要求,实现经济效益最大化和环境保护。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策常减压蒸馏装置是一种常用的分离工艺装置,广泛应用于石油、化工、医药等行业。
常减压蒸馏装置在操作过程中存在能耗较高的问题,需要进行问题分析并采取节能对策来降低能耗。
影响常减压蒸馏装置能耗的主要因素是能源消耗和热量损失。
在装置的操作过程中,常减压蒸馏塔需要提供足够的热量以实现物料的汽化分离。
这需要大量的能量供应,而能量消耗的多少与设备设计、操作参数以及热和质量调控等因素密切相关。
常减压蒸馏装置在蒸汽产生和与外界环境的热量交换过程中存在热量损失,增加了能耗。
针对以上问题,可以采取以下节能对策:1. 设备改进:通过改进常减压蒸馏装置的结构和设备设计,减少能源消耗和热量损失。
可以采用增设换热器、改进冷凝器设计、提高传热效率等方法来优化装置的能源利用率。
2. 操作优化:合理选择操作参数,提高装置的工作效率。
优化进料控制、调整塔底温度、分馏液回收等操作,使得装置在保证分离效果的同时减少能耗。
3. 热能回收利用:在常减压蒸馏装置操作过程中,通过回收废热和余热来提供能量,减少能源消耗。
可以通过安装热交换器、采用余热回收技术等方式,将废热再利用,降低热量损失。
4. 技术优化:引入先进的分离技术和装置,如新型填料、膜分离技术等来替代传统分离方法,提高分离效率,减少能耗。
5. 节约水资源:在常减压蒸馏装置操作过程中,需要大量的水作为冷却剂、冷凝剂等。
合理利用水资源,减少水的消耗,也是降低能耗的一个重要方面。
6. 做好设备维护:定期对常减压蒸馏装置进行检修和维护,确保设备正常运行,减少能源消耗和热量损失。
常减压蒸馏装置能耗较高的问题可以通过改进设备、优化操作、回收利用能源等多种节能对策来解决。
这既可提高设备的经济效益,也符合可持续发展的要求,减少对环境的影响。
安 全 分 析常减压装置减压塔缺陷检验及安全性分析胡明东(合肥通用机械研究院压力容器检验站,安徽合肥 230031)摘 要:针对常减压装置减压塔普遍存在的典型缺陷和问题,结合具体实例介绍对减压塔进行检验检测和安全性分析的必要性。
关键词:减压塔;检验;安全性分析中图分类号:TQ053 5 文献标识码:B 文章编号:1001-4837(2006)07-0044-05Detect Inspection and Safety Analysis of Vacuum Distillation Towerfor Crude Oil UnitHU Ming-dong(The Pressure Vessel Inspection Station of Hefei General Machinery Research Institute,Hefei230031,China)Abstract:The detection and inspec tion methods and necessity for safety analysis of vacuum distillation tower were introduced with respec t to typical defec ts and problems commonly existing on vacuum distillation tower for crude oil unit and in combination with specific exa mples.Key words:vacuum distillation tower;inspection;safety analysis减压蒸馏是利用降低压力从而降低液体沸点的原理,将常压渣油在减压塔内进行分馏,从减压塔侧线中可以引出各种润滑油馏分或催化裂化的原料。
原油中常含有环烷酸,其与硫同时存在时会加剧对钢材的腐蚀。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策
常减压蒸馏装置是一种高效节能的化工设备,广泛应用于石化、制药、化肥等行业的精馏过程中。
不过,其能耗问题一直是制约其进一步降低成本、提高效率的瓶颈。
首先,常减压蒸馏装置的能耗主要来源于两个方面:一是加热能耗,二是冷却能耗。
加热能耗主要来自于蒸汽加热沸腾液体的能量消耗,而冷却能耗则来自于冷凝物的冷却、回收能量的过程。
其次,常减压蒸馏装置能耗问题的解决需要从多方面入手,具体包括以下几点:
1. 优化加热系统。
通过采用高效的蒸汽加热设备、利用余热回收技术等方式,减少加热能耗。
同时,还可以考虑在提高加热效率的同时,降低操作压力,进一步优化系统。
2. 采用节能型材料。
