浅谈提高水泥磨机台时产量的具体措施
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提高Φ×13m水泥磨台时产量的措施我公司是2009年投产的年产120万吨粉磨站,有两条HFCG1200×450辊压机+SF500/100打散分级机+Φ×13球磨机组成的联合粉磨生产线,设计能力为80t/d,主导产品为P·水泥和P·水泥。
投产之初,达不到产量设计指标,两年来,经过采取一系列措施,台时产量有较大提高,取得了较好的效果。
1 投产之初的情况原磨内设计级配(见表1)原配料方案(见表2)控制指标P·水泥:比表面积≥350m2/kg, SO3:±P·水泥:80μm筛余≤%,SO3:±台时产量(1)生产P·水泥时,台时产量在75~77 t/h;(2)生产P·水泥时,台时产量在78~80 t/h;2 工艺配料方案的调整我们于2009年3月份投产,投产之初,生产P·水泥磨机台时产量在80t/h左右,生产P·水泥磨机台时产量在77t/h左右。
在配料方案上也做过几次调整,但由于磨前掺有矿渣,易磨性差,磨机台时产量始终没有达到设计要求。
为此,我们于2010年初对配料方案进行了重大调整,P·水泥磨前配料取消了矿渣掺量,P·水泥磨前仅保留3%左右的矿渣掺量,改在磨尾掺入矿渣粉,即在P·出磨水泥中掺加%的矿粉(磨前配料为100%,矿粉属于100%以外掺入)。
同样,在P·出磨水泥中掺加%的矿粉,出磨水泥与矿粉经过混料机混合后入成品库。
通过磨后外掺矿粉后,水泥熟料料耗都有不同程度的下降,水泥的后期强度有了明显的增长,而且磨机台时产量有了提高。
调整后的磨前配料方案见表3所示。
掺入矿粉后换算成入库水泥的组分见表4。
3 配料方案调整前后水泥性能的比较(见表5)通过上述配料方案调整后,P·和P·水泥平均台时产量达到83吨左右。
4 对打散机和磨机内部进行了部分改进针对个别用户反映水泥中有细小(1~)颗粒的问题,我们于2010年底对打散机筛板篦缝和磨内双隔仓板之间的筛板篦缝做了调整。
常来说,提高球磨机产量的直接途径有3种:1.磨机前加置细碎机;2.改进粉磨系统,提高粉磨效率;3.加置高效选粉机。
那么,如何实现水泥磨机的优质高产呢?1.降低入磨物料粒度前些年,水泥的入磨粒度一直未被水泥企业重视。
近年来,水泥粉磨工艺已把水泥的入磨粒度提升到了重要位置,“多破少磨”的观点已被业内人士所认同。
“多破少磨”即把原来进入磨机的30m m 的物料粒径改为3m m 以下。
现阶段,生产破碎机的厂家纷纷推出了高细锤式破碎机、筛分滚压破碎机、辊压机等等。
笔者单位针对企业实际,把原有颚式破碎机改为超细锤式筛分破碎机,入磨粒度由原来的30m m 降至5m m 以下,从而提高了磨机产量。
此后,笔者单位又采用辊压机使入磨粒度降至2mm以下,产量提高50%以上。
2.优化粉磨工艺水泥粉磨工艺流程主要分为开路和闭路系统。
笔者以前所在单位最开始生产水泥采用的是开路系统,水泥细度不易控制,波动较大。
为此,单位出资几十万元,把开路粉磨系统改为闭路粉磨系统,增设了一台高效转子选粉机,更新了一台高效布袋除尘器,从而起到了提高水泥比表面积、增加水泥强度的良好效果。
而笔者现在单位则采用辊压机、打散分级机、Ф3.8×13m水泥磨联合粉磨系统,水泥磨产量也由原来的60~70t /h ,提高到100~120t /h 。
3.控制入磨物料水分及温度控制入磨物料综合水分<1.5%,是保证磨机优质高产的基本要求。
若入磨物料水分过高,将造成辊压机挤压料饼过实,不易打散;同时,易造成磨内通风不良,堵塞隔仓板、篦板,糊球、糊衬板,除尘器结露等。
笔者单位对混合材进厂水分、物料生产过程中烘干水分严格控制,认真考核,并将入磨物料温度严格控制在工艺要求范围内,确保磨机正常运转。
4.控制入磨物料的易磨性物料的粉磨难易程度来自于物料本身,熟料中C2S 和C4A 高的就难磨。
