300MW水内冷汽轮发电机定子绝缘电阻不合格的原因分析
- 格式:pdf
- 大小:331.00 KB
- 文档页数:6
冯复生华北电力科学研究院,北京1000451 引言发电机定子绕组绝缘电阻测量是最常用的诊断方法之一。
由于其方法简单、方便,通常作为判断发电机定子绕组绝缘受潮、表面脏污程度以及判断绝缘裂痕等缺陷的有效手段之一,尤其采用三相绝缘电阻以及和以往绝缘电阻值相比较的方式,可以判断绝缘是否受潮,此外还可做为定子绕组耐压试验或投运的重要判据。
但由于影响绝缘电阻测量值的因素较多,有的标准中对于其最低允许值并没有作出明确规定,同时绝缘电阻值与定子绕组绝缘强度间也不存在明确的关系,无法直接由绝缘电阻值判断定子绕组的电气强度或由所测值的大小确定发生电气故障的可能。
目前国内外资料中表明绝缘电阻值与温度关系的表达式也极不统一,使所测值有时无法和以往测量值进行比较,因而不能了解到定子绕组绝缘的真实状态。
本文对目前国内外采用的绝缘电阻与温度的关系,以及制造部门、运行部门推荐的绝缘电阻最低允许值作了系统比较,推荐了合理的最低允许值,同时对试验要求以及大型发电机定子绕组绝缘电阻测量方法、要领做了具体介绍。
2 不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献[1]所推荐公式为·B级热固性绝缘R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1) 式中 R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。
·热塑性绝缘 R1=R2×2(t2-t1)/10(2)文献[2]所推荐公式为·B级绝缘 R c=K t×R t(3)式中 R c为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
换算至40℃时,不同温度下绝缘电阻温度换算系数见图1,绝缘电阻换算至40℃及75℃时的绝缘电阻温度换算系数见表1。
图1 定子绕组B级绝缘换算至 40℃时表1 换算至40℃及75℃时的K t值文献[3]所推荐公式为B级绝缘 R75=K t×R t(4)式中 R75为换算至75℃时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
水轮发电机主绝缘损坏原因探析及解决的措施一、背景介绍水轮发电机主绝缘是水轮发电机的关键部件,其主要作用是在高压状态下隔离和防止局部放电。
但在长期使用过程中,水轮发电机主绝缘很容易因为一些原因导致损坏,从而影响到水轮发电机的正常运行。
二、主要原因分析1.电力负荷不均衡在水轮发电机运行中,如果电力负荷分配不合理,会导致水轮发电机部分负荷过大或过小,从而产生电压不平衡,使电机的运行状态不稳定,容易造成水轮发电机主绝缘损坏。
解决措施:要优化电力负荷分配,保证水轮发电机的稳定运行。
2.环境温度和湿度水轮发电机主绝缘在潮湿环境下容易受到水汽的腐蚀和侵蚀,从而使绝缘性能下降,损坏率大大增加。
解决措施:要保证水轮发电机周围环境的温度和湿度适宜,避免雨水的渗透。
3.工作电压过高如果电压超过水轮发电机承受的电压范围,容易导致水轮发电机主绝缘损坏。
解决措施:要合理控制水轮发电机的电压范围,确保电压稳定在合适的范围内。
4.振动和冲击水轮发电机在长期工作过程中,受到频繁的振动和冲击,即使是微小的振动和冲击也可能会导致水轮发电机主绝缘损坏。
解决措施:要加强机器结构的支撑和防震措施,减少机器振动,保证水轮发电机的稳定运行。
三、预防和解决的方法1.及时维护和保养合理的维护和保养可以减少水轮发电机主绝缘的损坏,保证其长期稳定运行。
2.装设附加绝缘在水轮发电机主绝缘表面覆盖附加绝缘,可以提高水轮发电机的绝缘性能,减少绝缘损坏的几率。
3.控制电压和负荷平衡合理地控制电压和负荷平衡,可以有效地减少水轮发电机主绝缘损坏的可能性。
