水泥磨台时产量下降的原因和解决措施
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提高Φ3.2×13m水泥磨台时产量的措施我公司是2009年投产的年产120万吨粉磨站,有两条HFCG1200×450辊压机+SF500/100打散分级机+Φ3.2×13球磨机组成的联合粉磨生产线,设计能力为80t/d,主导产品为P·O42.5水泥和P·C32.5水泥。
投产之初,达不到产量设计指标,两年来,经过采取一系列措施,台时产量有较大提高,取得了较好的效果。
1 投产之初的情况1.1 原磨内设计级配(见表1)1.2 原配料方案(见表2)1.3 控制指标P·O42.5水泥:比表面积≥350m2/kg,SO3:2.1±0.2P·C32.5水泥:80μm筛余≤2.2%,SO3:2.3±0.21.4 台时产量(1)生产P·O42.5水泥时,台时产量在75~77 t/h;(2)生产P·C32.5水泥时,台时产量在78~80 t/h;2 工艺配料方案的调整我们于2009年3月份投产,投产之初,生产P·C32.5水泥磨机台时产量在80t/h左右,生产P·O42.5水泥磨机台时产量在77t/h左右。
在配料方案上也做过几次调整,但由于磨前掺有矿渣,易磨性差,磨机台时产量始终没有达到设计要求。
为此,我们于2010年初对配料方案进行了重大调整,P·O42.5水泥磨前配料取消了矿渣掺量,P·C32.5水泥磨前仅保留3%左右的矿渣掺量,改在磨尾掺入矿渣粉,即在P·O42.5出磨水泥中掺加13.64%的矿粉(磨前配料为100%,矿粉属于100%以外掺入)。
同样,在P·C32.5出磨水泥中掺加17.65%的矿粉,出磨水泥与矿粉经过混料机混合后入成品库。
通过磨后外掺矿粉后,水泥熟料料耗都有不同程度的下降,水泥的后期强度有了明显的增长,而且磨机台时产量有了提高。
水泥磨台时产量低原因分析及处理方法摘要:TNGG水泥厂二期水泥粉磨系统六七号磨机于2009年三月份先后开启投料投入正常生产,经过近五个月的运转,台时产量始终不尽人意,额定150t/h吨的台时产量始终在120~130t/h左右徘徊,比表面积尚能稳定在340~350m2/kg,根据这两台磨机的状况我们进行了细致的总结与分析,采取了有效的措施,使台时稳定在合同约定的产量,保证了考核工作的顺利结束。
一磨机及级配的简单介绍:1、TNGG水泥厂水泥粉磨系统设备采用的是Φ4.2×13m的中长两仓磨机,中间采用的是组合式隔仓板,双隔仓由篦板和盲板组成,中间设有提升扬料装置。
系强制排料,流速较快,不受隔仓前后填充率的影响,即使前仓料位低亦能顺利的排料。
所以便于磨内调整填充率和配球,非常适于头仓,特别是圈流磨。
因为圈流磨物料量多,及时排出,使球料比不至于过大,以利于冲击力的发挥,但是双隔仓占得容积大,通风阻力大。
辊压机采用的是HFCG140-80;打散机采用的是SF600/140;此打散分级设备是合肥院的专利产品。
此系统磨机的钢球级配见下表:表1 球磨机设备厂家提供的钢球级配Ⅰ仓球径(mm)φ60φ50φ40φ30合计平均球径填充率装载量(t)17 26 24 14 81(t) 45.67mm 30%Ⅱ球径(mm)φ25φ20φ17φ15合计平均球径填充率仓31 45 36 32 144(t)19.21mm 31%装载量(t)二生产期间出现的问题及解决的方法:1 、生产期间两台磨机入打散机的溜子经常堵塞,堵塞严重时要停磨处理很长时间,打散分级机的转速已经提到800/min转左右,正常状况下分级机的转速控制在300~500/min转就可以轻松的满足生产。
转速提的非常高但是稳流仓的料位仍然在缓慢上涨,不得不减料使其稳定在一个范围内,磨内喂不进去物料磨机基本属于空负荷运转状态。
