珊溪水电厂计算机监控系统技术改造
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关于水电站计算机监控系统和PLC的技改摘要:PLC作为一种成熟的微型控制设备,具有体积小巧、编程灵活、运算速度快、抗干扰能力强等特点,在水电站控制系统中有着广泛应用。
随着水电站中各类电气设备数量和种类的增加,对计算机监控系统和PLC控制系统提出了更高的要求。
很多水电站的计算机监控系统和PLC控制系统由于长时间没有得到更新、升级,已经不能满足当前水电站高效运行需求,必须要与时俱进的进行技术改造。
本文首先概述了水电站监控系统的功能和技改原则,随后就具体的改造方案展开了简要分析。
关键词:水电站;监控系统;PLC;技术改造引言:计算机技术的更新换代速度较快,以计算机技术为基础的水电站监控系统和PLC控制系统,也需要同步的进行技术改造和系统升级,从而更好的满足当前水电站的管理和运行需要。
考虑到整个水电站中计算机监控系统和PLC控制系统的覆盖范围广、涉及设备多,必须要制定一套可行的技术改造方案,一来是确保技改工作能够按部就班的开展,在尽可能短的时间内完成改造任务,二来是控制技改成本,维护水电站的经济效益。
一、水电站计算机监控系统的功能为了全面、动态的掌握水电站各电气设备的实时运行工况,同时也是为了保障整个系统能够有条不紊的高效运转,需要建立计算机监控系统。
该系统的核心功能包括前端数据的收集、处理与反馈等。
利用各种功能性的传感器,如温度、湿度、速度传感器,将收集到的数据及时传递到控制中心,由PLC进行分析并做出相应的控制指令;监测各电气设备运行工况,实现故障自动报警和应急处理,确保整个系统的安全运行;根据系统内部程序,自动完成整个系统的管理和调节,减轻人工管理工作压力,并且提高了系统整体响应速度,确保了水电站整体系统的协调运行。
二、水电站计算机监控系统和PLC技改的原则1、协调性原则水电站的整个监控系统覆盖范围广,包含的电气设备多,不可能一次性完成改造。
对现有的系统进行技术改造时,必须要考虑到新旧设备之间的兼容性和协调性,在不影响水电站全部或部分功能的前提下,完成技术改造。
珊溪水电厂机组调速器技术改造刘保红;师耀宏【摘要】介绍了珊溪水电厂原调速器采用的型式及存在的主要问题、技改方案、新调速器的性能参数、软硬件构造原理和试验情况,并对一次调频功能的实现及各项指标作了简单介绍,同时对调速器技术改造作了整体评价.【期刊名称】《江西水利科技》【年(卷),期】2010(036)004【总页数】4页(P292-295)【关键词】珊溪水电厂;调速器;改造;试验【作者】刘保红;师耀宏【作者单位】浙江珊溪经济发展有限责任公司,浙江,温州,325300;珊溪水力发电厂,浙江,文成,325304【正文语种】中文【中图分类】TK730.4+1珊溪水电厂位于浙江省温州市文成县境内的飞云江上,电厂总装机容量200 MW,安装4台混流式水轮发电机组,年平均发电量3.55亿kW·h,电厂出线由220 kV 系统接入华东电网,在华东电网中承担调峰、调相和紧急事故备用等作用。
电厂首台机组于2000年6月开始投产发电,调速系统设备至今运行已接近10年,因设备老化和磨损严重,设备故障率升高,耗油量较大,已经不能满足安全生产和经济运行要求,故从2009年4月开始,依次对3#、4#机组调速器进行了技术改造。
电厂原机组调速器采用武汉事达电气有限公司生产的步进式可编程微机调速器,型号为BWT-100-STARS,新调速器采用长江三峡能事达电气股份有限公司生产的伺服电机微机调速器,型号为DFWT-100-4.0-STARS。
本文就珊溪水电厂机组调速器技术改造作详细阐述。
1 原调速器存在的主要问题(1)原调速器经过近10年的运行,故障率明显升高,同时备品备件采购日益困难,严重威胁着机组的安全运行。
(2)原调速器的步进式螺纹伺服型电液转换器易发生发卡和电气零位漂移现象,造成步进电机调节较频繁。
(3)机械反馈是采用钢丝绳反馈,经常发生零位漂移现象,而且反馈死角较大。
(4)紧急停机电磁阀只能短时通电,容易发热烧毁,而且在复归紧急停机电磁阀时经常发生导叶自动打开现象。