4.加强机器结构的支撑和防震措施加强机器结构支撑和防震措施可以减少机器振动和冲击,降低水轮发电机主绝缘的损坏率。
四、总结水轮发电机主绝缘损坏可能会给水轮发电机的正常运行带来很大影响,因此必须采取有效的措施进行预防和解决。
合理地控制电压和负荷平衡,加强机器结构的支撑和防震措施,及时维护和保养,装设附加绝缘等都是有效的方法。
水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理摘要:目前,水轮发电机转子由于自身原因和外界原因经常会导致其绝缘性降低,从而使得水轮发电机组频繁性的被迫停止运转,不利于水电站发电效率的提高,对于正常的发电过程产生了不必要的影响。
所以本文将主要围绕水轮发电机转子绝缘下降原因分析及处理为中心展开论述,并结合实际情况给出一些合理化的建议。
关键词:水轮发电机组;下降原因;分析;处理引言:水轮发电机转子的主要作用是将机械能转换为电能,它是由转轴、支架、磁极以及集电装置等几个部分组成的,主要工作原理是利用转轴切割磁场产生电流,继而通过集电装置将电能进行储存的模式。
水轮发电机转子的绝缘性一旦下降就会使发电机组被迫停转,从而影响发电效率。
所以对其进行处理措施的研究就显得意义重大,必须引起有关人员的注意。
一、水轮发电机转子绝缘下降的危害分析在水轮发电机转子的绝缘性下降之后,会使得部分电流通过转子,导致转子线圈绝缘损坏,损坏的位置会和转子铁芯相碰。
因为水轮发电机的转子铁芯是和大地相连接的,所以转子线圈和铁芯相碰在本质上就是和大地进行连接,即传统意义上的“转子接地”,构成了一点接地的现象。
由于目前转子线圈的正负极都和大地之间采取了绝缘的处理,所以这种现象并不会导致闭合回路的出现。
但是一旦在正极已经接通大地的前提之下,再发生线圈相应负极接地的现象,就会构成闭合回路,产生电阻极小的电路,会导致短路现象的发生,容易造成线圈产生热量过多,从而造成火灾的发生,对于发电站的安全运行产生了极大的威胁。
二、水轮发电机转子绝缘下降原因分析(一)集电环的大装修拆由于水轮发电机的集电环表面容易出现烧痕以及麻点,影响了集电环的工作效率,所以每隔一段时间就需要进行大修拆装,在拆装的过程中容易造成集电环的圆周调动量较大,从而造成碳刷磨损过快的问题出现,极易使得水轮发电机转子的绝缘性下降。
(二)隔离绝缘圈由一次冲压成型式更换为环氧树脂板加工式为了提高隔离绝缘圈的机械强度和介电性能,增强其耐油性和耐腐蚀性,通常会将原一次冲压成型的隔离绝缘圈更换为环氧树脂板加工隔离绝缘圈,但是由于环氧树脂板加工隔离绝缘圈的表面较为粗糙,容易造成碳粉的大量附着,从而使得水轮发电机转子绝缘性下降。
300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理真空严密性不合格是威胁汽轮机安全经济运行的因素,文章对河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组发生过的真空严密性不合格现象进行分析,制定了合理的解决方案,实施后取得了良好的效果,彻底解决了真空严密性不合格的缺陷,对同类设备的问题处理具有有价值的借鉴意义。
标签:汽轮机;真空严密性;不合格;原因;疏水;砂眼引言河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组为C300/200-16.7/0.43/537/537亚临界、一次中间再热、凝汽式汽轮机,配套给水泵为2×50%B-MCR汽动给水泵及备用1×30%B-MCR电动调整给水泵。
根据《凝汽器与真空系统运行维护导则DL/T932-2005》规定,机组容量≥100MW,真空严密性指标应≤0.27kPa/min。
裕华热电1号汽轮机组,于2014年6月份大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,不能达到合格水平。
经过分析原因并进行了治理,最终解决了该问题,保证了汽轮机的安全经济运行。
