关于降低铅电解精炼直流电耗途径的分析与研究

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- 56 -工 业 技 术0 前言为提升研究的实践价值,该文选择了金信公司的电铅车间作为研究对象,该车间年产电铅46488.723 t,且近年来开展了一系列工艺和技术的改造,包括远距离输送、新水处理改造、全车间循环水改造、煤改气技术改造等,该车间的生产工艺可概括为:“粗铅→熔炼→除铜→捞锡→铸型→阳极板→电解→析出铅→熔炼→铸型→精铅”,由此即可较为深入了解该车间的铅电解精炼生产。

1 合理控制电解液温度1.1 电解液温度影响分析在电解液成分一定情况下,适当提升温度可有效降低电解液电阻率,阳极析出铅的表面物理状态改善也能够由此实现。

但值得注意的是,温度过高的电解液可能导致胶的老化,电流效率降低、铅晶体状况变差等问题也会因此出现,而温度过低的电解液则会造成电解槽电压升高、阴极析出晶体表面粗糙,并最终导致铅电解精炼生产的电流效率降低、电耗增加,考虑到电解液的温度直接受到气温、成分、电流密度、散热条件等因素的影响,电解液温度的控制必须成为铅电解精炼生产所关注的重点。

1.2 控制电解液温度的路径建议电解液温度会直接影响铅电解精炼生产的直流电耗,因此公司在电解液温度合理控制领域投入了较高关注,并通过实验明确了电解液温度和电导率、槽电压的关系,其中温度为30 ℃时的槽电压、电导率分别为0.47 V、1 360 μS/cm,温度为35 ℃时的槽电压、电导率分别为0.44 V、1 262 μS/cm,温度为40 ℃时的槽电压、电导率分别为0.43 V、1 168 μS/cm,温度为45 ℃时的槽电压、电导率分别为0.41 V、1 091 μS/cm,温度为48℃时的槽电压、电导率分别为0.39 V、980 μS/cm,温度为50℃时的槽电压、电导率分别为0.38 V、954 μS/cm,温度为52 ℃时的槽电压、电导率分别为0.37 V、890 μS/cm。

结合实验数据不难发现,在电解液成分一定的前提下,电解液温关于降低铅电解精炼直流电耗途径的分析与研究张亦枭(衡阳水口山金信铅业有限责任公司,湖南 常宁 421513)摘 要:随着资源节约型、环境友好型社会建设的不断推进,铅电解精炼直流电耗的控制日渐受到业界重视,相关研究也因此大量涌现,基于此,该文就合理控制电解液温度、合理控制电解液成分、合理控制电流密度、合理选用电解液用添加剂开展了详细论述,希望论述内容能够为相关业内人士带来一定启发。

关键词:铅电解;直流电耗;电流效率中图分类号:TF812 文献标志码:A所带负载的大小差异较大,尤其是中性线负载过高,受自身较低的承受能力(相对于相线而言)影响,会引发线路起火,进而造成各种电气故障产生,严重时,还会酿成火灾事故。

基于此,做好三相负荷平衡对于灯具节能非常重要。

通过加强每一回路灯具数量检查,做好负载的合理分配,使三相趋于平衡,一方面能够起到良好的节能效果,另一方面还能够保障灯具照明运行安全,防止造成更大的损失。

此外,在实际进行中性线选择的过程中,应做好等截面电缆选择,从根本上避免因三相不均衡造成的电能损耗与安全事故。

2.4 做好路灯监控系统升级随着城市的不断扩建,原先路灯监控系统已经难以满足实际照明需求,因此需要进一步做好路灯监控系统升级,促使路灯节能控制能力得到有效提升。

以某城市路灯监控系统改造为例,随着城市的不断扩建,路灯监控终端数量也在不断增加,原先基于USSD通信方式的路灯监控系统已经难以满足实际路灯节能控制需求,存在明显的现场实测数据与监控显示滞后问题。

为有效解决这一问题,通过对该城市路灯监控系统进行升级改造,采用GPRS通信方式代替原先的USSD通信方式,有效实现路灯监控终端的统一,将原先10 min路灯的开关操作时间缩短为3 min,同时监控系统已经实现4G通用通信平台建立,并在路灯监控系统改造升级的过程中,引入了防盗报警系统,一方面提高了城市路灯整体控制能力,更有利于灯具节能,另一方面,有效保证了路灯安全性,促使城市照明综合管理水平得到了显著的提升。

3 结语城市道路照明耗费电能巨大,为有效节省城市道路照明成本,需要相关人员提升对城市道路灯具节能的重视程度,采取有效的措施,例如做好城市道路灯具选择,选择智能灯具控制方式等,从而有效实现灯具能源节约,推动城市建设实现平稳顺利的发展。

参考文献[1]常永玲.城市道路照明的节能管理及控制对策分析[J].山西建筑,2017,43(34):199-200.[2]兰青.有关市政路灯照明的节能设计分析[J].中国西部,2017(5):147.[3]张志明,庄玮琳,余有灵,等.节能道路照明系统的无线智能控制设计[J].照明工程学报,2010,21(2):60-65.- 57 -工 业 技 术度的升高会导致电导率降低,槽电压也会同时出现明显下降,而结合生产实践不难发现,温度较高的电解液还会带来车间劳动条件恶化、电解液蒸发和损失增加、槽体使用寿命缩短等负面影响,因此公司最终将电解液温度由40 ℃~50 ℃提升至48 ℃~50 ℃,铅电解精炼生产的直流电耗由此得到了进一步控制。