笔者单位在配料中力求保证生产C3A 和C3S 高的熟料,以改善入磨物料性能。
浅谈提高水泥磨机台时产量的具体措施刘桂琴(鹤岗鑫塔水泥有限责任公司, 黑龙江鹤岗 154108 )摘要:为了提高磨机台时产量,公司多次召开专题会议研究,并成立了台时产量攻关小组,制定了目标及措施,通过近一年的努力,取得了一定的效果。
1#、2#磨机攻关目标14.5t/h,实际完成15.58t/h,比目标提高1.08t/h。
4#磨机攻关目标12t/h,实际完成12.34t/h,比目标提高0.34t/h。
09年比08年同比提高1.68 t/h。
关键词:磨机提高台时产量具体措施0 前言鹤岗鑫塔水泥有限责任公司,始建于1976年6月,主机为Φ2.4/2.8×40mRSP型窑外分解窑,年生产能力15万吨。
2000年末,公司立足于企业长远发展,对回转窑系统进行了整体改造,使公司年生产能力由15万吨跃升为20万吨。
2004年扩建了一条Φ2.6×13m高细水泥粉磨生产线,现制成系统磨机为两台Φ2.2×6.5m闭路磨机和一条Φ2.6×13m高细水泥粉磨生产线,年生产能力可达40万吨。
由于水泥市场竞争日趋激烈,现有的生产能力很难满足用户要求,如何提高磨机台时产量成了我公司的当务之急。
2009年初,针对这一问题,公司多次召开专题会议研究,并成立了台时产量攻关小组,制定了目标及措施,通过近一年的努力,取得了一定的效果。
1 目标值确定及完成情况统计根据2008年实际完成情况,确定两台Φ2.2×6.5m闭路磨机(以下简称为1#、2#磨)台时攻关目标为14.5t/h;Φ2.6×13m高细水泥粉磨生产线(以下简称为4#磨)台时攻关目标为12t/h。
1#、2#磨实际完成为15.58t/h,比目标提高1.08t/h,09年比08年同比提高1.1 t/h;4#磨实际完成为12.34t/h,比目标提高0.34t/h,09年比08年同比提高1.68 t/h。
(见表1)表1 08年09年台时产量完成对比表(单位: t/h)由于台时产量的提高,电耗和煤耗,砖耗相应下降,全年完成水泥产量41.5万吨,取得了可观的经济效益。
提高Φ3.2×13m水泥磨台时产量的措施我公司是2009年投产的年产120万吨粉磨站,有两条HFCG1200×450辊压机+SF500/100打散分级机+Φ3.2×13球磨机组成的联合粉磨生产线,设计能力为80t/d,主导产品为P·O42.5水泥和P·C32.5水泥。
投产之初,达不到产量设计指标,两年来,经过采取一系列措施,台时产量有较大提高,取得了较好的效果。
1 投产之初的情况1.1 原磨内设计级配(见表1)1.2 原配料方案(见表2)1.3 控制指标P·O42.5水泥:比表面积≥350m2/kg,SO3:2.1±0.2P·C32.5水泥:80μm筛余≤2.2%,SO3:2.3±0.21.4 台时产量(1)生产P·O42.5水泥时,台时产量在75~77 t/h;(2)生产P·C32.5水泥时,台时产量在78~80 t/h;2 工艺配料方案的调整我们于2009年3月份投产,投产之初,生产P·C32.5水泥磨机台时产量在80t/h左右,生产P·O42.5水泥磨机台时产量在77t/h左右。
在配料方案上也做过几次调整,但由于磨前掺有矿渣,易磨性差,磨机台时产量始终没有达到设计要求。
为此,我们于2010年初对配料方案进行了重大调整,P·O42.5水泥磨前配料取消了矿渣掺量,P·C32.5水泥磨前仅保留3%左右的矿渣掺量,改在磨尾掺入矿渣粉,即在P·O42.5出磨水泥中掺加13.64%的矿粉(磨前配料为100%,矿粉属于100%以外掺入)。
同样,在P·C32.5出磨水泥中掺加17.65%的矿粉,出磨水泥与矿粉经过混料机混合后入成品库。
通过磨后外掺矿粉后,水泥熟料料耗都有不同程度的下降,水泥的后期强度有了明显的增长,而且磨机台时产量有了提高。