1 真空严密性差对发电机组运行的影响汽轮机凝汽器真空严密性是凝汽器工作性能的重要指标,是影响汽轮机经济运行的主要因素之一。
严密性下降会造成汽轮机低压缸排汽温度上升,热力系统循环效率降低,凝汽器真空度每下降1kPa,发电功率降低1%。
空气进入凝汽器也会导致凝结水含氧量升高,腐蚀锅炉、汽轮机设备。
因此,在机组运行过程中应密切监视汽轮机凝汽器的真空值,当真空降低时,分析引起真空降低的原因,并选择合理的处理方案,保证机组的安全、经济运行。
2 存在问题及现象2009年1月裕华热电1号机正式投产,真空严密性均为优,2014年06月份1号机大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,再启动一台真空泵,真空值无变化,调整汽轮机汽封压力及小机、轴加水封筒补水等手段,真空均无明显改善。
3 原因分析空气泄漏入凝汽器是引起凝汽器真空下降的根本原因,影响凝汽器真空值变化有两个方面的原因,凝汽器中蒸汽压力p1和泄漏至凝汽器中不凝结气体的份量p2,根据道尔顿定律,凝汽器中混合物的总压力为构成混合物的所有气体的分压力之和,则凝汽器压力p3为:p3=p1+p2凝汽器真空系统泄漏将使凝汽器中不能凝结气体的分压力增加,凝汽器中不能凝结气体的份量增加将直接影响凝汽器真空的指标。
水内冷发电机事故案例短路事故原因及防范措施我公司双水内冷发电机短路后,我公司电气专业通过查看现场、检查运行记录、调DCS运行记录等,对发电机短路发生的起因进行全面分析,并制定了相应的防范措施,在分析和处理过程中有不当的地方,请各位领导专家给予批准指正。
一、原因分析:1、造成本次短路的原因有两个方面:1.1、发电机上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘受潮。
1.2、发电机端部绕组加固用的涤玻绳表面脏污,在手包绝缘受潮后,起着相间线棒短路搭桥,造成发电机AB相短路及接地短路。
2、受潮原因分析:2.1、发电机启动前停机备用10天。
备用期间,我公司维护车间在发电机冷却风室中设置了照明加热装置对发电机下面铁芯进行直接加热处理,防止发电机受潮,但因功率小(1K多瓦),达不到通过加热防止发电机受潮的目的。
2.2、在发电机停运期间,发电机内冷水系统停运,造成发电机定子线圈温度低。
夏季空气特别潮湿,空气湿度大(我公司两台空冷机组在夏天运行时要定期排除发电机冷却风室冷却器产生的积水,空气湿度非常大),容易在发电机定子线圈部分结露,使发电机定子线圈受潮。
QFS型双水内冷发电机端部上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘绝缘最薄弱,该部分绝缘受潮也最严重。
定子线圈水冷手包绝缘绝缘受潮后,一般通过常规的绝缘检查是不容易暴露问题的(发电机在没有安排检修工作的时候,发电机出口与母线连接部分是连接好的,我公司的母线是采样的露天布置的母线,在天气潮湿的情况下,通常只有10多兆欧),通常只有通过定子端部手包绝缘表面电位测试才能发现该问题。
3、涤玻绳表面脏污原因分析:3.1、我公司发电机在2000年投入运行后,汽轮发电机励端轴承大量漏油,漏油通过发电机励端上端盖缝隙进入发电机内部,附着在发电机铁芯、定子线圈上。
2006年,该发电机进行了大修,对汽端轴承进行了处理,较大程度的缓解了漏油问题,同时在大修中清理了发电机内部,但附着在上下层线棒之间和铁芯缝隙处油无法完全清理干净,发电机内部有少量的油长期存在。