在设备的建造和改造过程中,选用具有高热传导性能、低热容量的材料,减少传热过程中的能量损失。
3. 优化冷凝系统。
采用先进的冷凝技术,如催化反应冷凝、吸收冷凝等方式,提高冷凝效率,实现能量回收,降低冷却能耗。
此外,还可以考虑采用第二层蒸汽回收技术。
4. 加强操作管理。
合理调整操作参数,减少系统压力损失和能耗浪费,防止系统过于频繁的启停,减少系统能耗。
5. 合理选型。
在选择设备时,尽量选择压力损失小、传热效率高、耗能小的设备,减少系统能耗。
总之,常减压蒸馏装置的能耗问题不仅需要从技术改进入手,还需要加强操作管理、优化选型等多方面努力。
只有全面提升节能意识,实现能源利用的最佳效益,才能进一步提高设备的效率,降低生产成本,为企业发展注入新的动能。
常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因分析常减压装置(Vapor Recovery Unit, VRU)是一种用于控制和处理石化、化工、炼油等工业过程中产生的挥发性有机化合物(VOCs)的技术装置。
在常减压装置的减压塔中,存在着一种现象,即中段回流冷却效果降低。
下面将从几个方面对这一现象进行分析。
可以考虑冷却介质的问题。
常减压装置的减压塔中段回流冷却一般使用冷水进行。
如果冷水的质量不合格或者冷却水系统存在问题,那么回流冷却效果就会降低。
冷却水的水质中含有大量的杂质、有机物、硬度等,或者冷却水供应不稳定,都会影响到回流冷却的效果。
减压塔中段的回流冷却装置本身可能存在问题。
回流冷却装置的设计和施工不合理,或者存在漏点、泄漏等问题,会导致回流冷却效果降低。
回流泵的性能不稳定、制冷器的换热效果不佳、塔板的破损等都会对回流冷却产生不良影响。
减压塔中段的回流冷却效果也与工艺运行参数有关。
减压塔的运行压力、温度等参数与回流冷却的效果密切相关。
如果减压塔中段的压力过高或者温度过低,则回流冷却效果会降低。
如果减压塔中产生了大量气体泡沫,也会影响到回流冷却的效果。
还需要考虑操作维护问题。
减压塔中段回流冷却的效果受到操作维护的影响。
如果操作不规范或者维护不及时,就会导致回流冷却效果降低。
回流冷却装置的清洗不彻底、阀门的泄漏未修复等都会对效果产生负面影响。
常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因主要有:冷却介质质量问题、回流冷却装置本身存在问题、工艺运行参数不合理以及操作维护不及时等。
为了提高减压塔中段的回流冷却效果,需要进行冷却介质质量的控制、回流冷却装置的改进和维护、合理调整工艺运行参数以及加强操作维护等措施。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策常减压蒸馏是一种重要的分离技术,广泛应用于药物、化工等行业。
常减压蒸馏过程的能耗占据了整个生产过程中的重要部分,如何降低常减压蒸馏装置的能耗是当前的研究热点之一。
本文将分别从蒸汽源、蒸馏塔和产物回收三个方面进行分析和探讨,提出相应的节能对策。
一、蒸汽源常减压蒸馏过程中,所使用的蒸汽通常来自于锅炉或蒸汽发生器。
为了提高能效,需要选择高效的蒸汽源。
在选择蒸汽源时,应考虑蒸汽的回收利用、节能性和安全性等因素。
同时,还应注意蒸汽量的合理控制,不要过量供应蒸汽,否则会浪费能源。
另外,注意锅炉或蒸汽发生器的维护保养,以保证其运行效率和安全性。
二、蒸馏塔在常减压蒸馏过程中,蒸馏塔是关键的设备之一,对能耗的影响也很大。
要降低能耗,需要从以下几个方面入手:1、减小塔的高度蒸馏塔的高度越高,所需要的液体泵和废气压缩机功率也越大,从而增加了能耗。
因此,可利用仿真软件等手段,调整塔的高度,找到最优化的能源配置方案。
2、优化塔板的设计在常减压蒸馏过程中,塔板的设计也会影响能耗。
常减压蒸馏塔板类型多,应根据实际情况选择合适的塔板,比如结构紧凑、孔板布置合理的板式塔板等。
同时,还可以对板式塔板进行开发,采用新型塔板与内衬等技术,提高传质效率和物料分离效率。
3、改进塔板下升流液体泵在常减压蒸馏中,液体泵的功率占据很大比重,因此改进液体泵设计和工艺,降低液体泵所需功率,能够有效地提高塔的能效。
目前,市场上已出现一些低能耗、高效的液体泵,如混流泵、离心泵等。
三、产物回收常减压蒸馏产生的废气回收利用,可以降低能耗,提高能源利用效率。
废气回收通常采用废气压缩机将废气压缩再利用。
另外,还可以使用节能型换热设备对废气进行再利用。
对于生产中得到的产物,例如渣、液、气等,也要通过合理的回收利用,减少浪费。
常减压蒸馏装置常顶换热器腐蚀原因分析及相应策略摘要:炼油企业是石油化工行业的重要组成部分,为行业经济的发展贡献了更多的力量。
