冷缩电缆接头故障原因分析和处理(新编版)
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冷缩电缆终端头故障原因分析和防范措施冷缩电缆终端头是电力输电系统中不可或缺的组成部分,具有可靠性高、使用寿命长等优点,在民用建筑、工业生产、通信网络等各个领域都有广泛应用。
但不可避免地,冷缩电缆终端头也会出现故障,影响正常的使用。
本文将针对冷缩电缆终端头的故障原因进行分析,并提出防范措施。
一、冷缩电缆终端头故障原因分析1.操作不规范操作人员在安装冷缩电缆终端头时,若没有了解规范的操作流程,也没有严格按照说明书进行操作,就容易导致安装失败或者出现故障。
例如,没有正确预处理导体和绝缘材料,导致终端头无法紧固或者出现接触不良情况;没有正确对接,终端头与电缆接触面不平整,导致接触阻值过大。
2.材料质量不达标材料质量不达标是导致冷缩电缆终端头故障的主要原因之一。
这种情况通常出现在一些品质不完全的冷缩电缆终端头中,对绝缘材料和导体的选用不当,使用了廉价的材料,从而导致电性能变差,难以满足电力输送要求。
同时,电缆终端头的选材也影响到抗AOC(Aging of Cables)的能力,质量差的终端头容易受到电缆外部环境的影响,导致其寿命大大缩短。
3.外部环境变化冷缩电缆终端头的作用是使电缆系统稳定性更强,因此,如果出现电缆故障,就可能与外部环境有关。
电缆系统在使用过程中,遇到雨雪天气,气温变化较大的情况,可能会影响电缆系统的稳定性。
在这种情况下,电缆终端头会受到更多的外部压力,可能会引起端子锁死或接触不良,导致故障。
二、防范措施1.标准化安装流程冷缩电缆终端头是一件非常精密的器件,需要在操作时进行慎重对待。
所以一定要根据操作规程进行严格的安装操作,安装前也要保证工作人员了解相关的技术规范和标准。
同时,还需要确保安装工作的质量,要求每个终端头都更好的接触性能。
2.选用高质量的材料在选用冷缩电缆终端头时,要尽可能选用高质量的材料,符合国家相关标准,并避免选择劣质的产品。
人们应该在关心终端头的性质和可靠性基础上,根据原厂等严格标准,选用质量优、性价比高的材料和器件,以便增强终端头的耐老化性和寿命。
冷缩电缆终端头故障原因分析和防范措施————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:冷缩电缆终端头故障原因分析和防范措施一、冷缩电缆终端头技术要求冷缩电缆终端头是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。
现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。
因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。
早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。
现在普遍都采用冷收缩应力控制管,电压等级从10KV 到35KV。
冷缩电缆终端头,1KV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10KV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。
三芯电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。
冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。
与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。
与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。
必须指出的是,在安装到电缆上之前,预制式电缆附件的部件是没有张力的,而冷缩电缆终端头是处于高张力状态下,因此必须保证在贮存期内,冷收缩式部件不应有明显的永久变形或弹性应力松弛,否则安装在电缆上以后不能保证有足够的弹性压紧力,从而不能保证良好的界面特性。
以下对冷缩电缆终端头的结构、安装工艺及注意事项作一简介。