水轮发电机定子转子绝缘故障原因及预防汪伟【摘要】电力系统中,发电机扮演着重要角色,地位与作用显著.因此,保证发电机的稳定、可靠运行具有重要价值.就发电机的具体分析来看,其安全性与定子、转子的绝缘性能具有显著关系.因此,实践中必须要分析和评价发电机转子、定子的绝缘性,实现对发电机的安全控制.水轮发电机实际利用中发现,定子和转子会发生绝缘故障.为了有效消除该故障,需具体分析故障产生的原因,并基于故障构建预防措施.基于此,分析了水轮发电机定子、转子产生绝缘故障的原因,提出了预防措施,旨在为实践提供帮助和参考.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2019(036)003【总页数】2页(P210-211)【关键词】水轮发电机;定子;转子;绝缘故障【作者】汪伟【作者单位】湖北省谷城银隆电业有限公司,湖北襄阳 441700【正文语种】中文0 引言目前,水轮发电机广泛应用于电力系统,表现出了较好的应用效果。
分析目前水轮发电机的具体应用,发现其在实践中会出现定子、转子绝缘故障,严重威胁水轮发电机的安全性必须给予解决。
1 水轮发电机定子绝缘故障原因分析第一,水轮发电机存在潜伏性故障。
从目前的实际分析来看,水轮发电机在设计、制造、运输和安装过程中存在较为明显的局部质量问题。
虽然有些问题较小,在出厂验收和交接验收中不会产生异常,但是随着水轮发电机运行时间的增加,这种问题会越来越明显,问题部位也易出现绝缘击穿事故,进而造成定子绝缘故障。
第二,铁芯硅钢片存在局部短路的情况。
就目前分析来看,水轮发电机铁芯硅钢片存在局部问题,如碰伤、电腐蚀、松动和高温等情况的持续作用会对片间的绝缘造成破坏,进而造成局部短路[1]。
依目前的资料来看,铁芯硅钢片发生局部短路时,铁损现象显著,如果不及时处理,铁芯会发生严重烧损,甚至出现定子绝缘击穿事故。
第三,定子主绝缘损坏会引发绝缘故障。
水轮发电机定子绕组在机组检修时,因起吊、搬运等工作的碰撞、刮擦,会引发局部变形或者绝缘面受损。
冯复生华北电力科学研究院,北京1000451 引言发电机定子绕组绝缘电阻测量是最常用的诊断方法之一。
由于其方法简单、方便,通常作为判断发电机定子绕组绝缘受潮、表面脏污程度以及判断绝缘裂痕等缺陷的有效手段之一,尤其采用三相绝缘电阻以及和以往绝缘电阻值相比较的方式,可以判断绝缘是否受潮,此外还可做为定子绕组耐压试验或投运的重要判据。
但由于影响绝缘电阻测量值的因素较多,有的标准中对于其最低允许值并没有作出明确规定,同时绝缘电阻值与定子绕组绝缘强度间也不存在明确的关系,无法直接由绝缘电阻值判断定子绕组的电气强度或由所测值的大小确定发生电气故障的可能。
目前国内外资料中表明绝缘电阻值与温度关系的表达式也极不统一,使所测值有时无法和以往测量值进行比较,因而不能了解到定子绕组绝缘的真实状态。
本文对目前国内外采用的绝缘电阻与温度的关系,以及制造部门、运行部门推荐的绝缘电阻最低允许值作了系统比较,推荐了合理的最低允许值,同时对试验要求以及大型发电机定子绕组绝缘电阻测量方法、要领做了具体介绍。
2 不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献[1]所推荐公式为·B级热固性绝缘R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1)式中R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。
·热塑性绝缘R1=R2×2(t2-t1)/10(2)文献[2]所推荐公式为·B级绝缘R c=K t×R t(3)式中R c为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
换算至40℃时,不同温度下绝缘电阻温度换算系数见图1,绝缘电阻换算至40℃及75℃时的绝缘电阻温度换算系数见表1。
图1 定子绕组B级绝缘换算至40℃时表1 换算至40℃及75℃时的K t值文献[3]所推荐公式为B级绝缘R75=K t×R t(4)式中R75为换算至75℃时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温度为t时定子绕组的绝缘电阻值,MΩ;K t为绝缘电阻温度换算系数。
