循环流化床锅炉旋风分离器中的事故分析
- 格式:pdf
- 大小:200.60 KB
- 文档页数:2
循环流化床锅炉结焦的原因分析及措施在循环流化床锅炉运行当中,应确保锅炉的安全经济运行,严格按照操作规程,控制风煤比,调整料层厚度。
认真巡检现场运行状态,及时发现问题解决问题,以防止结焦事故的发生。
1、循环流化床锅炉结焦事故机理循环流化床结焦事故是在锅炉机组运行中最常见的事故,无论在正常运行当中、点火启动与压火启动过程中都会经常发生。
在循环流化床炉膛密相区内,由于流化工况破坏,燃烧温度超过灰熔点而造成结焦。
燃烧结焦不仅发生在炉膛,也会发生在旋风分离器和返料器内。
一旦发生结焦事故就要停炉处理,对全厂工艺及安全,经济等都带来很大影响。
在循环流化床锅炉运行当中,燃料中的灰分变化分为变形温度,软化温度和熔化温度三个阶段,例如我公司所用的云南产地所产的煤的灰渣的熔化温度在大概在1200℃左右,而我公司两台循环流化床锅炉燃烧室内温度控制范围在850-950℃,如果控制运行温度低于灰熔点温度300-400℃,保持良好的流化状态和正常的流动,就不会造成床料结焦事故。
2、循环流化床锅炉结焦的危害2.1 流化不畅当循环流化床锅炉风量调整不当,流化不均匀时或燃烧室温度在某一时段超过灰熔点温度时,会引起燃烧室内局部结焦,造成风帽堵塞,布风板布风不均匀,从而导致更大面积的结焦使锅炉运行不畅而停炉。
2.2 排渣管堵塞当循环流化床锅炉工况调整不当,燃料内含碳量燃烧不完全时煤渣落入排渣管中,由于负压的作用,煤渣在排渣管中二次燃烧、结块,同时会导致排渣管堵塞、排渣不畅而停炉。
2.3 返料堵塞导致炉膛结焦由于返料器内耐火材料坍塌堵塞或返料风过小,使大量返料灰堆积在返料器中不能进炉膛,这时炉膛内床温升高,但蒸汽的汽温汽压会随之下降,如再通过加煤来维持负荷会加速床温的升高,最终导致锅炉高温结焦。
3、循环流化床锅炉结焦的原因3.1 床料流化引起结焦的原因在循环流化床锅炉的启动过程中,若是送风量太小,或者送风量较临界流化风量更小,则会导致添煤速率太快而使得料层流化不佳,进而引起锅炉内局部温度过高的问题,最终产生结焦现象。
循环流化床锅炉常见事故处理方法事故处理总的原则:消除事故的根源,限制事故的发展,并解除事故对人身和设备的威胁,在保证人身和设备不受损害的前提下,尽可能保持机组继续运行,包括必要时可转移部分负荷至正常运行的锅炉,以尽量保证和满足汽轮机的用汽。
在上述原则下,要求运行人员在处理事故中,应以认真负责的精神,始终保持清醒的头脑,冷静沉着,判断正确,抓住要害迅速果断地将事故消除在萌芽状态,确保安全供汽。
第一节事故及故障停炉一、当锅炉发生下列事故,应立即停止其运行。
①锅炉严重缺水。
②锅炉严重满水。
③炉管爆破,不能维持正常水位时或灭火时。
④流化床结焦时。
⑤放渣管断裂漏渣,无法保持料层差压时。
⑥所有水位计损坏时。
⑦各种原因造成火时。
⑧送引风机严重损坏时。
二、锅炉发生下列故障,应立即请示停炉:1、水冷壁、省煤器、过热器管等泄漏。
2、锅炉给水、炉水及蒸汽品质严重低于标准,经努力调整无法恢复正常时。
3、返料器堵灰、结焦时。
4、放渣管堵塞,经多方努力无法消除料层差压超过极限值时。
三、紧急停炉的操作步骤:1、立即停止给煤机,将底料、循环灰全部放掉(结焦、堵灰、满水除外)。
2、停止送风机、二次风机及引风机(结焦、堵灰、满水除外)。
3、严格监视水位,根据水位的变化及时调整(严重缺水除外)。
4、关闭主汽门,开启过热器疏水。
5、其他操作按正常停炉进行。
第二节锅炉满水一、现象:1、汽包水位高于规定的正常水位。
2、水位报警器发出高水位报警。
3、过热蒸汽温度下降,蒸汽含盐量增加。
二、满水的原因:1、运行监盘人员对水位监视不够或误操作。
2、给水自动调节器失灵,锅炉增加负荷太快。
3、水位指示不正确,使运行人员误操作。
4、给水压力突然升高,未及时调整。
三、处理方法:1、当锅炉汽压及给水压力正常,而汽包水位超过正常水位时,应采取下列措施:①进行汽包各水位计的对照冲洗,以检查其指示是否正常。
②将给水自动改为手动,调整给水门,减少给水量。
③如经上述处理,水位仍上升,应开启事故放水门或排污门放水至正常水位。