1.三芯电缆冷缩电缆终端头(1)按制造厂提供的安装说明书规定的尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)、内护层及线芯问填料(钢带剥切长度主要由线芯允许弯曲半径和规定的相间距离来确定,但需考虑与所提供的套在线芯上的冷缩护套管长度相适配)。
10kV交联电缆冷缩中间头常见的故障原因分析及防范措施摘要:10kV交联电缆设计中,冷缩中间接头是其中的一项重要内容。
由于冷缩中间接头有着较短的电缆剥切长度,其制作时有着严格的施工规范,经常会由于施工者的不规范行为,给冷缩中间头留下安全隐患,影响到电缆的正常运转。
本文则主要研究10kV交联电缆冷缩中间头常见的故障、引发故障的原因以及如何有效地预防。
冷缩中间接头由于现场施工简单,而且有效克服热缩材料存在的不足,在电力系统有着较为广泛的应用。
但是冷缩中间接头对于施工工艺有着更为严格的要求,例如,中间接头剥切长度偏短。
由于冷缩中间头对于施工质量有着较高的要求,在施工中容易出现一些故障,影响到其正常地运作。
认真分析冷缩中间头常见的故障、分析原因,更好地采取有效地预防措施,保证接头的稳定性。
一、冷缩中间头常见的故障、原因和防范措施(一)剥切问题在对电缆半导体进行屏蔽层的剥切时,由于剥切的刀痕较深,导致绝缘层表明出现损伤,进而积存气隙。
防范措施有:完成电缆绝缘层的剥切之后,对主绝缘层的表面进行仔细的打磨,一般是使用细砂纸打磨,让绝缘层表明保持光滑,没有刀痕,保证其绝缘性能。
电缆半导体完成剥切之后,由于没有及时将残留的半导体清除干净,使其残留在绝缘层表明;或者是在清洗擦拭过程中,没有严格按照相应的工艺要求进行,而是来回擦洗,留下较多的隐患,容易出现闪络放电的情况。
防范措施有:电缆接头在进行剥切或者制作过程中,保持接头的清洁,避免由于接头清洁问题,影响到接头的施工质量。
进行绝缘层清洗时,需要使用清洗溶剂,并沿着线芯朝着半导体屏蔽层方向清洗,不能使用清洗过半导体的清洗纸去清洗绝缘层表面。
剥切时需要控制制作时间,避免电缆长时间暴露在空气之中,受到空气中的水分、杂质、灰尘、气体等方面的侵入,影响其性能。
因此,施工之前需要做好准备,确保施工过程不间断。
(二)电场畸变、放电问题完成电缆线芯的压接之后,连接管出现压坑变形的情况,尖端有棱角,导致局部存在集中高强度的电磁场,出现尖端放电的情况。
浅谈35kV冷缩电缆终端头故障原因分析和防范措施摘要:某电厂2013年3月5日发生了一起电力电缆终端头因为制作工艺不到位而引起绝缘击穿故障。
本文主要从故障现象进行剖析,分析故障产生的原因,提出了重点加强施工关键环节质量控制的对策,建立和完善电力电缆终端头的制作工艺。
关键词:电缆终端故障分析防范措施1 故障情况介绍某电厂已投运了近3年的35kv变电站,于2013年3月5日12时50左右,电脑综自系统发出35kv系统a相接地信号,b、c相电压升高接近于线电压,值调室人员随即组织联系查找接地故障点。
后发现是桃兴一回馈出线路上有故障,正准备倒开该回路负荷的时候,配电室内发出一声巨响,综自保护系统发出35kv桃鱼二回开关“过流一段”保护动作跳闸的光字牌信号,运行人员到现场检查发现是该开关柜顶部出线套管处的户内b相单芯电缆终端头绝缘击穿,产生弧光短路(故障电缆型号均为26/35kv-yjlv-1×150交联电缆)。
下为现场图像:由图可见电缆终端头击穿故障点出现在铜屏蔽层半导体层断口,该断口处的电场畸变最严重,热熔后主绝缘材料流失,铜屏蔽至半导体层之间剥切口的线芯已经部分裸露。
在电缆绝缘层表面存在放电碳化通道。
分析可知,以下原因可能引起电缆终端头被击穿:一,铜屏蔽层断口处留有尖角毛刺,产生放电;二,剥切半导体时划伤主绝缘,导致该处绝缘比较薄弱,击穿电压过低,在出现系统接地情况时电压过高,加速了电缆终端绝缘击穿。
2 具体原因分析金属屏蔽断开处是电场畸变最严重的地方,产生电场畸变的原因:屏蔽的切断处是电缆接头薄弱的环节,容易造成电场强度过大;另外,变电站的运行环境比较恶劣,导致灰尘、气体等杂质不可避免地侵入半导体层与主绝缘表面结合处,这些杂质、气隙、尖角毛刺等的存在造成固体绝缘介质沿面放电。
因此,导致冷缩电缆终端头绝缘被击穿,在电缆制作工艺方面主要有以下几点:2.1 进行护套剥切时,铜屏蔽层被划伤,或是剥切铜屏蔽时,断口成不规则圆口,用力不当,划伤半导体层,产生气隙,增加了断口处电场的强度,产生放电。
冷缩电缆接头故障原因分析和处理一、故障原因分析1.材料问题:冷缩电缆接头的制造材料通常包括导电材料、保护层材料、绝缘材料等。
如果材料本身质量不过关,可能会导致接头故障。