水轮发电机转子绝缘故障分析及处理摘要:文章阐述了发电机转子接地保护的原理,通过介绍某电厂发电机转子绝缘低停机事件的经过,对事件发生的原因进行了分析并加以处理,最后提出了防范发电机转子绝缘降低的预防措施。
关键词:火电厂;转子接地保护;转子绝缘1前言某电发电机组励磁回路均采用的是铜芯电缆,从集电环穿过发电机转子轴心孔与转子磁极相连。
在发电机碳刷与滑环运行产生的碳粉和推力油槽的少量渗漏油容易通过转子轴心孔进入磁极表面,在磁极表面形成油雾和碳粉混合物,造成转子绝缘降低发生转子一点接地故障,从而被迫停机。
严重影响正常生产和发电效益,其维护工作量也随之增大,不仅增加了维护人员的劳动强度,更是增加了水电站的成本。
2故障现象某电站1号机组运行过程中,机组保护装置报“转子一点接地故障”信号,停机后检查1号机组转子回路绝缘为零,经检修人员首先对集电环、刷架、励磁回路电缆绝缘进行检查,均未发现问题,但连接转子后检测绝缘仍为零,后进一步对转子磁极进行反复检查清扫,转子绝缘回升至0.2MΩ且为最高值,机组暂恢复运行。
2号机组在出现同样故障。
且电站自投运以来,曾多次发生转子一点接地故障,严重威胁机组安全稳定运行,增加了机组强迫停机次数,加大了设备检修维护强度。
通过对转子结构及故障原因进行分析,查找故障产生的原因。
3故障原因分析通过对转子磁极及励磁回路检查表明,并根据故障现象分析,一是受当时设计和制造工艺水平限制,磁极线圈与铁芯之间的主绝缘密封不理想,使的磁极线圈与之间的绝缘结构以及磁极铁芯与托板及磁轭间均存在一定缝隙,降低了磁极绝缘的防尘防污能力。
二是在发电机旋转产生的循环风作用下,发电机碳刷与滑环运行产生的碳粉和推力油槽的少量渗漏油容易通过转子轴心孔进入磁极表面,在磁极表面形成油雾和碳粉混合物,渗透到磁极线圈与铁芯之间的主绝缘体上,形成带有“半导体”特性的介质,加上水电站空气湿度较大,机组停运一段时间后,转子绝缘性能就会下降,甚至没有绝缘功能,极大地威胁机组运行安全。
660MW水内冷汽轮发电机定子绕组直流电阻不平衡的故障查找及处理【摘要】:本文详细介绍了一起汽轮发电机因定子绕组直流电阻不平衡引起的故障经过,分析了故障发生的原因,介绍了处理过程,提出了预防措施。
【关键字】:发电机;定子绕组;直流电阻;不平衡;故障分析1概述电气设备由于制造中焊接不良,运输中的颠簸,运行中的振动等原因,会造成导线断裂、接头处开焊,连接部位松脱,接触不良,绕组匝间短路等导流回路的缺陷。
因此要对电气设备进行直流电阻测试,鉴定设备导流回路的连接质量,以便发现缺陷,消除隐患,保证电气设备的安全运行。
发电机直阻不平衡可能会引起机组运行期间电流增大发热造成发电机损坏,对设备安全运行造成重大安全隐患。
某火力发电公司#1汽轮发电机是由哈尔滨电机厂生产的QFSN-660-2型660MW三相交流隐极式同步发电机。
技术规范如下:额定容量733.33MVA;额定功率660MW;最大连续功率700.4MW;额定功率因数0.9;额定电压20000V;额定电流21170A。
在修前试验过程中,发现定子三相绕组直流电阻严重不平衡,测得各相直流电阻在校正了由于引线长度不同而引起的误差后:A相1.104mΩ、B 相1.077mΩ、C相1.076mΩ,相互间差别最大值与最小值之差和最小值之比约2.5%(电气预防性试验规程中标准值为≯1.5%)。
经用指针式双臂电桥检查法和通直流电流红外成像法仔细分析,找到故障点并处理完毕,避免了一起重大故障的发生。
2故障检查及处理情况2.1故障检查情况首先对发电机进行外观检查,查找有无过热点经过仔细检查,发电机外观良好无过热点。
其次为排除试验仪器缺陷引起试验结果不合格的情况,先后使用两套不同试验仪器进行测量,试验结果均不合格。
确认发电机A相直流电阻异常偏大。
由此判断,发电机内部A相确实存在接触不良现象。
在现场查找发电机定子绕组直流电阻不平衡的原因,是件非常麻烦的事情,既不能对发电机造成太大的破坏,又不能耽误太长的时间。