蒸馏装置是企业日常生产中常用的装置,常减压蒸馏是生产过程中的关键工序,其中,常顶换热器腐蚀是企业面临的最头疼问题,虽然在此方面已经给予了改进,但腐蚀、裂纹依旧存在。
基于此,文章以某炼油企业的常顶换热器腐蚀情况为例,分析了常减压蒸馏装置常顶换热器出现腐蚀的原因,给出了预防腐蚀的策略和建议,旨在保证常减压蒸馏装置的安全、稳定运行,推动炼油企业的健康发展。
关键词:常减压蒸馏;常顶换热器;腐蚀原因;预防策略前言在炼油企业的生产中,常减压蒸馏几乎是每个炼油厂的首要生产工序,因为常减压蒸馏装置的常顶换热器所处的工作环境较为复杂,腐蚀问题比较常见,较大程度地影响着装置的稳定性与可靠性,制约着企业的发展。
现今,一些炼油企业已经落实了必要的防护措施,但效果不是很明显,无法在根源上解决腐蚀问题,所以针对常减压蒸馏装置常顶换热器腐蚀原因与预防策略展开分析和研究显得极为必要。
1常减压蒸馏装置常顶换热器出现腐蚀的原因1.1某炼油企业的常顶换热器腐蚀情况该炼油企业在生产中应用的常减压蒸馏装置为10MT/a,在定期检修时发现碳钢材质的常顶换热器管束的表面有微小的腐蚀裂纹,并且有加重的趋势。
通过检测其出口管线的成分,均在标准之内。
所以要对该装置的腐蚀原因与解决措施进行分析和探讨。
1.2常减压蒸馏装置所处的环境因素第一,常顶油气系统受到腐蚀的首要因素来自生产工序中产生的氯化氢、硫化氢以及水等,比如,原油脱盐中遗留的有机氯,在装置的某些高温部位(如炉管)会分解成氯化氢。
不仅如此,处理后的原油依然遗留了部分弱碱类无机盐(氯化钙、氯化镁等),也会水解为氯化氢。
因为该物质属于挥发性酸,会随着蒸馏阶段产生的水分与轻组分来到常顶系统。
原油所含的硫化氢在常压炉内被分解,会生成高腐蚀性的活性S,这些物质也会侵入系统。
在蒸馏工序中,原油、塔底吹汽、电脱盐注水、塔顶防腐注水等带来的水分,若转变成液态,同氯化氢、硫化氢等发生反应,就会形成腐蚀常顶油气系统的环境,即:HCl+H2S+H20[1]。
常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因分析常减压装置是一种用来降低炼油厂中高温高压流体的压力的设备。
它通过将流体在减压塔中快速扩散,使流体内部的压力快速降低,从而达到降压的目的。
在运行过程中,有时会发现减压塔中段回流冷却效果降低的情况,这不仅会影响减压装置的正常运行,还可能导致设备故障和安全事故的发生。
下面我们来分析一下常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因。
1. 进料温度过高常减压装置的中段回流冷却通常由冷凝器提供冷却介质,如果进料温度过高,冷凝器无法将其冷却至设定的温度,就会导致回流冷却效果降低。
可能的原因包括进料管道热源、换热器故障以及废气冷却不足等。
3. 进料流速不稳定进料流速在一定程度上会影响常减压装置的冷却效果。
如果进料流速不稳定,就会导致流体在减压塔中停留时间不均匀,从而降低回流冷却的效果。
可能的原因包括进料流量不稳定、进料泵故障以及阀门调节不当等。
4. 中段回流冷却器故障中段回流冷却器是常减压装置中段回流冷却的核心设备,如果冷却器发生故障,就会直接影响回流冷却效果。
可能的故障包括冷却器管道堵塞、冷却器管道泄漏、冷却器管道腐蚀等。
5. 冷却介质污染冷却介质的污染也会导致常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低。
污染物可能来自于冷凝介质中的杂质、管道和设备的污染物以及化学反应产生的沉淀物等。
常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因可能有多种,包括进料温度过高、冷凝器换热效果降低、进料流速不稳定、中段回流冷却器故障以及冷却介质污染等。
在实际操作中,应对这些可能的原因进行分析和排查,并采取相应的措施来提高回流冷却效果,确保常减压装置的正常运行和安全。
常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因分析常减压装置减压塔是石油化工装置中常见的设备,用于将高温高压的气体、液体通过减压操作,使其温度、压力得以降低,从而满足下游工艺的需要。
减压塔中段回流冷却是减压过程中的重要环节,它可以有效地降低减压塔底部的温度,保证装置的安全稳定运行。
在实际操作中常常会出现减压塔中段回流冷却效果不佳的情况,这给装置的正常运行带来了一定的影响。
本文将从减压塔中段回流冷却效果降低的原因进行分析,为减压装置的优化运行提供参考。
