山东润兴化工科技有限公司“8.22”爆燃事故分析报告
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石化火灾爆炸事故案例分析报告引言:石化行业作为重要的工业领域,其生产和储存过程中存在一定的危险性。
火灾和爆炸事故是其中最严重的安全隐患之一,既对人员造成威胁,也可能导致环境污染和财产损失。
本报告通过深入分析若干石化火灾爆炸事故案例,以期从中总结出经验教训,为今后的预防工作提供借鉴。
一、案例一:XX公司原油罐区大面积火灾1. 事件概述:该公司原油罐区因未能及时处理泄漏原油而引发大面积火灾。
2. 分析结果:a) 原因分析:缺乏有效监测系统、应急响应机制不健全、操作人员安全意识欠缺;b) 教训总结:合理设置监测设备、完善应急计划、加强操作人员培训与意识教育。
二、案例二:YY公司粉尘爆炸事故1. 事件概述:由于工艺流程不合理,YY公司发生了一起粉尘爆炸事故。
2. 分析结果:a) 原因分析:粉尘积聚未得到有效控制、灭火设备缺乏、工艺设计风险未充分评估;b) 教训总结:加强粉尘防治措施、完善灭火系统、科学评估工艺存在的风险。
三、案例三:ZZ公司管道泄露引发爆炸1. 事件概述:ZZ公司由于管道泄漏原料气体未及时修复,导致一次严重爆炸。
2. 分析结果:a) 原因分析:管道泄漏检测不及时、修复流程耗时过长、安全意识淡薄;b) 教训总结:建立定期巡检与维护制度、优化修复流程、加强员工安全教育。
四、案例四:AA公司储罐溢油污染环境1. 事件概述:AA公司由于储罐泄漏导致大量油品流入周边水域。
2. 分析结果:a) 原因分析:储罐老化未及时更换、应急处置能力不足、环境风险评估不完善;b) 教训总结:定期对储罐进行检测和更换、提升应急处置能力、加强环境风险管理。
五、案例五:BB公司工人误操作引发火灾1. 事件概述:BB公司一名工人在作业中误操作导致火花触发燃料泄漏而引发火灾。
2. 分析结果:a) 原因分析:操作培训不到位、安全程序执行不严谨、设备缺乏维护;b) 教训总结:加强员工培训,规范安全程序,做好设备维护与检修。
结论:以上给出的石化火灾爆炸事故案例是极为真实的典型案例。
化工火灾事故案例分析报告范文近几年来,化工行业火灾事故频繁发生,给生产企业、社会和人民群众造成了巨大的经济和人命损失。
本文将以近年来发生的一起典型的化工行业火灾事故为案例,对事故原因、危害及防范措施进行分析和总结,以期提高化工行业对火灾的预防与治理能力。
一、事故背景2018年4月26日,山东省日照市岚山区东港镇一家化工企业发生了一起重大火灾事故。
事故发生后,当地有关部门立即组织救援力量进行扑救,并对周边群众进行疏散。
经过近30个小时的扑救,火灾才被完全扑灭。
这起火灾事故造成2人死亡、2人失踪、1人受伤,同时,火灾还对周边环境造成了严重污染,导致大量的烟尘、有毒气体外漏。
二、事故原因1.生产安全管理不到位:企业对于化学品的存放、搬运、配料等关键工艺的安全管理不严格,存在管理漏洞。
而在事发时,现场工作人员无任何制约地使用明火进行搬运和加热工艺,这种无规制、无管理机制的操作方式很容易导致火灾的发生。
2.防火设施欠缺:在化工企业火灾事故中,防火设施的完善是保障灾害发生后减轻危害的一项重要手段。
而对于这家化工企业,企业未配备有足够多、有效的灭火器材,制度也没有规定及时清理杂物的要求。
3.应急处置不到位:这次火灾事故发生时,场内消防栓没有出水、灭火器也无法使用。
而此时现场工作人员并没有立即发起求救和报警,在这种情况下,火灾随着火力的增强发展的十分迅猛,成倍地加剧了它的危害。
三、事故危害1.人员伤亡:本次化工行业火灾事故造成2人死亡、2人失踪、1人受伤,使得企业的人员伤亡造成的经济损失十分巨大。
2.环境污染:化工企业火灾事故如果发生,将会导致大量的有害化学物质挥发,严重污染周围环境空气和水环境,对广大群众造成巨大的危害。