例如,导电材料存在导电性能不良的问题,保护层材料容易老化或受损,绝缘材料容易发生击穿等。
2.加工问题:冷缩电缆接头的加工过程中,如果一些步骤出现问题,也可能导致接头故障。
例如,焊接不牢固、尺寸不精准、绝缘材料加工不当等。
3.安装问题:冷缩电缆接头在安装过程中,如果没有按照规范进行操作,也容易出现故障。
例如,安装过程中存在疏忽大意导致接头连接不牢固,安装环境条件不良导致接头受损等。
4.运行环境问题:冷缩电缆接头在实际运行中,如果受到恶劣的环境条件影响,也会引起故障。
例如,接头长期处于高温或低温环境中,接头处于潮湿或腐蚀性气体环境中等。
5.操作问题:在电缆接头的日常使用和维护过程中,如果操作不当,也可能导致接头故障。
例如,过载使用、频繁开关等操作不当。
二、故障处理在冷缩电缆接头出现故障后,应及时进行处理,以保证电缆系统的正常运行。
以下是一些常见的故障处理方法:1.检查材料质量:首先应对故障接头进行检查,判断是不是由于接头材料的问题引起的故障。
如果是材料质量问题,应更换相关材料,并确保新材料符合要求。
2.检查加工工艺:如果故障是由于加工工艺问题引起的,应重新进行加工。
可以采用更加精细的加工工艺,提高加工的准确性和稳定性。
3.规范安装操作:在安装过程中,应按照相关规范进行操作。
确保接头连接牢固,接头处于良好的环境条件下,以避免安装问题引起的故障。
4.环境改善措施:对于长期处于恶劣环境中的接头,可以考虑采取相应的环境改善措施。
例如,增加绝缘层的厚度、采用抗高温或抗潮湿的材料等。
5.操作规范:在日常使用和维护过程中,应按照操作规范进行操作。
避免过载使用、频繁开关等不当操作。
总结:冷缩电缆接头故障的原因可能多种多样,从材料问题、加工问题、安装问题、运行环境问题到操作问题等等。
技术与应用2013年第9期 7910kV 冷缩电缆终端故障原因分析及防范措施于洪乾 岳建宁 王夫光(宁波万华聚氨酯有限公司,浙江 宁波 315812)摘要 本文通过对宁波万华聚氨酯有限公司两次10kV 动力电缆故障事件介绍,并结合实际电缆故障原始照片及相关资料,详细阐述10kV 交联聚乙烯动力电缆终端故障产生原因及冷缩终端制作工艺,针对当前施工单位常见的、错误的10kV 交联聚乙烯动力电缆冷缩户内终端的制作方法提出纠正并给出相应防范措施及检测方法。
关键词:冷缩终端;制作工艺;防范措施Analysis about the Reason of Failure to 10kV Power Cable ColdShrinkable Terminal and the Precautionary MeasuresYu Hongqian Yue Jianning Wang Fuguang(Ningbo Wanhua Polyurethanes Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang 315812)Abstract By the introduction of twice failure accidents to 10kV Power Cable of Ningbo Wanhua Polyurethane Company Limited, and combining the original photos and related materials of the cable accidents, the failure reason of cross-linked Polyethylene Power Cable Cold Shrinkable Terminal (PPCCST) and its manufacturing process were discussed in detail, familiar,wrong manufacture methods of PPCCST in the current Construction Units were corrected, and corresponding precautionary measures and detection ways were given.Key words :cold shrinkable terminal ;manufacturing process ;precautionary measures宁波万华聚氨酯有限公司某新建装置4台10/0.4kV 变压器自2011年11月1日投运以来,先后在2011年12月26日和2013年2月13日发生4#变压器和2#变压器10kV 动力电缆冷缩终端击穿短路事故,两次事故均造成故障电缆终端着火损坏、变压器馈电柜零序保护动作跳闸、装置停车等严重后果。