循环流化床锅炉常见故障分析及对策我国目前已是世界上在电厂使用循环流化床锅炉(CFB锅炉)最多的国家,已经运行的大小循环流化床电站锅炉有2000 多台,其中410t/h 以上大型循环流化床电站锅炉有近200 多台。
220t/h 以下CFB锅炉更是数不胜数。
经过全国CFB锅炉行业专家及同仁的不断努力和改造,CFB锅炉安全运行周期一天比一天长,取得的经济效益越来越好,CFB锅炉优点越来越明显。
然而同煤粉炉相比还有一定差距。
大型循环流化床电站锅炉因制造、设计、按装、调试等方面存在先天不足,特别是在平时的运行调节、维护以及并备品配备件的选折、防护措施等都存在诸多问题。
CFB锅炉目前仍存在许多锅炉运行不长即出现水冷壁管磨损爆管泄漏;锅炉结焦;原煤斗、落煤管堵煤;分离器中心筒变形;浇注料脱落;非金属膨胀节损坏等影响锅炉正常运行和稳定。
本文重点对以上问题进行分析和应采取的防范措施。
1 循环流化床(CFB锅炉)磨损问题及对策循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)在运行中炉内产生自上而下的大流量的紧贴垂直水冷壁管排表面及管间凹槽的贴壁灰流冲刷着垂直水冷壁管排。
理论和实践证明,自上而下的大流量的贴壁灰流碰到垂直水冷壁管排表面及管间凹槽存在的任何的凸起处,甚至是不足1mm的凸起的地方都会造成严重的磨损。
所以必须采取有效措施对垂直水冷壁管排表面进行防磨处理。
1.1 循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)主要磨损部位:一般在浇注料与水冷壁管排的过渡区、喷涂层边缘、炉膛四角或(6 角)打有浇注料部位、喷涂层处、水冷壁管更换后鳍片不平滑处、各孔门、测点、水冷壁的让管处、二次风口、落煤口、进渣口、回料口、回风口、密封盒、中间水冷壁通道、销钉等都是经常发生有规律的磨损泄漏问题。
早期CFB锅炉制造设计上在该处无防磨措施或防磨措施不力,因此在这些区域就出现了诸多的磨损问题。
几年来的大型CFB锅炉实际运行也证实了这些区域磨损严重,水冷壁泄漏频繁。
以上图片是水冷壁磨损情况1.2 防止磨损的措施:1.2.1 重点需要做好以下内容:1.2.1.1 运行调节方面:CFB锅炉运行中的调节对防止水冷壁的磨损至关重要,我们在运行调节中要从以下几方面着手。
数起循环流化床锅炉风室爆炸事故案例分析 2010-08-14 16:03:43 互联网浏览: 93 发布评论( 0)(一)事故概况循环流化床锅炉(简称CFBCB)不仅具有节能特性,更为突出的它是一种洁净燃煤设备,因此,在国内外得到广泛应用。
但是这种锅炉当时在设计上对安全性能考虑尚不充分,加上操作上的疏漏,启动时,容易造成风室、风道和尾部烟道内的可燃气体及积灰中的炭粉爆炸.1. 1992年11月,新疆吉木乃发电厂使用的一台10t/h低压沸腾床锅炉(除无燃料循环系统外,其余结构与CFBCB相同)尾部烟道爆炸,造成尾部所有人孔门被炸开的事故.2. 1995年上半年,山东协庄煤矿电厂和河北章村煤矿电厂所使用的75t/h中压CFBCB 在热启动过程中,分别发生了风室和风道爆炸.3. 1996年4月山东岭子煤矿热电厂使用的一台日本生产的30t/h床下点火CFBCB,风室爆炸,造成风室和下部水冷壁被炸坏的事故。
4. 1996年10月,山东临沂盛能热电公司所使用的75t/h中压CFBCB在热启动过程中,尾部烟遭突然爆炸,造成左侧炉墙倒塌和1人受伤的事故。
(二)事故原因分析1.可燃气体引起的爆炸在处理一些应急问题时,CFBCB可做临时压火处理,压火时间最长可达24h。
在压火过程中,床体物料温度保持在900℃以上。
由于压火的需要,整个锅炉封闭严密,床体上大量的碳在高温缺氧的情况下生成CO。
随着压火时间的延长,炉膛内的CO浓度也逐渐提高。
在压火过程中,可燃气体逐渐扩散到烟道和风室、风道内并达到较高的浓度水平。
在锅炉热启动时,虽然引风机的提前启动能排除炉膛和烟道的部分气体,但是由于床体内厚度为450~550mm物料层的阻隔,风室及风道内的气体被引风机抽出的极少,有时其中可燃气体的浓度还会保持相当高的水平。