2 合理控制电解液成分2.1 电解液成分组成电解液的成分可细分为两大类,分别为多种电解质混合液、骨胶等添加剂,其中电解液电阻率会直接受到游离的H 2SiF 6、Pb 2+、骨胶分解产物氨基乙酸浓度的影响。

在总酸一定的情况下,电解液中电阻率与Pb 2+的浓度呈反比,与游离的H 2SiF 6浓度呈反比,而结合相关研究不难发现,在电解液中游离的H 2SiF 6浓度一定时,电解液的电阻率基本不会受到Pb 2+浓度的影响,因此可确定游离的H2SiF6浓度直接影响电解液电阻率,但这种影响会随着游离的H 2SiF 6浓度的提高而不断降低,此外骨胶的长期使用则会在一定程度上增加电解液电阻率。

因此,电解液中游离氢氟酸浓度过低、游离的H 2SiF 6浓度过高均会导致电流效率降低,铅电解精炼直流电耗自然也会因此出现一定程度的提升。

2.2 控制电解液成分的路径建议为了降低铅电解精炼直流电耗、合理控制电解液成分,金信公司的电铅车间首先采用的措施是控制合理的铅酸比,结合具体试验,技术人员发现电解液游离酸每提高10 g/L 且其他条件不变,直流电耗可实现2 kWh/tPb~3 kWh/tPb 降低,而结合长期以来的生产实践,车间将原110 g/L~120 g/L 区间的H 2SiF 6浓度提升至120 g/L ~150 g/L ,并同时将Pb 2+的浓度控制在90 g/L~130 g/L ,铅电解精炼直流电耗降低、产品质量提升均由此得到保障。

3 合理控制电流密度3.1 电流密度影响分析电流密度指的是单位有效电击面积通过的电流强度,阴极的电流密度可表示为式中的D k 、A 、S 分别为阴极电流密度、电流强度、电解槽内阴极有效面积。

在低电流密度电解时,晶核的长大速度明显高于生成速度,阴极结晶因此较粗且物理规格较好,电极短路的发生概率也较低,这种情况下电流的效率较高。

而在高电流密度电解时,由于铅离子的扩散速度较慢且阳极区铅溶解速率出现显著提高,阳极区及其泥层中铅离子的浓度会因此不断提升,因此导致的较强浓差极化会导致电解槽电压升高,且这一过程中电流密度的升高则会直接导致电流效率降低。

值得注意的是,电流密度的升高还会造成电极反应的极化以及电解槽电压升高,并同时导致阴极结晶恶化、短路增加、电流效率降低,电解槽电压增加导致的电流效率降低也必须得到重视。

3.2 控制电流密度的路径建议高电流密度虽然能够提高铅的生产率和产量,但同时导致的电解液电阻率提高却必须得到重视,而结合公式(1)不难发现,电流密度与液电压成正比,基于该原理,公司采用了一系列控制电流密度的方法,式(1)中的R 液、D k 、ρr 、L 分别为液电阻、电流密度、电阻率、极间距。

公司电解槽内有效装片距离、极距原为3 420 mm 、95 mm ,共由34片阳极、35片阴极组成,而为了合理地控制电流密度,公司在原有基础上每槽增加1片阳极、1片阴极,电流密度因此从196 A/m 2变为192 A/m 2,每槽液电压实现了20 mV 的降低,铅电解精炼生产的直流电耗的降低由此获得了有力支持。

R 液=D k /1000×ρr ×L (1)4 合理选用电解液用添加剂4.1 电解液用添加剂为保证析出的铅光滑致密,电解液中往往需要加入一定添加剂,动物胶属于最为常用的添加剂,但添加剂用量与选择往往会直接影响铅电解精炼直流电耗,一般情况下联合添加剂在铅电解精炼直流电耗控制方面的表现较为优秀,阴极结晶质量也能够得到更好保障,同时实现的电解条件改善均需要得到重视。

4.2 合理使用添加剂的路径建议为了改善阴极析出铅的结晶状况,一定量的添加剂使用极为重要,上文提及的骨胶便源于铅电解精炼生产使用的添加剂。

在原有的生产工艺中,金信公司电铅车间的铅电解精炼生产采用了“骨胶+乙萘酚”的混合添加剂,但在长期使用后,浓度不断增加的骨胶分解产物氨基乙酸却会对电解液电阻率造成较为深远影响,而为了较好地降低铅电解精炼直流电耗,公司开展了添加剂改型实验,并由此明确了“植物胶+乙萘酚”“植物胶(多)+骨胶(少)+乙萘酚”“植物胶(少)+骨胶(多)+乙萘酚”“骨胶+乙萘酚”5种添加剂对电解液电压、电流效率、阴极结晶情况造成的影响,而结合改型实验,公司最终明确了合理搭配使用植物胶和骨胶的添加剂使用原则,直流电耗降低由此得以实现。

5 结论综上所述,降低铅电解精炼直流电耗具备较高的现实意义,在此基础上,该文涉及的控制电解液温度的路径建议、控制电解液成分的路径建议等内容,提供了可行性较高的降低铅电解精炼直流电耗的路基,而为了进一步降低直流电耗,阳极质量的控制、降低铅电解各接点的电位降同样需要得到重视。

参考文献[1]李雪山.降低铅电解精炼直流电耗的途径研究[J].世界有色金属,2017(7):274.[2]马翔.大极板铅电解工艺技术研究[J].中国有色冶金,2013,42(4):22-26.[3]靳宝贞.提高铅电解精炼的电流效率[J].中国金属通报,2016(8):86-87.。