一、操作失误导致冷却水流量不足减压塔中段回流冷却是通过冷却水来实现的,如果操作人员未能及时调整冷却水的流量,就会出现冷却效果降低的情况。
常见的情况包括冷却水泵故障、管道堵塞、冷却水流量调节阀未及时开启等。
当冷却水的流量不足时,就会导致减压塔中段回流冷却效果降低,温度无法得到有效降低,从而影响了减压塔的正常运行。
二、冷却水质量不佳导致散热效果不佳冷却水质量不佳也是导致减压塔中段回流冷却效果降低的一个重要原因。
在实际工业生产中,冷却水通常会被氧化、污染、结垢等,这些都会影响冷却水的散热效果。
尤其是在一些地区水质较差的情况下,冷却水中含有大量的杂质,这些杂质会在冷却设备中堆积,导致冷却效果不佳,最终影响了减压塔中段回流冷却的效果。
三、冷却设备损坏或老化导致传热效果下降冷却设备的损坏或老化也是造成减压塔中段回流冷却效果降低的一个常见原因。
冷却塔堵塞、传热管破损、换热器漏水等情况都会直接影响冷却设备的传热效果,从而导致减压塔中段回流冷却效果不佳。
由于冷却设备长时间运行,设备内部会产生结垢,影响传热效果。
在实际操作中,操作人员未能及时对减压塔中段回流冷却进行调整和优化,也是造成冷却效果不佳的原因之一。
未能及时调整回流冷却水的流量、温度,未能及时清理和维护冷却设备等。
这些操作不当都会导致减压塔中段回流冷却效果不佳,影响装置的正常运行。
五、减压操作参数调节不当减压塔是通过减压操作来实现对气体、液体的降温、降压的,如果减压操作参数调节不当,就会导致回流冷却效果不佳。
2#常减压装置减压系统存在的问题及改进措施
刘鑫;张崇林
【期刊名称】《广东化工》
【年(卷),期】2013(040)019
【摘要】文章通过分析扬子石化炼油厂2#常减压装置改造前减压深拔的现状,指出影响减压拔出率的主要因素是减压系统抽真空能力及塔顶冷凝冷却负荷不足;经过2012年的扩容改造,对一级减压系统和二级减压系统进行了扩容,更新和改造.扩容改造完成后,减压塔顶残压得到明显改善,一减顶从20 KPa下降至3 KPa左右、二减项从3 KPa下降至1kPa以下,渣油500℃前馏分含量下降至3%,渣油产量减少了50.4kt/a,提高了经济效益.
【总页数】2页(P134-135)
【作者】刘鑫;张崇林
【作者单位】中国石化扬子石油化工有限公司炼油厂,江苏南京210048;中国石化扬子石油化工有限公司炼油厂,江苏南京210048
【正文语种】中文
【中图分类】TH
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5.常减压装置总拔影响因素及改进措施 [J], 薛洁文
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常减压装置减压塔中段回流冷却效果降低的原因分析常减压装置是炼油厂中常见的设备,用于将高压气体降低至低压或者常压下。
常减压装置通常由减压塔、减压阀、冷凝器等组成。
在减压塔中,气体通过一个或多个塔层进行冷却和分馏,最后达到减压的效果。
减压塔中段回流冷却是常减压装置中的一个关键步骤,其主要作用是降低减压过程中产生的能量和热量,使系统保持稳定,并且减少能源的消耗。
但在实际应用中,常常会出现减压塔中段回流冷却效果降低的情况。
1.冷却介质温度不足:减压塔中段回流冷却所使用的冷却介质通常是冷水或者冷凝水。
如果冷却介质的温度不足,则无法有效地将塔中产生的热量吸收掉,就会导致冷却效果降低。
这可能是由于冷却介质供应温度过低,或者供应量不足导致的。
冷却介质的温度也受到环境温度、水质等因素的影响。
2.回流液体流量不足:减压塔中段回流冷却所使用的液体来自于塔顶或者塔底,其主要作用是吸收塔中的热量。
如果回流液体的流量不足,即回流液体的量不够多,就无法充分吸收塔中的热量,从而导致冷却效果降低。
回流液体的流量不足可能是由于输送管道堵塞、泵的故障、阀门开度不合适等问题造成的。
3.回流液体与塔床物料混合不均匀:减压塔中段回流冷却的回流液体与塔床物料混合,通过在塔中上升或下降的方式将热量带走。
如果回流液体与塔床物料混合不均匀,热量的传递效率就会降低。
这可能是由于流态不良、流速不均匀、塔层填料破碎导致的。
4.冷却介质的流速不合适:减压塔中段回流冷却所使用的冷却介质在塔中上升或下降的过程中,通过与塔床物料接触来吸收热量。
如果冷却介质的流速过快或者过慢,都会导致冷却效果降低。
流速过快会使冷却介质直接通过塔床,无法充分吸收热量;流速过慢则会导致热量传递不充分。
为了解决减压塔中段回流冷却效果降低的问题,可以采取以下措施:1.调整冷却介质温度:确保冷却介质的温度适宜,既不能过低也不能过高,以保证其能够有效地吸收热量。
