纠正措施验证报告(清晰整齐)

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纠正措施验证报告
不符合原因分析纠正措施内容纠正措施有效性验证
知识运用# 1
知识运用#
2
生产部/车间工作人员对于GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7学习不到位,理解不充分, 在2015年4月15日更新批准的“不可接收风险清单”中将触电和食物中毒确定为不可接收风险,但遗漏制定相应的应急预案。

(签名):
年 月 日
1. 组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7,提高认识,并补充制定触电应急预案和食物中毒应急预案。

2. 提高认识,举一反三,检查有无遗漏避免类似问题再发生。

(签名):
年 月 日
以下由受审核方填写:
1. 已经组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和 GB/T 28001-2011标准条款4.4.7,提高了有关人员的培训,后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。

2. 已完成触电应急预案和食物中毒应急预案的制定工作,并以下发至相关部门。

3. 上述纠正措施已经实施完毕,经查无遗漏。

管理者代表:
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合原因分析
纠正措施内容 纠正措施有效性验证
知识运用#
3
质管部工作人员对于GB/T 24001-2004和
GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款理解不充分 学习不到位,工作不认真,导致已识别的法律法规清单中《中华人民共和国节约能源法》未查新,同时还漏识别了《中华人民共和国清洁生产促进法》。

(签名):
年 月 日
1. 组织质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款,提高认识,查新《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》。

2. 提高认识,举一反三,检查有无遗漏避免类似问题再发生。

(签名):
年 月 日
以下由受审核方填写:
1. 质管部及领导层进一步学习GB/T 24001-2004和
GB/T 28001-2011标准的4.3.2条款,提高了有关人员的培训,后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。

2. 《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》已完成查找工作,并纳入法律法规清单中。

3.上述纠正措施已经实施完毕,经查无遗漏。

管理者代表:
年 月 日
纠正措施验证报告
不符合报告编号:3
知识运用#
4
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
生产部/车间工作人员对于
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条款理解不充分 学习不到位,工作马虎不认
真,致使锅炉和压力表鉴定完后证书一直未拿证,叉车未及时检验,2015年10月15日
缓蚀阻垢剂操作记录填写有误,且灌装前的取样检验报告单无结论。

助剂的原料MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS 数据为下发至车间。

(签名):
年 月 日
1. 组织生产部/车间及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条款,提高认识。

2. 及时与相关部门沟通取回锅炉和压力表的鉴定证书。

3. 对未及时检验的叉车进行封存,未经检验合格不得使用,并联系指定检验机构对叉车进行检验。

4. 对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新填写。

5. 将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS 数据下发至车间。

6. 今后按要求落实并加强检查,防止类似事件再发生。

(签名):
年 月 日 以下由受审核方填写:
1.组织生产部/车间及领导层进一步学习
GB/T19001-2008标准的7.5.1条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.4.6条款,提高了有关人员的培训,后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。

2. 已于2016年1月10日前取回锅炉和压力表的鉴定证书。

3. 对叉车进行封存,禁止使用,检定工作预计在2016年3月份完成。

4. 已于2016年1月10日前完成对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新规范填写工作。

5. 已于2016年1月10日前将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS 数据下发至车间。

6. 上述纠正措施已经实施完毕,实施有效。

管理者代表:
年 月 日。