纺织印染废水SBR处理试验研究
- 格式:pdf
- 大小:458.97 KB
- 文档页数:2
小试目标为研究纺织印染采用 "#$ %&’())*+ , -, ./(0 ) 左右。 使其处理能力提高了 4)= , 达 189: 。 1;;5 年该厂改进了 $<&, 到了 43)))>? , *@A,热回收效率为 ;;= ,有机物的破坏率为
7
############################################################################################
关键词
纺织印染
废水
!"#
混凝 工艺的处理效果, 同时考察反应条件对处理效果的影响。 ;< ; 试验工艺流程与特点 试验工艺流程见图 1 。试验装置利用玻璃钢与碳钢加工, 设计进水水量为 1)- , 2。
废水 — ’ 配水箱 — ’ "#$ 反应器 — ’ 出水 %
&
:
引
言
纺织印染废水属中低浓度废水, 由于多种染料的存在使其 具有相当的处理难 为此采用何种好氧处理工艺一 直是研究人员探索的课题。 即序批式好氧生物处理工艺 ) 作为近年国内外 "#$ 工艺 ( 应用较为广泛的生物处理技术, 具有一定的先进性。为了考证 "#$ 工艺用于纺织印染废水处理的可行性,试验人员进行了 "#$ 工艺处理纺织印染废水的小试,经小试验证物化处理与 对纺织印染废水的处理效果。 "#$ 处理工艺相结合,
#$%&$’’(&$% )$* +’,-$./.%0
工程与技术
纺织印染废水 !"# 处理试验研究
!"#$$#$% &$’ ()*#$% +&,-*.&-*/ 0/*&-1*$- 2) !*34*$5#$% 6&-57 8*&5-9/
彭若梦 徐 华 ( 北京桑德环保产业集团,北京 !"!!"#) 曲久辉 ( 中国科学院生态中心,北京 !"""$%)
参考文献 1 阎 勇 0 从 工 业 废 气 中 回 收 有 机 溶 剂 的 技 术 0 现 代 化 工 E 1;;;E 1; F 13 G H 45 I 4; 3 7 纪树满0 恶臭污染的防治0 重庆环境科学E 1;;;0 4E 31F 3G H 38 I 3(E 41 王玉亭等 0 硫化物恶臭脱除技术的发展 0 油气田环境保护 E 1;;;0 9E ; F 3 G H 78 I 4)
空气 图: 纺织印染废水处理小试工艺流程
主要工艺参数为:配水箱水力停留时间 342;"#$ 反应器 其中进水 12, 曝气 (2, 沉淀 )0 52, 排水 )0 52。 反应周期为 1)2,
;
;< :
试验工艺流程
试验条件与目标 小试废水采用现场取水,具体设计进水水质为:
=
结果与讨论
小试首先进行的是系统污泥接种。选用污泥为印染废水
’
结
论
( 6) 9:; 工艺用于纺织印染废水处理是完全可行的。 ( $ ) 采用混凝沉淀与 9:; 工艺相结合的方式处理纺织印 染废水可以保证废水的达标排放。 ( , ) 加药混凝能有效地去除废水中难于生化降解的有机 物, 同时也可有效地提高废水的可生化性。 因此, 采用物化处理 手段可保证好氧处理的稳定性。 ( + ) 9:; 工艺中曝气阶段对废水中的有机物去除效果显 著, 123 去除率为 45- 7 ""- 。曝气时间应大于 "#, 9:; 系统 处理后的废水基本达标。 ( 缺氧搅拌必须要在足够曝气条件前提下进行, 方可取 5) 得较好效果。 "
摘
要
本试验通过现场小试, 研究 !"# 工艺用于纺织印染废水处理的可行性。 实验结果表明:!"# 生物处理工艺处理纺织 印染废水, 对 $%& 的去除率为 ’() * +() , 当利用 !"# , - 小时曝气 .与混凝沉淀相结合处理 $%& 为 -((/0 12 左 右的纺织印染废水时, 出水完全达到国家污水综合排放一级标准要求, 同时防止了污泥膨胀, 从而证明 !"# 工艺用 于纺织印染废水处理是完全可行的。
接种的细菌属于兼性细菌, 活 6 , & 系统沉淀池内的活性污泥, 性较好。接种污泥量为 7+ , -,同时向反应池中投加适量的淀