可以通过调节冷却介质供应温度、增加冷却介质的供应量等方式来实现。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策常减压蒸馏装置在化工生产中起着非常重要的作用,它能够通过降低压力来蒸发和分离液体混合物,从而得到纯净的产品。
常减压蒸馏装置在使用过程中存在能耗较高的问题,这不仅增加了生产成本,也不利于环保。
对常减压蒸馏装置的能耗问题进行深入分析,并提出相应的节能对策,对于提高生产效率和降低能耗都具有重要意义。
一、常减压蒸馏装置能耗问题分析1. 设备运行能耗高常减压蒸馏装置在整个生产过程中需要通过加热使得混合物蒸发,并通过冷却器冷凝得到纯净的产品。
而加热和冷却过程都需要大量的能源支持,因此设备的运行能耗较高。
2. 设备设计不合理一些常减压蒸馏装置的设计存在结构紧凑、热交换面积小等问题,导致在蒸馏过程中对能源的利用率不高,一部分热能散失,造成了能耗的增加。
3. 控制方式不科学在实际操作中,一些企业为了追求产品的纯度和稳定性,会采用较为保守的操作控制方式,如调整较高的蒸发温度和急速的冷凝速度,这样会使得能耗增加。
二、节能对策1. 设备升级改造针对常减压蒸馏装置的设计不合理的问题,可以进行设备升级改造,增加热交换器的面积,提高能源的利用率。
通过优化设备的结构和调整设备的参数,减少能量的损失,降低能耗。
2. 优化控制策略在操作中采用科学合理的控制策略,如合理调整蒸发温度、冷凝速度等参数,使得设备在满足产品质量要求的实现更好的能耗控制。
3. 提高热能利用率采用余热回收技术,将设备蒸发所产生的热能进行回收再利用,用于加热进料液体或提供其他加热需求,从而降低设备总体能耗。
4. 完善设备管理建立健全的设备运行和维护管理制度,定期对设备进行检修和维护,保持设备的良好状态,减少运行中的能源浪费,进一步降低能耗。
5. 采用先进的节能技术利用先进的生产工艺和设备技术,如采用高效的换热器、蒸发器和冷凝器等设备,选用高效的燃料、提高能源利用效率,降低生产成本。
三、结语通过以上对常减压蒸馏装置能耗问题的分析和节能对策的提出,希望能够引起企业和生产工作者对能源的关注,并对设备的能耗问题予以重视。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策常减压蒸馏是一种广泛应用于化工工业中的分离和提纯技术。
常减压蒸馏装置的能耗问题一直是制约其节能效果的主要因素之一。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题主要包括以下几个方面。
常减压蒸馏装置的能耗与操作参数的选择有关。
常减压蒸馏装置的基本原理是通过不同组分的汽化温度差实现分离和提纯。
在选择操作参数时,应尽量选择低温和低压的工况,以降低能耗。
常减压蒸馏装置的能耗与设备结构的设计有关。
设备结构的合理设计可以提高传热效率和传质效率,从而降低能耗。
可以采用生产效果好、传热效率高的塞南瓦尔板热交换器替代常规的螺旋板热交换器,或者在设备内部设置增加壳程的装置,以提高传热效率。
常减压蒸馏装置的能耗与废热利用有关。
常减压蒸馏过程中会产生大量的废热,如果没有恰当的废热利用措施,将会造成能源的浪费。
在常减压蒸馏装置设计中,可以考虑利用废热回收装置,将废热用于预热进料或加热其他工艺流体,从而节约能源。
常减压蒸馏装置的能耗与操作管理有关。
合理的操作管理可以有效地降低能耗。
需要合理规划生产计划,尽量减少装置的空载和半载运行时间。
对操作人员进行培训,提高操作技能,以避免因误操作导致能耗的增加。
定期进行设备维护和管理,保持设备的运行状态良好,也是降低能耗的重要手段。
为了进一步降低常减压蒸馏装置的能耗,可以采取一些节能对策。
可以改进传热效率,例如通过增设传热装置或采用高效传热器等。
可以采用分馏剂回收技术,将部分经过分馏剂进行再利用,减少产生的废热。
可以考虑采用多级分馏技术,通过利用压力差和温度差,减少能耗。
也可以采用智能化控制技术,实时监测和调节操作参数,提高蒸馏过程的效率。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题是多方面的,需要从操作参数选择、设备结构设计、废热利用和操作管理等方面进行优化。
也需要采取一系列的节能对策,如改进传热效率、分馏剂回收、多级分馏和智能化控制等,以进一步降低装置的能耗。
影响常减压蒸馏装置能耗的问题分析与节能对策随着工业化的快速发展,蒸馏技术在许多领域中得到广泛应用。
常减压蒸馏装置是一种常见的蒸馏设备,其主要功能是通过减压蒸馏的方式对液体进行分离和纯化。
由于其能耗较高,给企业的生产和经济造成了一定的压力。