编订:__________________单位:__________________时间:__________________冷缩电缆接头故障原因分析和处理(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-5609-48 冷缩电缆接头故障原因分析和处理(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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1故障情况2001年9月30日20时10分,优越路开关站优开10板突然发生速断跳闸。
该板电缆线路为铜芯交联聚乙烯电力电缆,长1130m,15kV普通冷缩中间接头2个,是太阳城开关站主进回路。
通过测寻定位,故障点在万家百货商场处#1中间接头。
此接头于2001年4月27日制作并通过DC35kV/15min试验合格,7月17日又通过直流耐压试验后正式投入运行。
但仅运行两个半月就发生绝缘击穿,是我局发生的第一例冷缩电缆接头故障。
2原因分析冷缩电缆接头,现场施工简单方便,其硅橡胶复合绝缘套管具有弹性,只要抽出内芯尼龙支撑条,可紧紧贴服在XLPE电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料的缺点(热缩附件没有弹性,在电缆运行时热胀冷缩的过程中,会与电缆本体之间出现间隙)。
所以,我局在2001年后城网改造中使用的的电缆线路中均为冷缩电缆附件。
冷缩电缆附件是一项新材料和新技术的应用,由于短期内对该项新工艺的操作掌握也有不足之处,因而对该起故障很有必要进行认真分析,查找原因,从中吸取教训,采取措施,提高施工质量,确保电缆线路的安全运行。
6KV冷缩电缆终端故障原因分析与防范措施董伟发布时间:2023-08-04T09:01:27.681Z 来源:《当代电力文化》2023年10期作者:董伟[导读] 随着公司不断发展,电力需求也将随着增加,对于供电质量和可靠性提出了更高的要求,作为6KV配电系统中重要组成部分,6KV 冷缩终端在其运行中,由于受到各种因素的影响,出现各种各样的故障是难以完全避免的,本文就根据当前发现冷缩电缆终端放电等现象,分析电缆终端存在缺陷的原因,并提出相应的防范措施,对于6KV电力电缆运行安全可靠性的提升具有积极的作用。
大庆炼化公司电仪运行中心摘要:随着公司不断发展,电力需求也将随着增加,对于供电质量和可靠性提出了更高的要求,作为6KV配电系统中重要组成部分,6KV冷缩终端在其运行中,由于受到各种因素的影响,出现各种各样的故障是难以完全避免的,本文就根据当前发现冷缩电缆终端放电等现象,分析电缆终端存在缺陷的原因,并提出相应的防范措施,对于6KV电力电缆运行安全可靠性的提升具有积极的作用。
关键词:冷缩电缆终端故障原因分析制作工艺防范措施一、引言6KV冷缩电缆终端运行过程中,很容易出现短路击穿故障等事故,对于电缆终端着火损坏、放电击穿等具有严重的影响,对其故障原因予以分析,并提出相应的防范措施是非常必要的,本文就主要针对此予以简要分析。
二、6KV冷缩电缆终端故障原因分析对于6KV冷缩电缆终端的故障原因进行分析,总体上可以归结为几种:系统过电压击穿、机械损伤、电缆终端制作工艺及厂家制造原因。
对我公司今年发生的几起冷缩终端故障原因进行分析,主要是从制作工艺的角度进行分析。
公司炼化变变电所6KV配电柜检修中,发现电缆冷缩直管部位有放电的迹象,于是将电缆终端刨开,检查发现电缆冷缩终端没有搭接电缆的外半导体层及铜屏蔽层,冷缩直管缩在了外半导体层和铜屏蔽层处,这种制作方式是与电缆终端的制作工艺的要求严重不相符的。
在冷缩终端的制作过程中,一个非常重要的步骤就是要在应力管与铜屏蔽层连接的过程中,制作一个20mm的搭接,在此过程中,要想保证电缆运行的可靠性,保证应力管的质量非常必要的,而在实际应用中,应力管只有在主绝缘层没有受到破坏的基础上,才能达到良好的电应力分散效果。
Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.