3.经济损失:由于产业的独特性,化工行业火灾事故在很大程度上会导致企业的生产设施、原材料和成品等重要财产被毁,使得企业面临着不可估量的经济损失。
四、预防措施1.完善生产安全管理机制:化工企业为了使安全生产得到更加有效的实施,需要完善自身的安全管理机制,使得相关的制度、标准更加系统、规范、科学。
化工行业安全事故案例分析报告化工行业安全事故案例分析报告一、案例概述该案例是发生在某化工公司的一起重大安全事故。
事故发生在某年某月某日,造成了重大人员伤亡和财产损失。
事故的起因是某操作工不按规程操作,导致化学反应错误,再加上相关设备的故障,最终引发了一系列爆炸和火灾。
二、事故原因分析1.操作工不按规程操作:事故发生时的操作工因为工作经验不足和对操作规程不熟悉,没有按照规定的步骤进行操作,导致了化学反应的错误。
2.设备故障:与操作工的错误操作相结合,事故中发生了设备故障,导致反应条件的控制失效,反应产生的能量无法得到及时和有效的排放,进而引发了爆炸和火灾。
3.安全管理不到位:化工公司在工艺设计、设备维修和人员培训等方面的安全管理措施不到位。
工艺设计中应该有考虑设备的安全性和稳定性,并设置合适的技术和管理措施。
设备维修应及时维护,确保设备运行的正常和安全。
人员培训应强调工作流程和操作规程,确保员工对于化工操作的安全意识和操作能力。
三、事故影响及教训1.人员伤亡:事故导致多名员工和附近居民受伤,其中包括数名员工重伤和一些居民中毒。
这是一起十分严重的人身伤害事故,提醒我们在化工行业安全管理中,更要重视人身安全。
2.财产损失:事故导致了大量的生产设备损坏和化工品泄漏,造成了巨大的经济损失。
这一点提醒我们在安全管理中注重资源的保护和风险的控制。
3.环境污染:爆炸和火灾导致了大量的有毒气体和废水的排放,对周边的土壤、水源和空气环境造成了严重的影响。
化工行业必须要考虑环境保护和可持续发展,确保生产过程中不对环境造成不可逆转的损害。
四、防范措施和对策1.完善安全管理制度:加强安全管理,建立健全的安全管理制度和工艺管控体系,明确责任划分和操作规程,确保员工按照规定进行操作,减少人为失误的发生。
2.提高员工技能和安全意识:加强员工培训,提高员工的操作技能和安全意识,确保操作人员具备足够的知识和技能,理解危险源及应对方法。
2024事故案例分析某化工厂爆炸事故原因分析化工厂爆炸事故是一起严重的生产安全事故,给化工企业和整个社会带来了巨大的财产损失和人员伤亡。
为了避免类似事件再次发生,有必要对此次事故进行详细的分析和原因探讨。
首先,我们需要了解该化工厂的生产规模和生产工艺。
在此次事故中,爆炸发生在化工厂的生产车间,导致多名工人受伤并且设备受损。
据初步调查报告显示,事故是由于反应釜内压力升高导致爆炸发生的。
那么,我们接下来就来分析该事故可能存在的原因。
首先,化工生产过程中的反应釜通常在高温高压的环境下工作,容易发生压力过高的情况。
可能的原因之一是反应釜的设计不合理,无法承受反应过程中产生的高压力。
另外,操作人员对反应釜的操作不当,比如在生产过程中未及时监测压力情况、未按照操作规程操作等,也可能导致压力升高。
由于反应釜压力升高会导致容器破裂,从而引发爆炸。
其次,化工生产涉及到很多危险物质,如果不正确储存和处理,容易发生泄漏或者混合等情况。
可能的原因之一是化工企业在危险品的储存和处理上存在管理漏洞,导致化学物质发生混合反应。
另外,如果工人在操作时没有严格遵守操作规程,可能会导致危险物质的泄露,也是引发爆炸的潜在原因之一第三,化工生产中的设备设施如果未经过定期维护保养,也容易出现故障。
可能的原因之一是化工企业对设备设施的维护保养不及时或者不到位,导致设备产生故障,从而引发爆炸事故。
另外,如果设备设施的质量问题也可能存在隐患,比如使用劣质材料制造的设备,也容易在生产过程中出现问题。