新装发电机汇水管绝缘不合格及处理小结[摘要] 遇到汽轮发电机的汇水管绝缘不合格,总结原因主要有:汇水管绝缘机械损伤,安装时少装绝缘套管,热电阻绝缘损坏等,本文将出现的问题分析并提出解决方法。
[关键词] 发电机汇水管;绝缘电阻试验前言在工程建设过程中,发电机定子内冷水系统中汇水管绝缘电阻值不合格,最终导致施工周期增长,影响工程周期。
下面结合以往工作中常遇到的一些问题进行分析,并提出相应的现场处理方法。
1.汇水管绝缘常见问题分析与处理1.1 汇水管本身绝缘破损引起的问题汇水管的进、出水管及排污管等处均设有绝缘法兰,其连接螺栓处设有绝缘套管,汇水管与机座间通过绝缘支架来绝缘。
一般来讲,以上部位的绝缘不容易发生问题,但是也不排除制造、运输、安装过程中发电机内部定子冷却水系统管路与机座间的绝缘被破坏的情况,内蒙某电厂300MW发电机就曾发生过此类问题。
建议在发电机安装就位后通水前,测试各汇水管的绝缘电阻,如果绝缘电阻偏低或没有绝缘,多数情况是发生在发电机出线盒内的小汇水管上及进出水管上,这时主要检查进、出水管及排污管等处的绝缘法兰和其连接螺栓处的绝缘套管,看其是否破裂或漏装绝缘套管,还要检查出线盒内进、出水管与固定在机座上的金属支撑间绝缘是否被硌破。
因为在发电机出线盒内要进行手包绝缘等工作,而出线盒内空间狭小,进、出水管很可能被踩踏而导致其与机座间绝缘被硌破。
找到绝缘破损点后,用制造厂家提供的绝缘带子等绝缘材料将绝缘破损处进行包缠或加垫绝缘即可解决问题。
1.2 定冷水内、外管道连接法兰缺少绝缘套筒(或套筒破裂)引起的问题1.2.1 故障情况描述以某发电厂300MW发电机为例。
该发电机4个汇水管中有3个同时发生金属性接地故障,先后分别有针对性地采用多种常规处理措施进行处理,并不断对汇水管与地之间绝缘电阻进行测量(1)对内冷水系统进行多次内冷水置换和内冷水机内循环化验内冷水电导率。
经多次排放且内冷水电导率已达0.56μs/cm的情况下,各汇水管对地绝缘无变化。
发电厂电气设备绝缘电阻下降原因分析及预防一、绝缘电阻下降原因分析在发电厂的电气设备中,常常会出现绝缘电阻下降的情况。
绝缘电阻下降的原因可能有以下几种:1. 潮气、水汽、水珠等导致绝缘介质变差发电厂一般会处于潮湿的环境中,潮湿的环境会导致电气设备的绝缘介质变差,绝缘电阻下降。
特别是在一些密闭的场所,如果没有好的通风或者排水的设施,就更容易发生这种情况。
2. 污染导致绝缘介质污染发电厂中,存在大量的尘埃、油脂、水等杂质,这些杂质会沉积在电气设备的表面上,形成污染层,在长时间内,这些污染层会渐渐地侵蚀绝缘介质,引起绝缘电阻下降。
3. 漏电流大在电气设备中,如果不做好绝缘保护措施,会导致漏电现象的出现,漏电流大会引起绝缘电阻下降,也会对电气设备的正常运行和人身安全带来威胁。
4. 操作不当在发电厂中,工人对电气设备的操作不当也可能引起绝缘电阻下降。
比如,如果在操作电气设备时,将设备受到的冲击力过大,会导致内部接触件破损,从而引起绝缘电阻下降。
二、预防绝缘电阻下降的方法1. 定期检查发电厂的电气设备需要进行定期的维护和检查,这可以帮助发现电气设备中的故障和隐患,提前进行处理,防止发生事故。
检查内容应包括绝缘电阻检查、漏电检查等,检测出问题要及时进行修复和更换。
2. 环境干燥在发电厂的设备房中,要保证环境的干燥,这可以有效的防止绝缘介质因潮湿而变差,减少绝缘电阻下降的概率。
3. 设备清洁在日常操作中,工人需要对设备进行清洁,清除表面的污染物,保持设备的清洁,防止污染层的形成,减少绝缘电阻下降的概率。
4. 改进绝缘保护措施为了减少漏电流,可以通过改进绝缘保护措施来加强电气设备的绝缘保护,如加装过电压保护装置、对接线端点进行处理等。
结论绝缘电阻下降是电气设备故障的主要原因之一,如果不能及时发现并处理,会对发电厂的正常生产带来重大的危害。
因此,发电厂的工作人员要加强对电气设备的维护保养,提高工作质量,从而保证工作安全和设备的稳定运行。