研磨体及衬板的消耗量很大,这种状况对设备的长期安全运转极其不利。
1. 水泥磨台时产量突发性或阶段性下降的原因(1)物料变化引起台时产量大幅波动物料易磨性突然变差。
据资料显示,当熟料的相对易磨性系数从1.02降到0.92时,磨机台时产量下降1.5吨以上,熟料中含有黄心料和欠烧料。
黄心料和欠烧料很容易黏附于研磨体和衬板表面,形成缓冲垫层,大大影响粉磨效率。
这种熟料可使磨机台时产量下降10%~20%,物料中含有大块。
磨内研磨体数量最大值,是根据常规情况的最大入磨物料粒度而确定的,对非正常情况下的大块物料破碎能力明显不足,所以必须大幅度减少喂料量、延长物料在磨内的停留时间,这样才能保证水泥的细度。
这些物料可使水泥磨台时产量突然下降10%~20%。
(2)通风变差,由于袋式除尘器清灰不力、风机风叶磨损严重、风机和电机的传动皮带松动、风管积灰等原因引起磨内通风变差时,会使磨机台时产量突然下降。
当物料水分偏大而磨机通风不良时,磨内水蒸气排放困难,导致潮湿细粉堵塞隔仓板和出料篦缝,降低了单位时间内物料的通过量及流速。
这些研磨体在研磨物料时由于静电原因,还会在衬板工作表面附层形成缓冲垫层,导致研磨体对物料的冲击破碎能力大大减弱。
同时,物料水分变大,堵塞双层隔仓板和出料篦板,影响磨内通风,磨机台时产量可下降17%左右,粉磨电耗上升。
(3)入磨物料水分增大,物料水分多少直接影响配料的准确性和磨机产量及电耗,如果湿物料掺量比例较大,有可能导致“饱磨”或将内衬板粘上一层厚厚的料层,要被迫进行停磨处理。
一般来说,综合水分每增加1%,磨机台时产量下降8%~10%;当综合水分>5%时,磨机将无法进行粉磨作业。
(4)水泥细度指标降低,细度指标降低、细度平均值下降,立即会引起磨机台时产量下降。
在一定条件下,球磨机的产量与水泥细度成反比。
(5)包球和糊磨,当发生包球和糊磨现象时,磨机台时产量将大幅度下降。
尤其是糊磨时台时产量更低,而包球时还会出现细度值偏大问题。
(6)研磨体装载量过少,一般确定的装载量都允许有一定的波动范围,以适应研磨体补加周期内装载量从多到少的需要。
水泥磨台时产量下降的原因和解决措施
水泥粉磨过程的高效率、低能耗运行一直是水泥企业追求的目标,稳定和提高磨机台时产量是许多粉磨工作者攻关的重要课题。
但在正常的生产过程中,总会出现突发性或阶段性台时产量下降的情况,有时甚至难以查找出真实原因。
笔者经过10多年的学习与实践,对水泥磨台时产量下降的原因及解决措施有以下一些认识:
1.水泥磨台时产量突发性或阶段性下降的原因
(1)物料变化引起台时产量大幅波动物料易磨性突然变差。
据资料显示,当熟料的相对易磨性系数从1.02降到0.92时,磨机台时产量下降1.5吨以上,熟料中含有黄心料和欠烧料。
黄心料和欠烧料很容易黏附于研磨体和衬板表面,形成缓冲垫层,大大影响粉磨效率。
这种熟料可使磨机台时产量下降10%~20%,物料中含有大块。
磨内研磨体数量最大值,是根据常规情况的最大入磨物料粒度而确定的,对非正常情况下的大块物料破碎能力明显不足,所以必须大幅度减少喂料量、延长物料在磨内的停留时间,这样才能保证水泥的细度。
这些物料可使水泥磨台时产量突然下降10%~20%。
(2)通风变差由于袋式除尘器清灰不力、风机风叶磨损严重、风机和电机的传动皮带松动、风管积灰等原因引起磨内通风变差时,会使磨机台时产量突然下降。
当物料水分偏大而磨机通风不良时,磨内水蒸气排放困难,导致潮湿细粉堵塞隔仓板和出料篦缝,降低了单位时间内物料的通过量及流速。
这些研磨体在研磨物料时由于静电原因,还会在衬板工作表面附层形成缓冲垫层,导致研磨体对物料的冲击破碎能力大大减弱。
同时,物料水分变大,堵塞双层隔仓板和出料篦板,影响磨内通风,磨机台时产量可下降17%左右,粉磨电耗上升。