综上所述,化工厂爆炸事故可能的原因包括:反应釜设计不合理、操作不当、化学物质混合反应、设备设施未经维护保养等。
为了防止类似事故再次发生,化工企业需要加强安全管理,定期对设备进行检查维护,加强操作人员的培训和管理,确保操作规程的严格执行,建立健全的安全生产管理制度,提高员工的安全意识,确保生产过程中的安全可控。
只有这样,才能减少生产事故的发生,确保人员生命和财产的安全。
化工厂火灾事故案例及分析总结火灾是化工厂所面临的一大隐患,其危害性不容小觑。
本文将通过呈现两个真实的化工厂火灾事故案例,对这些案例进行详细分析,并从中汲取教训,提出预防和应急处置措施。
旨在引起广大读者对于安全生产的重视并加强相应的防范措施。
一、案例一:XXX石油化工有限公司爆炸事故该石油化工公司是区域内的龙头企业,拥有大型精炼设备及储罐。
XXX年X 月X日凌晨,在该公司储罐区发生了一起严重爆炸事故。
初步调查结果表明,此次事故是由操作失误导致,具体原因主要包括:1. 不合规操作:当时执勤人员在处理相关设备异常时未能即时采取正确措施,并存在在正常作业状态下违规行为。
2. 防护准备不足:部分岗位人员没有佩戴必要的防护装备,并缺乏紧急情况下的闪避和自我保护意识。
二、案例分析此次事故暴露出化工厂火灾事故中存在的一些普遍问题:1. 安全意识淡漠:部分人员对生产过程中的潜在危险没有足够的认识,缺乏安全防范的主动性。
2. 操作失误:不合规操作是引发火灾事故的重要原因之一。
对于高风险岗位人员,必须加强培训和管理。
3. 防护装备不足:适当的防护装备可以有效减少职工伤害,在高温环境下保证职工正常作业。
金属氧化物粉尘爆炸事件及别项表明,用电机巴比特长时间禁电工厂内拖链丧失运转能力或其运转不稳定会给现场设施带来则重大威胁性。
三、预防措施通过上述案例的分析,提出以下预防措施以确保化工厂火灾事故得到有效预防:1. 安全培训与技能考核:对所有从业人员进行系统且定期的安全培训,并建立相应的技能考核制度,保证人员具备必要的安全技能。
2. 制定操作规范:明确各类设备的操作规程和标准,严格执行,禁止任何不合规或擅自更改操作步骤。
3. 责任分工与制度落实:明确岗位责任与义务,在每个岗位上配备专职负责人,并建立相应的考核评价机制。
4. 增强防护意识:加强员工对火灾风险的认知,定期组织相关演练活动,并普及逃生和自救知识。
5. 配备合适的防护装备:确保所有员工都配备适当的个人防护装备,在作业过程中正确佩戴和使用。
石化火灾爆炸事故案例分析总结引言:近年来,石化行业作为我国经济的支柱产业之一,其发展迅速。
然而,随着石化企业的不断增加,火灾爆炸事故也时有发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
本文将通过对几起典型的石化火灾爆炸事故案例进行分析,并总结出原因与应对措施,以期提醒相关部门和企业加强安全管理,从而尽可能地避免类似事故再次发生。
一、事故案例一:某石化企业罐区泄漏导致火灾爆炸该案例发生于某省份的一家大型石化企业。
在一个晴朗的夜晚,由于管道老化未及时更换和操作错误等原因,罐区内液体储存罐附近突然发生泄漏并遇到明火。
随即,在缺乏应急处置和扑救措施的情况下,泄漏物质引发了剧烈爆燃。
此次事故造成多人死亡、重大财产损失,且爆炸引发的毒性气体对周边环境造成了长期污染。
分析与总结:- 管理不善:该企业存在安全管理漏洞,对于管道老化和设备维护未能及时发现和修复,缺乏有效的巡检和维护措施。
- 人为操作错误:事故中操作人员没有根据应急预案迅速反应,未进行扑救措施,导致泄漏物质燃烧进一步蔓延。
- 应急处置不力:缺乏针对罐区泄漏火灾的合理处置方案以及紧急撤离和警告机制,导致无法及时控制扩大的火势。
二、事故案例二:储罐油料装卸过程意外引发爆炸这起事故发生在一家规模较小的化工企业。
在一次常规储罐油料装卸过程中,由于使用了低质量的接口密封件以及操作人员保养不到位等原因,在装卸过程中出现泄露情况,并很快积聚成易燃气体。