针对常减压蒸馏装置能耗问题进行分析,并提出相应的节能对策显得尤为重要。
一、影响常减压蒸馏装置能耗的因素分析1. 设备本身的能耗常减压蒸馏装置是一种高能耗的设备,其运行需要不断供给蒸汽和冷却水,同时还需要大量的电能来驱动主要设备和辅助设备的运行。
设备本身的能耗是常减压蒸馏装置能耗的主要因素之一。
2. 运行参数的选择运行参数的选择对常减压蒸馏装置的能耗也有着重要的影响。
在进行蒸馏操作时,过高的温度和压力会增加设备的能耗;而过低的温度和压力则会影响分离效果,导致需重复操作,增加能耗。
3. 设备的运行状况设备的运行状况直接影响着其能耗。
设备出现泄露、堵塞、故障等问题都会导致设备运行不正常,增加了能耗。
4. 维护和管理不到位设备的维护和管理不到位也会导致能耗的增加。
由于设备长时间运行,设备内部会产生一定的污垢和腐蚀,如果不及时清理和维护,这些污垢会影响设备的正常运行,从而增加能耗。
以上就是常减压蒸馏装置能耗的影响因素分析,接下来将针对这些问题提出相应的节能对策。
二、节能对策1. 优化设备结构并提高设备效率通过对常减压蒸馏装置的结构和工艺进行优化,提高设备的效率,减少废热和冷凝水的排放,从而降低设备的能耗。
2. 合理选择运行参数通过合理选择温度、压力等运行参数,提高蒸馏效率,减少能耗。
同时可以通过高效节能的技术手段,如采用变频调速器、换热器等设备,提高设备的能效。
3. 定期检查及时维护设备及时对设备进行检查和维护,清除设备内的污垢和堵塞,解决设备出现的故障和泄露问题,保持设备的正常运行状态,降低能耗。
4. 强化设备的管理和监控加强对设备的管理和监控,建立定期巡检制度,加强设备的运行和维护管理,及时发现并解决设备运行中的问题,减少能耗。
常减压蒸馏装置运行优化措施研究摘要:为解决常减压蒸馏装置运行中存在的主要问题,例如能源消耗量过大、高温散热损失比较大等,本文对常减压蒸馏装置节能优化措施进行研究,可以显著减少能源的损耗、实现绿色发展目标,以期为相关人员提供参考。
关键词:常减压蒸馏装置;优化措施;减顶瓦斯脱硫系统;加热炉;换热网络引言:在炼油生产期间,常减压蒸馏装置运行期间通常会消耗较多能源,通过对常减压蒸馏装置进行有效的改进与优化,可以节省大量能源,因为常减压蒸馏装置结构组成比较复杂,故有关人员在具体工作当中,需要加大改造力度,节省更多能源。
鉴于此,本文重点分析常减压蒸馏装置运行优化措施与改进措施,内容如下。
1常减压蒸馏装置运行现状分析结合常减压蒸馏装置的运行现状可以得知,在直接损失能量当中,加热炉烟气过剩氧含量比较高,排烟能量的损失较大,占据总供入能量的9.3%左右,在工艺利用期间,系统回收循环能占据总用能的59.3%左右,剩余用能主要由装置外界燃料和电力进行有效补充。
同时,加热炉内部存在换热流程不科学、换热终温比较低、蒸汽抽真空效率交底、高温散热损失比较大等一系列问题,使得加热炉内部的热负荷明显增加,消耗大量燃料。
2节能优化措施2.1减顶瓦斯脱硫系统优化措施常减压蒸馏装置原油当中的硫质量分数设计值是0.62%,自2017年开始,原油中硫质量分数逐渐增加到0.85%,最高接近1%,使得脱硫之后减顶瓦斯的总硫质量浓度逐渐提升到3.5g/m3。
为更好满足现阶段的市场发展需求,提升汽油产量,增强催化裂化装置的原料供应,采取减压深拔技术之后,减压塔的进料温度逐渐升高,渣油裂解反应越来越严重,使得减顶瓦斯量逐渐上升,其内部所携带的硫化物也逐渐增多[1]。
因为胺液脱硫塔的正常操作压力比较低,MDEA吸收硫化氢的效果比较差,脱硫之后瓦斯的总硫质量浓度比较高,故有关人员决定对装置减顶瓦斯脱硫系统进行全面优化与改造,具体内容如下:第一,合理安装超重力脱硫反应器。
工艺与设备2018·04128Chenmical Intermediate当代化工研究常减压蒸馏装置减压系统异常分析*沙学璞 何刚(中国石油大连石化分公司 辽宁 116031)摘要:本文介绍了常减压蒸馏装置减压系统异常的分析及处理过程,通过与该装置曾出现的减压系统泄漏现象异同进行深入对比分析,查找并处理漏点,对于同类型异常的处理有着指导意义。