水泥磨台时产量低原因分析及处理方法摘要:TNGG水泥厂二期水泥粉磨系统六七号磨机于2009年三月份先后开启投料投入正常生产,经过近五个月的运转,台时产量始终不尽人意,额定150t/h吨的台时产量始终在120~130t/h左右徘徊,比表面积尚能稳定在340~350m2/kg,根据这两台磨机的状况我们进行了细致的总结与分析,采取了有效的措施,使台时稳定在合同约定的产量,保证了考核工作的顺利结束。
一磨机及级配的简单介绍:1、TNGG水泥厂水泥粉磨系统设备采用的是Φ4.2×13m的中长两仓磨机,中间采用的是组合式隔仓板,双隔仓由篦板和盲板组成,中间设有提升扬料装置。
系强制排料,流速较快,不受隔仓前后填充率的影响,即使前仓料位低亦能顺利的排料。
所以便于磨内调整填充率和配球,非常适于头仓,特别是圈流磨。
因为圈流磨物料量多,及时排出,使球料比不至于过大,以利于冲击力的发挥,但是双隔仓占得容积大,通风阻力大。
辊压机采用的是HFCG140-80;打散机采用的是SF600/140;此打散分级设备是合肥院的专利产品。
此系统磨机的钢球级配见下表:表1 球磨机设备厂家提供的钢球级配Ⅰ仓球径(mm)φ60φ50φ40φ30合计平均球径填充率装载量(t)17 26 24 14 81(t) 45.67mm 30%Ⅱ球径(mm)φ25φ20φ17φ15合计平均球径填充率仓31 45 36 32 144(t)19.21mm 31%装载量(t)二生产期间出现的问题及解决的方法:1 、生产期间两台磨机入打散机的溜子经常堵塞,堵塞严重时要停磨处理很长时间,打散分级机的转速已经提到800/min转左右,正常状况下分级机的转速控制在300~500/min转就可以轻松的满足生产。
转速提的非常高但是稳流仓的料位仍然在缓慢上涨,不得不减料使其稳定在一个范围内,磨内喂不进去物料磨机基本属于空负荷运转状态。
研磨体及衬板的消耗量很大,这种状况对设备的长期安全运转极其不利。
大幅度提高磨机产量大幅度降低电力消耗水泥厂的生产工艺主要是两磨一烧,粉磨的产量占全厂产量2/3,若磨机产量不高则影响窑磨平衡,影响全厂的生产;生料磨的质量主要是要求成份,细度合适均匀稳定,尤其是成份均匀、稳定更为重要,它不仅影响着热工制度的稳定,还直接影响着水泥熟料的质量和热耗,而水泥磨的质量主要是细度,水泥细度的表示和例定方法最好用颗粒级配,但目前颗粒级配尚未普遍应用,有条件的还应尽可能用颗粒级配法,比表面积的测定方法应用的较多,还应进一步的普及,用其代替筛余法(因筛余法不能准确的表示水泥的细度),水泥磨的细度直接影响水泥的强度和凝结时间,因此直接影响水泥的性能和质量,影响销售和水泥厂的经济效益;生料和水泥磨的电力消耗约占水泥厂电力消耗的2/3左右,占水泥成本的1/3左右,因此要大幅度降低电耗,降低成本,提高经济效益,必须大幅度提高磨机产量,磨机产量大幅度提高后,单位产量电力消耗就会降低,从而使水泥厂电力消耗大幅度降低,经济效益明显提高,同时还减少了社会上电力紧张的压力。
一、影响磨机产质量的主要因素1.入磨物料粒度、水份、温度和易磨性:2.磨机结构:直径,长度,进、出料装置,隔仓板和衬板形式,磨机转速等;3.研磨体的级配和装载量;4.磨机通风; 5.磨机操作;6.粉磨流程,及选粉机性能、有关参数等。
影响磨机产、质量诸多因素中,影响最大的是入磨物料的粒度、水分;其次是磨机的通风;而研磨体的级配和装载量及磨机操作,这两条不需要资金投入,只要提高认识水平和加强科学管理。
现着重影响大的因素作简要分析。
(一)入磨物料粒度、水分1.入磨物料粒度:入磨物料粒度小,入磨物料粒度<1mm占98%,最大粒度<3mm。
2.入磨物料水分一般入磨物料水分应控制在1%左右,若水分大细粉易糊在研磨体,衬板和隔仓板的篦孔上,使粉磨效率降低,磨机产量降低,当水分达到5%左右时,磨机基本上不能进行工作,目前多数规模小些的企业基本上都没有烘干机,尤其是雨水多的地方或霉雨季节对磨机产量影响很大,严重时生料磨产量供不上窑用,使全厂产量都影响,影响市场和企业经济效益。