4 ’JK@L M0 N@??O0 $P+PAPQJ?@KP <2PQ*JR &S@L@TPQO "?QUV?UQPL NJVW@A+ X*.QYKPO NPQ>YQ*JAVPE %2P*@VJR ZA+@APPQ@A+E 1;;;E ..0 117 I 119 5 #0 ! "0 %2Y@E [0 \@E "@*URJ?@YA JAL Y.?@*@TJ?@YA YA ?2P QP+PAPQJ?@KP ?2PQ*JR YS@LJ?@YA Y> KYRJ?@RP YQ+JA@V VY*.YUALOE %2P*@VJR ZA+@APPQ] @A+ [YUQAJRE 89 F 3))) G E ..0 1)7 I 114 9 [J*PO -0 ^PO?PQE $P+PAPQJ?@KP <2PQ*JR &S@L@TPQ _.+QJLPO 6RRY‘ %Y@R %YJ?PQ ?Y XAVQPJOP NQYLUV?@YA JAL MJ@A?J@A $P+URJ?YQa %Y*.R@] JAVPE MP?JR b@A@O2@A+E 1;;8E ..0 49 I 4( 8 cJOJ@E /JQJLJE "2@dJ+JW@E /@+UV2@E %PQJ*@V /YAPaVY*d "?QUV?UQP JAL NQYVPOO >YQ NQYLUV?@YA <2PQPY>E %JAJLJ NJ?PA?E NJ?PA? ^U*dPQH 3E 7)7E 5)7E ’J?P Y> NJ?PA?H MJQ0 7)E 3))) ( $YLAPa -0 NPAA@A+?YAE MJQW -@OTP‘OW@0 eP? MYQP bQY* \YUQ $P+PAPQJ] ?@KP <2PQ*JR &S@L@TPQE %2P*@VJR ZA+@APPQ@A+E MJa 1;;;E ..0 178 I 143 ; "J*P2 f0 MY*?JTE <2Y*JO [0 <QU..@E [YOP.2 [0 "P@‘PQ? [Q0 E "@T@A+ U. $<& JAL $%& /PJ? <QJAO>PQ MPL@JE NYRRU?@YA ZA+@APPQ@A+E ’PVP*dPQ 1;;8E ..0 74 I 7( "
环境保护 !""#・##
! !" !
工程与技术
#$%&$’’(&$% )$* +’,-$./.%0
粉、尿素、磷肥等营养物质,进行闷曝培养细菌。在闷曝过程 进入污泥驯化阶段。 中, 每 "# 换一次水, $ 天后, 污泥驯化开始阶段, 向试验处理系统中投入少量生产废水, 同时再加入适量 %、 溶解氧控制在 $’( ) * 以上。 经过 + & 营养盐, 天驯化, 系统内污泥沉降比达到 $,- , 此时系统投入正常运行。 首先 . 选用经过混凝沉淀处理后的水为系统进水, 经过稳 出水色 定运行表明: 进水色度 / ,$0 倍, 123 +00’( ) * 左右, 度为 / 45 倍, 123 / 600’( ) *, 123 去除率为 4"- 7 ""- 。 然后, 采用未经处理的原水直接进行试验, 稳定运行表明: 进水色度 / ,$0 倍, 出水 123 / $40’( ) *, 123 "00’( ) * 左右, 123 去除率为 4"- 7 8"- 。 考虑此时 9:; 系统运行一直为 " 小时,造成的缺氧状态 时间较短, 为考察增加缺氧时间对系统处理效果的影响, 故对 试验系统的运行方式进行调整 ( 此时采用混凝沉淀后水为原 再进行曝气 4#。 经过 60 天的稳定 水) , 即: 进水完毕后搅拌 $#, 运行表 明: 进水 123500’( ) * 左右, 出水 123 /6"0’( ) *, 123 去除率为 45- 7 85- 。 具体试验运行结果见图 $ 7 + 。 试验结果可知: 9:; 工艺处理此印染废水具有较好的 123 去除效果,9:; 工艺与混凝沉淀结合可有效保证排水达标。同 时可知: 相同条件下, 延长曝气时间, 有利于污染物的去除。
环境保护 !""#・##
! !" !
!
试验影响因素分析
小试发现, 影响 9:; 生化处理系统的因素主要为: ( ) " 废水性质 染织废水的主要污染物是生产过程中采用
的大量不同性质的染料, 染料的存在直接影响废水的可生化性 质, 从而影响生化处理的效果。 试验发现: 经过混凝沉淀后的污 泥属大分子, 含有疏水基团, 可生化性较差的染料去除后, 废水 的可生化性提高, 处理效果相对应地有明显的提高。 # $ % 污染物负荷 试验可见, 曝气 "# 比 4# 的处理效果好, 其直接影响因素是好氧段负荷的升高所致, 增加 $# 缺氧搅拌, 处理效果下降。 因此, 为增加处理效果的稳定性, 需增加缺氧搅 拌阶段, 并保证好氧处理的负荷。 ( 溶解氧 &) 好氧处理必须保证充足供氧, 以免发生污泥 膨胀的现象。温度过高会导致系统溶解氧过低; 污染物负荷过 高, 系统供氧难以满足好氧速率, 易导致溶解氧不足; 系统运行 有充足的溶解氧。 时连续采用搅拌 $#,