关键词:过汽化油;减顶气;氧含量;氮含量中图分类号:T 文献标识码:AAbnormal Analysis of Decompression System in Atmospheric and Vacuum Distillation UnitSha Xuepu, He Gang(Petrochina Dalian Petrochemical Company, Liaoning, 116031)Abstract :This paper introduces the analysis and treatment process of the abnormal for the decompression system in atmospheric and vacuumdistillation unit. Through the in-depth comparison and analysis with the leakage phenomenon of the decompression system in the unit, finds out and treats the leakage point, which has guiding significance for the treatment of the same type of abnormal decompression system.Key words :superheated oil ;roof-reducing gas ;oxygen content ;nitrogen content某石化公司常减压蒸馏装置采用初馏塔、常压塔、减压塔和附属汽提塔的三塔流程,在该石化公司加工流程中有着重要作用。
1.减压塔底部流程简介减压系统采用减压过汽化油炉前循环技术,为了保证最低侧线抽出口以下有一定的回流量,减压塔通常有1%~2%的过汽化度。
这部分过汽化油的绝大部分是催化裂化或加氢裂化的好原料,采用减压过汽化油炉前循环加以回收,可以提高减压塔拔出率。
过汽化油350℃抽出急冷到325℃送入过汽化油急冷罐,泵抽出后分为两路,一路(约35t/h)作为急冷油与初底油换热后返回过汽化油急冷罐。
目的是降低过汽化油罐温度防止发生裂化反应,另一路(约100t/h)送回减压炉回收其夹带的减压蜡油组分提高蜡油收率。
2.事件经过2015年11月24日,过汽化油罐两个浮球液面计同时 60%~90%异常波动,操作员立即将该罐液位控制阀改为手动并通知相关人员进行确认。
经多方分析怀疑可能原因为:(1)过汽化油罐气相平衡线由323℃上升至354℃,怀疑过汽化油急冷换热器内漏,初底油漏入过汽化油中在过汽化油罐内遇热急剧汽化,造成过汽化油罐液位异常波动,同时汽化的轻组分由气相平衡线返回减压塔导致气相平衡线温度上升。
(2)排查过程中对减顶气加样发现减顶气氧气含量、氮气含量持续高于正常值。
因此怀疑减压塔负压系统高温部位存在泄漏,空气进入负压系统造成过汽化油罐液位波动。
3.同类事件回顾2014年8月14日,该装置减顶气氧含量表由0.5%突升至2.7%,装置采取应对措施,仪表校验同时采样化验核对。
期间氧表数值稳定在0.9~1.3%,同期样品氧含量为5.5%,此时减压塔真空度正常。
怀疑装置减压系统存在漏点,组织对减压系统进行排查。
减压抽真空系统间冷器、安全阀、塔及罐的人孔、排空等静密封面进行全覆盖检查和紧固未发现漏点。
直至9月5日减压一级抽空器保温拆除时发现减顶一级抽真空系统管线开裂导致空气进入减压系统,车间迅速组织抢修。
4.处理过程针对汽化油罐液位波动装置通过降低减压系统进料量及过汽化油急冷量的措施加以控制。
由于急冷量小于设计值,为防止过汽化油罐温度过高发生裂化反应。
一方面装置通过调整冲洗油冷热料比例,降低冲洗油返塔温度来降低过汽化油罐温度,另一方面通过降低减压炉出口温度,避免因急冷量不足导致过汽化油罐温度过高发生结焦和裂化反应。
装置组织将急冷换热器打开检查后未发现明显内漏情况,因此换热器内漏可能性被排除。
装置增加减顶气化验频率,通过比照2014年8月减顶气氧气含量异常进行进一步分析。
时间2015年2014年样品氧含量氮含量氧含量氮含量1 1.5717.65 6.2424.022 1.6318.46 5.9423.063 2.519.82 5.4821.114 1.5517.46 5.2920.45 1.6518.62 5.2920.46 1.6618.3613.5249.57 1.6618.6913.5249.58 1.618.558.1630.969 1.5117.58.230.8410 2.5321.528.8833.6111 1.6918.679.0134.5212 2.5921.598.7233.113 1.5317.517.5729.0114 2.1319.259.835.4915 1.4917.458.6431.4516 1.6218.598.3130.24171.6319.098.2530.31工艺与设备2018·04129Chenmical Intermediate当代化工研究诺氟沙星的合成工艺*乐夏云(西北民族大学 化工学院 甘肃 730030)摘要:目的:通过诺氟沙星的合成,对药物研制过程有一个基本认识。