珊溪水电厂计算机监控系统技术改造师耀宏;刘保红【摘要】介绍了珊溪水电厂原计算机监控系统存在的主要问题、改造方案、新监控系统的特点、改造实施和试验情况;AGC、AVC功能的实现及各项指标,对监控系统技术改造作了整体评价.【期刊名称】《水电与新能源》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】3页(P37-39)【关键词】珊溪水电厂;监控系统;技术改造【作者】师耀宏;刘保红【作者单位】浙江珊溪水力发电厂,浙江,文成,325304;浙江珊溪经济发展有限责任公司,浙江,温州,325300【正文语种】中文【中图分类】TP273珊溪水电厂监控系统改造前主要存在以下问题。
(1)监控系统经过近 9年运行逐渐老化,已进入故障频发期,继续运行下去将超过工作站的使用寿命,有可能出现成批故障的现象,严重威胁着机组和电网的安全运行。
(2)上位机的 Alpha工作站无论从数据处理能力以及网络传输能力(10 MB)都已经无法满足新版本监控系统的系统功能和响应速度的要求。
(3)现地控制单元(LCU)采用以 GE90-30 PLC为基础的 SJ-600型智能分布式现地控制装置,GE90-30 PLC的电源模块经常发生故障。
(4)由于计算机产品的更新换代以及兼容性问题,导致关键备品、备件难以购买。
(5)系统不具备 AGC和 AVC功能,已经不能满足电网要求。
(6)设备配置指标较低,设备维护和维修成本大大增加。
(7)现地控制单元(LCU)采用一体化工控机,由于一体化工控机采用机械硬盘等原因,经常造成工控机死机和硬盘故障。
(8)现地控制单元(LCU)与 PLC采用串口通信的模式,串口通信的速率极大影响了整个系统的实时性和运算速率,工控机本身 CPU的运算速度及内存容量也无法满足日益增长的要求。
(9)GE90-30 PLC不能与监控系统直接通信,必需经过工控机中转,而工控机发生故障的概率较高,若工控机发生故障,运行人员就不能在中控室对机组进行监视和操作。
小型水电站计算机监控系统升级改造案例作者:蔡滢来源:《科技创新与应用》2017年第23期摘要:随着科技的发展,许多中小型水电站已陆续对老式水电站常规控制进行以计算机监控为基础的综合自动化改造,以强大的监控功能和报警系统代替运行人员繁琐的人工操作定时巡回检查、记录等劳动,方便工作人员对故障分析和处理,减少出错机率,为电站节约了不少的劳动成本。
关键词:水电站;计算机;监控系统中图分类号:TV742 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)23-0027-02对于水电站的控制模式,传统人工操作难以保证水轮发电机组安全可靠运行,既影响电网供电,又可能使自身效益受损,最终无法保证电站的经济效益和设备安全运行。
瑶山电站,作为锦江流域梯级下游小型水电站,为提高电能质量、发电效率和生产安全,对老式水电站常规控制进行以计算机监控为基础的综合自动化改造,以强大的监控功能和报警系统代替运行人员繁琐的人工操作定时巡回检查、记录等劳动,方便工作人员对故障分析和处理,减少出错机率,为电站节约了不少的劳动成本。
机组并网运行后,系统能稳定合理地调节机组的功率因数配比,可使机组经济效益最大化。
1 全站计算机监控系统结构分析该电站的全站网络为星型拓扑结构。
在电站厂房中控区设置2台操作员工作站,通过网络通讯屏上的2台工业以太网交换机用光纤与两台机组LCU屏、公用LCU屏和大坝泄洪闸门LCU屏的交换机建立通讯网络,并使用1台GPS同步时钟对时,负责全站的远程监视、闭环控制、数据统计、系统组态和维护等功能,从而使运行人员与计算机系统的人机对接,实现实时画面监控报警,历史数据查询(以报表、曲线、柱形图等形式)。
1.1 操作员工作站系统配置2台操作员工作站,以并行方式工作,采用华自科技MTC监控系统负责全站计算机监控系统,该系统是一个专业的SCADA应用平台,提供强大的组态功能,可自由定义数据信息,制作监控画面、报表,支持多种标准通讯规约,数百种国内外测控设备,稳定可靠、扩展性强、兼容性好,可作为各种电力应用的基本SCADA平台使用。