(安全管理)
单位:___________________
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日期:___________________
冷缩电缆接头故障原因分析和处
理(新编版)
冷缩电缆接头故障原因分析和处理(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。
显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
1故障情况
2001年9月30日20时10分,优越路开关站优开10板突然发生速断跳闸。
该板电缆线路为铜芯交联聚乙烯电力电缆,长1130m,15kV普通冷缩中间接头2个,是太阳城开关站主进回路。
通过测寻定位,故障点在万家百货商场处#1中间接头。
此接头于2001年4月27日制作并通过DC35kV/15min试验合格,7月17日又通过直流耐压试验后正式投入运行。
但仅运行两个半月就发生绝缘击穿,是我局发生的第一例冷缩电缆接头故障。
2原因分析
冷缩电缆接头,现场施工简单方便,其硅橡胶复合绝缘套管具有弹性,只要抽出内芯尼龙支撑条,可紧紧贴服在XLPE电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料的缺点(热缩附件没有弹性,在电缆运行时热胀冷缩的过程中,会与电缆本体之间出现间隙)。
所以,我局在2001年后城网改造中使用的的电缆线路中均为冷缩电缆附
件。
冷缩电缆附件是一项新材料和新技术的应用,由于短期内对该项新工艺的操作掌握也有不足之处,因而对该起故障很有必要进行认真分析,查找原因,从中吸取教训,采取措施,提高施工质量,确保电缆线路的安全运行。
我们知道,电缆接头的电场是一个畸变电场,造成电场畸变的主要原因是:做接头时,XLPE电缆的铜屏蔽层、半导体屏蔽层、绝缘层、线芯都必须进行剥切,在电缆接头线芯和屏蔽层的切断处,会产生电应力集中现象,电场强度最大,是整个接头的薄弱环节。
同时,现场条件较差,不可避免会侵入灰尘、气体、水分等杂质。
因而导致XLPE绝缘发生击穿的主要原因是出现水树枝、电树枝、电化树枝3类现象。
为了便于及时分析,在现场对接头进行了解剖,发现:
(1)冷缩硅橡胶绝缘套管一侧边缘被电弧烧熔成一个直径约2cm的孔洞,位于XLPE电缆半导体屏蔽层部位。
(2)将冷缩硅橡胶绝缘套管剖开后,XLPE电缆绝缘层表面有明显放电碳化通道,该通道从线芯一直到电缆绝缘半导体屏蔽层剥切口。
由此可见,该电缆击穿是接头处绝缘表面放电造成的,说明冷缩套管与电缆绝缘表面结合处存在气隙、杂质形成的绝缘薄弱环节。
众所周知,杂质、气隙、受潮是造成固体绝缘介质沿面放电的主要原因,所以可能导致冷缩接头绝缘击穿的原因有以下几点:(1)剥切电缆半导体屏蔽层时,刀痕过深,使主绝缘层表面有伤痕,容易存在气隙。
(2)电缆半导体屏蔽层剥切后,没有清除干净,其半导体残留在主绝缘层上,或清擦时没有遵循工艺要求,来回擦洗,留下隐患,产生闪络放电。
(3)电缆线芯压接后,连接管压坑变形有尖端、棱角,造成电场畸变,局部场强集中,产生尖端放电。
(4)冷缩硅橡胶套管是预制成型附件,必须与电缆截面相配套。
做接头前如没有认真检查是否配套,事必造成收缩不紧密而不能保证界面压强,导致杂质侵入气隙或受潮。
(5)制作该冷缩头时,硅橡胶绝缘套管收缩后,两端口未作任何密封处理,这是导致潮气侵入的重要原因。
(6)制作冷缩接头时,因三相冷缩绝缘套管同在中心位置,由于不平整,包绕2228防水带中会有皱折,造成包缠不紧密,这也是导致接头进水受潮的重要原因之一。
3防范对策及处理
3.1电缆绝缘层剥切后,应用细砂纸仔细打磨主绝缘层表面,使其光滑无刀痕,无半导体残留点。
清洗绝缘层必须用清洗溶剂从线芯向半导体屏蔽层方向,千万不能用接触过半导体屏蔽层的清洗纸清洗主绝缘层表面。
3.2线芯压接以后,应用锉刀、砂纸仔细地打磨以消除棱角和尖端,并注意金属粉屑不得残留在绝缘层表面上。
3.3在制作电缆接头过程中应特别注意保持清洁,同时应尽量缩短制作时间,电缆剥切后,在空气中暴露的时间越长,侵入杂质、水分、气体、灰尘等的可能性就越大,从而影响接头质量。
因此要求在施工之前充分做好各项准备工作,保证制作时不间断,一气呵成。
3.4制作冷缩接头前要认真检查电缆附件与电缆是否配套,这样才能严格控制冷缩硅橡胶绝缘套管的过盈量,保证其有足够的握紧力,使界面接触紧密,没有气隙。
3.5分别在收缩后各相硅橡胶复合绝缘套管的两端口处包绕半导
体自粘带。
这样,既能使硅橡胶套管外半导体层与XLPE电缆外半导体屏蔽层良好接触,又能起到轴向防水防潮的作用。
3.6包绕自粘性防水带,是冷缩接头的防潮密封关键环节,要以半重叠法从接头一端起向另一端包绕,然后再从这一端反方向包绕到起
始端,绕包两层。
每层包缠后,要用双手依次紧握一遍,使之更好地粘合。
包绕时一定要拉力适当,做到包缠紧密无缝隙。
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