电位外移法检查汽轮发电机定子手包绝缘缺陷张健 米康民 刘德林山西电力科学研究院高压所(030001)摘要:常规的预防性试验一般难于发现发电机定子线圈端部绝缘的缺陷。
电位外移试验能有效地找出端部手包绝缘缺陷。
本文从原理、试验方法等方面介绍了电位外移法,并以某在建电厂一台新安装300MW水内冷汽轮发电机为例进行说明。
关键词:汽轮发电机;定子手包绝缘;电位外移国产300MW汽轮发电机,其定子线圈端部、引线以及水、电连接锥部手包绝缘等,由于设计、制造所用材料及施工工艺等可能存在各种缺陷,严重威胁其安全稳定运行,曾多次发生因定子绕组端部手包绝缘质量存在问题造成的绝缘击穿、短路事故[1]。
而为了检测这些部位的绝缘缺陷,传统的检测方法是采用交、直流泄漏及耐压试验法。
然而,此类方法存在一定的局限性。
因为工频交流耐压易于发现定子线圈槽内部分及槽口附近的绝缘缺陷,而直流泄漏及耐压试验对于发现定子线圈端部的绝缘缺陷较为有效,但当端部绝缘出现局部缺陷时,由于其与铁芯距离较远,如端部接头、锥部、绝缘盒等处,则施加到此处绝缘中的电位大大下降,所以这些部分的绝缘缺陷在利用交、直流耐压法时,不易被查出[2]。
为了有效地发现手包绝缘处的缺陷,引入电位外移法进行检测。
此方法对大型发电机组定子线圈端部、引线以及水、电连接锥部手包绝缘缺陷的检验,具有较强的针对性,补充了交、直流耐压试验的不足。
1 机组概况某新建电厂装有2台300MW汽轮发电机,其基本参数为额定功率为330MW(380MVA);最大连续功率350 MW(412MVA);额定电压为20kV:额定电流:11.207kA。
2 使用仪器、试验方法2.1 使用仪器使用仪器为表面电位测量杆和华电科技生产的30kV Z-V型直流高压发生器。
其中,表面电位测量杆是由DKSB-3型0~2000μA、准确精度0.5级多用抗冲击数字直流微安表、30kV静电电压表及多个电阻串联(总阻值100MΩ,容量1~2W)组成。
发电机定子绝缘低的原因及处理方法连州发电厂#3、#4发电机是上海汽轮发电机公司生产的,型号为QFS-135-2 ,额定容量135MW,出口额定电压15.75kV,冷却方式为双水内冷,定子绕组采用F级环氧粉云母带连续绝缘,绝缘后经模压加热固化而成,具有良好的绝缘整体性和正确的外形尺寸。
在发电机检修后或停机时间较长时,应测量发电机定子及励磁系统回路绝缘电阻。
测量发电机定子回路绝缘(包括发电机出口封闭母线、主变低压侧绕组、厂变高压侧绕组、励磁变高压侧等连接设备)前,均应拉开发电机所属各PT刀闸,拆除发电机定子汇水管的连接片,验明回路无电压,放去静电后,然后才可以进行。
发电机有良好的绝缘电阻是安全运行的关键,如果在绝缘电阻不良的状况下,还继续运行是很危险的,经常会在高电压冲击下,导致绕组薄弱环节瞬间击穿短路。
测量发电机定子绕组绝缘,一般在通水前进行。
发电机定子回路绝缘电阻的测量,可使用2500V摇表或使用水内冷专用2500V绝缘电阻测试仪测量。
要求:(1)#3、#4发电机定子绕组对地绝缘应大于16 MΩ。
(2)吸收比:即发电机60秒的绝缘值与15秒的绝缘值之比, R60″/R15″≥1.3。
(3)极化系数:即发电机10分钟的绝缘值与1分钟的绝缘值之比,R10″/R1″≥1.5。
(4)各相绝缘电阻差异倍数≤2。
通水后测得绝缘阻值主要与水质有关,不能作为判断发电机绝缘的依据,但应在1 MΩ以上,否则应对水质进行检查。
发电机绝缘测量结果与前次测量值相比较,有显著降低时(考虑温度和气体湿度的变化,如降低到前次的1/3至1/5),应查明原因并设法消除。
连州发电厂#3、#4机在多次开机过程中,均出现发电机定子绝缘低(1 MΩ至3 MΩ),影响机组启动,经过对发电机绝缘的分析与处理,得到结论:定子绕组绝缘低,并不是没有绝缘,如果没有绝缘则说明定子线棒间或定子内部有对地短路,需要检查处理。
2 发电机定子绝缘电阻下降原因分析:引起绝缘电阻低有诸多因素,一般有三种可能性:1)绕组绝缘材料和加工工艺问题;2)绝缘老化或意外机械损伤;3)受潮原因所致。