当一个可见明火介入时,爆炸发生并迅速蔓延,造成数人死亡和多人受伤。
分析与总结:- 印证不严谨:该化工企业在储罐装卸过程中没有使用高质量的接口密封件,并忽略了正常保养维护程序。
- 隐患暴露不及时:泄漏情况未能及时侦测和汇报,工作人员对于危险条件缺乏足够的认识和警惕性。
- 危险源管理不严格:该企业在装卸过程中没有进行等必要的安全措施,如油料泄漏处理、防静电措施等。
三、事故案例三:化工厂酸碱混存引发火灾该案例发生在一个大型化工企业。
化工安全事故分析报告【引言】化工生产企业安全管理尚存漏洞据国家安监总局有关负责人介绍,从总体上看,我国化学工业整体技术水平不高、基础较差,给我国化工行业安全生产工作带来压力和挑战。
工艺落后、设备简陋、自动控制水平低,并且,一些化工和危险化学品生产企业安全生产责任制没有落到实处,安全管理机制不健全,安全管理制度不完善,安全管理水平低。
据了解,目前我国中型化工企业大多为上个世纪60年代至80年代建成的老企业。
一些地区化工项目安全准入条件低,化工企业布局不合理,产地远离市场, 大量危险化学品长距离运输,造成运输事故多发频发。
孙华山就曾表示,我国化工和危险化学品生产企业“三违”现象十分严重。
违章指挥、违章操作和违反劳动纪律等“三违”问题仍是化工和危险化学品生产事故的重要原因。
从近年发生的几起事故来看,有章不循、违章操作、企业安全管理不到位的问题仍然十分突出。
有些企业虽然制定了安全生产规章制度,但是没有严格执行。
化工企业安全教育针对性不强,安全培训工作质量不高。
当前,我国化工企业特别是中小化工企业从业人员素质低、安全意识和安全技能差,应急体系不健全,没有应急预案,违章作业现象严重,遇险自救或者互救不当现象屡见不鲜。
因此,常导致一些重大事故。
【摘要】2000年6月30日上午8时05分,江门市某高级烟花厂发生特大爆炸事故,死亡37人(其中男7人,女30人),重伤12人;损毁厂房、民房、仓库10200平方米和一批设备、原材料,直接经济损失3000万元。
本文分析江门市某高级烟花厂基本情况、事故发生的经过和原因,总结教训并提出相应改进措施。
【关键字】烟花爆竹爆炸事故安全生产一、近十年烟花爆竹厂爆炸事故举例江西上栗县东源乡石岭花炮厂爆炸事故:2000年年3月11日上午9时24分,江西省萍乡市上栗县东源乡石岭花炮厂发生特大爆炸事故,死亡33人,其中在校中小学生13人,不在校的未成年人2人;伤12人,其中重伤2人。
江门市某高级烟花厂“6-30”特大爆炸事故:2000年6月30日上午8时05分,江门市某高级烟花厂发生特大爆炸事故,死亡37人(其中男7人,女30人),重伤12人;损毁厂房、民房、仓库10200平方米和一批设备、原材料,直接经济损失3000万元。
化工企业火灾事故案例分析总结一、引言近年来,化工企业火灾事故频发,给人民生命财产安全带来了严重威胁。
为了深入探讨火灾事故的原因和解决办法,本文将对几起典型的化工企业火灾事故案例进行分析,并总结出预防和应急处理的关键点。
二、背景介绍1. 案例一:某石油化工公司爆炸事故该公司位于城市郊区,主要生产石油化工产品。
2019年8月,由于管道泄露引起的漏油未及时清理导致积聚,并在高温下引发爆炸。
此次爆炸事故造成多人伤亡,数十亿元的经济损失。
2. 案例二:某危险品仓库失火事故一家危险品仓库存放有大量易燃物品,在防火措施不到位的情况下,由于电气设备老化触发了火灾,迅速蔓延至整个仓库。
该事故造成现场员工无法逃生,造成重大人员伤亡和财产损失。
三、事故原因分析1. 设备老化与缺乏维护在上述两起事故中,设备的老化与缺乏定期维护是导致火灾事故发生的重要原因之一。
石油化工公司管道泄漏未及时清理,危险品仓库电气设备老化引发火灾,说明这些企业在设备管理和维护方面存在着诸多问题。