当一次风机启动时,可燃气体和一次风中的氧形成的混合物的浓度在爆炸浓度范围内,则其遇到床体900℃的高温物料时就会发生爆炸.2. 残存点火油引起的爆炸采用风室内预热烟气方式点火的CFBCB,点火油枪布置在风室内,如果点火不成功,就会有一部分点火油沉积在风室内。
循环流化床锅炉常见事故现象原因处理等分析循环流化床锅炉是一种先进的燃煤锅炉技术,具有高效、节能、环保等优点。
然而,在运行过程中,循环流化床锅炉也会出现一些常见的事故现象,这些事故通常是由于操作不当、设备故障、材料问题等原因导致的。
本文将对循环流化床锅炉常见事故现象、原因、处理等进行分析。
一、堵塞现象堵塞是循环流化床锅炉常见的事故现象之一、堵塞一般发生在床料输送管道、循环器、炉排等处。
堵塞导致燃烧不稳定,影响锅炉的正常运行。
1.堵塞原因:(1)床料中含有过多的灰石等杂质;(2)床温过高,导致床料结块;(3)流化气化剂不足,导致床料堆积;(4)运行时床层高度不稳定,床料积聚在特定区域。
2.处理方法:(1)定期清理床料输送管道和循环器,确保通畅;(2)选择质量好的床料,并控制灰石等杂质的含量;(3)保持合适的床层高度和床温,避免结块和堆积。
二、燃烧不完全燃烧不完全是循环流化床锅炉常见的一个问题,主要表现为废气中二氧化碳和一氧化碳含量超标,降低了锅炉的燃烧效率。
1.燃烧不完全的原因:(1)风量不足或风温过高,导致氧气供应不充分;(2)进料不均匀或过多,导致部分燃料燃烧不充分;(3)锅炉过载,燃烧过程中温度升高过快;(4)燃料质量差或杂质含量高。
2.燃烧不完全的处理方法:(1)调整风量和风温,确保氧气供应充分;(2)控制燃料进料量,确保燃料的均匀供应;(3)合理控制锅炉负荷,避免过载;(4)选择质量好的燃料,降低杂质含量。
三、结焦和积灰结焦和积灰是循环流化床锅炉的常见事故现象,会降低锅炉的热效率和使用寿命。
1.结焦和积灰的原因:(1)燃料中灰分含量高;(2)锅炉运行时间过长,未进行清灰操作;(3)床层温度不均匀,导致部分区域结焦;(4)风温过低,使得结焦和积灰速度加快。
2.结焦和积灰的处理方法:(1)定期清理结焦和积灰部位;(2)选择低灰分的燃料;(3)保持适当的床层温度,避免结焦现象;(4)合理调整风温。
循环流化床锅炉旋风分离器事故分析与改造措施【摘要】旋风分离器效率的提高是循环流化床锅炉经济运行的关键,其设备的长期完好运转是循环流化床锅炉稳定运行的关键。
通过对旋风分离器常见事故的分析、总结、提出并实施改造,为循环流化床锅炉满负荷运行提供保证。
【关键词】旋风分离器中心筒分离效率改造措施1 前言循环流化床锅炉的分离机构是循环流化床锅炉的关键部件之一,其主要作用是将大量高温固体物料从气流中分离出来送回燃烧室,以维持燃烧室的快速流化状态,保证燃料和脱硫剂多次循环,反复燃烧和反应,使锅炉达到理想的燃烧效率和脱硫效率。
黑化集团热电分厂的四台济锅生产的YG-75/3.82-M1型循环流化床锅炉采用高温绝热旋风分离器和悬挂中心筒,在运行中出现大量事故。
近几年在实践中对事故的不断分析总结和对设备的不断改造,使锅炉能够长期安全高效稳定运行。
2 旋风分离器中心筒变形脱落的改造措施2.1 问题的提出锅炉投运初期,运行一年以后,6#炉发现旋风分离器处差压增大,分离效率下降,锅炉负荷骤减。
停炉检查发现锅炉中心筒出口处筒壁变形向内突出,四个吊挂开裂两个,造成筒体倾斜。
如继续运行,中心筒就会落入分离器椎体内。
2.2 原因分析中心筒出口与旋风分离器顶棚直接接触,在锅炉启炉和运行中中心筒和分离器顶棚受热膨胀,相互挤压使筒体变形。
进入旋风分离器的烟气一部分由变形处短路,分离效率降低,筒体变形愈加严重。
中心筒是由四根750×80×8mm材料为1Cr25Ni20Si2钢板悬吊,一侧焊接在中心筒外壁上,另一侧焊接在旋风分离器出口外护板上。
在950℃和高速烟气作用下轻微摆动,焊口氧化开裂,造成倾斜和脱落。
2.3 改造措施(1)改变中心筒的结构和材质。
原中心筒由δ8mm的1Cr25Ni20Si2钢板卷制改为δ10mm的0Cr25Ni20钢板卷制,提高其抗压强度和耐热温度。
在筒体外壁上中下三处分别增加了防变形的加强环,出口加强环内焊有8个三角形的加强板。