(3)入磨物料水分增大物料水分多少直接影响配料的准确性和磨机产量及电耗,如果湿物料掺量比例较大,有可能导致“饱磨”或将内衬板粘上一层厚厚的料层,要被迫进行停磨处理。
一般来说,综合水分每增加1%,磨机台时产量下降8%~10%;当综合水分>5%时,磨机将无法进行粉磨作业。
(4)水泥细度指标降低细度指标降低、细度平均值下降,立即会引起磨机台时产量下降。
在一定条件下,球磨机的产量与水泥细度成反比。
(5)包球和糊磨当发生包球和糊磨现象时,磨机台时产量将大幅度下降。
尤其是糊磨时台时产量更低,而包球时还会出现细度值偏大问题。
(6)研磨体装载量过少一般确定的装载量都允许有一定的波动范围,以适应研磨体补加周期内装载量从多到少的需要。
在此范围内,磨机台时产量波动不大,但如果不及时补加研磨体,当装载量降到一定程度后,台时产量将大幅下降,特别是一仓最为明显(当然二仓、三仓也不能忽视)。
如椎2.6×13.0m开路水泥磨第一仓装载量从21吨降到18吨时,磨机台时产量要下降3吨以上。
(7)研磨体窜仓当隔气板之间有大缝或篦板连接螺丝断裂时,会发生研磨体窜仓现象。
窜仓后的研磨体级配被打乱了,粉磨效率大幅度降低。
与此同时,隔仓板的作用也大大减弱(或失去),必须通过减少喂料量才能满足水泥细度要求。
因此,一旦发生研磨体窜仓现象,应及时进行清仓处理。
(8)研磨体清仓不及时清仓不及时,仓内小规格研磨体增多,级配变得极不合理,平均球径下降到一定程度,可使磨机台时产量下降5%~10%。
2.解决措施
(1)使用水泥助磨剂在粉磨过程中加入少量的水泥助磨剂,可以提高粉磨效率,有利于球磨机优质、节能、高产。
笔者所在企业自使用水泥助磨剂以来,球磨机增产幅度稳定在10%以上,单产电耗可降低10%左右,增加混合材掺量5%左右。
(2)控制入磨物料水分及温度对混合材进厂水分应严格控制、认真审查,并将入磨物料温度严格控制在工艺要求范围内。
为确保磨机台时产量稳定,入磨物料综合水分应≤1%。
(3)控制入磨物料的易磨性为确保入磨物料的易磨性,一是要尽可能生产易磨性好的熟料,二是要选用活性好和易磨性好的混合材。
(4)控制好磨内通风为确保磨内通风的良性循环,在正常生产情况下,应定期清理所有通风管道。
除尘器每周清理1次,库满停机就进行清理。
选粉机通风,要合理调整好选粉效率,确保磨机产量和质量的稳定提高。
实践证明,开流磨磨内风速应控制在
1.0~1.2m/s ,圈流磨应控制在0.8~1.0m /s ,经验公式为Q=400G。
式中,Q为球磨机通风量(m3/h),G为球磨机产量(t/h),400为经验系数。
(5)及时调整研磨体级配一是在设备配置允许的情况下,适当增加球段装载量;二是研磨体规格和数量的补充,主要视研磨体材质、磨机产量和质量以及运转时间而定;三是根据实测粉磨每吨产品研磨体消耗量,确定补充研磨体数量;四是根据日常生产中磨机电流变化、磨音高低、磨机产量和质量的变化来补充研磨体;五是定期检查仓内研磨体破损情况,当钢球破损较多时,应清仓重新级配。
一般情况下,一仓可采用3~4级配球,细磨仓2~3级即可。
球仓清仓一仓尤为重要,清仓周期应视球段质量而定,最长不宜超过6个月。
(6)控制成品细度在生产质量控制中,对水泥细度的控制主要采用筛析法和水泥比表面积法。
0.08mm筛余量应控制在2.5%~3%范围,水泥比表面积应控制在360~375m2/k g 范围。
(7)严格控制入磨物料粒度一是采取“多破少磨”的方法,使入磨物料粒度保持在内控标准以下;二是对混合材粒度进行控制及跟踪调整,真正做到各种物料粒度合理化入磨。
(8)强化管理一是建立和完善绩效考核制度,使岗位员工的收入与产量、质量、电耗等挂钩;二是加强员工业务素质培训,不断提高操作人员的操作技能;三是不断改善工艺技术,确保磨机优质、高产、低耗。