2. 安全管理体系不健全火灾事故也暴露了这些企业安全管理体系不完善、操作规程不规范等问题。
例如,在某石油化工公司爆炸事故中,未能通过合理的保养措施及时发现并消除隐患;在危险品仓库失火事故中,缺乏有效的应急预案和应对措施。
3. 人为操作错误另一个共同点是人为操作错误。
石油化工公司在处理管道泄漏时未采取正确的措施加以修复;危险品仓库工作人员使用老旧设备进行操作,并没有严格遵守相关安全程序。
四、经验教训总结1. 加强设备维护和管理为了避免因设备老化和缺乏维护导致的事故,化工企业应加强对设备的定期检查、维护和更新。
利用先进的技术手段进行设备运行状态监测,并建立健全的设备寿命周期管理制度。
2. 完善安全管理体系建立并执行科学有效的安全管理规章制度,明确各岗位之间的职责和权限。
定期开展培训和演练,提高员工的安全意识与操作技能。
加强隐患排查,及时消除存在问题。
3. 提高人员素质与专业水平需要在招聘、培训等方面加大力度,确保从业人员具备足够的技能、知识和经验。
化工火灾爆炸事故案例分析报告化工生产是全球经济发展中的重要组成部分,但是由于化工过程存在一定的风险,难免会发生火灾和爆炸等事故。
事故对环境和人类健康造成了极大的危害,因此,对于化工火灾爆炸事故案例的分析和总结非常重要。
本文将对一些典型的化工火灾爆炸事故进行深入的分析。
1. 农垦土工厂爆炸事故1988年6月7日,中国黑龙江省农垦二厂的土工厂发生了一起爆炸事故。
据调查,该事故主要是由于工地上的“传统土砖窑”加工工艺产生了大量可燃气体,加之作业人员对安全卫生管理不到位,最终导致了该事故的发生。
此次事故,致使9人死亡,107人受伤,对当地经济和社会发展也造成了较大影响。
分析:一方面,土工厂的生产工艺存在明显的安全隐患,工艺使用的燃料不当将导致大量可燃气体的产生,增大事故发生的概率。
另一方面,管理人员在事故前并没有按照规定及时进行安全卫生合规性检查,也没有进行及时的预防工作。
因此,化工生产企业必须坚定安全措施,定期检查工艺安全性和管理规范性,保证人员的生命财产安全。
2. 美国得克萨斯州化工厂爆炸事故2019年3月,位于美国得克萨斯州的一家化工厂发生爆炸事故,导致1人死亡、21人受伤。
这个事件让全世界意识到了化工厂的危险性。
分析:经过调查发现,该事故其实是可以避免的。
化工厂在工艺的实践过程中,每个安全卫生细节非常重要。
特别是在重大生产决策期间,如下令对某个机器进行修理或更换部件、在结构中进行新工艺安装或生产调整时,必须采取严谨的程序、规程和标准,以确保与许可批准的要求相一致。
就应该引起工艺技术人员对化工生产过程安全的高度重视,加强对全工艺生产流程的监管。
3. 美国西弗吉尼亚州化工厂泄漏事故2014年1月,美国西弗吉尼亚州的化工厂煤气泄漏事故发生,事故造成了住在该地区的30000多人担心喝水及对空气污染的担忧。
分析:根据该事故的调查报告,该化工厂的工艺和管理不当是导致事故发生的原因之一。
例如,化工厂的污染物排放不规范,没有建设强制性的废物处置设施。
火灾爆炸案例及分析报告引言:火灾和爆炸事故频频发生,给人们的生命安全和财产造成了严重威胁。
本报告将通过分析两起典型的火灾爆炸案例,探讨造成事故的原因、损失情况以及防范措施等问题,为我们更好地预防类似事件提供有益指导。
一、山东化学厂爆炸案例背景:2019年7月,山东某化学厂发生严重爆炸事故,造成多人死亡和巨额经济损失。
案例描述:该化学厂是一家专门从事制药中间体生产的企业。
事故当天,因操作不当导致厂区内多个储罐发生泄漏,随后引发大火,并最终导致爆炸。
此次爆炸威力巨大,给周边村庄和工业区带来了严重影响。
原因分析:1.运营管理不善:从事化学品行业必须高度重视安全管理和操作规程,但在该化工厂中存在着明显的安全管理缺陷。
例如工作人员没有充分掌握有关化学品操作的知识,缺乏必要的应急处置能力。
2.无法正常处理危险物质泄漏:事故发生时,在第一时间内无法迅速发现和处理储罐泄漏问题,导致事态恶化。