汽轮发电机绝缘故障的处理探究经济的高速发展带动了各个行业的进步,无形之中带动了电力企业的发展。
不论是工业农业抑或广大人民群众的日常生活都离不开电力。
电已然成为了我们生活的一个必不可少的要素。
在这种背景之下,我们发现汽轮发电机开始被人们所关注。
不过通过很多的实际案例我们发现,发电机正常运作的时候,时常出现各种各样的毛病,而这些毛病的出现通常都没有一点的预兆。
一旦毛病出现了,就会导致设备不能够正常的运行。
之所以会出现这种现象主要是因为没有做好设备故障的检测工作,没有预想到可能出现的各种问题。
笔者具体地分析了设备绝缘故障有关的内容。
标签:汽轮发电机;绝缘故障;解决建议1 汽轮发电机绝缘故障产生的原因1.1 汽轮发电机定子端部绕组短路故障对于设备来讲,这种问题发生的几率非常高。
因为它的上方存在较为薄弱的绝缘体,而一旦它受到油污等的腐蚀的话就会使得绝缘能力变差,继而就会导致引出线与水接头绝缘的短路故障。
具体来讲,因为引出线的绝缘是手包形式的,而在处理水电接口地方的时候也是在下线以后开展的,再加上工艺方面的缺陷,就导致了绝缘的品质变差。
至于水电接头绝缘性能来说,经过长期使用而沾满油污和水分等杂物的涤玻绳可能会导致两相短路。
除了上述情况以外,如果油污较多的话,当氢气的温度高于界定值以后,就会导致绝缘能力变差。
对于渐开线来讲,假如没有做好其故障区域的清理工作的话,一旦受力就会出现振动现象,进而使得绝缘处理受到严重的干扰,最终出现短路问题。
上述几点便是短路问题的常见原因。
对于这些存在的不利点,我们一定要认真分析第一时间处理,只有这样才能够将问题带来的负面效益降到最低。
1.2 汽轮发电机定子线圈漏水、断水故障对于汽轮机来讲,其定子线圈处经常出现渗漏现象。
而这种问题出现的主要原因在于在焊接的时候没有处理好定子导线,进而使得接头的地方经常发生渗漏。
除了上述以外,空心铜线的品质不高,没有牢固处理绕组,均会导致导线不牢固,进而引发渗漏问题。
发电机定⼦线圈故障分析发电机定⼦线圈故障分析及预防措施刘志青王晓春(国电太原第⼀热电⼚)摘要:本⽂就国电太原第⼀热电⼚12#单元300MW发电机定⼦线圈故障及处理过程进⾏了阐述,针对此故障的发⽣,详细分析了国电太原第⼀热电⼚11#、12#两台300MW发电机存在的隐患,提出了预防性措施和建议。
关键词: 汽轮发电机绝缘击穿预防措施1前⾔国电太原第⼀热电⼚12#汽轮发电机定⼦线圈绝缘故障,根本原因是定⼦冷却⽔回路泄漏造成绝缘降低⽽击穿。
近年来全国⼤容量发电机定⼦线圈故障的事件时有发⽣,⽽定⼦线圈故障局部修理的可能性⾮常⼩,这样修理⼯期长势必会造成巨⼤的经济损失。
为此,总结经验教训,分析静⼦线圈故障产⽣的各种原因,提出相应的预防措施,对保证发电机的安全运⾏,防⽌定⼦线圈损坏是⾮常必要的。
2设备概况国电太原第⼀热电⼚11#、12#汽轮发电机是东⽅电机⼚制造,⼭西省电建四公司安装,分别于1991、1992年正式投⼊运⾏,其基本参数如下:型号QFSN⼀300—2 视在功率:353MV A有功功率:300MW 额定电压:18000V额定电流:11320A 额定转速:3000 r/m功率因数:0.85 接法:2Y绝缘等级:B级冷却⽅式;⽔氢氢额定氢压:0.3MP 定⼦槽数:60312#发电机事故经过及处理情况3.1 事故经过1998年9⽉16⽇13时15分,12#发电机保护掉闸解列停机,事故后分析保护动作正确,伴随着故障停机,定⼦冷却⽔⼤量泄漏,定⼦⽔箱⽔位下降,解体发电机检查,发现上层29#槽并头三通⽔接头熔化后进⼈线圈空⼼导线内,绝缘引⽔管烧断,C1、Z1引线在⽔接盒上⽅烧了约Ф50mm的孔,并头属于B相,C1、Z1引线属于C相,53#槽下层线棒第⼀道绑环处主绝缘断裂,C1、B2引线有弯曲现354象(短路瞬间电动⼒所致),发电机引出线靠近故障点处有电击痕迹,在解体取线棒过程中,⼜发现励侧34#槽、45#槽、汽侧31#、36#槽并头绝缘填料中有积⽔。