技术水泥磨台时产量下降的原因及解决措施近期入磨物料有变化,特别是用库外熟料后;研磨体级配不合理,改善磨机研磨体级配,清仓加球、段;辊压机、打散分级机系统优化及改进;管理不够精细化;优化中控操作,改善磨机运转状况,包括稳定操作,改善磨机通风等;强化工艺及设备巡检与设备维护,避免系统堵塞、磨机临停等。
近期以来,我部水泥粉磨系台时产量一直处于较低水平并不断下降,经过调查分析,根据经验和数据,对近期水泥磨台时产量降低(能耗升高)的原因作出如下分析:1. 物料变化引起台时产量大幅波动,物料易磨性突然变差。
当熟料的相对易磨性系数从 1.02降到0.92时,磨机台时产量下降1.5吨以上。
由于近期使用相当比例(入磨物料配比的2%~10%)的库外熟料。
由于库外熟料在室外长期放置,经过雨淋水化硬化,硬度变大,脆性变弱,即使经过辊压机,进入磨内也易成缓冲垫层,大大影响粉磨效率。
这种熟料可使磨机台时产量下降至少5%~10%。
2. 通风变差。
由于袋式除尘器清灰不力、风机风叶磨损严重、风机和电机的传动皮带松动、风管积灰等原因引起磨内通风变差时,会使磨机台时产量突然下降。
又由于操作员担心因通风变大而引起出磨水泥细度跑粗,因而对粉磨时磨机的通风操作采取保守态度。
由于库外熟料水分比较大(通常>10%),当物料水分偏大而磨机通风不良时,磨内水蒸气排放困难,导致潮湿细粉堵塞隔仓板和出料篦缝,降低了单位时间内物料的通过量及流速。
同时,物料水分变大,堵塞双层隔仓板和出料篦芯,影响磨内通风,有些情况下还会因堵塞引起磨头冒灰,磨机台时产量可下降17%左右,粉磨电耗上升。
3. 入磨物料水分增大。
物料水分多少直接影响配料的准确性和磨机产量及电耗,如果湿物料掺量比例较大,有可能导致“饱磨”或将内衬板粘上一层厚厚的料层,被迫进行停磨处理。
一般来说,综合水分每增加1%,磨机台时产量下降8%~10%;当综合水分>5%时,磨机将无法进行粉磨作业。
建议入磨物料综合水分控制在0.8%~1.1%之间。
提升水泥磨机产量的途径摘要:水泥新标准的实施, 对水泥的质量要求不断提高, 如何增加水泥磨机的台时产量, 进一步降低磨机的单位电耗, 是企业必须考虑的问题。
本文对此作一个较系统的介绍, 以期给有关人员一定的启迪。
关键词:水泥磨机;产量;途径在日常生产过程中,常常遇到这样那样的问题,制约磨机产能的发挥,致使各项经济指标不能按时完成,如何提高水泥磨产量,只有分析影响磨机产量的因素,再通过消除这些因素来提高水泥磨产量。
下面讲一讲影响磨机产量的因素。
1、改善物料的易磨性(1)强化熟料烧成工艺, 提高硅酸盐矿物比重, 尤其是熟料中硅酸钙( C3S和C2S) 按重量计至少达到2/3以上, 国外和国内主要新型干法窑厂熟料的C3S和C2S含量均在77%左右。
(2)强化熟料的冷却效果, 阻止C3S向C2S的转化。
(3)铁铝酸四钙( C4AF) 高的熟料一般比较难磨,主要用于生产道路水泥; 铝酸三钙( C3A) 高的熟料一般比较容易糊磨, 降低研磨体的粉磨效率, 降低筛分装置的选粉效率。
(4)选择合适的混合材。
粉煤灰和炉渣有一定的助磨作用, 矿渣、钢渣等则比较难磨。
因此对于易磨性差别大的物料, 建议使用分别粉磨方式, 而后加以混合。
目前很多厂家已将矿渣单独细磨成矿渣微粉, 从水泥磨尾直接加入水泥中, 使用效果不错。
2、降低入磨物料粒度2.1 磨头细碎其目的相当于给球磨机增加了一个破碎仓, 降低磨机本身的负担, 而且破碎机的破碎效率明显大于磨机本身的球仓。
对于长径比小的磨机效果尤为明显。
2.2 辊压机它应用高压料层粉碎的原理, 采用单颗粒粉碎群体化的工作方式, 使物料粒度迅速减小, < 0.08mm的细粉含量可达20%~35%, < 2mm的物料达到70%以上。
并且所有经挤压的物料颗粒都存在大量的裂纹, 使后续球磨机系统的粉磨状况大为改善, 从而大幅度降低粉磨系统的单位电耗。
采用挤压联合粉磨工艺对提高磨机的台时产量, 效果最为明显, 但投资也相对最大。