这归因于监测设施不完善,以及企业从管理层面上对危险物质泄漏风险忽视问题。
3.紧急预案不完善:事故爆发后,厂区的紧急预案执行不力。
消防车辆进入困难、逃生通道封堵等情况加剧了伤亡和损失。
损失与影响:此次爆炸事故造成多人遇难、受伤,并对环境产生恶劣影响。
火灾持续时间长且规模巨大,造成厂房和设备严重损毁。
周边居民受到恐慌并被迫疏散。
二、日本福岛核电站事故背景:2011年3月,日本福岛核电站发生地震造成了该地区严重核泄漏事故。
案例描述:福岛核电站是日本最大的核电站之一,地震发生后,辐射泄漏至核反应堆内,导致核燃料棒过热并爆炸。
这次事故不仅对福岛及周边地区造成了巨大影响,也引起了全球范围的担忧。
原因分析:1.设备防护不足:核电站设备及防护体系未能承受住强烈地震的冲击。
在设计和建设时没有充分考虑到可能发生的严重自然灾害。
2.安全意识淡化:事故前夕,管理人员在面临长期运行经验有限、变更法规环境等多种因素影响下对安全风险逐渐麻木。
他们轻视并回避了提高设施安全性所需采取的措施。
精心整理 山东润兴化工科技有限公司
“8·22”一般爆燃事故调查报告 2015年8月22日20时48分,山东润兴化工科技有限公司电解车间在试生产时,发生一起爆燃事故,造成1人死亡,9人受伤,直接经济损失约430万元。 事故发生后,依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,市政府成立了由许建国副市长任组长,市安监局、市监察局、市公安局、市总工会、桓台县政府组成的事故调查组,并邀请市检察院派员参加,开展事故调查工作。 事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和反复论证,查明了事故发生经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人及责任单位的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下: 一、基本情况 (一)事故发生单位概况 山东润兴化工科技有限公司(以下简称:润兴化工公司) 位于桓台县果里镇侯庄路1920号,公司成立于2007年11月,系有限责任公司,法定代表人吕敏,董事长何永,现有员工286人,注册资本1.8亿元。公司设有安全管理科,配有4名安全管理人员,主要从事化工产品研发、化工产品销售和化工科技服务。该公司为山东润兴投资集团有限公司子公司。 精心整理 山东润兴投资集团有限公司位于桓台县969号羿景嘉园,公司成立于
1993年3月,其前身为桓台县国土局地产开发公司,2003年改制为民营企业,法定代表人何永,注册资本1亿元,公司未设置安全管理机构。该公司共有8家子公司,其中山东润兴化工科技有限公司、山东润兴新材料有限公司、桓台盛翔工贸有限公司、山东美中美木业有限公司、山东天艺市政工程有限公司、山东伟明物业管理有限公司等6家公司位于淄博市。山东海明化工有限公司位于滨州市。青岛置业有限公司位于青岛市。 (二)事故相关单位概况 1.设计单位 汇智工程科技有限公司位于青岛市崂山区香港东路196号,成立于2012年7月,系自然人投资有限责任公司,法定代表人刘庆德,注册资金5000万元,主要从事化工工程、建筑工程设计、编制可行性研究报告等,具有安全设计甲级资质。 2013年3月,出具了润兴化工公司《10万吨/年己二腈项目可行性研究报告》、10万吨/年己二腈项目的初步设计和施工图。 2.评价单位 山东鲁轻安全卫生技术有限公司位于济南市和平路3号,成立于2013年5月,法定代表人任鲁远,系有限责任公司,注册资金630万元,具有安全评价甲级资质。 2015年6月8日,出具了润兴化工公司《10万吨/年己二腈项目设立安全评价报告》。 3.施工单位 精心整理 (1)山东新城建工股份有限公司位于桓台县新城镇,成立于1994年