方法:以3-氯-4-氟苯胺为起始原料,经与乙氧甲叉丙二酸二乙酯(EMME)缩合、Gould-Jacobs环化、N-乙基化、硼化物螯合合成诺氟沙星。
结果:得到白色诺氟沙星8.0g,总收率为66.6%。
结论:此方法合成诺氟沙星收率较高,适用于工业生产。
关键词:诺氟沙星;合成;药物中图分类号:R 文献标识码:ASynthesis of NorfloxacinLe Xiayun(College of chemical Engineering, Northwest Minzu University, Gansu, 730030)Abstract :Objective:Have a basic understanding of drug development through the synthesis of nofluorus. Methods:At the beginning of the3- chlorine-4-fluorine, it's a result of the contraction of the EMME, the Gould, and the n-ethylation, the boride, and the chelation of the nofluorus .results:Obtained white norfloxacin 8.0 g ,The total yield was 66.6%. Conclusions :This method has a high yiel and is suitable for industrial production.Key words :norfloxacin ;synthetic ;drug诺氟沙星,别名:氟哌酸。
本品属于氟喹诺酮类抗菌药,会阻碍细菌DNA复制,从而对细菌有抑制作用,在临床上具有广泛的应用。
国内常用的生产工艺路线为:邻二氯苯经硝化,得3,4-二氯硝基苯。
再在二甲亚砜中和氟化钾回流,得3-氯-4-氟硝基苯。
经还原成3-氯-4-氟苯胺。
接着和甲酸三乙酯及丙二酸二乙酯在硝酸铵存在下回流,得缩合产物。
环合成7-氯-6-氟-4-羟基喹啉-3-羧酸乙酯。
进一步用溴乙烷进行乙基化,最后与哌嗪缩合得诺氟沙星。
其工艺比18 1.7119.267.5327.7519 2.0319.47.7527.8320 1.691910.3337.82211.6418.567.632822 1.7617.698.2430.54平均值 1.7918.768.2930.88表1 减顶气成绩对比通过两次数据对比发现:(1)2014年减顶气氮气量为30.88%,是15年的1.6倍。
2014年减顶气中氧、氮含量波动较大,相比较2015年减顶气中 氧、氮含量平稳,因此判断减压系统泄漏量小于2014年。
(2)2014年减顶一级抽空器泄漏时泄漏部位属于低温部位,减顶气中氮、氧含量比值为3.7,与空气中比例一致。
2014年减顶气氮、氧含量比值为10.5,远超空气中氮、氧含量比例,判断该现象的成因为:减压系统高温部位存在泄漏,空气进入减压系统后由于系统温度高于油品自燃点,导致氧气被消耗。
由于氧气氮气含量与火炬管网采样分析结果较为接近,所以火炬气窜入负压系统导致减顶气氧、氮含量比例失调。
漏点可能不止一处,高温部位和低温部位均有漏点存在,高温部位漏点造成减顶气中氮气含量不成比例升高。
所以装置将排查方向集中在过汽化油罐相关负压部分,过汽化油急冷线,过汽化油气相平衡线,减压塔抽空器,低压瓦斯放火炬线和减压塔顶高压瓦斯补压线。
排查部位为管线焊口,法兰连接,仪表小接管,放空线等位置。
5.排查结果2015年12月5日急冷换热器检查完毕投用过程中发现过汽化油备用泵入口格兰处存在漏点。
装置立即将过汽化油泵停运,并对泄漏位置进行紧固。
加样减顶气氧气含量为1.76%,氮气含量为7.69%,氮气含量明显下降,而且氮气、氧气比值为4.3,接近空气中氮气、氧气比值3.7。
基本可以确定高温部位漏点为泵入口格兰。
2015年12月6日排查过程中发现减顶一级气抽原包套处排空阀存在泄漏,经过处理后加样减顶气氧气含量为0.02%, 氮气含量为0.53%。
氧气含量、氮气含量恢复正常指标。
两处漏点均找到,排查工作宣告结束。
6.结论本次查漏工作从多方面入手对异常现象进行分析。
在公司和车间的大力支持下进行排查工作,及时查找漏点。
排除隐患,保障了装置的平稳安全生产。
•【作者简介】[1]李秀芝,王敏杰,王玉亮.常减压蒸馏装置减压深拔的研究.•【作者简介】沙学璞(1989-),男,中国石油大连石化分公司;研究方向:常减压蒸馏装置。
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