3月,法定代表人耿玉金,系有限责任公司,注册资金30116万元。主要从事建筑施工、设备安装、钢结构工程等。 (2)山东淄建集团有限公司位于淄博市张店杏园东路63号,成立于1993年3月,法定代表人夏书强,系有限责任公司,注册资金3亿元。主要从事房屋建筑、机电安装工程、机电设备安装等。 (3)中化二建集团有限公司位于太原市晋源区长风商务区谐园路9号,成立于1953年1月,法定代表人刘建亭,系有限责任公司,注册资金1.1亿元。主要从事房屋建筑、化工石油工程、消防设施工程等。 4.监理单位 山东同力建设项目管理有限公司位于张店区人民西路17号,成立于1993年7月,法定代表人许继文,系有限责任公司,注册资金600万元。主要从事建设工程监理、工程造价咨询等。 (三)项目基本情况 润兴化工公司10万吨/年己二腈项目化工工艺为国内首次使用。2008年,青岛科技大学教授冯柏成提出电解合成己二腈技术。冯柏成教授邀请同校教授王光信对己二腈电解合成技术指导,两人联合研发电解合成己二腈技术。2009年,在两位教授带领下,电解合成己二腈技术在青岛润兴光电材料有限公司进行实验容器内小试,小试实验获得成功。2010年,电解合成己二腈技术在山东海明化工有限公司进行中试,中试实验获得成功。2011年12月24日,省科学技术厅组织5名工程院院士和4教授对该项目进行了技术鉴定,并出具了《科学技术成果鉴定书》。该项目获得3项《发明专利证书》、1项《实用新型专利证书》。 精心整理 2015年8月3日,润兴化工公司邀请3名安全专家组成专家组,对该
项目试生产条件进行检查。8月10日,润兴化工公司制定试生产方案。8月14日,专家组出具试生产条件符合要求意见书。 润兴化工公司总投资6.75亿元,共有3个生产车间,分别为原料、电解和精馏车间。发生事故的为电解车间,电解车间共设有8套电解系统,安装了DCS控制系统。主要工艺为:将纯净水、磷酸盐及辅料按比例混合制成准电解液,将准电解液注入电合成系统并在整个系统中循环流动,将丙烯腈注入电解池中进行电解,经油水分离后再精馏得到己二腈和副产物丙腈。 (四)项目审批和执法检查情况 2012年11月5日,取得建设用地规划许可证。12月18日,在市发改委登记备案。12月25日,取得国有土地使用证。2013年3月,汇智工程科技有限公司出具《可行性研究报告》。7月17日,润兴化工公司正式开工建设。9月2日,取得桓台县住建局第一期工程施工许可证。11月26日,桓台县安监局对项目建设进行执法检查,下达责令限期整改指令书,责令停止建设。2014年1月16日,桓台县安委会办公室下达《重大安全隐患整改指令书》,责成桓台县果里镇政府对该项目严格落实“打非治违”责任制,并责令企业停止建设,润兴化工公司未停止施工。2015年5月13日,市公安消防支队出具了《建设工程消防设计审核意见书》。5月14日,桓台县安监局约谈企业2名主要负责人,责令该企业在未办理完毕相关手续前不得进行生产。企业做出“我公司在未取得试生产手续前不进行任何生产经营活动”的书面承诺。5月31日,省安监局组织5名专家对该项目生产工艺进行了安全可靠性论证。6月8日,山东鲁轻安全卫生技术精心整理 有限公司出具了《项目设立安全评价报告》。6月14日,取得省安监局《危
险化学品建设项目设立安全许可意见书》。7月6日,取得市环保局《项目试生产申请批复》。7月27日,取得省安监局《危险化学品建设项目设计安全许可意见书》。7月29日,桓台县安监局监察四中队与果里镇安监办在执法检查时发现该企业有生产迹象,责令立即停止非法生产行为,公司停止试生产。县安监局组织2名专家对该企业试生产前相关资料进行督导检查,查出各类隐患35条。7月31日,下达隐患整改指令书,责令企业未达到相关法律、法规要求前,不得进行试生产。8月18日,县安监局组织复查,仍有13条隐患未整改到位。 (五)项目工程建设情况 2013年7月17日,山东新城建工股份有限公司中标10万吨/年己二腈项目电解车间、配料车间、滗析器等安装工程。2013年7月20日正式开工,2014年4月30日竣工。2015年2月,对所安装设施设备进行气密性试验和打压试验。 2013年7月20日,山东淄建集团有限公司中标10万吨/年己二腈项目滗析器、原料和产品罐区、精馏装置制作等工程。11月19日正式开工,2015年3月24日滗析器、原料和产品罐区竣工。精馏装置制作工程现正在施工中。2015年2月,对已竣工施设备进行气密性试验和打压试验。 2013年8月28日,中化二建集团公司中标10万吨/年己二腈项目工艺设备安装工程。2014年4月15日正式开工,2015年5月15日竣工。6月30日管道安装工程竣工,压力管道向淄博市特检院报检。 二、事故发生经过和事故救援及善后处理情况 (一)事故发生经过 精心整理 2015年7月22日16时,开始单开1套电解系统断续试生产。8月19
日,连续进行并每天增加1套电解系统试生产,至8月21日,共有3套电解系统投入试生产。 8月21日,经公司领导集体决定,调度室主任张华伟令早班人员将800立方准电解液加入到第4套电解系统滗析器内,晚上20时,中班人员加入22吨丙烯腈。 8月22日9时,调度室主任张华伟在中控室发现试生产的3套电解系统压力为28kPa,向分管生产的副总经理苗文清反映压力偏高。下午14时,张华伟又向苗文清反映,如果开通第4套电解系统,系统压力可能会使防爆膜爆破,商议决定开通第4套电解系统降低配风。下午16时,张华伟将决定降低配风情况报告总经理吕敏和技术总工王去智,两人同意降低配风。 8月22日16时,电解车间中班人员接班。班长张善荣、李明、徐树禄负责巡查已进行试生产的3套电解系统,王鹏、王海涛在中控室监控。 8月22日19时50分,张华伟计算出保持总风量一致条件下,配风量由200m3/h降为120m3/h,19时55分,将配风量调至120m3/h。20时20分,张华伟将电解电流提升到位,第4套电解系统开始运行,随着电解出氧气的增多,四台滗析器压力均开始上升。20时48分,压力升至29kPa,滗析器突然爆炸并引燃物料。爆炸导致正在电解车间附近巡检的维修工张经涛当场死亡,爆炸冲击波使4个滗析器、中控室、化验室和办公楼门窗玻璃受到不同程度损坏,并导致正在原料车间、化验室等9名作业人员受伤。 (二)事故救援及善后处理情况 精心整理 爆炸发生后,调度室主任张华伟拨打119、120急救电话,并向吕敏
总经理报告,润兴化工公司立即展开救援。 接到事故报告后,省委书记姜异康批示:“请省有关领导、有关部门和淄博市主要负责同志立即赶赴现场,组织扑救、控制局势;特别要注意科学施救,严防次生灾害;对受伤人员要全力救治、做好善后;严密监控现场及周边空气质量,视情采取措施,防止发生问题;火灾及扑救等情况要及时向社会公布”。省长郭树清批示:“请卫计委派出专家组,全力抢救伤员;消防部门要全力组织灭火,防止有毒化学物质扩散;淄博市要做好群众疏散工作,及时向社会公布有关信息”。副省长张务锋率领省直有关部门主要领导、分管领导,市委书记王浩、市长周连华、副市长许建国赶赴现场组织指挥救援。省消防总队总队长马先宏现场指导救援,紧急调集淄博、济南、潍坊、东营、泰安等地385名消防官兵、73辆消防车、3套远程供水系统参加救援。 市应急、安监、公安、消防、环保等部门,桓台县委、 县政府主要领导及有关部门立即赶赴现场进行救援。安监部门组织危化品专家对现场进行查看,提供灭火方案建议;120指挥中心迅速调度力量,将9名受伤人员送往医院救治;环保部门出动3辆环境检测车,对事故发生地下风向及周边环境展开环境监测,气象部门及时跟进了事发地的气象监测工作。消防人员精心组织,科学施救,至凌晨1时50分大火被扑灭。 三、事故发生的原因和事故性质 (一)直接原因 自试生产以来,滗析器气相空间中丙烯腈、氢气等混合气体含量始终处于爆炸极限范围。